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技術(shù)創(chuàng)新解決渤海某平臺(tái)液位計(jì)監(jiān)測(cè)失真難題

2021-12-11 00:43李萌
油氣·石油與天然氣科學(xué) 2021年12期

李萌

摘要:渤海油田某海上中心處理平臺(tái)包含有污水處理系統(tǒng),其中斜板除油器作為污水處理系統(tǒng)的第一級(jí)設(shè)備,撇油效率高達(dá)95%。投產(chǎn)多年來(lái)隨著處理工況的不斷變化以及油田含水的上升,斜板除油器作為高效除油設(shè)備負(fù)荷隨之增加,從而出現(xiàn)了其水室液位計(jì)頻繁卡堵監(jiān)測(cè)失真的現(xiàn)象。為確保該設(shè)備的正常運(yùn)行,針對(duì)其液位計(jì)問(wèn)題進(jìn)行理論分析與現(xiàn)場(chǎng)優(yōu)化,成功解決了液位計(jì)監(jiān)測(cè)失真難題。

關(guān)鍵詞:斜板除油器;液位計(jì);連通

1.項(xiàng)目背景

渤海油田某平臺(tái)為該油田區(qū)域中心處理平臺(tái),油田區(qū)塊于2003年開(kāi)始注聚先導(dǎo)試驗(yàn),注聚時(shí)間12年。平臺(tái)各級(jí)設(shè)備受含聚產(chǎn)出液影響嚴(yán)重,其中斜板除油器作為污水處理系統(tǒng)的第一級(jí)設(shè)備,入口含油高達(dá)8500ppm,含聚在60—120ppm,經(jīng)常性的出現(xiàn)水相液位計(jì)監(jiān)測(cè)失真。通過(guò)統(tǒng)計(jì),僅2018年與2019年間四臺(tái)斜板除油器液位計(jì)故障達(dá)100余次。液位計(jì)故障造成調(diào)節(jié)閥失去自動(dòng)調(diào)節(jié)功能,一方面容易造成滿罐,頂部液體通過(guò)氣相管線進(jìn)入火炬存在安全隱患,另一方面失去水相調(diào)節(jié)功能之后,嚴(yán)重影響注水水質(zhì)。為消除隱患,并保障注水水質(zhì)達(dá)標(biāo),決定開(kāi)展本項(xiàng)目。

2.理論分析

通過(guò)對(duì)液位計(jì)故障進(jìn)行統(tǒng)計(jì),平臺(tái)常見(jiàn)故障主要分為:變送器跳變、冬季凍堵、液位計(jì)選型不合理、生產(chǎn)工況影響四種原因,其中尤其以生產(chǎn)工況影響最為嚴(yán)重,一年出現(xiàn)80多次。

為探明液位計(jì)受生產(chǎn)工況影響的具體原因,我們從液位計(jì)的工作原理著手。

目前斜板除油器水相液位計(jì)采用的磁翻板式液位計(jì),通過(guò)與灌內(nèi)頂部、底部分別連通,從而實(shí)現(xiàn)在線監(jiān)測(cè)功能,實(shí)時(shí)反映容器內(nèi)部液位。但是由于該平臺(tái)斜板除油器入口含油高,通過(guò)斜板除油器內(nèi)部波紋板無(wú)法完全實(shí)現(xiàn)水質(zhì)達(dá)標(biāo),必須常年通過(guò)水室頂部喇叭形收油口再次進(jìn)行收油,即可以認(rèn)定水室頂部油層一直存在。

通過(guò)如圖所示的“U型管”即液柱平衡原理,水的密度為1,該平臺(tái)原油平均密度0.9632,可得:

通過(guò)上述計(jì)算公式,可以看出:在油層較厚的情況下,液位計(jì)所反映液位低于罐內(nèi)實(shí)際液位。

結(jié)合該平臺(tái)目前斜板除油器生產(chǎn)工況,斜板除油器水室運(yùn)行液位3240——3390mm之間,斜板除油器水相液位計(jì)頂部連通口高度為3400mm,水室運(yùn)行液位已經(jīng)無(wú)限接近頂部連通口,當(dāng)上游來(lái)液量增加,來(lái)液量含油增加的情況下,極易造成水室頂部油泥通過(guò)連通口進(jìn)入液位計(jì)。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)液位計(jì)檢修來(lái)看,浮子表面往往附著有聚合物油泥,同時(shí),液位計(jì)進(jìn)行隔離放空時(shí)觀察到大量的污油泥,可以確定為水室頂部浮油進(jìn)入液位計(jì)內(nèi)部。

因此,為避免浮油與聚合物進(jìn)入液位計(jì),需要提高水相液位計(jì)頂部連通口的高度。

3.現(xiàn)場(chǎng)優(yōu)化與應(yīng)用

結(jié)合該平臺(tái)斜板除油器的生產(chǎn)流程,選定了氣相調(diào)節(jié)閥前取樣口、安全閥處兩個(gè)點(diǎn)位進(jìn)行與液位計(jì)頂部聯(lián)通,但是由于氣相調(diào)節(jié)閥開(kāi)關(guān)存在壓力沖擊波動(dòng),造成液位計(jì)跳變,且取樣口距離水室較遠(yuǎn),安全閥距離水室近,并且不存在壓力沖擊,因此選定安全閥作為液位計(jì)頂部連通口的改造點(diǎn)。

實(shí)際改造利用安全閥入口,短接該三通,與液位計(jì)頂部連通口連接。通過(guò)實(shí)際測(cè)量,此處可以提高頂部連通口距離為1000mm,完全滿足目前生產(chǎn)工況。實(shí)際改造利用安全閥入口,短接該三通,與液位計(jì)頂部連通口連接。實(shí)現(xiàn)了提升連通口的目的。

4.實(shí)驗(yàn)結(jié)論與效果

該平臺(tái)自進(jìn)行液位計(jì)流程改造以來(lái),年均節(jié)約磁翻板液位計(jì)內(nèi)置浮子2個(gè),磁翻板液位計(jì)1個(gè);未再次出現(xiàn)因浮油進(jìn)入液位計(jì)造成的監(jiān)測(cè)失真現(xiàn)象,污水系統(tǒng)工況進(jìn)一步穩(wěn)定,注水水質(zhì)因液位計(jì)原因波動(dòng)次數(shù)消失;同時(shí)減輕了每年大量的液位計(jì)檢修工作,已在周邊平臺(tái)進(jìn)行推廣應(yīng)用,成效顯著。

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