張中甫
摘要:垃圾發(fā)電行業(yè)中垃圾倉(cāng)的排水系統(tǒng)尤為重要,垃圾倉(cāng)內(nèi)滲濾液的排水順暢與否直接影響垃圾的發(fā)酵與含水率,從而間接影響焚燒爐的燃燒工況、滲濾液處理量的生產(chǎn)、垃圾倉(cāng)儲(chǔ)料方式等。此文從原理上分析排水格柵堵塞原因,技術(shù)改造了排水格柵的通流面積并提高孔徑系數(shù),對(duì)照技術(shù)改造前后的排水情況,綜合評(píng)估此項(xiàng)技改的經(jīng)濟(jì)性、實(shí)用性、必要性。根據(jù)流體力學(xué)的原理:首先,流體定義:沒有固定形狀的物體。液體和氣體在相同時(shí)間內(nèi),流體通過(guò)不同路程的速度不相同,所以就會(huì)產(chǎn)生大小不等的壓強(qiáng)速度越大,壓強(qiáng)越小;速度越小,壓強(qiáng)越大,壓力等于壓強(qiáng)乘以接觸面積,所以,就會(huì)產(chǎn)生上下不等的壓力。這就是流體力學(xué)的原理。流體力學(xué)的簡(jiǎn)介:力學(xué)的一個(gè)分支,主要研究在各種力的作用下,流體本身的靜止?fàn)顟B(tài)和運(yùn)動(dòng)狀態(tài)以及流體和固體界壁間有相對(duì)運(yùn)動(dòng)時(shí)的相互作用和流動(dòng)規(guī)律。流體力學(xué)是在人類同自然界作斗爭(zhēng)和在生產(chǎn)實(shí)踐中逐步發(fā)展起來(lái)的。將粘性考慮在內(nèi)的流體運(yùn)動(dòng)方程則是法國(guó)納維于1821年和英國(guó)斯托克斯于1845年分別建立的,后得名為納維斯托克斯方程,它是流體動(dòng)力學(xué)的理論基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:垃圾倉(cāng); 排水堵塞; 格柵孔徑; 通流面積
0 引言
絕大多數(shù)的生活垃圾處理企業(yè)垃圾倉(cāng)內(nèi)的排水系統(tǒng)采用鑄鐵孔板格柵的方式,在滲濾液過(guò)濾通流的過(guò)程中頻繁出現(xiàn)垃圾堵塞導(dǎo)致排水不暢,尤其是在豐水期,垃圾含水率偏高的情況下,直接影響到垃圾的處理量與焚燒爐的燃燒工況,一般的應(yīng)急措施是垃圾倉(cāng)吊入排水泵臨時(shí)抽水,但措施有諸多弊端,因此分析格柵堵塞的根本原因,經(jīng)過(guò)技術(shù)改造從根本上改變堵塞現(xiàn)象從而控制垃圾倉(cāng)儲(chǔ)投料的管理勢(shì)在必行?,F(xiàn)以XX市垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的垃圾倉(cāng)滲濾液排水系統(tǒng)為例。
1 技改前排水形式分析
1.1 技改前排水方式
該公司按照基建安裝設(shè)計(jì),參數(shù)如下:
格柵布置:凹面嵌入式,分上下兩層。
格柵數(shù)量:每層10個(gè),共20個(gè)。
格柵位置:垃圾倉(cāng)卸料門正下方。便于垃圾倉(cāng)卸料 門前滲濾液排水至溝道間收集池。
格柵尺寸:上層格柵寬0.8米,高1.0米。
下層格柵寬0.8米,高1.5米。
格柵內(nèi)置:井字形鑄鐵格條與肋梁,加裝排水篦子。
排水篦子:孔徑為3.2公分。
1.2 技改前排水量情況分析
1.2.1排水情況:
自2014年5月垃圾倉(cāng)進(jìn)料后,自8月份開始垃圾倉(cāng)排水逐步出現(xiàn)排水不暢的趨勢(shì),主要原因是垃圾倉(cāng)庫(kù)存逐步上升,滲濾液產(chǎn)生量加大,格柵處的垃圾底料堵塞排水濾網(wǎng),導(dǎo)致流通面積不足,門前滲濾液液位上升。(2015年春節(jié)期間因庫(kù)存降低,期間液位略有下降。)
1.2.2:排水堵塞原因:
1)原設(shè)計(jì)安裝的排水格柵孔徑過(guò)小,流通面積過(guò)小,不滿足豐水及高峰期時(shí)的最低排水量需求。
2)垃圾倉(cāng)高料位期間門前底料清理力度不夠,格柵堵塞。
1.3 排水不暢引發(fā)的問題:
1.3.1垃圾倉(cāng)門前液位高,堆料區(qū)垃圾頻繁滑坡,垃圾車卸料后垃圾無(wú)法順利落入倉(cāng)內(nèi),增大了吊機(jī)工作量,并影響垃圾發(fā)酵。
1.3.2垃圾含水率升高,入爐垃圾熱值降低,影響燃燒工況。
1.3.3需定期進(jìn)入溝道間人工疏通排水篦子,增加勞動(dòng)強(qiáng)度。
2 臨時(shí)排水整改措施分析
2.1臨時(shí)排水具體方式:
2.1.1 #2、#9門加裝電動(dòng)葫蘆及支架,將泵吊入倉(cāng)內(nèi),滲濾液經(jīng)鋼絲螺紋管抽出,經(jīng)卸料門前打穿地面,送至溝道間收集池。
2.1.2為防止排水泵過(guò)載燒毀,后加裝“泵寶”過(guò)流保護(hù)。
2.1.3因排水泵吸水口頻繁堵塞,后改為鉸刀式排水泵。
2.2臨時(shí)整改措施暴露的問題:
2.2.1增加成本及維護(hù)費(fèi)用
2.2.2增加工作量:
檢修及運(yùn)行人員需安排專人負(fù)責(zé)滲濾液鉸刀潛污排水泵出水監(jiān)督,每日需頻繁把鉸刀潛污排水泵吊至平臺(tái)上做垃圾清理工作及排水泵故障及電纜線經(jīng)常被垃圾吊抓斗抓破損修復(fù),占用一定的運(yùn)行人員精力,增加檢修工作時(shí)間。
2.2.3卸料空間受限:
#2、#9卸料門因放泵占用空間,無(wú)法正常卸料,在卸料高峰期影響卸料效率。
2.2.4現(xiàn)場(chǎng)臭味外溢:
#2、#9卸料門頻繁開關(guān),影響垃圾倉(cāng)負(fù)壓調(diào)整,卸料平臺(tái)臭味控制難度加強(qiáng)。
2.2.5門前清溝效率下降:
因門前放泵,抓斗無(wú)法及時(shí)抓溝,需吊泵后方能清理,使得清溝效率下降。
3.技術(shù)改造原理分析
垃圾倉(cāng)排水格柵是常用的排水構(gòu)筑物,起到過(guò)濾并泄流的作用,其泄水能力直接影響滲濾液的排出效果,也間接影響鍋爐運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定,考慮到放泵抽水的諸多弊端,因此對(duì)垃圾倉(cāng)的排水格柵的技術(shù)改造已迫在眉睫。
3.1基礎(chǔ)原理分析:
3.1.1格柵的排水量計(jì)算公式:
Qp:格柵排水量 Aw:格柵實(shí)際過(guò)水面積 C:孔口系數(shù) hk:格柵上的液位高度 K:阻塞系數(shù)(2/3)
3.1.2格柵實(shí)際過(guò)水面積計(jì)算公式:
Aw:格柵實(shí)際過(guò)水面積 nk:寬度方向上的孔洞個(gè)數(shù)
lw:孔洞長(zhǎng)度 bk:格柵高度
3.1.3從以上兩個(gè)公式可得出:
阻塞系數(shù)、滲濾液液位高度為定量,要想提高垃圾倉(cāng)排水量,一方面需增加實(shí)際過(guò)水面積,即格柵上的孔洞個(gè)數(shù)、面積與格柵高度;一方面改變孔口形狀從而提高孔口系數(shù)。
3.2技術(shù)改造措施分析:
3.2.1提高格柵實(shí)際過(guò)水面積:
原有格柵排水篦子孔徑0.032m,上下兩層共414個(gè),共10個(gè)格柵 則:原有格柵總排水面積為:0.032×0.032×414×10=4.23㎡。
#2、#9門未放泵之前日平均排水量約為500t/d,根據(jù)年度生產(chǎn)任務(wù),垃圾進(jìn)廠量為95.11萬(wàn)t,日均進(jìn)廠垃圾2605t,按含水率上限25%計(jì)算,每日滲濾液排水量需達(dá)到650t/d~700t/d,否則無(wú)法滿足排水需求。
根據(jù)比例換算,在不改變孔口系數(shù)的情況下,技改后的實(shí)際過(guò)水面積需達(dá)到5.9㎡以上方可滿足排水需要
4.23㎡/x=500/700 x=5.9㎡
3.2.2提高孔洞系數(shù):
借鑒市政工程中路面雨水口下水篦子的理論研究,方形孔洞的孔洞系數(shù)為0.6,圓形孔洞的孔洞系數(shù)為0.8,因此技改的格柵孔洞改為圓形??商岣?0%排水量。
4.技改方案
4.1排水格柵改造方式
根據(jù)理論計(jì)算,并通過(guò)對(duì)同行業(yè)其他垃圾電廠垃圾倉(cāng)排水格柵的調(diào)研交流,吸收借鑒上海環(huán)境數(shù)個(gè)項(xiàng)目的垃圾倉(cāng)格柵形式,將格柵設(shè)計(jì)為凸面式鋼板開孔的模式,鋼板材質(zhì)選型為Q-235鋼,厚度16mm),總高度4400mm(正面高4050mm,斜面350mm),總寬度1600mm,深度216mm(格柵側(cè)面為H型鋼200×200),全表面進(jìn)行環(huán)氧樹脂防腐防銹處理,板面上開?50洞371個(gè),共39行,每行開孔10個(gè)或9個(gè)錯(cuò)落布置。
4.2理論排水計(jì)算
4.2.1格柵實(shí)際過(guò)水面積為:
3.14×0.025×0.025×371×10=7.28㎡
較之前格柵排水面積4.23㎡提高72%,并滿足垃圾倉(cāng)排水面積不小于5.9㎡的最低要求。
4.2.2排水總量提高:
實(shí)際排水面積提高72%,孔口系數(shù)提高30%,總的排水量提高123.6%
500t/d×1.72×1.30=1118t/d,理論排水量可達(dá)1118t/d。
5.技改實(shí)施后排水情況
5.1技改實(shí)施情況
2015年4月中旬開始,先后技改了#2、#3、#5、#6、#8、#9共6個(gè)卸料門的排水格柵。成本費(fèi)用共計(jì)60000元。(10000元/個(gè))
5.2 技改前后排水對(duì)比分析:
更換排水格柵后,4、5、6、7月份日均排水量分別為600t/d、624t/d、692t/d、766t/d,較2014年7-11月份日平均排水量476t/d分別提高26%、31%、45%、60%,并有逐步升高的趨勢(shì)。
5.3技改后的效果:
垃圾倉(cāng)排水效果顯著,液位大幅度下降,卸料門前基本清空。
垃圾含水率下降,熱值提高,發(fā)酵周期縮短,鍋爐燃燒工況得以改善。
卸料空間增大,保證高峰期間垃圾車順利卸料。
卸料門開關(guān)得到合理管控,確?,F(xiàn)場(chǎng)無(wú)異味擴(kuò)散。
垃圾倉(cāng)堆料再無(wú)滑坡現(xiàn)象,緩解了垃圾庫(kù)存的壓力。
減少了垃圾吊的使用時(shí)間,故障率降低,延長(zhǎng)了設(shè)備使用壽命。
運(yùn)行及檢修人員工作強(qiáng)度得以改善。
結(jié)論:
(一)為確保垃圾倉(cāng)保持低液位,垃圾倉(cāng)排水格柵的實(shí)際通流量必須大于豐水期及高峰期的最大滲濾液產(chǎn)生量。
(二)考慮垃圾倉(cāng)成分復(fù)雜,阻塞系數(shù)較難控制,因此提高排水格柵的通流量的途徑,需提高排水格柵的實(shí)際過(guò)水面積,即提高孔口系數(shù)、孔洞面積、孔洞個(gè)數(shù)及格柵高度。
(三)為保證排水順暢,后期應(yīng)加強(qiáng)卸料門前的底料清理,并定期檢查疏通排水格柵。
參考文獻(xiàn)
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[5]《流體動(dòng)力學(xué)(第2版)》是2013?年 出版的圖書