國家能源集團泰州發(fā)電有限公司 郭小鋼
國家能源集團泰州發(fā)電有限公司二期裝設兩臺1000MW超超臨界參數(shù)變壓運行螺旋管圈直流鍋爐,單爐膛塔式布置、四角切向燃燒、擺動噴嘴調(diào)溫、平衡通風、全鋼架懸吊結(jié)構、露天布置、固態(tài)排渣。目前現(xiàn)役大型燃煤機組的排煙溫度一般在120~140℃,排煙損失占據(jù)較大比例,在現(xiàn)有基礎上利用煙氣余熱的回收來提高鍋爐效率對我國的節(jié)能減排戰(zhàn)略意義重大[1-2]。
低低溫省煤器是應用最為成熟的煙氣余熱回收利用技術,較多的研究在低低溫省煤器結(jié)構設計及布置展開[3-8],其中低溫腐蝕問題始終伴隨著低溫省煤器。低溫腐蝕是由于煙氣中含有SO2氣體,SO2會和煙氣中O2氧化形成SO3,SO3與煙氣中的水蒸汽結(jié)合形成硫酸蒸汽。高溫條件下硫酸以氣體形式存在,并不會對受熱面產(chǎn)生腐蝕,但當受熱面壁溫低于煙氣酸露點時,硫酸蒸汽在受熱面上凝結(jié)并對金屬壁面產(chǎn)生腐蝕。低溫腐蝕與受熱面壁面溫度密切相關,當壁面溫度低于煙氣酸露點時才會產(chǎn)生腐蝕[9]。防止低溫腐蝕主要有兩方面:提高材料的抗腐蝕能力和控制煙氣溫度。
國家能源集團泰州發(fā)電有限公司二期機組在引風機至脫硫塔中間段布置了低低溫省煤器,充分利用煙氣余熱加熱汽輪機凝結(jié)水,可以提高火電廠的熱經(jīng)濟性。機組自投產(chǎn)以來,發(fā)現(xiàn)低省入口流場溫度場極不均勻,低溫低速區(qū)域明顯,長期運行已導致設備局部磨損以及低溫腐蝕的問題。本文從低低溫省煤器入口流場優(yōu)化的角度,通過導流、擴流裝置提升低低溫省煤器入口流場均勻性,降低入口截面流速偏差,改善流場及溫度場分布、壁面局部高速區(qū)以及局部低溫區(qū),有效緩解局部磨損及低溫腐蝕的問題。
圖1所示為低低溫省煤器系統(tǒng)布置圖。從現(xiàn)有煙道布置可看到,煙氣從A/B 兩側(cè)引風機至低低溫省煤器,引風機出口煙道尺寸為7000×7000mm,低溫省煤器入口截面尺寸為12000×16000mm,截面尺寸較大。該段煙道及導流板布置特點顯著,有較多不合理處:場地有限,結(jié)構布置緊湊、存在連續(xù)彎頭,容易產(chǎn)生流速死區(qū);低溫省煤器入口截面較大且距離彎頭距離較近,受慣性影響入口氣流分布不均;現(xiàn)有布置的導流板存在布置間距較大的缺點,引流效果受限等。
圖2為依據(jù)圖1構建的原低低溫省煤器入口煙道的幾何建模,包括有引風機出口煙道和低省入口煙道,煙道中布置有幾塊大型導流板,對原布置下的工況進行數(shù)值摸底研究。
圖1 低低溫省煤器系統(tǒng)布置圖
圖2 原低低溫省煤器入口煙道布置示意圖
CFD 模擬計算結(jié)果如圖3所示,顯示兩側(cè)引風機煙氣經(jīng)過第一個彎頭后形成對沖擠壓,因此在向上部低溫省煤器進口運動過程中產(chǎn)生界面中間流速高、兩側(cè)流速低的現(xiàn)象,同時由于低省入口截面較大且極靠近彎頭,導流板間距較大且有較長的延伸直段,氣流受慣性影響在導流板間通道形成上半部流速高、下半部流速低的分層現(xiàn)象,且極易在導流板直段背部形成低速區(qū)。受上述原因的影響,低省入口流場分布極不均勻,截面平均流速為7.14m/s、最高流速達18.96m/s、截面流速標準差為5.45m/s,CV 值高達76%,原布置相關參數(shù)如下:速度平均值7.14m/s、速度最高值18.96m/s、速度標準差5.45m/s、CV76%、阻力115Pa,容易引起低省換熱不均、局部嚴重磨損或低溫腐蝕的現(xiàn)象。
圖3 低低溫省煤器流場分布圖
根據(jù)診斷工況計算結(jié)果,對引風機至低溫省煤器入口段煙道進行了優(yōu)化設計,圖4為低溫省煤器入口段煙道優(yōu)化設計方案1布置圖,主要改造內(nèi)容為二次風道導流板改造,優(yōu)化方案設計主要包括刪除原有導流板、增設新導流板、擴口,根據(jù)優(yōu)化設計方案進行建模計算(圖5)。
圖4 低溫省煤器入口段煙道優(yōu)化設計方案1布置圖
圖5 方案1優(yōu)化后低低溫省煤器流場分布圖
數(shù)值模擬結(jié)果表明,方案1優(yōu)化改造后監(jiān)測截面上流速死區(qū)及高速區(qū)大大減小,流場均勻性明顯得到改善,彎頭處渦流、旋流現(xiàn)象基本消失,截面平均流速由7.14m/s 降至5.81m/s,最高流速由18.96m/s 降至8.84m/s,CV值從76%降至19%,阻力由原有的115Pa 降至33Pa,流場均勻性大大改善。改造后原布置、方案1、方案2低省入口界面參數(shù)對比如下:速度平均值7.14/5.81/5.65m/s、速度最高值18.96/8.84/9.64m/s、速度標準差5.45/1.11/1.53m/s、CV76/19/27%、阻力115/33 /31Pa。
圖6為低溫省煤器入口段煙道優(yōu)化設計方案2布置圖,主要改造內(nèi)容在現(xiàn)有結(jié)構基礎上增設導流板、擴口,相比方案1保留了原結(jié)構中低省入口截面前的幾塊較大導流板,根據(jù)優(yōu)化設計方案進行建模計算(圖7)。
圖6 低溫省煤器入口段煙道優(yōu)化設計方案2布置圖
圖7 方案2優(yōu)化后低低溫省煤器流場分布圖
數(shù)值模擬結(jié)果表明,方案2優(yōu)化改造后,監(jiān)測截面上流速死區(qū)及高速區(qū)也有減小,流場均勻性明顯得到改善,彎頭處渦流回流現(xiàn)象基本消失,但是從流線矢量圖中發(fā)現(xiàn)較大導流板的背面處仍然有一定旋流現(xiàn)象,相比方案1效果欠佳,截面平均流速由7.14m/s 降至5.65m/s,最高流速由18.96m/s 降至9.64m/s,CV 值從76%降至27%,阻力由原有的115Pa 降至31Pa,流場均勻性得到改善。
CFD 模擬計算表明,通過流場優(yōu)化改造后低溫省煤器入口段實際降阻在80Pa 左右。引風機的電機功率計算公式為:
式中:N 為電機功率、kW;Q 為煙氣量、m3/h;
P 為全壓、Pa;η0為風機內(nèi)效率、取0.88;η1為機械效率、取0.95。根據(jù)上述公式估算,滿負荷煙氣量約為4500000m3/h,發(fā)電設備平均利用小時數(shù)取4500h,電價按0.388元/kWh 計算,尾部煙道系統(tǒng)降阻性能保證在65Pa 以上,則每年節(jié)約的引風機耗電量約為43.74萬kWh,僅風機電費每年可節(jié)約17.0萬元。
改造后,低溫省煤器入口流場溫度場均勻性得到了很大改善,磨損及腐蝕現(xiàn)象得到緩解,年檢修成本約減少80.0萬元(含磨穿后更換管材的費用)。
低溫省煤器入口流場改善后煙道振動將明顯降低,提升了機組運行的安全性;同時,低溫省煤器入口流場改造后其換熱性能得到提升,進一步降低機組煤耗。
流場優(yōu)化改造應用于低低溫省煤器,能夠有效改善其入口流場,同時有效緩解局部磨損以及低溫腐蝕的問題,對1000MW 機組進行了研究后,改善明顯,結(jié)論如下:
兩種優(yōu)化方案相比較,流場均勻性都明顯得到改善,彎頭處渦流、旋流現(xiàn)象基本消失,但方案2保留了低省入口處的較大導流板,其背面處存在一定旋流現(xiàn)象,因此相比方案1效果欠佳;方案1改造后,低省入口截面平均流速由7.14m/s 降至5.81m/s,最高流速由18.96m/s 降至8.84m/s,CV 值從76%降至19%;改造后,1000MW 負荷工況下,引風機至低溫省煤器段阻力由原有的115Pa 降至33Pa,降阻明顯,經(jīng)濟性好。
優(yōu)化改造后,通過系統(tǒng)降阻每年節(jié)約的引風機耗電量約為43.74萬kWh,僅風機電費每年可節(jié)約17.0萬元;低溫省煤器入口流場溫度場均勻性得到了很大改善,磨損及腐蝕現(xiàn)象得到緩解,年檢修成本約減少80.0萬元(含磨穿后更換管材的費用);低溫省煤器入口流場改善后,煙道振動將明顯降低,提升了機組運行的安全性;同時,低溫省煤器入口流場改造后其換熱性能得到提升,進一步降低機組煤耗。