龍 濤,任護國,袁宗澤,馬 鵬,邢 鑫,李春麗
(1.中國空氣動力研究與發(fā)展中心,四川 綿陽 621000;2.新疆博昌能源科技有限公司,新疆 哈密 839000)
往復(fù)壓縮機在石油化工、航空航天、艦船交通等領(lǐng)域有著十分廣泛的應(yīng)用,在氣體壓縮領(lǐng)域占據(jù)著重要地位。隨著往復(fù)壓縮機運行到一定年限,各類問題開始頻發(fā),及時的進行主機大修,能系統(tǒng)的解決安全隱患,延長其使用壽命,并能重新將往復(fù)壓縮機導(dǎo)向正軌,恢復(fù)其性能,減少后期維護成本,提高生產(chǎn)效率,節(jié)省資金。
該高壓空氣站有5套往復(fù)壓縮機組,壓縮介質(zhì)為空氣,于2012年建成投產(chǎn)運行至今。前級經(jīng)螺桿機增壓至1.5~1.9 MPa,再經(jīng)往復(fù)壓縮機四級壓縮,達到的22/32MPa 2個壓力等級,最后經(jīng)干燥器進行干燥處理。
該往復(fù)壓縮機采用卡麥隆CFA34型活塞機,主要技術(shù)參數(shù):壓縮級數(shù)4級;進氣溫度≤50 ℃;最終排氣溫度≤60 ℃;1級吸氣壓力1.5~1.9 MPa;各級排氣壓力上限值3.9/8.6/21/32 MPa;潤滑油壓力0.35~0.8 MPa;各級排氣溫度上限值150/150/150/120 ℃;排氣量(入口狀態(tài))45 N·m3/min;1列缸徑(三/四級3.00″/1.50″),2列缸徑(二級3.875″),3列缸徑(三/四級3.00″/1.50″),4列缸徑(一級5.125″)。
5套CFA34往復(fù)壓縮機組隨著運行年限的增長,流量逐漸降低,已由額定流量(入口狀態(tài))45 N·m3/min,1-5#分別將至(出口狀態(tài))35.9/35.6/36.1/34.8/35.6 N·m3/min。且該5套壓縮機組都存在二級排氣壓力及溫度偏高現(xiàn)象,大修前在22 MPa運行模式下1-5#壓縮機組二級排氣壓力及溫度分別為8.2/7.95/8.64/8.07/8.10 MPa、141/140/149/142/140 ℃。且1#、2#、3#壓縮機組存在四級活塞環(huán)使用壽命急劇縮短,三級進、排氣閥頻繁損壞,2#、4#壓縮機組存在高壓填料漏氣及曲軸箱主軸封漏油等現(xiàn)象。
針對該5套CFA34往復(fù)壓縮機組運行中出現(xiàn)的一系列問題,展開設(shè)備大修。大修主要內(nèi)容包括:
(1)解體往復(fù)壓縮機主機,檢查運轉(zhuǎn)機構(gòu),包括聯(lián)軸器、曲軸、軸承、連桿、中體、十字頭、活塞桿等,測量相關(guān)配合間隙并進行探傷、修理、調(diào)整、更換磨損部件,裝配后重新測量相關(guān)數(shù)據(jù),達到合格要求。
(2)檢查氣路元件,包括氣閥、氣缸、活塞體、填料函、氣水分離器、儀器儀表、安全閥等,進行清洗、測量、研磨、修理、更換、校驗等維修維護,裝配后重新測量相關(guān)數(shù)據(jù),達到合格要求。
(3)檢查并處理機組各級管路振動情況,對管卡、支架進行相應(yīng)的緊固或焊接,對振動較大的管道焊接口進行探傷。
(4)檢查油路元件,包括曲軸箱油過濾裝置、加熱裝置、齒輪油泵、油過濾器、注油器、油分配塊等,進行清洗、修理、更換等維修維護,并全部更換曲軸箱潤滑油。
(5)檢查水路元件,包括各級間冷卻器、油冷卻器、水閥、儀器儀表等,進行清洗、修理、更換、校驗等維修維護。
(6)檢查電路及控制元件,包括電力電纜、電機、控制柜,測量相關(guān)參數(shù)檢查動作、顯示等情況。
(7)檢查整機情況,包括機身水平、電機與活塞機對中、中體與機身對中、氣缸與中體對中等情況。
大修程序和技術(shù)要求如下:
(1)準備必要的技術(shù)文件、圖紙資料,準備好檢修工具、備件和輔助材料。
(2)切斷大修壓縮機組電源并掛牌禁動,打開放空閥,放空氣缸及管道內(nèi)余壓,關(guān)閉進出水閥、打開排水閥、放盡機內(nèi)余水,檢查是否符合檢修條件。
(3)拆卸壓力表、溫度表、安全閥、傳感器等儀器儀表,送校驗機構(gòu)校驗。
(4)拆除各級進排氣管道,清洗水冷器、級間氣水分離器。用專用積碳清洗劑對管道內(nèi)壁進行浸泡,浸泡完畢后用汽油進行二次清洗,并用干凈的棉布在管道內(nèi)拖干。對振動較大的管道焊接口進行無損探傷檢測,并加固管道支架。水冷器氣路可用積碳清洗劑浸泡,浸泡完畢后用高壓水槍進行二次清洗。水冷器水路可用弱酸進行浸泡,以清除水垢,浸泡完畢后用自來水進行二次沖洗,并用低壓干凈空氣進行吹掃。
(5)拆卸各級進、排氣閥,進行拆解、檢查、修復(fù)。閥座密封面不得有腐蝕麻點、劃痕,閥座邊緣不得有裂紋、溝槽等缺陷,如很輕微麻面或劃痕可研磨消除,重新組裝后用煤油試漏,在1 min內(nèi)滲漏不得超過20滴,必要時更換氣閥。
(6)拆卸各級氣缸、活塞、活塞桿和填料函,對其進行拆解、清洗、檢查、修復(fù)。檢查氣缸內(nèi)表面,應(yīng)光潔,無裂紋、氣孔、拉傷等缺陷,如有輕微擦傷或拉毛時,可用半圓形的油石沿氣缸內(nèi)表壁圓周進行研磨修理或鏜缸處理,但當表面拉傷超過圓周的1/4時,并有嚴重溝槽,溝槽深度大于0.4 mm,寬度大于3 mm時,應(yīng)更換氣缸或缸套;檢查氣缸內(nèi)徑,其圓柱度公差應(yīng)符合表1要求,否則應(yīng)更換氣缸或缸套。
表1 氣缸內(nèi)徑圓度及柱度允許范圍 單位:mm
檢查活塞體,其表面應(yīng)光滑,無磨損、劃傷、裂紋、變形等缺陷,檢查活塞與氣缸的安裝間隙(要求符合計算值:(0.005~0.02)Dmm,D為氣缸直徑),必要時進行修理或更換。檢查活塞桿,表面應(yīng)光滑,無劃痕、變色、變形,測量活塞桿直線度公差值(要求0.06~0.10 mm/m),測量活塞桿圓柱度公差值(要求0.02~0.05 mm),測量活塞桿最大磨損量要求不超過0.5 mm,用盤車的方式檢查活塞桿的擺動度(要求擺動值每100.mm行程應(yīng)小于0.02~0.04 mm,跳動值應(yīng)小于0.03~0.05 mm),檢查活塞桿螺紋,不得有變形、斷裂等缺陷,必要時進行更換。
檢查填料函,更換各組密封填料和刮油環(huán),新密封圈應(yīng)在活塞桿上用鉛丹油進行對研,密封圈與活塞桿接觸面積應(yīng)達到70%以上,用涂色法檢查,接觸點不少于4~5點/cm2,密封圈填料的接口縫隙要求為2~4 mm,密封圈填料在填料盒內(nèi)的軸向間隙要求為0.20~0.25 mm,刮油環(huán)與活塞桿接觸面不得有溝槽、劃痕、磨損等缺陷,接觸線應(yīng)均勻分布且大于圓周長的70%,疏通填料函油孔及冷卻水道,并在填料組裝完成后進行冷卻水流通試驗,要求水路暢通無泄漏。
更換各級活塞環(huán),活塞環(huán)在活塞槽內(nèi)能活動自如,用手壓緊時,活塞環(huán)應(yīng)高出活塞表面0.25~0.5 mm(注:該機型無支撐環(huán),活塞環(huán)應(yīng)高出活塞表面),并測量活塞環(huán)的側(cè)向間隙(符合公式(1)要求);將活塞環(huán)單獨放入氣缸,活塞環(huán)與氣缸壁要求有良好的貼合,活塞環(huán)外徑與氣缸壁接觸線不得小于周長的60%,在整個圓周上漏光不多于兩處,每處弧長不大于25°,漏光處的徑向間隙允許值參照表2,并測量活塞環(huán)的接口間隙(符合公式(2)的要求);活塞環(huán)的安裝時,相鄰兩活塞環(huán)的搭接口應(yīng)錯開90°(兩瓣環(huán))?;钊惭b完畢后,用鉛絲法檢查活塞端面與氣缸頭的間隙(要求曲柄端與杠頭端的間隙比為1∶2,一級活塞總間隙約3 mm)。
表2 活塞環(huán)與鏡面不貼合間隙允許值 單位:mm
活塞環(huán)的熱脹間隙按下列公式計算:
A=(2.8%~3.2%)D
(1)
S=0.01h+H9/d9
(2)
式中A—活塞環(huán)的街頭間隙,mm
D—活塞外徑,mm
S—活塞環(huán)在活塞槽中的側(cè)向間隙,mm
h—活塞環(huán)寬度,mm
H9/d9—基孔制間隙配合極限值,mm
(7)拆卸十字頭銷、連桿螺栓,取出十字頭和連桿,進行拆解、清洗、檢查、恢復(fù)。檢查十字頭、十字頭銷、滑板及導(dǎo)軌,應(yīng)無裂紋、劃痕等缺陷。測量和調(diào)整十字頭滑板與導(dǎo)軌之間的間隙,使之符合要求(要求0.12~0.20 mm)。用涂色法檢查十字頭滑板與導(dǎo)軌的接觸情況,其接觸面積不小于全面積的70%。檢查十字頭銷,其直徑最大磨損不超過0.5 mm,圓柱度公差不小于0.03 mm。十字頭銷與連桿小頭瓦之間的間隙要求值按公式(3)、(4)計算襯套為銅合金
δ=(0.0007~0.0012)d
(3)
襯套為軸瓦澆注巴士合金
δ=(0.0004~0.0006)d
(4)
式中d—為十字頭銷直徑,mm
(8)對曲軸箱進行拆解、清洗、檢查、修復(fù)。放盡曲軸箱內(nèi)潤滑油,用汽油對曲軸箱進行清洗,并用棉布擦拭干凈。拆下油過濾器,進行更換。檢查曲軸、連桿、連桿螺栓及大小頭軸瓦不得有裂紋和明顯的劃痕等缺陷,瓦襯不得有燒瓦或脫層,測量曲軸水平度(要求不大于0.1 mm/m),測量主軸頸徑向圓跳動值(要求不大于0.05 mm),測量主軸頸中心線與曲軸頸中心線平行度偏差(要求不大于0.003 mm/m),測量曲軸中心線與氣缸中心線垂直公差值(要求不大于0.15 mm/m),測量軸承與軸頸徑向間隙(要求0.10~0.13 mm),測量軸承軸向間隙(要求止推軸承0.15~0.20 mm,支撐軸承0.60~0.90 mm),檢查并更換曲軸箱主軸油封。
(9)脫開電機電力電纜,測量電機絕緣,檢查維護電機軸承磨損情況,測量電動機軸承端蓋間隙(要求1.5~2.5 mm),加注電機潤滑脂。
(10)測量聯(lián)軸器對中情況,徑向圓跳動和端面圓跳動值均不大于0.05 mm,必要時進行平衡校正。
(11)按相反順序完成壓縮機各部位的恢復(fù)回裝,并記錄相關(guān)裝配數(shù)據(jù)。
(12)檢查機身水平,測量機體縱向和橫向水平度,其偏差不大于0.05 mm/m。
(13)檢查管路支架情況,對松動管卡、管箍進行緊固,更換順壞的管卡、管箍。
(14)恢復(fù)電源和冷卻水,打開控制系統(tǒng),檢查傳感器,必要時進行更換。
(15)整理大修記錄,準備調(diào)試機組。
壓縮機各級壓閥罩變形嚴重,從閥腔內(nèi)取出困難。針對該故障對壓閥蓋螺栓緊固力矩進行測試,并對壓閥罩材質(zhì)硬度進行檢測。發(fā)現(xiàn)一、二級壓閥蓋螺栓緊固力矩為75 N·m,螺栓規(guī)格為1/2-13UNC,三級壓閥蓋螺栓緊固力矩為95 N·m,螺栓規(guī)格為5/8-11UNC。通過查詢手冊發(fā)現(xiàn)其緊固力矩偏大,重新調(diào)整一、二級壓閥蓋螺栓緊固力為65 N·m,調(diào)整三級壓閥蓋螺栓緊固力矩為85 N·m。對壓閥罩材質(zhì)硬度進行檢測時,發(fā)現(xiàn)其硬度偏軟。查詢資料發(fā)現(xiàn)該批次壓閥罩加工材質(zhì)為45#鋼,且未進行熱處理,重新調(diào)整加工材質(zhì)為55#鋼,并進行調(diào)質(zhì)處理。調(diào)整后的壓閥罩經(jīng)現(xiàn)場多次安裝測試后,無變形現(xiàn)象。
在測量氣缸內(nèi)徑圓度及柱度時,發(fā)現(xiàn)1~5號壓縮機三四級氣缸套磨損嚴重,超過最大磨損允許范圍。氣缸套磨損超過允許范圍會導(dǎo)致活塞環(huán)漏氣及磨損加速,甚至發(fā)生卡環(huán)現(xiàn)象,導(dǎo)致進排氣溫度上升,進、排氣閥磨損加劇,排氣量下降等現(xiàn)象。故大修前5套壓縮機組流量偏低、二級排氣壓力及溫度偏高、四級活塞環(huán)使用壽命縮短等故障和三四級缸套磨損嚴重有關(guān)。在更換三四級缸套時發(fā)現(xiàn)2號壓縮機1列(四級缸套),4號壓縮機1列(三級缸套),以及4號壓縮機1列3列(四級缸套)缸套不能正常拔出。原因分析,由于前期該機型氣缸用潤滑油選型有誤,造成三四級氣缸及管路嚴重積碳,并因介質(zhì)為壓縮空氣,三四級缸套與缸體長時間銹蝕,導(dǎo)致缸套與缸體融為一體,且在拆出四級缸套時還發(fā)現(xiàn)其涂抹了大量的密封膠,也是導(dǎo)致其無法正常拔出的原因之一。處理辦法,拆下整個杠頭運送至外加工廠用液壓機床直接壓出,其中2號壓縮機1列(四級缸套),5號壓縮機1列(四級缸套)液壓機床也無法直接壓出,利用線切割將缸套切四道切口后再次用液壓機壓出。
拆卸1列3列缸頭后,發(fā)現(xiàn)高壓填料函下中體積液嚴重,且該處積液乳化嚴重并含有大量雜質(zhì)。該處積液可通過十字頭潤滑油回油孔直接流入曲軸箱,導(dǎo)致曲軸箱潤滑油污染。檢查發(fā)現(xiàn)該處預(yù)留有中體排污口,堵頭封死未接排污管,對其進行重新接管,并增加排污閥門。
5號壓縮機4列十字頭巴士合金脫落嚴重。造成十字頭巴士合金脫落的原因有十字頭在滑道內(nèi)受力不均,十字頭潤滑油通道堵塞或油道內(nèi)有金屬屑污物等。十字頭在機身滑道內(nèi)位置應(yīng)居中,并與整個機身滑道的中心線重合,否則就會產(chǎn)生十字頭在滑道內(nèi)歪斜跑偏的現(xiàn)象,引起敲擊和發(fā)熱。十字頭潤滑油通道堵塞或油道內(nèi)有金屬屑,會致使滑道內(nèi)不能形成有效油膜,導(dǎo)致十字頭干磨發(fā)熱。針對該問題重新更換十字頭,并檢查吹掃潤滑油道,對該列氣缸、中體、機身重新找正定中心并檢查十字頭在滑道內(nèi)的位置,測量滑道間隙,另活塞桿與十字頭及連桿裝配后,檢查各部位有無“別勁”,十字頭與滑道的接觸面有無翹起,如存在對角間隙,表明十字頭可能跑偏,應(yīng)及時查明原因,予以調(diào)控校正。
3號壓縮機在試車時發(fā)生四級活塞環(huán)融環(huán)故障。檢查發(fā)現(xiàn)該四級缸套加工精度不達標,缸套與缸體油孔錯位,且三四級注油管接反,致使缸內(nèi)潤滑油不足,最終導(dǎo)致高溫融環(huán)。重新更換缸套,調(diào)正油孔及正確接上注油管,重新試車工作正常。
表3中列出了大修前后1~5#壓縮機二級排氣壓力、溫度及瞬時流量參數(shù),其中參數(shù)一為大修前平均值,參數(shù)二為大修后平均值。 從表2可以看出經(jīng)過大修后,1~5#壓縮機二級排氣壓力、溫度偏高得到明顯改善,瞬時流量提升了10.5%~21.9%,使其運行效率得到大幅提高。
表3 大修前后運行參數(shù)
大修是每臺往復(fù)壓縮機所必須的“保健理療”,通過大修的調(diào)整,能重新恢復(fù)壓縮機性能,能系統(tǒng)的解決安全隱患,延長其使用壽命,并能重新將往復(fù)壓縮機導(dǎo)向正軌,減少后期維護成本,提高生產(chǎn)效率,為企業(yè)節(jié)省資金。本文介紹了CFA34往復(fù)壓縮機大修內(nèi)容、程序及技術(shù)指標,分析了大修過程中遇到的問題,提出了相應(yīng)的解決措施,為此類壓縮機大修提供了參考。