華能平?jīng)霭l(fā)電有限責(zé)任公司 侯軍軍 張 東 趙新軍 任廣軍 楊雪燕 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責(zé)任公司 孔垂鑫
隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,各類先進(jìn)的狀態(tài)檢修及機(jī)械故障診斷手段層出不窮。狀態(tài)檢修技術(shù)是綜合利用振動、超聲、紅外等多種先進(jìn)的分析手段,綜合判斷設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)或故障原因,提前發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷,跟蹤故障劣化趨勢,為運(yùn)行操作和檢修決策提供可靠的數(shù)據(jù)支持。
FA1D56前置泵是水平、單級雙級離心泵,由殼體、葉輪、軸、葉輪密封環(huán),軸承,軸封、聯(lián)軸器和泵座構(gòu)成。為雙蝸殼體、高質(zhì)量的碳鋼鑄件,葉輪是雙吸式、不銹鋼鑄件,在自由軸上裝有一雙向推力軸承。軸為不銹鋼鍛件泵裝有滾動軸承,裝有機(jī)械密封,泵與電機(jī)之間的疊片聯(lián)軸器中傳遞扭矩。
其主要參數(shù):型號:FA1D56;型式:臥式軸向中分泵殼型,單級雙吸離泵;出口壓力:1.84MPa;揚(yáng)程:100m;效率:82.6%;軸功率:192.3kW;進(jìn)口水溫:166℃;轉(zhuǎn)速:1480r/min。
2021年9月22日,#1機(jī)組前置泵運(yùn)行時(shí)水平和軸向振動均有不同程度的增加,自由端軸承溫度較平時(shí)高2-3℃,同時(shí)泵在運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)不規(guī)則的異音,驅(qū)動端及電機(jī)軸承溫度均正常,電流無明顯變化,且電機(jī)振動溫度均正常,可以確定為泵自身的缺陷?,F(xiàn)場檢查機(jī)械密封運(yùn)行正常,每日巡檢自由端振動值測量,振動值有緩慢上升趨勢,數(shù)據(jù)如表1所示??紤]到前置泵軸承于2020年9月更換,軸承運(yùn)行周期短,暫對軸承加注潤滑油觀察運(yùn)行。加注潤滑油后振動有所改善,但仍處于報(bào)警值范圍,振動值如表2所示。
表1 自由端振動值(加油前)
表2 自由端振動值(加油后)
從機(jī)務(wù)角度出發(fā),軸承處振動及溫度增大的原因主要有以下幾個(gè)方面:一是軸承潤滑油質(zhì)不合格、供油量不合適。當(dāng)油脂量不足時(shí),潤滑效果大打折扣,軸承滾珠與外圈摩擦加劇,產(chǎn)生了大量的熱,使得軸承溫度上升。當(dāng)油脂量過多時(shí),軸承游隙變小,使得熱量不容易散發(fā),并且油脂的分子間作用使得軸承運(yùn)轉(zhuǎn)的阻力加大,從而造成軸承升溫。二是潤滑油脂選型不合適。當(dāng)溫度在100℃以上時(shí),油脂的粘度發(fā)生變化,粘度變小影響了潤滑效果,軸承就會出現(xiàn)油溫升高或者異響。通常情況下,由于滾道和滾珠會發(fā)生形變,從而導(dǎo)致油膜的設(shè)計(jì)值偏小,所以實(shí)際安裝的油膜值要大于設(shè)計(jì)的油膜值。三是軸承冷卻水冷卻效果差。主要包括水量不夠以及冷卻水管道堵塞導(dǎo)致的水速不高。四是軸承的裝配問題。軸承的裝配質(zhì)量問題主要是軸承安裝不到位,主要包括以下幾種情形:由于軸承的加熱溫度不夠高,在安裝過程中由于軸承內(nèi)孔發(fā)生了收縮,致使安裝不到位;軸肩表面、軸承內(nèi)孔或泵軸外表面等裝配面上有毛刺或突起缺陷,導(dǎo)致安裝不到位;軸承安裝沒有問題,但是由于缺少適當(dāng)?shù)念A(yù)緊力,從而導(dǎo)致冷卻后的軸承與軸肩之間存在間隙。五是軸承游隙過小。過盈配合的方式會使得軸承游隙過小,這樣就會使軸承滾珠與外圈摩擦增大導(dǎo)致軸承溫度升高。
結(jié)合以上現(xiàn)象,通過常規(guī)檢測手段,如聽診棒對振動進(jìn)行分析,自由端軸承存在明顯異常摩擦聲音,初步判斷振動大的原因主要在軸承上。于是聯(lián)系精密診斷人員使用振動分析儀對振動故障排查。
圖1 現(xiàn)場布置圖
表3 通頻值分析
通頻值是振動最原始的、未經(jīng)傅里葉級數(shù)變換的所有原始振動信號。我們可以測量設(shè)備的通頻值,根據(jù)國家或行業(yè)振動標(biāo)準(zhǔn)判斷設(shè)備的健康狀況。從振動通頻值看出,振動最大值位于泵自由端,其軸承垂直方向振動達(dá)6.72mm/s,水平方向方向振動達(dá)4.67mm/s,軸向方向振動達(dá)8.8mm/s,超過振動危急值(ISO10816標(biāo)準(zhǔn)小于7.1mm/s)。
從低頻頻譜可以看出,8X 以下低頻無明顯特征頻率,基本可以排除不平衡、基礎(chǔ)松動等故障。而在8X 頻率以上頻譜范圍出現(xiàn)大量振動頻率成分,分別為8.442XHz、9.442XHz、10.442XHz。而9.442 XHz 恰好為自由端軸承(型號:SKF30314)內(nèi)環(huán)故障頻率,振動值為2.83mm/s,其余兩個(gè)頻率成分為內(nèi)環(huán)故障頻率邊帶。頻譜圖如下圖2所示。
圖2 頻譜圖
另外,通過解調(diào)譜也可以看出內(nèi)環(huán)故障頻率處沖擊量達(dá)2.6g,如下圖3所示。為進(jìn)一步驗(yàn)證軸承故障嚴(yán)重程度,查看波形解調(diào)譜振動趨勢,振動沖擊值最高達(dá)71.88g(正常為10g 以下),進(jìn)一步確定軸承已處于晚期故障階段,綜合分析判斷,泵自由端軸承故障造成設(shè)備振動超標(biāo),需立即安排檢修。
圖3 沖擊解調(diào)譜
2021年9月30日,檢修人員對該泵解體檢修,發(fā)現(xiàn)自由端軸承內(nèi)環(huán)及滾珠表面存在明顯金屬剝離,個(gè)別滾珠表面有明顯凹坑,更換軸承后回裝試轉(zhuǎn)。
檢修后,前置泵振動處于正常水平,綜合日常巡檢及本次檢修情況,對本次軸承損壞的原因歸納為以下兩點(diǎn):一是軸承長期潤滑不良造成滾珠表面損傷;二是軸承可能存在缺陷。通過對頻譜再次測量,軸承故障頻率消失,通頻值振動由6.72mm/s降低至1.13mm/s,振動良好,說明軸承故障是引起此次前置泵振動的原因。
前置泵作為汽機(jī)重要輔機(jī),引起其振動的原因有很多,振動大容易造成大的故障,只有結(jié)合設(shè)備構(gòu)造、運(yùn)行方式、設(shè)備原始振動等綜合分析,才能對癥判斷,進(jìn)行針對性的處理。
通過本次對前置泵振動大的原因進(jìn)行頻譜分析,在設(shè)備不解體的情況下,準(zhǔn)確找到了振動的根源,制定了有針對性的處理方案,同時(shí)為今后故障診斷分析處理有一定的借鑒、參考作用。