徐巧婉
(霍州煤電集團有限責任公司辛置煤礦洗煤廠,山西 霍州 031400)
辛置煤礦選煤廠分為一、二車間,一車間入洗能力75 萬t/a,二車間經過多次技術改造[1-6],入洗能力達到260 萬t/a,主要產品為10 級肥精煤、發(fā)熱量1.68 萬kJ 動力煤及煤泥。
二車間生產工藝為原煤淺槽預先排矸,50~0 mm 級不脫泥無壓三產品重介旋流器分選,0.5~0 mm 級煤泥浮選,煤泥過濾壓濾脫水聯(lián)合回收。在應用過程中存在如下問題:
(1)排料周期長,處理能力低。洗煤二車間浮精脫水系統(tǒng)目前僅有一臺GPJ120/3-C 加壓過濾機和兩臺KZG350/1500×2000 快開壓濾機,已不能滿足生產要求。一旦煤質發(fā)生變化,入洗量產生波動,就會增大壓濾機和加壓過濾機的排料周期,降低設備處理能力。
(2)浮精設備脫水能力差。二車間經過多次技術改造,入洗能力達到260 萬t/a,雖然核心工藝進行了擴能改造,但煤泥水處理系統(tǒng)卻沒有進行相應的擴能改造,致使浮精脫水系統(tǒng)處理能力嚴重不足。經常出現(xiàn)浮精“吃不了”現(xiàn)象。在淺槽煤泥水、中煤磁尾旋流器溢流進入浮選機浮選后,浮精脫水能力嚴重不足。在生產中經常出現(xiàn)浮精“吃不了”現(xiàn)象,不得不人為減小浮選量,大量精煤損失在尾礦中,造成煤泥灰分偏低。
KXGZ600/2000-U 型隔膜壓濾機為多段拉開快速壓濾機,其工作程序概括為機頭壓緊、保壓、過濾、穿流、壓榨、機頭松開、卸料,然后再機頭壓緊周期性操作。壓濾機主要由以下五大部分組成:機架、濾板、自動拉板、液壓及電氣部分。
機架構成壓濾機的基礎,用以支撐過濾機構,連接其他部件。壓濾開始時,料漿在進料泵的推動下,經過止推板和壓緊板的進料口進入各濾室內,通過濾布進行過濾,使固體留在濾室內形成濾餅,液體由水嘴(明流)或出液通道(暗流)排出。隨后自動完成拉板、集液翻板、洗布等一系列程序。操作過程示意圖如圖1。
圖1 操作過程示意圖
電控系統(tǒng)采用PLC 邏輯控制,顯示屏顯示操作工段,能實現(xiàn)自動控制,具有手動、自動隨時轉換功能,操作方便,運行穩(wěn)定。同時,壓濾機控制系統(tǒng)與壓濾機入料泵、閥門、壓濾機下收集刮板閉鎖,并通過工業(yè)以太網與本地站通訊連接。
壓濾部分經過隔膜壓榨后,可以有效降低濾餅含水率,同時還可以使濾餅與濾布脫離,便于卸除物料,與普通壓濾機相比,通常情況濾餅的液體含量能降低3%~15%。隔膜壓榨與普通過濾特性曲線如圖2。
圖2 隔膜壓榨與普通過濾特性曲線圖
液壓系統(tǒng)采用集成液壓傳動,具有結構緊湊、操作簡便、動作靈活、維修方便等特點,不但油缸內壁精度高,還能保證缸內壁表面硬度高,保證油缸耐磨性及密封性能良好。壓濾機主梁采用實心中板焊接而成,v 字型定位結構,濾板定位準確,能保證每次操作時取拉板穩(wěn)定。拉板系統(tǒng)采用變頻電機拉板,保證取拉板平穩(wěn)、快捷、靈活。入料系統(tǒng)采用雙端入料,自動閥門控制,保證現(xiàn)場運行穩(wěn)定,效率高。
辛置選煤廠二車間安裝KXGZ600/2000-U 型隔膜壓濾機試生產,浮選精煤脫水系統(tǒng)處理能力得到大幅提高,杜絕浮選精煤損失在尾礦中,提高尾礦灰分,最終實現(xiàn)煤泥灰分提高到58%以上,有效減少了煤炭資源的浪費,實現(xiàn)了節(jié)能減排。
對辛置選煤廠二車間安裝的兩臺KXGZ600/2000-U 型隔膜壓濾機的工藝效果進行評定(表5)。隔膜壓濾機編號分別為525 隔膜壓濾機和526隔膜壓濾機,測試項目包括:小篩分試驗(如表1、表2、表3、表4 所示)、固體質量百分率、灰分、全水分、外在水分。
表1 525 壓濾機入料小篩分試驗
表3 526 壓濾機入料小篩分試驗
表4 526 壓濾機出料小篩分試驗
表5 隔膜壓濾機工藝效果評定
辛置選煤廠二車間安裝KXGZ600/2000-U 型隔膜壓濾機后,精煤產率可增加0.5%。按目前原煤資源,二車間每年能入洗260 萬t 原煤,全年可多生產精煤1.3 萬t。煤泥產率減少0.5%,全年少生產煤泥1.3 萬t。按目前市場精煤售價1570 元/t,煤泥售價280 元/t 計算,全年可增創(chuàng)效益1677 萬元。改造完成后,減少了3 臺設備,總電機功率減少了92 kW,按工業(yè)用電每度0.7 元,每天生產18 h,每年開機運行330 d 計算,每年可節(jié)約電費38 萬元;節(jié)省配件維修費用約100 萬元。由以上數(shù)據計算可得改造后年凈增利潤可達1815 萬元,項目改造完成后一年內即可回收投資。