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大埋深高地應(yīng)力綜放工作面超前無(wú)反復(fù)支撐單元支架應(yīng)用

2021-12-17 06:31:14鄭宗儒焦衛(wèi)軍
2021年12期
關(guān)鍵詞:煤壁絞車(chē)支柱

鄭宗儒,焦衛(wèi)軍,劉 聰

(國(guó)家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)公司 棗泉煤礦,寧夏 銀川 750001)

棗泉煤礦位于寧夏靈武礦區(qū)南部,距離銀川80 km。井田南北走向長(zhǎng)13 km,東西傾斜平均寬約4 km,面積約56.7 km2。井田主體為東西兩翼對(duì)稱向南傾伏的背斜構(gòu)造,可采及局部可采煤層8層,二煤、十四煤為主要可采煤層。礦井地質(zhì)儲(chǔ)量9.65億t,設(shè)計(jì)可采儲(chǔ)量5.26億t,核定生產(chǎn)能力800萬(wàn)t/a。

隨著礦井2煤工作面向深部開(kāi)采,強(qiáng)采動(dòng)壓力的影響仍然制約礦井的高效生產(chǎn)。近年來(lái),礦井通過(guò)采用小煤柱沿空掘巷技術(shù),消除了采后動(dòng)壓對(duì)輔助巷的影響,解決了巷道的掘進(jìn)支護(hù)難題,但是在工作面回采期間,采動(dòng)壓力的超前影響還是十分劇烈,在兩巷超前支護(hù)100 m“一梁三/四柱”鋼梁棚子支護(hù)的條件下,仍需采取起底、擴(kuò)幫和挑頂?shù)姆椒ㄌ幚聿拍鼙WC工作面正常回采,嚴(yán)重制約了采煤工作面開(kāi)采效率。因此,急需有效的措施解決回采工作面超前支護(hù)的問(wèn)題。

礦井2煤層變化不大,平均厚度8.1 m,煤層直接頂為炭質(zhì)泥巖,平均厚度4.85 m,無(wú)偽頂;老頂為粉砂巖、泥巖、細(xì)粒砂巖,平均厚度8.3 m;直接底為粉砂巖(砂質(zhì)泥巖)、中粒砂巖、細(xì)粒砂巖,平均厚度為7.45 m。

1 單元支架技術(shù)指標(biāo)

1.1 單元支架型號(hào)及主要特點(diǎn)

1) 型號(hào):ZQ4000/19/40 型超前單元支架,含義:Z為支架;Q為超前;4000為支架工作阻力,kN;19為支架最低高度,dm;40為支架最大高度,dm。

2) 主要特點(diǎn):使用兩根D250 缸徑雙伸縮立柱,簡(jiǎn)單的扶位機(jī)構(gòu),支架穩(wěn)定性好,保證足夠支護(hù)強(qiáng)度條件下,結(jié)構(gòu)更加簡(jiǎn)單,尺寸更緊湊,具有整體性強(qiáng),支護(hù)效果好和安全生產(chǎn)等優(yōu)點(diǎn)。無(wú)反復(fù)支撐單元支架示意見(jiàn)圖1。

1.2 單元支架性能參數(shù)

主要技術(shù)參數(shù):支架高度為1 900~4 000 mm;支架寬度為940~1 450 mm;運(yùn)輸尺寸1 950 mm×940 mm×1 900 mm;支架中心距為2 500 mm;平均支護(hù)強(qiáng)度約0.88 MPa;平均底板比壓約2.8 MPa;初撐力(P=33 MPa)為1 764 kN;工作阻力(P=40.8 MPa)為4 000 kN;操作方式:手動(dòng)本架控制;單元支架重量:4.9 t。

2 工作面超前支護(hù)探索

2.1 超前支護(hù)設(shè)計(jì)

根據(jù)回風(fēng)巷超前頂板情況,采用單元支架與傾向棚聯(lián)合支護(hù),輔助使用JSDB-20型絞車(chē)向前拉移單元支架,見(jiàn)圖2(以130203綜放工作面回風(fēng)巷為例)。

1) 工作面回風(fēng)巷超前采用單元支架與傾向鋼梁棚聯(lián)合支護(hù)頂板,長(zhǎng)度不小于100 m;單元支架布置在回風(fēng)巷上幫側(cè),底座距巷道上幫400 mm,中心間距2 500 mm,單元支架頂上架設(shè)2根“π”型鋼梁,鋼梁間距1 000 mm?;仫L(fēng)巷超前100 m范圍內(nèi)靠巷道下幫側(cè)每根“π”型鋼梁下打設(shè)2根單體支柱,超前30 m以外靠巷道下幫側(cè)每根“π”型鋼梁下打設(shè)1根單體支柱,靠下幫側(cè)單體支柱距下幫400 mm,中間排單體支柱距下幫側(cè)支柱800 mm,鋼梁采用3 600 mm長(zhǎng)的7號(hào)“π”型鋼梁(“π”梁根據(jù)巷道寬度調(diào)整),單體液壓支柱采用型號(hào)為DW35-250/110(G)或者DW45-250/110(G)的液壓?jiǎn)误w支柱。

2) 探索應(yīng)用期間根據(jù)回風(fēng)巷礦壓顯現(xiàn)情況由單排逐漸形成雙排單元支架進(jìn)行支護(hù),單元支架距巷道中心線860 mm。

3) 工作面回風(fēng)巷超前外安裝1臺(tái)JSDB-20型絞車(chē)配合向前拉移單元支架,絞車(chē)布置在回風(fēng)巷距煤壁150 m外,絞車(chē)中心線與巷道中心線一致。

2.2 單元支架使用方法

1) 單元支架的安裝:采用ED25型鏟板車(chē)從地面進(jìn)行運(yùn)輸下放到130203工作面回風(fēng)巷超前處,按設(shè)計(jì)要求直接安裝到位,利用D18 mm×64 mm圓環(huán)鏈將單元支架底座與鏟板車(chē)鏟板固定牢固,每車(chē)裝運(yùn)1臺(tái)單元支架。

2) 輔助拉移絞車(chē)的安裝:在回風(fēng)巷距煤壁150 m處位置沿巷道中心線安裝1臺(tái)JSDB-20型絞車(chē),經(jīng)過(guò)驗(yàn)算,絞車(chē)使用D28 mm鋼絲繩,鋼絲繩鉤頭采用插接方式。絞車(chē)采用“四壓四戧”進(jìn)行固定,絞車(chē)三面懸掛金屬防護(hù)網(wǎng),鋼筋網(wǎng)下邊沿距絞車(chē)滾筒上邊沿100 mm。

3) 使用工藝流程:各項(xiàng)安全檢查確認(rèn)—施工前的準(zhǔn)備工作—設(shè)置警戒—按設(shè)計(jì)要求裝設(shè)單元支架—將安裝位置地坪清理平整—降單元支架—穿入“π”型鋼梁—升起單元支架—捆綁鋼梁—擺放木底鞋—支設(shè)下幫側(cè)支柱—升起支柱—捆綁柱頭—升緊單體支柱支撐力—打設(shè)下一顆單體支柱—升緊單元支架—文明生產(chǎn),具體情況見(jiàn)表1。

2.3 單元支架使用探索

根據(jù)工作面回風(fēng)巷超前礦壓顯現(xiàn)情況,結(jié)合單元支架使用期間重大的時(shí)間節(jié)點(diǎn),將單元支架使用探索過(guò)程分為三個(gè)階段:

1) 第一階段:回風(fēng)巷共布置40臺(tái)單元支架,現(xiàn)場(chǎng)以8臺(tái)支架選取1臺(tái)單元支架作為試驗(yàn)支架,共選取5臺(tái)實(shí)驗(yàn)支架,分別為5號(hào)、11號(hào)、17號(hào)、27號(hào)、37號(hào)單元支架,其中通過(guò)記錄5號(hào)、11號(hào)、17號(hào)、27號(hào)、37號(hào)單元支架壓力或活柱變化量,了解巷道壓力狀況。

安裝前回風(fēng)巷超前范圍已經(jīng)發(fā)生局部底鼓現(xiàn)象,且單元支架安裝前未對(duì)風(fēng)巷地坪進(jìn)行破碎,底鼓導(dǎo)致漿皮鼓起。因巷道底鼓嚴(yán)重,每次拉移單元支架時(shí)距離煤壁50 m,距離煤壁50 m范圍內(nèi)超前支護(hù)均采用“一梁三柱”的支護(hù)形式,但根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際觀測(cè),單體支柱鉆底嚴(yán)重,隨著工作面的推進(jìn),煤壁附近底鼓持續(xù)增大,嚴(yán)重影響生產(chǎn)安全。

這一觀測(cè)周期內(nèi)單元支架活柱量變化范圍較小,在一個(gè)拉移觀測(cè)周期內(nèi)立柱變化量在10~90 mm之間,但單元支架上下側(cè)底鼓嚴(yán)重,為保證正常通風(fēng)及行人,采取了起底的措施。

2) 第二階段:?jiǎn)卧Ъ鼙M可能地接近工作面煤壁,探索合適的擺放位置。結(jié)合第一階段單元支架數(shù)據(jù)分析,在距煤壁50 m前立柱變化量均在100 mm以內(nèi),壓力變化范圍在20 MPa以內(nèi),單元支架進(jìn)入距煤壁50 m范圍內(nèi),單元支架因前期受壓,壓力基本接近安全閥動(dòng)作壓力,壓力變化不大,變化范圍在10 MPa以內(nèi),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)記錄,當(dāng)立柱下降到一定程度,立柱壓力達(dá)到安全閥動(dòng)作壓力后,安全閥泄壓,泄壓后立柱壓力一般在38 MPa左右。

3) 第三階段:結(jié)合前兩階段單元支架拉移數(shù)據(jù)分析,單元支架在距煤壁50 m前立柱變化量均在100 mm以內(nèi),壓力變化范圍在20 MPa以內(nèi),單元支架進(jìn)入距煤壁50 m范圍內(nèi),單元支架因前期受壓,壓力基本接近安全閥動(dòng)作壓力,壓力變化不大,變化范圍在10 MPa以內(nèi),見(jiàn)表2和表3。

表2 試驗(yàn)單元支架情況匯總

表3 試驗(yàn)單元支架情況匯總

通過(guò)數(shù)據(jù)分析,工作面超前支架距煤壁30 m左右開(kāi)始拉移能夠保證回風(fēng)巷正常的回采空間,且起底的工作量相對(duì)較小。每天早班拉移2臺(tái),逐步將單排調(diào)整為雙排單元支架支護(hù)頂板。

3 單元支架支護(hù)效果

3.1 支護(hù)效果對(duì)比

1) 由表4數(shù)據(jù)對(duì)比可以看出,ZQ4000/19/40 型單元支架對(duì)巷道頂板支護(hù)強(qiáng)度可以達(dá)到現(xiàn)有單體液壓支柱配合“π”型鋼梁支護(hù)強(qiáng)度的8~12倍。

2) 傳統(tǒng)超前架設(shè)“一梁三柱/四柱”方式支護(hù)時(shí),支護(hù)效果不太理想,回風(fēng)巷超前頂板壓力大、巷道變形嚴(yán)重,巷道高度低、行人空間狹小,人員行走要爬行,人員通過(guò)及拉運(yùn)物料十分困難,安全管理難度大。使用單元支架后,提高了支護(hù)強(qiáng)度,巷道頂板得到了有效的控制,保證工作面回風(fēng)巷具有滿足安全生產(chǎn)的空間。

3) 傳統(tǒng)超前架設(shè)“一梁三柱/四柱”方式支護(hù)時(shí),由于回風(fēng)巷超前巷道變形嚴(yán)重,導(dǎo)致大量用于超前支護(hù)的單體液壓支柱和“π”型鋼梁變形、損壞,無(wú)法復(fù)用,坑木材料消耗較大;巷道頂板下沉嚴(yán)重時(shí),還需要加注化學(xué)材料加固頂板。使用單元支架支護(hù)頂板后,支護(hù)強(qiáng)度增加,活柱隨頂板來(lái)壓有一定的伸縮,既能有效支護(hù)頂板,又能減少材料浪費(fèi)。

4) 傳統(tǒng)架設(shè)“一梁三柱/四柱”鋼梁棚時(shí),使用人工抬運(yùn)支護(hù)材料,每班需要8~10人作業(yè)。使用單元支架進(jìn)行支護(hù)后,每班僅需3人作業(yè)即可滿足生產(chǎn)要求,單元支架與棚梁支柱支護(hù)效果對(duì)比見(jiàn)表4,130203工作面回風(fēng)巷單元支架逐漸形成雙排支護(hù)布置見(jiàn)圖3。

表4 單元支架與棚梁支柱支護(hù)效果對(duì)比

圖3 130203工作面回風(fēng)巷單元支架逐漸形成雙排支護(hù)布置

4 結(jié) 語(yǔ)

經(jīng)過(guò)探索與研究,結(jié)合回采巷道的礦壓顯現(xiàn)情況,目前單元支架距離煤壁30 m左右開(kāi)始向外移設(shè)能夠滿足生產(chǎn)需求,同時(shí)在后續(xù)單元支架使用過(guò)程逐漸由單排形成雙排的超前支護(hù)形式,支護(hù)長(zhǎng)度120 m左右能夠有效減少巷道變形,滿足生產(chǎn)。

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