中電神頭發(fā)電有限責(zé)任公司 王 軍 朱元濤 王俊山 郝江河 馬 峰 彭月璽
風(fēng)機(jī)是維持鍋爐機(jī)組壓力平衡的重要設(shè)備,主要包括一次風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)。一次風(fēng)機(jī)可以提供煤粉燃燒初期所需的空氣,并加熱、干燥、輸送煤粉[1];送風(fēng)機(jī)主要提供助燃空氣,大約占總空氣量的60~85%;而引風(fēng)機(jī)一般安裝在鍋爐尾端,引送煙氣至煙囪[2];各風(fēng)機(jī)相互協(xié)作,維持鍋爐爐內(nèi)的微負(fù)壓狀態(tài)和煤粉的燃燒。當(dāng)風(fēng)機(jī)發(fā)生故障時,鍋爐內(nèi)部的壓力平衡將在極短的時間內(nèi)被打破[3],觸發(fā)鍋爐的自動保護(hù)機(jī)制,甚至出現(xiàn)機(jī)組主燃料跳閘(MFT),嚴(yán)重影響鍋爐運行的安全性和經(jīng)濟(jì)性[4]。因此,若能開發(fā)一種風(fēng)機(jī)動葉故障診斷模型,及時指導(dǎo)風(fēng)機(jī)做出故障響應(yīng),將對提高鍋爐機(jī)組長期運行的穩(wěn)定性具有重要的作用。
風(fēng)機(jī)動葉故障會引發(fā)電站鍋爐機(jī)組運行中較為嚴(yán)重的事故。本文首先對三個電廠的一次風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)所發(fā)生的典型事故進(jìn)行了詳細(xì)分析,以總結(jié)事故發(fā)生過程與特性。具體事故描述如下。
事故一:風(fēng)機(jī)動葉故障全開,對機(jī)組穩(wěn)定運行造成的影響
2018年6月25日21時45分,浙江某電廠#2機(jī)組在升負(fù)荷過程中出現(xiàn)機(jī)組主燃料跳閘(MFT)。事故過程為:21時31分39秒#2機(jī)組A 一次風(fēng)機(jī)電流開始自行增加,出現(xiàn)異常,手動干涉無效;21時35分30秒#2機(jī)組A 一次風(fēng)機(jī)電流上升至172A,運行人員手動停運故障風(fēng)機(jī);但機(jī)組仍在風(fēng)機(jī)停運后,因爐膛負(fù)壓低,鍋爐MFT 動作,機(jī)組跳閘。事后檢查發(fā)現(xiàn),#2機(jī)組A 一次風(fēng)機(jī)旋轉(zhuǎn)油封小室內(nèi)動葉連接拉叉脫落,從而導(dǎo)致動葉全開[5]。雖然手動停運故障風(fēng)機(jī),但瞬間爐膛壓力保護(hù)也被觸發(fā)啟動,造成了機(jī)組MFT。
事故二:風(fēng)機(jī)動葉故障全關(guān),對機(jī)組穩(wěn)定運行造成的影響
2018年7月1日,神頭電廠#2機(jī)組C 磨煤機(jī)突然跳閘。事故過程為:神頭電廠#2機(jī)組B 一次風(fēng)機(jī)電流突然降低,兩臺并列運行的一次風(fēng)機(jī)動出現(xiàn)搶風(fēng)現(xiàn)象;一次風(fēng)壓低壓報警被觸發(fā),煤量較多的C磨煤機(jī)跳閘;之后,運行人員手動增加#2機(jī)組A 一次風(fēng)機(jī)出力,維持一次風(fēng)壓在5.5kPa,同時降低負(fù)荷至320MW,穩(wěn)定鍋爐參數(shù)。事后就地檢查#2機(jī)組B 一次風(fēng)機(jī)動葉開執(zhí)行機(jī)構(gòu),發(fā)現(xiàn)動葉調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)軸承脫開或損壞,具體為動葉調(diào)節(jié)軸承螺絲脫開。
事故三:風(fēng)機(jī)動葉連桿脫開,動葉全開對機(jī)組的影響
2018年11月8日4時09分,湖北大別山電廠#1機(jī)組MFT 跳閘。事故過程為:03時58分,#1機(jī)組 負(fù) 荷 調(diào) 至305.56MW;04時04分55秒,A 引 風(fēng)機(jī)控制油壓由4.23MPa 降為3.08MPa,動葉自動切為手動(控制油壓低于3.1MPa);隨后兩臺風(fēng)機(jī)出力發(fā)生偏差,運行監(jiān)盤人員手動調(diào)關(guān)小動葉開度3%;04時07分56秒,爐膛負(fù)壓調(diào)節(jié)偏差大,其負(fù)壓測量值-834.6Pa,與設(shè)定值-124.3Pa 偏差大于400Pa;4時09分19秒,爐膛負(fù)壓至-2405Pa;4時09分24秒,壓力開關(guān)分別動作(定值-2.5kPa),爐膛壓力低延時3秒后,保護(hù)動作,鍋爐MFT,機(jī)組跳閘。事后就地檢查,發(fā)現(xiàn)A 引風(fēng)機(jī)動葉連桿脫開。
經(jīng)上述事故分析可見,無論是風(fēng)機(jī)動葉傳動軸承故障,還是動葉連桿脫開,風(fēng)機(jī)均不會進(jìn)行自我調(diào)節(jié);當(dāng)風(fēng)機(jī)動葉故障時,風(fēng)機(jī)出力不受控制,風(fēng)壓變化滯后,且故障產(chǎn)生時間較為短暫,一般是在1~4分鐘之間;在此極短的時間內(nèi),人為手動操作無效,致使引發(fā)機(jī)組跳閘幾率較大。因此,若能建立風(fēng)機(jī)動葉故障診斷模型,使得在風(fēng)機(jī)動葉出現(xiàn)問題時自動識別,觸發(fā)風(fēng)機(jī)自身跳閘,從而減少對磨煤機(jī)、爐膛運行的影響,將對加強(qiáng)機(jī)組保護(hù)、提高運行的安全性具有重要的意義和作用。
本文應(yīng)用大數(shù)據(jù)分析和機(jī)器邏輯語言編譯方法建立了風(fēng)機(jī)動葉故障診斷模型。首先,總結(jié)分析了上述三個事故的運行數(shù)據(jù),共處理數(shù)據(jù)了6130800條。這些數(shù)據(jù)包括爐膛壓力、一次風(fēng)機(jī)和送風(fēng)機(jī)動葉開度指令、發(fā)電機(jī)電流及功率等。本文對各參數(shù)進(jìn)行了詳細(xì)分析及規(guī)律總結(jié),具體分析過程如下。
事故一:浙江某電廠一次風(fēng)機(jī)動葉故障全開參數(shù)分析
本文對浙江某電廠#2機(jī)組運行數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)事故中,負(fù)荷增加時,#2機(jī)組A 一次風(fēng)機(jī)電流與動葉開度不一致,一次風(fēng)機(jī)電流開始自行增加,且手動干涉無效;4分鐘后A 一次風(fēng)機(jī)電流上升至172A,而B 一次風(fēng)機(jī)電流為90A,兩臺風(fēng)機(jī)電流出現(xiàn)偏差;A 一次風(fēng)機(jī)電流變化率為20.5A/min。
事故二:神頭電廠一次風(fēng)機(jī)動葉故障全開參數(shù)分析
本文對神頭電廠#2機(jī)組運行數(shù)據(jù)(圖1)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)事故過程中,如圖1所示,首先出現(xiàn)一次風(fēng)機(jī)電流偏差,偏差值為13A;之后兩臺風(fēng)機(jī)電流偏差達(dá)到29A,而B 風(fēng)機(jī)(故障風(fēng)機(jī))電流從84.74A 變?yōu)?2A;而后,B 一次風(fēng)壓瞬間低至3.87kPa,C 磨煤機(jī)出現(xiàn)調(diào)機(jī)。事故過程中,B 一次風(fēng)機(jī)電流變化率為30.32A/min。
圖1 一次風(fēng)機(jī)故障全開參數(shù)分析圖
事故三:湖北大別山電廠引風(fēng)機(jī)動葉連桿脫開過程參數(shù)分析
本文對湖北大別山電廠#1機(jī)組運行數(shù)據(jù)(圖2)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)事故過程中,如圖2所示,A 引風(fēng)機(jī)控制油壓由4.23MPa降為3.08MPa;A 引風(fēng)機(jī)動葉自動切為手動(控制油壓低于3.1MPa)后,10s 內(nèi),A 引風(fēng)機(jī)電流由211.3A 上升至233.28A,漲幅為10.5%;而B 引風(fēng)機(jī)電流由205.3A 上升到273.3A,漲幅33.2%,兩臺風(fēng)機(jī)處理發(fā)生偏差。此外,事故中在2min 內(nèi),爐膛壓力由-260Pa 迅速降到-2405Pa,變化幅度為825%。
圖2 引風(fēng)機(jī)動葉連桿脫開前后參數(shù)變化圖
從圖2中數(shù)據(jù)還可分析得出,4時07分39秒,兩臺風(fēng)機(jī)出力開始出現(xiàn)偏差;4時07分49秒偏差超過23A;4時09分24秒,A 風(fēng)機(jī)電流為397A,觸發(fā)鍋爐負(fù)壓保護(hù)動作;該過程,從電流變化到爐膛負(fù)壓增加跳閘,僅為1分45秒。
經(jīng)上述分析可以看出,運行中風(fēng)機(jī)動葉故障,存在一個共同點,即風(fēng)機(jī)動葉的開度與實際出力不一致。具體而言,故障風(fēng)機(jī)電流與正常風(fēng)機(jī)電流出現(xiàn)較大偏差,且故障時風(fēng)機(jī)電流變化速率較快,該結(jié)論為風(fēng)機(jī)動葉事故診斷模型的建立提供了新的思路。
本文進(jìn)一步對事故過程進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析,總結(jié)風(fēng)機(jī)電流與動葉故障間的規(guī)律,并建立了基于風(fēng)機(jī)電流的動葉故障診斷模型。經(jīng)6130800條現(xiàn)場運行數(shù)據(jù)計算分析后,風(fēng)機(jī)電流與動葉故障間的規(guī)律列于表1。
表1 故障風(fēng)機(jī)電流與動葉故障關(guān)系表
表中,β表示動葉開度,I表示電流值,Ie 表示額定電流值,dI/dt 表示風(fēng)機(jī)電流變化率,下標(biāo)A、B 分別表示A 風(fēng)機(jī)和B 風(fēng)機(jī)。由該表可以看出,三個事故均為風(fēng)機(jī)電流偏差大于某一值時開始出現(xiàn)故障,即風(fēng)機(jī)動葉開度與電流不匹配。因此,本文提出風(fēng)機(jī)動葉故障的診斷模型及判別邏輯,以A 風(fēng)機(jī)為例,故障診斷模型判別邏輯示于圖3。
圖3 風(fēng)機(jī)動葉故障診斷模型辨別邏輯圖
本文將上述所建故障診斷模型和判別邏輯應(yīng)用于神頭電廠#2機(jī)組,經(jīng)長期運行數(shù)據(jù)顯示,運行效果良好。例如,2021年6月20日發(fā)生B 引風(fēng)機(jī)故障,如圖4所示,發(fā)生故障后,本文診斷模型和判別邏輯可及時進(jìn)行響應(yīng),觸發(fā)B 風(fēng)機(jī)跳閘,切斷風(fēng)機(jī)故障對爐膛運行的影響,維持爐膛壓力在±200Pa,沒有發(fā)生MFT,從而保障了機(jī)組的持續(xù)穩(wěn)定運行,有效降低了事故率。
圖4 風(fēng)機(jī)動葉故障診斷模型改造后運行效果
本文詳細(xì)分析了風(fēng)機(jī)故障過程的運行數(shù)據(jù),并總結(jié)了風(fēng)機(jī)電流與動葉開度之間的關(guān)系,建立了一種風(fēng)機(jī)動葉故障診斷模型,并將該模型應(yīng)用于神頭電廠#2機(jī)組,運行結(jié)果表明本文所建的風(fēng)機(jī)動葉故障診斷模型與方法可及時判別動葉故障,并在短時間內(nèi)觸發(fā)事故風(fēng)機(jī)跳閘,屏蔽了事故風(fēng)機(jī)對爐膛壓力、制粉系統(tǒng)的影響,從而避免了MFT,減少了機(jī)組的事故率。