程川川
(中國平煤神馬集團尼龍科技有限公司,河南平頂山 467000)
中國平煤神馬集團尼龍科技有限公司(簡稱神馬尼龍科技公司)270kt/a稀硝酸(濃度63.5%)裝置采用雙加壓法稀硝酸生產(chǎn)工藝,由賽鼎工程有限公司設(shè)計(EPC),自2015年底投運以來,生產(chǎn)中出現(xiàn)不少問題,截至2019年底先后停車29次,其中,計劃停車11次,非計劃停車18次。多年來,神馬尼龍科技公司不斷解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題,同時也積累了不少的經(jīng)驗,現(xiàn)稀硝酸裝置已轉(zhuǎn)入長周期、穩(wěn)定運行階段。為了能更好地減少生產(chǎn)異常、保持正常生產(chǎn),以下對近年來發(fā)生的典型生產(chǎn)異常狀況及其處理措施作一總結(jié)。
神馬尼龍科技公司2015年底稀硝酸裝置投運以來的開停車記錄見表1??梢钥闯觯洪_車以來,18次的緊急停車中,工藝事故停車5次、占比17%,設(shè)備事故停車11次、占比38%,設(shè)備事故停車占比較高。
表1 稀硝酸裝置開停車記錄
2016年11月28日18:27,氨轉(zhuǎn)化還原反應(yīng)器(R102)進口處法蘭出現(xiàn)嘯叫;當(dāng)日18:40,現(xiàn)場進行法蘭緊固,嘯叫聲減?。划?dāng)日20:25嘯叫聲再次增大,現(xiàn)場再次進行法蘭緊固,緊固后氮氧化物仍有泄漏,考慮到法蘭金屬纏繞墊的V型薄鋼帶與填充料壓實后可能已經(jīng)出現(xiàn)變形和損壞,同時為防止高溫氣流對法蘭面造成破壞,車間決定停車處理。
處理措施:停車后對氨轉(zhuǎn)化還原反應(yīng)器進口處法蘭墊片進行更換,同時在開車時安排熱緊,處理后生產(chǎn)正常;此后,為防止類似事故再次發(fā)生而造成不必要的停車,車間先后在計劃停車期間分別對尾氣預(yù)熱器(E110)、氨轉(zhuǎn)化還原反應(yīng)器(R102)出口、尾氣透平(C103)進口等處的墊片進行了更換,迄今再未出現(xiàn)過類似問題。
2018年4月18日,氧化爐B(R101B)更換第4套鉑網(wǎng),并于當(dāng)日17:15開車點火,大氫管手閥打開后發(fā)現(xiàn)氧化爐B點火大氫管不能引燃,經(jīng)過多次嘗試,并進行反吹測試,確定氧化爐B大氫管堵塞;4月19日上午打開氧化爐B大蓋進行檢查,發(fā)現(xiàn)大氫管接頭和連接器處堵塞;隨后取樣分析堵塞物為鐵氧化物。分析認為,該堵塞部位中心孔徑φ15mm,由于系統(tǒng)原始開車時氫氣管線吹掃不徹底,造成大的焊渣等雜質(zhì)隨氣流進入氫氣管線,后期由于大氫管線上閥門內(nèi)漏,造成氧化爐部分氣氨順著氫氣管線外泄,并與雜質(zhì)在聯(lián)接器附近發(fā)生反應(yīng)聚結(jié)成塊而堵塞大氫管,導(dǎo)致無法進行氫氣點火。
處理措施:停車后切除堵塞段(要注意切除前臂管與鉑網(wǎng)之間的距離,避免因安裝尺寸過小導(dǎo)致大氫管旋轉(zhuǎn)后損壞鉑網(wǎng)),更換堵塞管線后,開車正常。
2018年4月21日05:30,主控發(fā)現(xiàn)蒸汽過熱段溫度(TRCA-133)持續(xù)上漲,現(xiàn)場人員隨即聯(lián)系儀表人員對TRCA-133進行校對,校對后確認該儀表及相關(guān)調(diào)節(jié)閥閥位正常,而后TRCA-133仍持續(xù)上漲,且氧化爐B(R101B)溫度也同步持續(xù)上漲,現(xiàn)場打開蒸汽過熱段溫度調(diào)節(jié)閥(TV-133)旁路,R101B溫度不見下降。
處理措施:據(jù)上述現(xiàn)象判斷為R101B的噴水減溫器出現(xiàn)了問題,為確保系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行,車間決定立即停車,停車后對噴水減溫器噴頭進行清理,發(fā)現(xiàn)有焊渣堵塞噴頭,清理后開車正常。噴水減溫器對蒸汽過熱器后高壓蒸汽溫度的調(diào)節(jié)具有重要意義,而噴水減溫器噴嘴遇到大顆粒雜質(zhì)很容易被堵塞,因此今后計劃停車期間應(yīng)重點對其進行檢修與排查。
2019年1月14日,吸收塔第4層排氯管線突然泄漏,由于泄漏量大,帶壓堵漏難度較大,同時為了防止稀硝酸對設(shè)備和管線造成腐蝕,車間決定立即停車處理。停車后對第4層排氯管線進行檢查,發(fā)現(xiàn)漏點在管卡處,該管卡與排氯管線因長期振動摩擦而磨損,最終出現(xiàn)泄漏。
處理措施:停車后對排氯管線的管卡進行加墊、緊固,同時消除管線共振,處理后至今運行正常;此后,在計劃停車更換鉑網(wǎng)期間對所有排氯管線進行統(tǒng)一更換,增加排氯管線根部閥,迄今再未發(fā)生過排氯管線泄漏。
2019年3月20日,空氣過濾器(F102)壓差突然持續(xù)升高,最高達到1.6kPa。稀硝酸裝置空氣過濾室設(shè)三級過濾,一、二級為濾袋式過濾,第三級為箱體式過濾,空氣過濾室壓差增高,過濾效率降低,空氣壓縮機進口阻力增大,對F102的一、二、三級壓差進行測量,發(fā)現(xiàn)第三級濾芯壓差接近1.2kPa。分析認為,空氣中顆粒物多,空氣量又大,造成F102濾芯負荷增大、壓差增高,加之F102長時間運行,濾芯長時間使用,過濾效率逐漸降低,造成第三級濾芯堵塞而致系統(tǒng)壓差升高。
處理措施:為防止第三級濾芯因阻力增大破損而被吸入空氣壓縮機,危及機組安全運行,車間決定立即停車處理,停車后更換F102的一、二、三級濾芯,系統(tǒng)重啟后F102壓差恢復(fù)正常;此后,制定濾芯更換專項計劃,防止正常生產(chǎn)中再次出現(xiàn)類似事件而造成不必要的停車。
2019年12月19日,空氣壓縮機(C101)排氣側(cè)支撐軸承溫度持續(xù)升高且波動較大,波動值最大達15℃左右,軸承溫度偏離正常值30℃左右且達報警值,即將達到聯(lián)鎖跳車值,軸承溫度長期過高使其潤滑效果降低,易造成潤滑油積炭,導(dǎo)致軸及軸瓦磨損,有重大安全隱患。經(jīng)分析,C101軸承溫度持續(xù)升高是軸瓦積炭所致,軸溫升高又加劇軸瓦積炭,形成惡性循環(huán)。
處理措施:為保證空氣壓縮機與系統(tǒng)的安全,車間決定立即停車處理,停車后對C101軸承刮瓦,并檢查機組其他軸承,處理后,C101運行正常;此后,要求C101運行過程中密切關(guān)注潤滑油溫度,防止?jié)櫥蜏囟冗^高或劇烈波動而造成軸瓦積炭。
2020年5月2日11:00,密閉循環(huán)水系統(tǒng)壓力異常升高,由0.47MPa突然增至0.70MPa,密閉循環(huán)水流量異常波動,氨壓出現(xiàn)同步增高,因懷疑是閥門故障,現(xiàn)場人員立即安排儀表人員對密閉循環(huán)水壓力調(diào)節(jié)閥(PV107)進行調(diào)校,儀表調(diào)校后正常,現(xiàn)場隨即切換密閉循環(huán)水泵,切換后密閉循環(huán)水系統(tǒng)壓力及流量仍大幅波動;當(dāng)日11:45左右,密閉循環(huán)水系統(tǒng)安全閥啟跳,通過對安全閥啟跳泄漏的密閉循環(huán)水進行pH檢測,呈酸性,判定是吸收塔盤管發(fā)生了泄漏;當(dāng)日11:50,氨壓波動導(dǎo)致氨空比高高聯(lián)鎖跳車。
處理措施:停車后,排凈吸收塔底部的硝酸,先啟動工藝水泵小流量進行塔體降溫,之后打開吸收塔上、中、下人孔,在底部人孔架設(shè)風(fēng)機向外鼓風(fēng),在吸收塔中部和上部人孔架設(shè)風(fēng)機向內(nèi)鼓風(fēng),降溫約48h后,取樣分析合格,人員進塔檢查,發(fā)現(xiàn)吸收塔第16層盤管腐蝕斷裂,隨即進行臨時封堵,經(jīng)過5d的處理(包括吸收塔篩板、盤管檢查及后期每層塔板的人孔復(fù)位等),重啟后密閉循環(huán)水系統(tǒng)壓力恢復(fù)正常。
2016年1月24日17:12,氣氨流量計導(dǎo)壓管堵塞,導(dǎo)致氣氨流量不穩(wěn),氨空比劇烈波動達聯(lián)鎖值而致跳車。分析認為,稀硝酸裝置初次投入運行,管道吹掃不徹底,造成管道內(nèi)有雜質(zhì)存在,再加上前期氨空比波動較大,主控人員判斷錯誤,誤以為是氨過熱器(E103)氣氨溫度低引起氣氨帶液,于是對進入E103的氣氨溫度進行了人為干預(yù)調(diào)節(jié),致使氨系統(tǒng)出現(xiàn)溫壓紊亂,從而加劇了氨空比的波動,最終導(dǎo)致系統(tǒng)跳車。
處理措施:停車后,對氨系統(tǒng)進行徹底吹掃和清理,同時加強操作人員應(yīng)對氨系統(tǒng)異常情況的培訓(xùn),重啟后系統(tǒng)運行正常。
2016年4月5日16:00,氨過熱器(E103)出口氣氨溫度(TIA-135)低低聯(lián)鎖跳車,由于TIA-135溫度過低,造成氣氨帶液,帶液氣氨進入氧化爐,造成氧化爐爐溫大幅波動。經(jīng)認真排查,確認是因為E103低壓蒸汽溫度調(diào)節(jié)閥(TV-122)后疏水器卡死而造成積液,低壓蒸汽量嚴重不足而致E103出口氣氨溫度 (TRCA-122)過低,觸發(fā)TIA-135低低聯(lián)鎖跳車。
處理措施:停車后對E103低壓蒸汽溫度調(diào)節(jié)閥(TV-122)后疏水器進行更換,對TV-122加裝閥后就地導(dǎo)淋,重啟后系統(tǒng)運行正常,再未出現(xiàn)過類似問題。
2018年5月13日22:25,鍋爐水流量(FISA-116)過低造成SIS聯(lián)鎖跳車。經(jīng)排查,是因為熱電鍋爐跳車造成界外高壓蒸汽管網(wǎng)壓力瞬間降低,由于外送閥自調(diào)跟蹤不及時,稀硝酸裝置高壓蒸汽壓力瞬間降低,使氣液分離器(D109)蒸汽外送突然增大,鍋爐內(nèi)發(fā)生了閃蒸現(xiàn)象,鍋爐水流量突然降低,F(xiàn)ISA-116瞬時過低而致SIS聯(lián)鎖跳車。
處理措施:停車后通過與公司外管網(wǎng)管理部門進行溝通協(xié)商,要求其在外管網(wǎng)出現(xiàn)異常操作和蒸汽管網(wǎng)壓力波動時要及時告知,以便稀硝酸裝置及時進行跟蹤調(diào)節(jié),重啟后系統(tǒng)運行正常。
2018年11月13日10:36,檢修人員在檢修尾氣透平期間,因未做好安全防護(未對尾氣透平的儀表線進行安全隔離),且檢修過程中對該儀表線踩踏,觸發(fā)尾氣透平進氣側(cè)軸振值(VT-6301X)瞬時達到(高高)聯(lián)鎖值,造成四合一機組跳車。
處理措施:停車后,對尾氣透平的儀表線進行安全隔離,緊固儀表,并對延時聯(lián)鎖進行修改——將延時聯(lián)鎖由1s修改為3s,重啟后四合一機組運行正常。
2016年10月15日15:55,突發(fā)晃電,工藝人員發(fā)現(xiàn)鍋爐水循環(huán)泵(P102A)停運,隨即啟動備用泵P102B,但在備用泵啟動后鍋爐水流量低低聯(lián)鎖動作,造成系統(tǒng)聯(lián)鎖跳車。經(jīng)分析,發(fā)生晃電后,備用泵P102B啟動,啟動后因鍋爐水流量低低聯(lián)鎖延時時間較短(延時3s),造成鍋爐水流量低低聯(lián)鎖跳車。
處理措施:停車后,在保證鍋爐系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行的前提下,結(jié)合設(shè)計院提供的相關(guān)參數(shù),修改鍋爐水流量低低聯(lián)鎖延時時長,經(jīng)多次聯(lián)鎖調(diào)試,將鍋爐水流量低低聯(lián)鎖延時時長調(diào)整為5s,系統(tǒng)正常開車,之后再未出現(xiàn)過類似的聯(lián)鎖跳車事故。
神馬尼龍科技公司270kt/a稀硝酸裝置2015年底開車以來,從試車至性能考核結(jié)束,儀表及SIS方面的問題基本暴露完畢且已基本得到解決,但后期運行中設(shè)備、工藝方面各種異常狀況較為突出,特別是設(shè)備方面暴露出的問題較多,這是稀硝酸裝置未能實現(xiàn)長周期、穩(wěn)定運行的癥結(jié)所在,這也就提醒我們設(shè)備的定期檢修及日常維護是至關(guān)重要的:應(yīng)根據(jù)開車以來各類設(shè)備故障,分設(shè)備建立“一臺一檔”,據(jù)各類設(shè)備歷年的運行、檢修記錄,科學(xué)合理地安排檢修計劃,把重要設(shè)備(如稀硝酸泵、鍋爐水循環(huán)泵、鍋爐給水泵、機組油泵等)的檢修安排在計劃停車期間進行,避免因設(shè)備問題而導(dǎo)致的停車事故;此外,如空濾室內(nèi)三級濾芯,由于不同地區(qū)的環(huán)境差異(空氣質(zhì)量有所不同),各裝置應(yīng)結(jié)合自身特點科學(xué)合理地安排濾芯的更換時間,并盡量安排在計劃停車期間,以減少停車次數(shù)。只要做好了上述各方面的工作,并抓好日常操作維護管理及工藝優(yōu)化等,就能有效避免類似事故的發(fā)生,實現(xiàn)稀硝酸裝置的安全、穩(wěn)定運行。