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綜采工作面過陷落柱快速推進技術(shù)在長平礦井的應用

2022-01-20 02:11趙垚庭
煤礦現(xiàn)代化 2022年1期
關(guān)鍵詞:矸石風管鉆機

李 晉,張 博,趙垚庭

(山西長平煤業(yè)有限責任公司,山西 晉城 048006)

0 引 言

隨著長平礦的延伸,且地質(zhì)構(gòu)造已經(jīng)成為綜采工作面必須面臨的問題,SX108 陷落柱是該礦有史以來遭遇的最大的陷落柱,為安全生產(chǎn)帶來了一定的影響。該礦通過鋪設(shè)風管、機具管理、設(shè)備保護、松動爆破、加強檢修等一系列創(chuàng)新舉措,為綜采工作面陷落柱的快速推進提供了技術(shù)參考。

1 工作面及地質(zhì)構(gòu)造概況

5308 綜采工作面位于五盤區(qū)北翼,所采煤層為3 號煤,平均煤厚5.69 m,設(shè)計采高3.2 m、采放比1∶0.8。工作面走向長度979.32 m,傾斜長度294.2 m,共170 個支架。采用三巷布置,53083 巷為設(shè)備列車巷主進風,配風量2 800 m3,斷面5.6 m×4.2 m;53081 為主運巷輔助進風,配風量360 m3,斷面5.6 m×4.2 m;53082 巷為回風巷。工作面機頭超前支護方式為單體柱配合錨索補強支護,機尾采用自移式液壓支架進行支護。

根據(jù)地質(zhì)資料預計,地質(zhì)構(gòu)造一:回采至485 m處將揭露抽放鉆孔見矸異常區(qū)(可能發(fā)育斷層、陷落柱),推進方向影響33 m,工作面最大25 m(14 架);地質(zhì)構(gòu)造二:5308 工作面中部(55 號架左右)推進至513 m 左右將揭露SX108 陷落柱(長軸160 m,短軸112 m),推進方向影響112 m,工作面內(nèi)最大影響130 m(約 74 個架)。

實際揭露情況:根據(jù)巖石性質(zhì),異常區(qū)陷落柱和SX108 陷落柱為同一個構(gòu)造,實際工作面回采至485 m 處揭露,推進方向影響200 m,工作面內(nèi)最大影響 165 m(約 94 個架),見圖1。

圖1 構(gòu)造推測和實際揭露示意圖

揭露誤差的影響:實際比預計多推進60 m,導致該礦月產(chǎn)量任務無法完成,預計2.5 個月通過構(gòu)造,實際通過3 個月,打亂了礦井的采掘銜接;但是該礦通過優(yōu)化生產(chǎn)組織等方式3 個月過陷落柱200 m,為綜采工作面過陷落柱提供了技術(shù)參考。

2 過陷落柱所遇困難

1)工作面布置 1 趟φ32 mm 與 1 趟至 50 號架的φ100 mm 風管,無法滿足大量布置風鉆的要求。

2)首次使用液壓鉆機進行施工,人員對鉆機的了解,把控不到位。

3)綜采工作面爆破、設(shè)備保護時由于范圍廣、設(shè)備多等原因,無法做到全方位保護;通常采用懸掛皮帶的方式進行保護,割煤時需將皮帶取下,放炮時再次掛起皮帶,費時費力;且由于皮帶剛性差,起到的作用不大。

4)主要采用松動爆破輔助,需根據(jù)現(xiàn)場情況不斷修正炮眼布置、藥量配置及爆破作業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)。

5)檢修環(huán)節(jié)是薄弱環(huán)節(jié),需加強機組、三機設(shè)備檢修。

6)割矸生產(chǎn)過程中,煤矸交接處的頂板管控以及其他影響因素。

3 過陷落柱快速推進技術(shù)

3.1 風管鋪設(shè)

將53081 巷和53083 巷2 趟風管接入工作面,并實現(xiàn)每20 m(12 架)布置1 個三通接頭;另外需從53082 巷9 號橫川,將53082 巷壓風接入工作面機頭,再結(jié)合工作面已有的1 趟風管,形成3 趟φ100 mm 壓風管,滿足12 臺鉆機淺孔施工,見圖2。

圖2 風管分布示意圖

3.2 機具管理

1)液鉆鉆孔施工:鉆孔深度必須是4 m,由于采高調(diào)整為2.8 m,采用液壓鉆機只施工頂眼(護幫板中間位置,角度約為10°~15°)和底眼(溜子煤幫側(cè)高度300 ~500 mm,角度約為-11°~-13°)。

2)鉆機穩(wěn)固:鉆機施工頂、底眼由于鉆機晃動,極易出現(xiàn)損壞鉆桿的情況,導致無法施工鉆孔;因此,通過不斷試驗,使用花蘭螺絲+小鏈進行固定鉆機,既保證了鉆機的穩(wěn)定性,又保證了操作的簡單快捷性。

3)鉆機保護:由于液壓鉆機的重量,移動鉆機比較困難,因此爆破期間將液壓鉆機吊掛在電纜槽上,方便使用。電纜槽吊掛必須用鐵鏈+8 號鐵絲(鐵絲外露不能超過3 mm)且吊掛電纜槽上必須用板梁或皮帶遮擋可靠,避免構(gòu)造段爆破過程中崩壞液鉆或者架間掉落矸石對鉆機造成損傷。

4)液鉆保養(yǎng):每班使用后必須注入液壓油,停鉆后將出油口等接口處進行封堵,避免進入灰塵;接鉆桿時,必須使用黃油方面拆卸鉆桿;經(jīng)常緊固螺絲。

3.3 創(chuàng)新設(shè)備保護

傳統(tǒng)的設(shè)備保護方式既不能有效保護立柱以里的設(shè)備,同樣也具有很大的工作量,占用大量的人力和作業(yè)時間,故對設(shè)備保護方式進行了革新:

1)安裝柱褲保護立柱,避免爆破及割矸過程中破壞立柱鍍層。

2)立柱前捆綁板梁。通過捆綁板梁提高保護的剛度和緩沖強度,確保爆破過程中保護不失效。

3)板梁外掛皮帶保護。板梁外吊掛皮帶增大保護范圍,并提高保護的柔性;同時,使用可活動式小鏈掛鉤將皮帶吊掛在立柱前,便于吊掛和拆除。

4)翻轉(zhuǎn)式皮帶保護照明燈。照明燈前懸掛可翻轉(zhuǎn)的皮帶,通過皮帶的翻轉(zhuǎn)快速實現(xiàn)照明燈的保護。

3.4 松動爆破

3.4.1 炮眼布置與藥量配置

為保證爆破效果,分別使用ZDY650 型煤礦用全液壓坑道鉆機和YT28 風動鑿巖機施工深眼和淺眼。經(jīng)過不斷改進,根據(jù)巖性不同采用3 種爆破方案,具體如下:

1)細粒砂巖。由于細粒砂巖的硬度超出液壓鉆機的承受范圍,只能采用YT28 風動鑿巖機進行施工。炮眼深2.4 m,采用每架4 個眼的密集布置方式,裝藥量為底眼1.5 kg、上中眼0.9 kg,具體見圖3。

圖3 細粒砂巖炮眼布置

2)砂質(zhì)泥巖。使用YT28 風動鑿巖機進行施工,炮眼深度2~3.5 m,采用每架3 個眼的三花布置方式,裝藥量為底眼1.8 kg、上眼1.2 kg,具體見圖4。

圖4 砂質(zhì)泥巖炮眼布置

3)泥巖。使用液壓鉆機和風動鑿巖機相結(jié)合的方式施工炮眼,炮眼深度分別為4、2.4 m,采用三花布置方式,裝藥量分別為深眼3 kg、淺眼1.2 kg,具體如圖5 所示。

圖5 泥巖炮眼布置

3.4.2 優(yōu)化爆破作業(yè)管理

1)避免放炮后壓住溜子的方法:早班打眼時將溜子拉回,放完炮后,將溜子開空后,再將溜子頂出。

2)避免放炮損壞支架護幫和插板的方法:放炮時將插板收回,同時將護幫板收至45°,減小爆破的沖擊力。

3)準備工作到位:由于炮眼數(shù)量眾多,安排生產(chǎn)班頂崗人員提前為檢修班準備足夠的炮土。

4)爆破、檢修雙跟班:安排雙跟班,1 人負責打眼爆破,1 人負責檢修,爆破、檢修兩不誤。

3.5 加強檢修

1)三機檢修:長時間運輸矸石,導致矸粉堵塞刮板螺絲,導致無法快速緊刮板螺絲;需要用改錐將矸粉處理才能使用套頭緊螺絲;為此,特自制矸粉清除器快速清理矸粉、緊刮板螺絲,加快三機檢修效率。

2)機組檢修:割矸時,由于機身振動導致內(nèi)部晃動出現(xiàn)螺絲松動,電氣、模塊插頭等松動,因此機身上機械與電氣檢修至關(guān)重要,需經(jīng)常緊固螺絲與電氣插頭。

3.6 割矸生產(chǎn)

3.6.1 煤矸交界處的頂板管控

1)煤矸交接處一般伴隨著頂板破碎等情況,為了保證進出構(gòu)造頂板的穩(wěn)定,在此特殊時期,通過多走構(gòu)造處來縮短空頂距,保證快速通過。

2)閉鎖溜子、打柱拉架:進出陷落柱時,若頂板破碎處時常流矸,應先閉鎖溜子,通過帶壓拉架、打柱拉架進行頂板控制。

3.6.2 其他影響的解決方案

1)防止火花:機組割矸,會出現(xiàn)火花,每5 架接φ10 mm 水管灑水。

2)勤換截齒:因該構(gòu)造矸石硬度高,機組截割困難,過構(gòu)造期間必須以爆破松動為主,機組截割為輔,寧愿多換截齒,不能毀壞滾筒,提前將破矸工具準備到機頭和除鐵器,所有人都要牢固樹立“不出煤不能壞設(shè)備”的意識。

3)溜子負荷大:矸石破碎時,由于矸石卡絆刮板,會出現(xiàn)溜子負荷大的情況;需打開后溜護罩,清理護罩內(nèi)矸塊;底槽澆水減小溜子負荷;打柱倒溜,給予起步空間。

4)皮帶跑偏:矸石破碎且較軟時,由于軟矸會有部分矸粉粘在皮帶或滾筒上,導致皮帶跑偏的情況;需在皮帶儲帶滾筒處灑水,將矸粉沖掉或帶走。

5)轉(zhuǎn)載機斷刮板:后溜司機主要觀察轉(zhuǎn)載機運行狀態(tài),有斷刮板時,及時進行更換。

6)機頭機尾高差:由于機頭機尾高差最大29 m(機尾高機頭低),①保證工作面底板平整,不能出現(xiàn)過多驢脊梁,否則將對溜子和機組運行有著較大的影響;②保證機頭進度必須快于機尾,否則溜子極易竄前;③必須保證陷落柱的進度,否則溜子極易竄向工作面,使機尾維護難度加大,管理不利甚至會出現(xiàn)機尾割不透的情況。

7)合理生產(chǎn)組織:由于陷落柱夾雜的矸塊無規(guī)律性,導致早班打眼放炮未全部覆蓋,在生產(chǎn)組織過程中,要靈活運用,遇到機組特別難以割動的矸石時,可將溜子拉回,機組割底刀通過,待早班進行放炮處理后,再行通過。

4 經(jīng)濟效益分析

長平礦5308 綜采工作面過陷落柱采用此快速推進技術(shù),3 個月完成200 m 的推進度,平均每日3刀煤的推進度,保證良好的生產(chǎn)水平與生產(chǎn)狀態(tài),未發(fā)生任何人員傷亡事故,具有較明顯的經(jīng)濟效益與社會效益。

1)在過陷落柱期間,對巖性的變化及煤層變化,有了充分的認識,為長平礦過大范圍陷落柱提供了寶貴經(jīng)驗。

2)在過陷落柱期間,爆破時創(chuàng)新了設(shè)備保護方案,為綜采工作面設(shè)備保護做出了模范。

3)加強地質(zhì)構(gòu)造的預測預報,為生產(chǎn)提供科學依據(jù)。

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