摘要:由于機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),SCR煙氣脫硝系統(tǒng)的入口煙氣溫度低于最低噴氨溫度,造成SCR煙氣脫硝系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行。因此,我公司在煙氣脫硝改造時(shí)設(shè)置省煤器煙氣旁路。在日常低負(fù)荷工況下,省煤器煙氣旁路為SCR脫硝系統(tǒng)催化劑提供最佳的工作溫度,取得了良好的效益。
關(guān)鍵詞:省煤器;煙氣旁路;SCR;低負(fù)荷;硫酸氫銨
1.概述
因SCR催化劑一般為TiO2+V2O5,其工作溫度范圍為310~400℃,最佳反應(yīng)溫度約為370℃,最低工作溫度約為300℃。脫硝系統(tǒng)入口煙溫對(duì)SCR催化劑有較大影響,脫硝入口煙氣溫度較低時(shí),一是催化劑活性會(huì)降低;另外,還原劑氨與煙氣中的SO3反應(yīng)生成的硫酸氫銨會(huì)沉積在催化劑上,進(jìn)一步降低催化劑的活性,甚至造成催化劑不可逆的活性降低;而且,硫酸氫銨在溫度低于147~204℃時(shí)會(huì)液化成粘性極強(qiáng)的膠狀,與灰結(jié)合粘結(jié)在空預(yù)器傳熱元件上,造成堵塞和腐蝕。
在鍋爐低負(fù)荷時(shí),SCR煙氣脫硝系統(tǒng)的入口煙氣溫度低于最低噴氨溫度。如果此時(shí)噴氨,會(huì)造成脫硝效率降低,氨逃逸升高,甚至?xí)斐纱呋瘎┲卸镜群蠊?。在此種情況下,傳統(tǒng)的做法為:在鍋爐低負(fù)荷時(shí)入口煙氣溫度低于噴氨溫度時(shí),停止噴氨。但是,面對(duì)國(guó)家越來(lái)越嚴(yán)格的環(huán)保要求,此種做法已經(jīng)無(wú)法滿足環(huán)保要求,只適用于短時(shí)間的鍋爐低負(fù)荷,如長(zhǎng)時(shí)間處于低負(fù)荷的情況,此種方法則不適用。
2.本工程的實(shí)際狀況
根據(jù)鍋爐廠原設(shè)計(jì)的熱力計(jì)算表數(shù)據(jù),本工程機(jī)組在不同負(fù)荷下省煤器出口煙溫設(shè)計(jì)值分別為:262℃(40%THA)、308℃(75%THA)、333℃(THA)、336℃(TRL)和342℃(100%BMCR)。機(jī)組日常運(yùn)行負(fù)荷范圍約為150~300MW,根據(jù)改造前摸底性能試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),在不同負(fù)荷下省煤器出口煙溫實(shí)際測(cè)量值分別為:288℃(160MW)、311.4℃(225MW)、340℃(300MW)。機(jī)組在低負(fù)荷時(shí)省煤器出口煙溫低于SCR催化劑能適應(yīng)的運(yùn)行溫度310~400℃,無(wú)法滿足SCR脫硝催化劑的運(yùn)行要求。脫硝系統(tǒng)入口煙氣參數(shù)見(jiàn)下表。
根據(jù)上表看出,必須采取可靠措施有效提高鍋爐低負(fù)荷時(shí)的SCR煙氣脫硝系統(tǒng)入口煙氣溫度,使其不低于最低噴氨溫度,方可使進(jìn)入SCR反應(yīng)器的煙氣達(dá)到或高于最低噴氨溫度310℃,達(dá)到保護(hù)催化劑和空預(yù)器的目的。根據(jù)本工程的實(shí)際運(yùn)行情況,選擇增加省煤器旁路,在低負(fù)荷時(shí)通過(guò)旁路調(diào)整來(lái)保證脫硝入口煙氣溫度高于脫硝運(yùn)行最低工作溫度,是最切實(shí)可行的方案??梢杂行У乜刂屏蛩徜@鹽沉積在催化劑和空預(yù)器傳熱元件表面,保證脫硝催化劑和空預(yù)器傳熱元件的清潔,防止短期失效和堵塞。
3.省煤器旁路的運(yùn)行原理:
加裝省煤器旁路就是從省煤器前引出一路高溫?zé)煔猓c省煤器出口較低溫度煙氣混合,使進(jìn)入SCR反應(yīng)器的煙氣達(dá)到或高于最低噴氨溫度,達(dá)到保護(hù)催化劑的目的,同時(shí)保證對(duì)下游設(shè)備造成的影響降到最低。
省煤器高溫旁路煙道接口位置:進(jìn)口位于省煤器上部的鍋爐煙道后包墻;出口位置反應(yīng)器進(jìn)口煙道噴氨格柵前的傾斜煙道段。組成部分:每個(gè)旁路煙道上設(shè)有1個(gè)非金屬膨脹節(jié)、各1組電動(dòng)調(diào)節(jié)擋板和電動(dòng)隔離擋板門。
在省煤器旁路與省煤器出口主煙道各設(shè)置一個(gè)可調(diào)的煙氣擋板。測(cè)量省煤器進(jìn)出口煙溫,來(lái)調(diào)節(jié)通過(guò)省煤器旁路與省煤器出口煙道的煙氣量,以混合后煙氣溫度達(dá)到噴氨溫度為準(zhǔn)。
4.運(yùn)行控制注意事項(xiàng):
1)正常運(yùn)行中脫硝裝置入口溫度高于310℃,保證省煤器旁路擋板處于嚴(yán)密關(guān)閉狀態(tài),防止泄漏引起脫硝入口煙氣超溫。在脫硝裝置入口溫度低于310℃時(shí),調(diào)節(jié)省煤器旁路擋板開(kāi)度調(diào)溫,保證該溫度在310℃以上運(yùn)行。在機(jī)組啟動(dòng)初期鍋爐點(diǎn)火后或機(jī)組滑壓停機(jī)前,可通過(guò)調(diào)節(jié)省煤器擋板開(kāi)度快速提高脫硝和空預(yù)器入口煙溫。
2)旁路開(kāi)啟后需注意鍋爐汽溫的變化并及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。
3)旁路擋板的調(diào)整需與低溫省煤器的調(diào)整配合進(jìn)行,保證高煙溫的熱量回收。
1、省煤器旁路的優(yōu)缺點(diǎn):
1)優(yōu)點(diǎn):
使低負(fù)荷時(shí)也能實(shí)現(xiàn)脫硝裝置正常投入運(yùn)行,使脫硝裝置對(duì)鍋爐的負(fù)荷適用范圍更廣泛,可以實(shí)現(xiàn)全工況投運(yùn)脫硝系統(tǒng)。
2)缺點(diǎn):
從鋼結(jié)構(gòu)上看,加裝省煤器旁路需要對(duì)鍋爐本體的鋼結(jié)構(gòu)做移位和取消斜拉撐后的局部補(bǔ)強(qiáng)等較大改動(dòng),必須要原鍋爐廠做鋼結(jié)構(gòu)核算。
從受熱面結(jié)構(gòu)上看,改造工程在加裝省煤器旁路時(shí),需要對(duì)省煤器整體下移,改造工程量增大,需重點(diǎn)關(guān)注焊接質(zhì)量。
從運(yùn)行上看,在低負(fù)荷時(shí)省煤器旁路投入運(yùn)行時(shí),理論上經(jīng)過(guò)省煤器的煙氣量變少,汽包來(lái)水溫度將有一定程度的下降,但是經(jīng)過(guò)實(shí)際運(yùn)行證明,此部分影響極為微小,基本不造成影響。
在低負(fù)荷時(shí),經(jīng)過(guò)省煤器旁路的煙氣不參與省煤器的換熱,必然造成鍋爐排煙溫度升高,但升高幅度達(dá)不到高負(fù)荷時(shí)段的排煙溫度,仍在合理范圍內(nèi)。
主煙道原設(shè)計(jì)有5個(gè)葉片的風(fēng)門擋板,用于聯(lián)合省煤器旁路煙道調(diào)節(jié)門一起調(diào)節(jié)SCR入口煙溫,后檢查發(fā)現(xiàn)下部3個(gè)葉片磨損嚴(yán)重,并詢問(wèn)運(yùn)行人員此門沒(méi)有實(shí)際開(kāi)啟過(guò),僅開(kāi)啟省煤器旁路煙道調(diào)節(jié)門即可實(shí)現(xiàn)SCR入口煙溫達(dá)到最低噴氨溫度。經(jīng)改造廠家核算后,保留風(fēng)門擋板的上部2個(gè)葉片即可滿足配合省煤器旁路煙道調(diào)節(jié)門調(diào)節(jié)SCR入口煙溫的作用,對(duì)此調(diào)節(jié)門進(jìn)行了優(yōu)化,將下部3個(gè)磨損嚴(yán)重的葉片徹底割除,不再恢復(fù),并在一定程度上降低煙道阻力。
2、改造效果:
1)脫硝改造后的脫硝效率測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表7-1,可以看出:在低負(fù)荷工況(180MW)下SCR脫硝效率仍能達(dá)到84%以上,入口煙氣溫度可以達(dá)到310℃以上。
4.結(jié)論
省煤器煙氣旁路的改造,使低負(fù)荷時(shí)也能實(shí)現(xiàn)脫硝裝置正常投入運(yùn)行,使脫硝裝置對(duì)鍋爐的負(fù)荷適用范圍更廣泛,可以實(shí)現(xiàn)全工況投運(yùn)脫硝系統(tǒng),對(duì)于維持SCR系統(tǒng)脫硝效率有著很好的作用,在脫硝改造工程中具有較高的推廣價(jià)值。
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作者簡(jiǎn)介:高鵬 男,河南駐馬店,助理工程師,火電廠脫硫脫硝技術(shù)管理