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分子篩粉化原因分析及裝填優(yōu)化

2021-12-15 02:32何臣雄吳亞奎余光興劉曉晨
四川化工 2021年5期
關(guān)鍵詞:壓條絲網(wǎng)合成氣

何臣雄 吳亞奎 余光興 劉曉晨

(黔希煤化工投資有限責(zé)任公司,貴州黔西,551500)

某公司新建30萬t·a-1乙二醇裝置,于2018年3月開始系統(tǒng)聯(lián)動試車,并于5月開始投料生產(chǎn)至今。氫碳分離裝置選用法液空氣體深冷分離技術(shù),由前端凈化單元、低溫蒸汽系統(tǒng)和冷箱組成,前端凈化單元包含兩個吸附器。吸附操作通過一套程序控制系統(tǒng)實現(xiàn)。兩個填充有相同數(shù)量分子篩的吸附器并行工作:當(dāng)一個吸附器在吸附的時候,另外一個處于再生。吸附器的吸附量達(dá)到其最大吸附能力時,用氮?dú)膺M(jìn)行再生。氣體離開前端凈化單元后經(jīng)過換熱器降溫進(jìn)入冷箱分離提純。下面將結(jié)合該公司凈化車間氫碳分離裝置前端凈化單元吸附器2021年度檢修情況,對分子篩粉化原因進(jìn)行分析,并針對發(fā)現(xiàn)的問題開展處置及優(yōu)化。

1 發(fā)現(xiàn)問題

1.1 分子篩粉化

大修過程中,為確保分子篩吸附器得到充分的檢查和修復(fù),對前端凈化單元兩個吸附器打開,進(jìn)行卸分子篩檢查。打開發(fā)現(xiàn)兩吸附器頂層吸附劑顆粒分明,干凈無雜質(zhì),但隨著分子篩的持續(xù)外卸,發(fā)現(xiàn)兩吸附罐底層0mm—300mm內(nèi)分子篩部分發(fā)黑、發(fā)黃,且?guī)в袧庵氐募状細(xì)馕?,并伴有不同程度的粉化,?jīng)對底層和頂層的分子篩進(jìn)行強(qiáng)度對比,底層發(fā)黑分子篩硬度明顯低于頂層。

1.2 分子篩及Φ10瓷球泄漏

前端凈化單元兩吸附罐頂部彎頭及其分布器吊出時,均未發(fā)現(xiàn)分子篩空高下降。R-3122完全清理交出未發(fā)現(xiàn)異常,但R-3121完全卸出分子篩對底部分子篩和Φ10瓷球清理過程中,發(fā)現(xiàn)分子篩和Φ10瓷球間絲網(wǎng)部分位移,失去其隔離分子篩/瓷球的作用,同時底層絲網(wǎng)壓板邊角存在不同程度卷邊,且絲網(wǎng)存在一Φ8孔洞。經(jīng)打開絲網(wǎng)隔板對其底部進(jìn)行檢查,在一支撐梁底部支座下發(fā)現(xiàn)瓷球及部分分子篩,其他支座未發(fā)現(xiàn)泄漏情況和形變情況。

2 原因分析

2.1 分子篩粉化原因

(1)吸附器順控程序中升壓/降壓時間設(shè)計不合理,壓力變化幅度過大,氣量波動大,分子篩間發(fā)生磨損粉化。

(2)系統(tǒng)負(fù)荷大幅波動,例如氣化爐單爐跳車/雙爐跳車、引氣速率過快、后系統(tǒng)憋壓、變換爐進(jìn)氣閥關(guān)閉等情況,大氣量、高壓力氣流對分子篩形成沖刷,且可能在分子篩和Φ10瓷球間絲網(wǎng)位移部分形成混床,粉化。

(3)由于2021年1月發(fā)現(xiàn)分子篩吸附器泄漏,為了防止頻繁升壓/泄壓引起分子篩漏量增大,特增大了單個分子篩吸附器吸附周期,由原12h修改至48h,一直運(yùn)行至5月初系統(tǒng)停車。在48h吸附周期中,吸附器底層(合成氣下進(jìn)上出)由于長時間吸附,部分分子篩可能形成甲醇液態(tài)環(huán)境(因為在再生氣冷卻器導(dǎo)淋處排出液態(tài)甲醇,且外卸時底部分子篩帶有濃重甲醇味),導(dǎo)致分子篩經(jīng)過甲醇浸泡后強(qiáng)度降低,經(jīng)再生氣加熱后粉化。

(4)若分子篩在再生過程中溫度過高或溫度變化快也會使分子篩強(qiáng)度下降,投運(yùn)后容易粉化。經(jīng)排查前端凈化單元運(yùn)行期間參數(shù),再生溫度均在設(shè)計范圍內(nèi),除變換單元21HV006關(guān)閉至系統(tǒng)壓力回倒波動外無其他大幅波動情況,因此排除前端凈化系統(tǒng)誤操作導(dǎo)致分子篩床層沖擊粉化。

2.2 分子篩泄漏原因

2.2.1 設(shè)備施工缺陷

由圖1可以看出絲網(wǎng)破損孔整體發(fā)黑,存在熔斷,且無明顯磨損,由此可判斷該破損源自內(nèi)部絲網(wǎng)壓板焊接時焊渣或焊條觸碰導(dǎo)致其熔斷成孔。

圖1 分子篩絲網(wǎng)泄露孔

(1)絲網(wǎng)上壓條與封邊壓條已焊接形式連接,封邊壓條焊接點(diǎn)過高,與絲網(wǎng)板未完全貼合,中間存在較大縫隙,最大縫隙直徑18mm,見圖2第一部分。

圖2 分子篩吸附器底部絲網(wǎng)安裝情況

(2)絲網(wǎng)板間使用雙層陶瓷纖維繩填充,但泄漏點(diǎn)上方陶瓷纖維繩過長,安裝填充時未減掉多余部分,而是采取曲折轉(zhuǎn)向填充,導(dǎo)致存在較大曲折空隙,最大間隙14mm,見圖2第二部分。

(3)絲網(wǎng)支撐梁與支座、絲網(wǎng)板邊緣支撐與器壁均采用焊接形式相連,但支撐梁制造過短,與絲網(wǎng)板邊緣存在明顯間隙,最大20mm,見圖2第三部分。

綜上,結(jié)合僅在該支撐座下發(fā)現(xiàn)瓷球/分子篩泄漏,所以,出現(xiàn)分子篩泄漏的主要原因是該絲網(wǎng)和支撐施工存在缺陷。

2.2.2 設(shè)計缺陷

分子篩吸附器由設(shè)計方推薦安裝,其底部絲網(wǎng)固定后,分子篩直接散堆在絲網(wǎng)上,合成氣出口氣體分布器與分子篩齊平。在裝置試車階段,出現(xiàn)過分子篩泄漏,修復(fù)后在吸附器底部裝填量100mm的Φ10惰性瓷球。由于填裝的瓷球粒徑較小,且分子篩極細(xì),底層絲網(wǎng)板與支撐、壓條結(jié)合不嚴(yán)密,同時絲網(wǎng)位移,形成混床;再加上分子篩再生加熱和降溫過程中溫度變化區(qū)間大(再生溫度最高200℃,運(yùn)行溫度最低-12℃),且再生氣體流向和運(yùn)行合成氣流向相反[1],導(dǎo)致分子篩間存在磨損,并從絲網(wǎng)和支撐梁、壓條間縫隙泄漏,造成流失。

3 問題處置及優(yōu)化

3.1 嚴(yán)格控制前端凈化單元進(jìn)氣指標(biāo)

嚴(yán)格控制低溫甲醇洗裝置出口合成氣指標(biāo),增加氣體分析頻次,確保合成氣中二氧化碳和甲醇指標(biāo)在設(shè)計范圍內(nèi)。同時加強(qiáng)分子篩出口合成氣指標(biāo)監(jiān)控,手動分析結(jié)果及時與在線分析結(jié)果對比,及早發(fā)現(xiàn)問題,手動干預(yù)分子篩吸附/再生,保證冷箱進(jìn)口指標(biāo)合格。

3.2 優(yōu)化分子篩吸附器吸附周期及順控系統(tǒng)

前端凈化單元吸附周期調(diào)整為原12h,吸附器泄壓閥開至30%(均壓1段)后維持時間延長60 min,由原來3min調(diào)整為63min;吸附器泄壓閥開至100%(均壓2段)后維持時間由原來15min調(diào)整為30min,確保分子篩吸附器升降壓時間滿足順控邏輯,以緩解正常吸附/再生過程壓力波動幅度大、變化速率快對分子篩床層沖刷造成粉化磨損。

3.3 安裝施工缺陷修復(fù)

拆除原漏點(diǎn)曲折陶瓷纖維繩,根據(jù)支撐梁實際長度剪裁填充。絲網(wǎng)壓板與絲網(wǎng)板螺絲擰緊后,與封邊壓板采用焊接方式固定。封邊壓板與絲網(wǎng)板間隙先采用陶瓷纖維繩填充,再采用石墨繩外封壓實,最后在封邊壓條外用鋼條電焊,確保原封邊壓條與絲網(wǎng)板完全貼合,并密封內(nèi)部石墨繩,防止在氣流方向改變時分子篩從縫隙流失,詳見圖3。

圖3 分子篩吸附器底部絲網(wǎng)安裝修復(fù)

3.4 優(yōu)化吸附器分子篩裝填設(shè)置

在吸附器設(shè)計承重基礎(chǔ)上,增加惰性瓷球裝填。在吸附器支撐梁原絲網(wǎng)板上先裝填一層Φ50mm的瓷球,隨后在Φ50mm瓷球上方裝填Φ15mm瓷球80mm,再在Φ15mm瓷球上方鋪一層絲網(wǎng),并采用不銹鋼格柵、壓條將絲網(wǎng)壓緊,在絲網(wǎng)上方進(jìn)行分子篩散裝堆積,保證合成氣進(jìn)口氣體分布均勻,不產(chǎn)生偏流,并且分子篩和瓷球間絲網(wǎng)層留存100mm卷邊(用鋼絲固定),確保其牢固不位移,避免發(fā)生局部混床。

4 結(jié)語

該公司凈化車間氫碳分離裝置前端凈化的分子篩在生產(chǎn)過程中吸附低溫甲醇洗來的合成氣中H2O、CO2及CH3OH,唯有清除這些高凝固點(diǎn)雜質(zhì)才能保證氫碳分離過程的正常運(yùn)行,否則將會造成冷箱內(nèi)的設(shè)備、管道堵塞或其他安全事故。吸附器分子篩的裝填質(zhì)量、進(jìn)口合成氣指標(biāo)以及吸附周期等在很大程度上影響著合成氣的凈化質(zhì)量,同時影響分子篩的使用壽命,故清除合成氣雜質(zhì)是氫碳分離裝置正常運(yùn)行的基礎(chǔ)。通過對分子篩運(yùn)行情況及裝填情況分析,有針對性地實施一系列處置和優(yōu)化,解決了分子篩嚴(yán)重粉化及泄漏問題,達(dá)到提高分子篩吸附器運(yùn)行率、減緩分子篩流失的目的,但后續(xù)的維護(hù)、進(jìn)一步優(yōu)化等需要不斷地根據(jù)運(yùn)行情況持續(xù)開展。

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