鐘國榮
(廣東省深圳市中金嶺南有限公司丹霞冶煉廠,廣東 韶關(guān) 512300)
在本篇文章中,主要對(duì)富氧浸出釜中的溫度控制進(jìn)行分析研究,將釜溫引入自動(dòng)化技術(shù)進(jìn)行調(diào)控,重點(diǎn)探討自動(dòng)化控溫實(shí)施及其對(duì)勞動(dòng)強(qiáng)度和浸出率的影響。
多金屬回收中的富氧浸出是以置換渣為原料,以提取其中的貴重金屬,是金屬回收工藝流程中一道重要工藝。在金屬成品產(chǎn)量起決定性因素之一的是金屬浸出率,精準(zhǔn)控制生產(chǎn)參數(shù)以提高浸出率是生產(chǎn)的基本要求,溫度控制是重要的生產(chǎn)參數(shù)之一。
現(xiàn)有的釜溫控制采取人工監(jiān)控的方式,人工控制的局限性決定了釜溫不能連續(xù)地處在操作規(guī)程要求中。為了確保浸出釜的生產(chǎn)參數(shù)穩(wěn)定,提高浸出率,為后續(xù)萃取工段提供優(yōu)質(zhì)的生產(chǎn)原料,工廠采取了各種措施:將釜溫列入技術(shù)比武評(píng)比項(xiàng)目,對(duì)釜溫的控制進(jìn)行評(píng)比,發(fā)布相應(yīng)的評(píng)比結(jié)果,如表1;工序則挑選責(zé)任心強(qiáng)、業(yè)務(wù)能力突出的員工擔(dān)任主控崗位;工廠技術(shù)部門定期到車間進(jìn)行檢查浸出釜的生產(chǎn)參數(shù)等等。釜溫控制得到重視并采取一系列的措施后,溫度波動(dòng)情況得到了很大的改善,但是投入的人力、物力較多,釜溫控制如果長期處于一個(gè)高壓狀態(tài),持續(xù)高壓態(tài)勢會(huì)讓員工產(chǎn)生疲勞感,連續(xù)性難以得到保障。那么通過設(shè)備的技術(shù)改造,采取自動(dòng)化技術(shù)徹底解決釜溫控制問題,就有必要提上日程。
表1 釜溫控制評(píng)比統(tǒng)計(jì)表
首先,浸出釜中的溫度控制設(shè)計(jì)之初采用了人工開啟氣動(dòng)閥的模式。釜溫低于105℃時(shí),開啟閥門;溫度高壓105℃時(shí),關(guān)閉閥門。其次,釜溫的變化和進(jìn)釜的物料流量存在一定的關(guān)系,物料進(jìn)釜流量大,需短時(shí)間內(nèi)通入大量蒸汽量才能保證溫度到達(dá)要求,由于進(jìn)釜的流量是不穩(wěn)定的,而蒸汽的開度是固定的,所有當(dāng)流量突然增大時(shí),沒有足夠的時(shí)間去調(diào)整蒸汽主管閥門開度,導(dǎo)致無法精準(zhǔn)調(diào)控溫度。第三,正常流程中釜溫變化比較大,特別是C1隔間,因?yàn)檫M(jìn)料的溫度低于釜溫,十幾分鐘內(nèi)需要操作一次閥門進(jìn)行升溫,一個(gè)班8小時(shí)不間斷操作,操作人員易感疲勞;如果遭遇生產(chǎn)工況不穩(wěn)定時(shí),主控沒有足夠的精力來調(diào)控溫度,直接導(dǎo)致溫度處于工藝要求的范圍外,個(gè)別情況會(huì)出現(xiàn)低于90℃,高于115℃的現(xiàn)象,不利于金屬的浸出;釜溫的大幅度波動(dòng)對(duì)浸出釜本體是一種損傷,對(duì)設(shè)備的壽命不利。
采用測溫元件和氣動(dòng)開關(guān)旋塞閥聯(lián)鎖,通過溫度的高低限位報(bào)警信號(hào)觸發(fā)氣動(dòng)開關(guān)旋塞閥動(dòng)作,自動(dòng)通入或切斷蒸汽進(jìn)行溫度控制。溫度自動(dòng)控制,既能保證溫度符合操作規(guī)程的要求,又省去人工操作,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,提高崗位的舒適性。自動(dòng)溫度控制穩(wěn)定釜溫,提高工藝參數(shù)的穩(wěn)定,提高金屬產(chǎn)量,達(dá)到提高經(jīng)濟(jì)效益的效果。
通過溫度和蒸汽閥門的連鎖控制釜溫,將實(shí)現(xiàn)以下應(yīng)用功能。
實(shí)現(xiàn)釜內(nèi)溫度自動(dòng)控制,保持溫度在操作規(guī)程要求范圍內(nèi)。使用的氣動(dòng)開關(guān)旋塞閥調(diào)節(jié)性能雖然不如調(diào)節(jié)閥,因?yàn)殚_關(guān)閥不能線性調(diào)整開度,但是通過減小溫度高低限報(bào)警差值,提高氣動(dòng)開關(guān)旋塞閥的開關(guān)頻率(該設(shè)置會(huì)在一定程度上減少氣動(dòng)開關(guān)旋塞閥的壽命)來確保溫度在要求范圍內(nèi),只要設(shè)置合理的氣動(dòng)閥開關(guān)時(shí)機(jī),就可以保證釜溫處于要求的范圍內(nèi)。所以該氣動(dòng)閥用于此次的改造可以達(dá)到預(yù)設(shè)的功能,不需要另行采購增加成本去采購調(diào)節(jié)閥就能使到達(dá)溫度自動(dòng)控制。
提升金屬浸出率。經(jīng)大量的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析和相關(guān)論文描述,浸出工藝中溫度直接影響金屬元素的浸出率,當(dāng)溫度低于某個(gè)值,隨著溫度升高,浸出率逐步升高;當(dāng)溫度高于該值時(shí),隨著溫度升高浸出率反而降低。如果讓溫度在該值附近小范圍波動(dòng),那么生產(chǎn)的可操作性強(qiáng)且物料中金屬元素的浸出率技術(shù)指標(biāo)又能達(dá)到要求,這時(shí)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益最好。
提高工廠的盈利能力。浸出作為一個(gè)重要工藝,直接影響到后續(xù)生產(chǎn)能力。穩(wěn)定釜的各個(gè)生產(chǎn)參數(shù),提高浸出率使進(jìn)入后段的金屬量增大,才能使成品的產(chǎn)量上升。成本增加較小而產(chǎn)量能得到一定量的提升,工廠就能獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益。
操作規(guī)程要求釜的溫度保持在一定的范圍內(nèi),當(dāng)溫度低于操作規(guī)程要求的范圍的時(shí),需通入蒸汽對(duì)釜內(nèi)物料進(jìn)行升溫,溫度高于操作規(guī)程要求時(shí),則相反。蒸汽的通入是通過現(xiàn)場氣動(dòng)開關(guān)旋塞閥來控制,釜內(nèi)溫度經(jīng)過PLC處理后顯示在操作站上?,F(xiàn)場測溫元件采用鎧裝熱電阻Pt100,型號(hào)為:WZGPK-PT100,設(shè)計(jì)介質(zhì)溫度≤175℃,壓力≤500KPa,L=1150,316LSS護(hù)套,Φ8直徑。蒸汽控制采用氣動(dòng)開關(guān)旋塞閥,主要參數(shù)為執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣開,單作用,帶彈簧回復(fù)功能;電磁閥:ASCO品牌,電壓220VAC;限位開關(guān):P+F品牌,接近式;過濾減壓閥:YT-200B。信號(hào)傳輸電纜采用帶屏蔽的儀表電纜。
現(xiàn)場設(shè)備狀況及條件:
(1)車間富氧浸出釜共分兩段,每段浸出釜有四個(gè)隔間,四個(gè)隔間上部分相連通,物料通過擋墻溢流進(jìn)入下一個(gè)隔間,所以四個(gè)隔間溫度存在一定的聯(lián)系,主要體現(xiàn)為:前一隔間溫度將會(huì)影響到下一隔間的溫度。
(2)每個(gè)浸出釜隔間設(shè)置一個(gè)蒸汽加熱裝置和一個(gè)溫度測量元件pt100熱電阻,蒸汽由氣動(dòng)閥控制,釜內(nèi)的溫度通過溫度測量元件pt100的電阻值傳入plc進(jìn)行換算后在電腦界面進(jìn)行顯示。
(3)浸出釜除了對(duì)釜溫的要求,還對(duì)釜內(nèi)的壓力做了相同的要求,要求釜壓恒定在一定的范圍內(nèi),釜壓由一個(gè)帶DN50氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥的排氣管進(jìn)行控制。釜內(nèi)通入蒸汽后,會(huì)對(duì)釜內(nèi)的壓力產(chǎn)生影響,主要的表現(xiàn)為釜壓上漲。
經(jīng)過程序的編譯下載,結(jié)合現(xiàn)場試車情況,該聯(lián)鎖裝置基本上滿足溫度控制的需求。經(jīng)過一段時(shí)間的投入運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)該聯(lián)鎖裝置還有很大的提升優(yōu)化空間,可以進(jìn)一步優(yōu)化改進(jìn)以發(fā)揮其最大的功能。
5.1.1 產(chǎn)生的原因
前期出于安全的考慮,只對(duì)蒸汽的關(guān)閉采取了自動(dòng)化控制,對(duì)蒸汽的開啟則采取人工控制的方式,主要的考慮發(fā)生測量元件、系統(tǒng)故障和人的操作失誤等因素可能會(huì)導(dǎo)致氣動(dòng)閥意外開啟而使人員受到傷害或設(shè)備損壞。該設(shè)計(jì)雖然對(duì)現(xiàn)場安全有一定的保障,但是以限制聯(lián)鎖功能為代價(jià),不能徹底的釋放自動(dòng)化的性能,該設(shè)計(jì)還有明顯的可提高空間。
5.1.2 解決方式
經(jīng)過對(duì)現(xiàn)場設(shè)備運(yùn)行特點(diǎn)和現(xiàn)場操作人員的需求反饋;浸出釜工作時(shí)是一個(gè)相對(duì)密閉的工作環(huán)境,蒸汽的意外開啟對(duì)人員傷害和設(shè)備產(chǎn)生損傷的可能性??;通過調(diào)整程序的觸發(fā)模式,讓程序處于自動(dòng)模式下聯(lián)鎖才會(huì)起作用,當(dāng)現(xiàn)場需要檢修時(shí)將程序設(shè)置成手動(dòng)模式,這樣就消除了蒸汽在檢修時(shí)意外開啟的可能性。該設(shè)計(jì)的調(diào)整能使釜溫控制完全處于自動(dòng)化狀態(tài)而不需要人工干預(yù)。
5.2.1 產(chǎn)生的原因
四個(gè)蒸汽管道同時(shí)開啟時(shí),通入的蒸汽量大,蒸汽的分壓導(dǎo)致釜內(nèi)壓力上漲,加上釜的排氣管較小且常年使用,管內(nèi)結(jié)垢嚴(yán)重,降低了釜壓的調(diào)整能力,導(dǎo)致出現(xiàn)了釜壓超過工藝要求的現(xiàn)象。雖然此現(xiàn)場并不經(jīng)常出現(xiàn),但出現(xiàn)時(shí)人工調(diào)整的可操作性較小。
5.2.2 解決方式
通過提高第一隔間蒸汽流量,讓溫度可以短時(shí)間接近并保持在允許的最高值附近,由于釜是密閉空間加上釜的保溫效果較好,當(dāng)物料進(jìn)入第二、三隔間時(shí)物料溫度下降速度較慢,多數(shù)時(shí)間能保持在工藝要求范圍內(nèi),可以不加溫或少加溫;物料到達(dá)第四隔間時(shí),該隔間因排料的原因,溫度會(huì)有明顯的下降現(xiàn)象,必須通入蒸汽升溫。通過蒸汽開度調(diào)整和提高C1溫度控制值后,正常情況下只有C1、C4兩個(gè)隔間同時(shí)需要升溫,不會(huì)出現(xiàn)四個(gè)隔間同時(shí)且長時(shí)間持續(xù)通入蒸汽;蒸汽通入量的穩(wěn)定也給排氣調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)釜壓提供了有利的條件,有利于釜壓的穩(wěn)定。
從以上論述來看,通過近半年的運(yùn)行,該溫度聯(lián)鎖裝置的設(shè)計(jì)能滿足操作規(guī)程對(duì)釜溫的要求,到達(dá)設(shè)計(jì)要求,聯(lián)鎖投入后運(yùn)行良好,沒有出現(xiàn)因測量元件、設(shè)備故障或其他因素導(dǎo)致的安全事故。此溫度聯(lián)鎖裝置的投入運(yùn)行有效地減輕了操作人員工作量和勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了主控崗位是舒適性,進(jìn)一步穩(wěn)定基層人員,減少基層人員的流失,穩(wěn)定企業(yè)人才,減少企業(yè)人才引進(jìn)的資金投入;最后從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,自動(dòng)聯(lián)鎖裝置投入運(yùn)行后,金屬浸出率較為穩(wěn)定,未出現(xiàn)大的波動(dòng),為后續(xù)的金屬成品增產(chǎn)提供了基礎(chǔ),使企業(yè)收益。