廖亮 梁靜
摘要:本文針對某300MW火電廠#2機(jī)組爐水二氧化硅超標(biāo)現(xiàn)象,通過對比爐水左右側(cè)二氧化硅的數(shù)值,對化學(xué)在線儀表的準(zhǔn)確性、給水水質(zhì)、機(jī)組負(fù)荷變化情況及排污量進(jìn)行檢查,進(jìn)一步分析超標(biāo)原因,得出連排門卡澀開度不足從而排污量不夠是導(dǎo)致該機(jī)組爐水二氧化硅超標(biāo)的主要原因。
關(guān)鍵詞:火電廠;爐水;二氧化硅
中圖分類號:TD713? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
引言
某火電廠為300MW直接空冷機(jī)組,于2015年下半年投產(chǎn)發(fā)電。鍋爐采用亞臨界參數(shù),自然循環(huán)、一次中間再熱循環(huán)流化床鍋爐,型號為DG1058/17.5-Ⅱ1。汽輪機(jī)為亞臨界參數(shù)、高中壓合缸、一次中間再熱、雙缸雙排汽、單軸、直接空冷凝汽式汽輪機(jī)。發(fā)電機(jī)為上海電氣集團(tuán)股份有限公司設(shè)計(jì)制造的QFSN-300-2型水-氫-氫冷卻、三項(xiàng)交流兩級同步汽輪發(fā)電機(jī)。原水取自附近煤礦的井下疏干水。預(yù)處理采用平流沉淀池,預(yù)處理出水經(jīng)過濾器、超濾、一二級反滲透以及EDI處理后進(jìn)入除鹽水箱。鍋爐給水采用加氨和聯(lián)氨處理[1],爐水采用低磷酸鹽處理,凝結(jié)水精處理采用2×100%中壓粉末樹脂覆蓋過濾器和100%旁路系統(tǒng)。
1異常情況
2021年7月15日,2號機(jī)組停機(jī)檢修,8月5日啟動并網(wǎng),正常運(yùn)行后汽水系統(tǒng)爐水左側(cè)二氧化硅超標(biāo),最高達(dá)到216.9ug/l,平均值為120.7 ug/l,爐水右側(cè)二氧化硅平均值81.0 ug/l,左右側(cè)二氧化硅數(shù)值偏差大,左側(cè)數(shù)值大于右側(cè)數(shù)值40ug/l左右,按照GB/T12145-2016《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量》[2]的要求,鍋爐汽包壓力>15.6MPa,處理方式為爐水固體堿化劑處理時,爐水二氧化硅數(shù)值應(yīng)≤100 ug/l。自8月5日啟動后至8月20日爐水水質(zhì)恢復(fù)前,爐水左右側(cè)二氧化硅在線儀表測定水質(zhì)數(shù)值如表1所示,根據(jù)在線儀表測定的數(shù)據(jù),每兩小時抄一次表,表1數(shù)值取左右側(cè)爐水二氧化硅每日最大值以及平均值。
鍋爐運(yùn)行時,為了使?fàn)t水中的含鹽量和含硅量維持在極限允許值以內(nèi),和排掉爐水中的水渣,必須進(jìn)行連續(xù)排污和定期排污,定排主要是排除沉積在底部的水渣,連排的目的則是防止?fàn)t水中的含鹽量和含硅量過高且排除爐水中細(xì)微的懸浮的水渣。化驗(yàn)人員聯(lián)系值長加大連續(xù)排污,程控顯示爐水左側(cè)連排門開度30%,爐水右側(cè)連排門開度20%,8月10日爐水二氧化硅有所下降,但是仍然超標(biāo),左側(cè)大于右側(cè)數(shù)值。
水中硅化物的存在是造成水垢的原因之一,硅酸鹽水垢的化學(xué)成分較復(fù)雜,絕大部分是鋁、鐵的硅酸化合物,常常勻整地覆蓋在熱負(fù)荷很高或水循環(huán)不良的爐管內(nèi)壁及汽輪機(jī)低壓缸葉片上。水垢由于其熱導(dǎo)率遠(yuǎn)比金屬小,致使影響過濾傳熱,造成熱量損失,同時也會使鍋爐產(chǎn)生局部過熱而損壞。水垢還會引起沉積物下面金屬的腐蝕,危機(jī)鍋爐的安全運(yùn)行。此外,硅化物由于能溶解在高壓蒸汽中,而被攜帶到汽輪機(jī)內(nèi),在汽輪機(jī)的噴嘴和葉片上形成二氧化硅沉積物,危機(jī)汽輪機(jī)的安全運(yùn)行。因此,必須迅速查明爐水二氧化硅超標(biāo)原因。
2原因排查
2.1化學(xué)在線儀表的準(zhǔn)確性
檢查爐水左側(cè)汽水取樣系統(tǒng),取樣管路暢通,高溫冷卻器無明顯泄露。加大取樣系統(tǒng)的排污力度,將水溫嚴(yán)格控制在(25±1)℃范圍內(nèi),發(fā)現(xiàn)爐水左右側(cè)二氧化硅數(shù)據(jù)差值無明顯變化。與實(shí)驗(yàn)室臺式二氧化硅測定儀測量的數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,左右側(cè)二氧化硅在線儀表數(shù)據(jù)均大10ug/l左右,但二者的測量結(jié)果仍相差40ug/l左右。在線儀表維護(hù)人員對爐水二氧化硅在線儀表進(jìn)行校驗(yàn),并對在線儀表測量所需的藥劑進(jìn)行更換,儀表測量準(zhǔn)確性滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,但二者測量數(shù)據(jù)差值仍無明顯變化。將爐水左右側(cè)二氧化硅在線儀表測量通道互換,即左側(cè)水樣進(jìn)原右側(cè)水樣測量通道,右側(cè)水樣進(jìn)原左側(cè)水樣測量通道,測量結(jié)果也相互轉(zhuǎn)換,差值不變。因此排除化學(xué)在線儀表顯示不準(zhǔn)確的可能性。
2.2 給水水質(zhì)檢查
原水中的含硅化合物主要是以活性硅的形式存在,同時含有少量的膠體硅和惰性硅?;钚怨柚饕且怨杷猁}的形式存在于水中,能夠通過離子交換基本去除;而水中的膠體硅通常呈不安定狀態(tài),它通常是由水中的正硅酸分子聚合而成的膠體硅酸,當(dāng)水中的pH值和溫度較高時可以轉(zhuǎn)化為溶解性的硅酸化合物,除鹽水進(jìn)人給水系統(tǒng),水的pH值和溫度升高,水中的膠體硅向活性硅轉(zhuǎn)化,給水系統(tǒng)和爐水中就會出現(xiàn)活性硅含量升高的現(xiàn)象。在鍋爐排污力度不足的情況下,爐水濃縮加劇,爐水中的硅很快就會超標(biāo),進(jìn)而影響蒸汽品質(zhì)。
對給水水質(zhì)進(jìn)行檢查,給水二氧化硅7.1ug/l,除鹽水二氧化硅4.5ug/l,給水水質(zhì)及除鹽水水質(zhì)均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,排除給水水質(zhì)異常;同一爐水,右側(cè)二氧化硅合格,左側(cè)不合格也排除了給水水質(zhì)異常的可能性。
2.3排污量核查
連續(xù)排污管設(shè)在鍋爐鍋筒液面,是含鹽量最大的部位,具有代表性。一根連排母管分成左右兩根排污管接至連排擴(kuò)容器,爐水取樣管分別接在這左右兩根連排管排污門之前,成為爐水左右側(cè)取樣管,接至取樣架系統(tǒng),因此對鍋爐連排系統(tǒng)進(jìn)行檢查及排污量進(jìn)行核對檢查。
化驗(yàn)人員聯(lián)系值長加大連續(xù)排污后,程控顯示爐水左側(cè)連排門開度30%,爐水右側(cè)連排門開度20%,對排污量進(jìn)行核對檢查,調(diào)整兩個連排門開度,左側(cè)排污門調(diào)整為20%,右側(cè)排污門調(diào)整為30%,2小時后爐水二氧化硅在線儀表數(shù)據(jù)為:左側(cè)89.4ug/l;右側(cè)60.9ug/l;4小時后爐水二氧化硅在線儀表數(shù)據(jù)為:左側(cè)76.5ug/l;右側(cè)53.4ug/l。再調(diào)整兩個連排門開度,左側(cè)排污門調(diào)整為20%,右側(cè)排污門調(diào)整為20%,2小時后爐水二氧化硅在線儀表數(shù)據(jù)為:左側(cè)66.2ug/l;右側(cè)52.8ug/l;4小時后爐水二氧化硅在線儀表數(shù)據(jù)為:左側(cè)67.6ug/l;右側(cè)52.2ug/l。最后將兩個連排門開度均調(diào)整為10%,2小時后爐水二氧化硅在線儀表數(shù)據(jù)為:左側(cè)59.3ug/l;右側(cè)52.4ug/l;4小時后爐水二氧化硅在線儀表數(shù)據(jù)為:左側(cè)48.7ug/l;右側(cè)53.6ug/l。
經(jīng)過對連排門的開度調(diào)整后,爐水左側(cè)二氧化硅數(shù)值逐漸減小,平均值為52.3ug/l,右側(cè)爐水二氧化硅數(shù)值為46.9ug/l,兩個的差值也達(dá)到正常。
3結(jié)論
根據(jù)調(diào)整連排門后的左右側(cè)二氧化硅值及其他檢查結(jié)果表明:連排門卡澀開度不足從而排污量不夠是導(dǎo)致該機(jī)組爐水二氧化硅超標(biāo)的主要原因。程控顯示爐水左側(cè)連排門開度30%,爐水右側(cè)連排門開度20%,其實(shí)際開度并未達(dá)到30%,經(jīng)過反復(fù)的調(diào)整閥門開度后,連排門按照控制設(shè)定完全打開,連續(xù)不斷地將汽包中水面附近高濃度的鹽分的鍋水排除鍋爐外,使鍋水的堿度、溶解固形物符合鍋爐水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
連排門采用調(diào)節(jié)閥,其流量的大小隨調(diào)節(jié)閥開度大小而增加或減少,調(diào)節(jié)閥經(jīng)常出現(xiàn)的問題是卡堵,常出現(xiàn)在新投運(yùn)系統(tǒng)和大修投運(yùn)初期,由于管道內(nèi)焊渣、鐵銹等在節(jié)流口、導(dǎo)向部位造成堵塞使介質(zhì)流通不暢,或調(diào)節(jié)閥檢修中填料過緊,造成摩擦力增大,導(dǎo)致小信號不動作大信號動作過頭的現(xiàn)象。若發(fā)現(xiàn)卡堵可迅速開、關(guān)調(diào)節(jié)閥,讓臟污從調(diào)節(jié)閥處被介質(zhì)沖跑,如一次不行,反復(fù)開關(guān)幾次。
參考文獻(xiàn):
[1]李培元,周柏青.火力發(fā)電廠水處理及水質(zhì)控制[M].北京:中國電力出版社,2018.
[2]GB/T 12145-2016,火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量[S].中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會發(fā)布,2016.
[3]DL/T805.5-2013,火力發(fā)電廠水汽化學(xué)監(jiān)督導(dǎo)則第5部分:汽包鍋爐爐水全揮發(fā)處理[S]. 國家能源局發(fā)布,2013.