孫自超
摘要:由于電廠脫硫廢水中含有大量的含鹽溶解性固體以及重金屬污染物,如果將這些廢水排放到環(huán)境中,就會對環(huán)境造成非常嚴(yán)重的污染,同時還會降低廢水的回收利用率,因此,需要對其進(jìn)行有效處理。電廠脫硫廢水系統(tǒng)的高效應(yīng)用,能夠?qū)崿F(xiàn)有效脫除廢水中的有機硫以及重金屬的目標(biāo)。但是,該系統(tǒng)的實際應(yīng)用過程中由于受到各種因素的影響仍然存在著一系列的問題,鑒于此,本文就現(xiàn)存的相關(guān)問題以及應(yīng)對措施展開如下探討。
關(guān)鍵詞:電廠;脫硫廢水;處理系統(tǒng);安裝調(diào)試
1.脫硫廢水處理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及原理
1.1結(jié)構(gòu)組成
本文以某電廠為例,對其脫硫廢水處理系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,該系統(tǒng)主要是由集水池、反應(yīng)箱、中和箱、清水池以及濾液池等各部分組成的,具體操作流程如下:(1)將濃度為25%的堿液借助堿槽車運送到指定地點,在此基礎(chǔ)之上,將堿槽車中的堿液用卸堿車分別注入至1號、2號堿計量箱內(nèi)。(2)將3桶藥劑加入到濃度為20%的原液中,并且打開有機硫計量箱中的電磁閥,等到注滿計量箱后將攪拌器打開,經(jīng)過2h的攪拌之后才能夠得到濃度為2%的溶液。(3)在計量箱中倒入濃度為11%的原液[1]。在計量箱中注滿水之后,再在其中加入1.5kg的助凝劑,打開攪拌器攪拌2h后,就能夠得到濃度為0.3%的溶液。(4)將濃度為30%的酸液運用酸槽車送到指定地點,將酸槽車內(nèi)的酸液使用卸酸泵將注入到計量箱中。
1.2工作原理
(1)在完成整個系統(tǒng)的安裝工作之后,相關(guān)工作人員就可以在系統(tǒng)三聯(lián)箱中用廢水旋流器在其中注入廢水,并且要啟動加藥裝置和攪拌器。澄清池中的水滿后就會流入到廢水箱中,這時候的水質(zhì)仍然無法滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,為確保排放出的廢水達(dá)標(biāo),就需要工作人員通過觀察排放泵出口位置的水質(zhì)濃度來確定加藥量。(2)壓濾機具有對泥脫水的作用,但是,由于進(jìn)泥壓力較大,輸送泵軸芯受損頻率較高,因此,需要及時更換輸送泵軸芯,并且使用變頻方式控制輸送泵,控制其在30%的頻率范圍內(nèi),這樣一來才能夠保持壓濾機的入口壓力為0.5MPa。(3)壓濾機中濾板溝槽上的凸出位置具有支撐濾布的作用。廢水流過過濾布之后,就會順著溝槽流出。要想徹底清除廢水中的洗滌液,就需要經(jīng)過清水濾渣和壓縮空氣,在結(jié)束以上工作之后,需要更換濾布為下一道工序的實施提供良好的條件。
2.原因分析
2.1預(yù)沉池淤堵原因
(1)脫硫廢水設(shè)計。通常情況下,需要將廢水含固量控制在0.8%范圍內(nèi)。工作人員通過觀察二期脫硫廢水箱系統(tǒng)中的廢水發(fā)現(xiàn),水樣含量并不固定,廢水中的含固量超出了廢水處理系統(tǒng)的處理能力,即超出了0.8%,這種現(xiàn)象很有可能堵塞預(yù)沉池堵塞。(2)預(yù)沉池中有異物存在,致使池體刮泥機處于停止?fàn)顟B(tài),預(yù)沉池中沉積了大量的淤泥。
2.2風(fēng)機被迫停運原因
(1)由于風(fēng)機潤滑油不合格而損壞了風(fēng)機軸承。(2)曝氣風(fēng)機入口濾網(wǎng)被堵,增加了風(fēng)機的阻力,風(fēng)機風(fēng)量減小,負(fù)荷加劇,風(fēng)機出現(xiàn)了超電流現(xiàn)象。(3)曝氣風(fēng)機出口管被堵,致使電流增加,風(fēng)機憋壓,最終引發(fā)了超電流跳閘現(xiàn)象。
2.3造成憋壓呲泥水原因
(1)污泥輸送管道的布局不合理。通過觀察現(xiàn)場污泥輸送管道的實際情況可以得知,澄清濃縮池以及預(yù)沉池的污泥循環(huán)管布置復(fù)雜。(2)污泥輸送管道的沖洗效果不佳,致使管道憋壓、被堵,最終引出現(xiàn)了呲泥水現(xiàn)象。
2.4管道堵塞原因
(1)由于石灰乳加藥泵進(jìn)出口管道的襯砌脫落,進(jìn)而出現(xiàn)了管道堵塞問題。(2)石灰乳溶液箱的攪拌葉輪為單層葉輪,由于攪拌不充分而使石灰乳堵塞在溶液箱底。(3)石灰乳管道內(nèi)部存在著嚴(yán)重的毒死啊現(xiàn)象,順著管子內(nèi)壁管垢分層累計,導(dǎo)致管徑越來越小,進(jìn)而在一定程度上減少了系統(tǒng)的加藥量。檢查石灰乳管道內(nèi)部嚴(yán)重堵塞,管垢沿著管子內(nèi)壁分層累計,逐漸縮小管徑,造成系統(tǒng)加藥量逐漸減少。(4)沒有及時做好石灰乳管道的沖洗工作,導(dǎo)致管道中的石灰乳堆積嚴(yán)重,最終造成了管道堵塞問題。
2.5板框壓濾機停運原因
(1)沒有徹底清洗濾布或者由于受到板框壓濾機濾布質(zhì)量的影響,使濾板間的濾布密封不嚴(yán),導(dǎo)致泥水呲出。(2)板框壓濾機濾板的出水孔被堵,嚴(yán)重阻礙了廢水的順利排出,進(jìn)而增加了兩濾板之間腔體的壓力,導(dǎo)致濾布變形呲泥水。(3)預(yù)沉淀池中的一些污泥順著管道被輸送至壓濾機中,由于沒有對沉淀池中的污泥進(jìn)行加藥處理,導(dǎo)致污泥無法實現(xiàn)絡(luò)合反應(yīng),同時,污泥表面還存在著靜電荷,這是造成板框壓濾機中污泥難以壓縮成泥餅的主要原因,最終引發(fā)了呲泥水現(xiàn)象或者導(dǎo)致泥餅不成型[2]。
3.確定主要原因
通過對以上情況進(jìn)行簡要闡述,再結(jié)合現(xiàn)場實際情況可以得知,導(dǎo)致系統(tǒng)出現(xiàn)問題的主要原因來自于以下方面:(1)預(yù)沉池被堵。打空預(yù)沉池,將其內(nèi)部的淤泥徹底清理干凈,就會發(fā)現(xiàn)預(yù)沉池中存在著一些細(xì)微的雜質(zhì),這些雜質(zhì)對于刮泥機的影響并不大,經(jīng)判斷分析得出,廢水含固量超出了規(guī)定要求是造成預(yù)沉池堵塞的主要原因。(2)緩沖池曝氣風(fēng)機處于迫停狀態(tài)。工作人員通過檢查曝氣風(fēng)機的潤滑油,排除了油質(zhì)原因;之后更換了風(fēng)機濾網(wǎng),并且對其進(jìn)行了清理,仍然沒有發(fā)現(xiàn)異常;再對風(fēng)機管道出口進(jìn)行詳細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)大量淤泥堵塞了緩沖池中曝氣管道的曝氣孔,通過對被堵曝氣孔進(jìn)行疏通處理,風(fēng)機立刻恢復(fù)到了正常運作的狀態(tài)。(3)污泥堵塞了脫泥系統(tǒng)管道。憋壓呲泥水現(xiàn)象的出現(xiàn)主要來源于脫泥系統(tǒng)管道被堵,主要是因為管道的布局不合理,大U形管道很容易出現(xiàn)淤泥堵塞的現(xiàn)象。對于這種現(xiàn)象的處理僅僅使用沖洗管道,增加管道沖洗頻率的方法無法從根本上解決問題,因此,需要采取優(yōu)化管道系統(tǒng)的措施,確保管道內(nèi)部暢通。(4)石灰乳加藥系統(tǒng)被堵。這種堵塞問題經(jīng)常出現(xiàn)在石灰乳加藥泵出口管道的上彎頭處,通過采用更換管道材料的方法,使用UPVC管材一段時間之后并沒有解決管道堵塞問題,所以排除了管材質(zhì)量原因;使用縮短石灰乳加藥管道沖洗周期的方法,也排除了這方面的原因,最終將主要原因確定為配藥水質(zhì)不達(dá)標(biāo)。
4.對策實施
(1)從根本上保障脫硫廢水的來水水質(zhì),也就是有效落實水質(zhì)監(jiān)管工作,加強和脫硫人員的溝通,控制脫硫廢水來水水質(zhì)含固量在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。(2)為緩沖池和預(yù)沉池設(shè)置旁路系統(tǒng),以便直接向三聯(lián)箱中輸送脫硫廢水來水,為加藥處理提供便利。同時,還需要使用并聯(lián)脫硫廢水澄清濃縮池和預(yù)沉淀池的方法,將其作為備用的澄清濃縮池。實踐表明,這種旁路系統(tǒng)不僅能夠滿足預(yù)沉池的排泥需求,同時還能夠達(dá)到機組脫硫廢水的處理要求。(3)將澄清濃縮池和廢水預(yù)沉池從原先的地下管溝中提升到地面上,對其進(jìn)行并排布置,直接和污泥輸送泵口進(jìn)行對接,有利于提高污泥輸送效率。(4)用高質(zhì)量水質(zhì)的工業(yè)水替代原脫硫廢水石灰乳溶液配置水,能夠降低管道堵塞頻率。
結(jié)語
總而言之,對脫硫廢水處理系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化處理,能夠從根本上為系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行創(chuàng)建良好的環(huán)境,以此來降低設(shè)備出現(xiàn)故障的幾率,不僅提高了系統(tǒng)的運行能力,同時還能夠有效緩解工作人員的作業(yè)壓力,有利于提高脫硫廢水的回收利用率。
參考文獻(xiàn):
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