李琪蓉
(中國石油烏魯木齊石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處)
近年來,隨著煉化企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴大,部分老煉廠的“三泥”(活性污泥、浮渣和底泥)裝置[1-3]很難達到良性循環(huán),成為企業(yè)環(huán)保治理的一大難題?!叭唷比绻幚聿划?,會嚴重影響企業(yè)廢水的達標,同時“三泥”含水率高也增加了外委處置費用。隨著《中華人民共和國環(huán)境保護法》和《固體廢物污染環(huán)境防治法》的相繼頒布,污水達標處理和固體廢物收集、貯存、處置的合規(guī)性要求日趨嚴格。
以加工量500萬t/a的某煉廠為例,近年來,煉廠的原油加工量擴建至850萬t/a,“三泥”量增加,污水處理負擔重,循環(huán)效果持續(xù)變差。同時,由于“三泥”含水率增加,降低了污泥干化裝置的運行效率,固體廢物的產(chǎn)生量也隨之增加。
為解決“三泥”裝置設計容量與現(xiàn)有裝置規(guī)模不匹配的問題,大部分老煉廠通過增加污泥濃縮罐或沉降池設施緩解“三泥”設計容量有限的問題,有些煉廠因受布局制約,不得不新建污水處理裝置,文章從“三泥”裝置工藝優(yōu)化改造入手,研究方法的可行性和處理效果。
在煉廠污水處理工藝中,“三泥”在池/罐中儲存一定時間后,實現(xiàn)泥水的初步分離,然后將表層污水返回污水處理裝置,底部含水率較低的污泥作為固體廢物進行處理[4-7]。
研究對象的污水處理裝置主要由兩部分組成,一是處理煉油裝置產(chǎn)生的污水及“三泥”裝置濾液的工段(以下簡稱為一車間),二是處理化工裝置和其他裝置(主要包括化纖廠、化肥廠、電廠)產(chǎn)生的廢水及少量生活污水的工段(以下簡稱二車間),通常是一車間處理完的廢水排入二車間,二車間處理后的污水由總排口排出(其中部分回用)。
由于一車間活性污泥濾液濃縮罐和浮渣濃縮罐設計容量有限、處理量不足,經(jīng)常造成泥水不能及時分離,造成污水中的含泥量顯著增加,進入污水處理系統(tǒng)又與新的“三泥”混合,在污水處理裝置造成惡性循環(huán),使浮選的起渣量增加,增加了浮選的收渣次數(shù);循環(huán)的“三泥”會使浮選出水的石油類、懸浮物、COD等監(jiān)控指標的濃度大大增高。與此同時,由于活性污泥和浮渣沉降時間不夠,與之配套的離心機濃縮脫水效果不好,導致“三泥”含水率高、濾液水質(zhì)差。
針對現(xiàn)狀分析中存在的問題進行工藝技術改造:一是實現(xiàn)活性污泥生化系統(tǒng)濃縮工藝過程與浮渣濾液處理過程的徹底隔離,以期達到活性污泥和浮渣分類儲存、分類濃縮的工藝技術改進。二是促進活性污泥廢液經(jīng)吸泥池、二沉池的再次沉降,增加脫水次數(shù)和脫水量,提高濃縮脫水效率,降低送離心機處理污泥的含水率。
技術改造前后對比見圖1、圖2。
圖1 技術改造前
圖2 技術改造后
措施1:增加活性污泥濾液管線,管線接至微孔曝氣單元吸泥池內(nèi)。
改造后,活性污泥濾液經(jīng)離心機處理后不進濾液濃縮罐,改進吸泥池。
措施2:新增活性污泥濃縮罐脫水管線,接至二沉池,將脫出的水直接回流,增加脫水次數(shù)和脫水量,以提高濃縮脫水效率。
措施3:新增濾液濃縮罐脫水管線,脫水接至1號提升池。
選取改造前和改造后煉油裝置運行工況相同、排入一車間進水水質(zhì)基本相同的兩個月,調(diào)取改造前和改造后收集的日均值統(tǒng)計報表數(shù)據(jù),對“三泥”裝置活性污泥濾液、浮渣濾液產(chǎn)生情況進行統(tǒng)計,結果見表1。該工況下活性污泥濾液產(chǎn)生量為244~250 t/d,浮渣濾液產(chǎn)生量為99~103 t/d。
表1 活性污泥濾液、浮渣濾液產(chǎn)生情況統(tǒng)計
“三泥”裝置經(jīng)過工藝技術改造后,活性污泥濾液數(shù)據(jù)分析見表2(離心機處理活性污泥量約6 t/h);浮渣濾液數(shù)據(jù)分析見表3(離心機處理浮渣量約4 t/h)。
表2 改造前、改造后活性污泥濾液數(shù)據(jù)分析
表3 改造前、改造后浮渣濾液數(shù)據(jù)分析
分析得出:
①活性污泥濾液送離心機處理量由改造前114 t/d降至82 t/d;活性污泥經(jīng)離心機脫水后含水率改造前為79.1%~83.3%,改造后為56.9%~61.1%,含水率下降18.0%~26.4%,平均值下降22.2%。
②浮渣濾液送離心機處理量由改造前87 t/d降至64 t/d;浮渣經(jīng)離心機脫水后含水率改造前為84.5%~88.9%,改造后為62.1%~64.6%,含水率下降19.9%~26.8%,平均值下降23.4%。
以上數(shù)據(jù)表明:通過技術改造,延長了活性污泥和浮渣的沉降時間,活性污泥和浮渣的含水率明顯下降,脫水效果較好,基本解決了活性污泥濾液濃縮罐和浮渣濃縮罐設計容量不足的問題,對保障“三泥”裝置的運行效果起到重要作用。
分別調(diào)取改造前和改造后送二車間調(diào)節(jié)池的水質(zhì)分析數(shù)據(jù),選取時段為改造前和改造后各60 d,改造前、改造后COD去除效果見圖3,改造前、改造后懸浮物去除效果見圖4。
圖3 改造前、改造后COD去除效果
由圖3可以看出:改造前水質(zhì)COD濃度在2 459~4 610 mg/L,平均值為3 591 mg/L;改造后水質(zhì)COD濃度在336~962 mg/L,平均值為718 mg/L;去除率保持在73.2%~82.5%,平均值達到80.0%。
由圖4可以看出:改造前水質(zhì)懸浮物濃度在4 982~9 686 mg/L波動,平均值為7 417 mg/L;改造后水質(zhì)懸浮物濃度在188~511 mg/L,平均值為328 mg/L;去除率保持在90.6%~97.2%,平均值達到95.6%。
圖4 改造前、改造后懸浮物去除效果
以上數(shù)據(jù)表明,通過本次技術改造,活性污泥濾液和浮渣濾液送二車間調(diào)節(jié)池的水質(zhì)COD、懸浮物去除率(60 d均值)分別為80.0%,95.6%,改造后COD濃度為336~962 mg/L,懸浮物濃度為188~511 mg/L,以二車間裝置進水指標(設計指標)COD≤800 mg/L、懸浮物≤500 mg/L進行統(tǒng)計,改造前、改造后送調(diào)節(jié)池水質(zhì)污染物去除率見表4。進水COD和懸浮物水質(zhì)達標率分別為78.9%,94.7%,經(jīng)與化纖廠、化肥廠和電廠少量來水混合后,可實現(xiàn)二車間進水水質(zhì)100%達標。
表4 改造前、改造后送調(diào)節(jié)池水質(zhì)污染物去除率
技改方案完成后,運行效果穩(wěn)定,調(diào)取改造前和改造后活性污泥和浮渣產(chǎn)生量及含水率統(tǒng)計數(shù)據(jù),計算減量(見表5),按照外委處置費用(地區(qū)均價)1 000~3 000元/t,選取均價1 500元/t進行收益計算,每季度可節(jié)省外委處置費用約94.05萬元,結果見表5。全年節(jié)省外委處置費用約376.2萬元。
表5 收益統(tǒng)計
此工藝優(yōu)化技術方案從利用現(xiàn)有設施改造入手,不受老煉廠空間狹小限制,不需要新建治污設施,改造實施后運行效果良好。
1)通過改造實現(xiàn)了活性污泥濾液和浮渣濾液沉降分離流程,延長沉降時間,提高了污泥離心脫水率,減少了干化污泥產(chǎn)生量,較改造前每年可減少“三泥”量約2 500 t。
2)間接提高了污水處理質(zhì)量,與改造前水質(zhì)污染物檢測濃度相比,COD去除率保持在73.2%~82.5%、懸浮物去除率保持在90.6%~97.2%,實現(xiàn)二車間進水水質(zhì)100%達到設計指標要求,保證了污水處理系統(tǒng)的良性循環(huán),有效降低外排水質(zhì)超標的概率。
此次技術改造解決了老煉廠“三泥”裝置設計容量不足的問題,并可實現(xiàn)活性污泥和浮渣的分類處理處置。在后期的工作中,建議同時從源頭治理入手,加強清潔生產(chǎn)管控,減少污染物產(chǎn)生量,減輕后端環(huán)保裝置的壓力。