萬(wàn)曉光
(柳工無(wú)錫路面機(jī)械有限公司,江蘇 江陰 214422)
壓路機(jī)離合掛擋是一項(xiàng)重要的出廠檢驗(yàn)指標(biāo),壓路機(jī)出廠檢驗(yàn)時(shí)對(duì)每個(gè)擋位要掛擋數(shù)次,在每個(gè)擋位都要行駛一定的時(shí)間。壓路機(jī)出廠后,出現(xiàn)了機(jī)掛擋困難或掛不上擋位故障[1],半數(shù)故障發(fā)生在250 h以內(nèi),通過(guò)對(duì)離合助力器的分析,以及分析離合助力器的制造、裝配工藝流程,找到了導(dǎo)致離合失效的關(guān)鍵因子,并實(shí)施改進(jìn),有效解決了壓路機(jī)離合助力器外反饋故障。
按照壓路機(jī)全年外反饋物料系統(tǒng)排列,電器元件排名第一,另立項(xiàng)改進(jìn);制動(dòng)部件排名第二,且涉及安全性能,另立項(xiàng)改進(jìn);離合系統(tǒng)排名第三,其中,壓盤和摩擦片外反饋23起、離合總泵外反饋19起(另立項(xiàng)改進(jìn)),離合助力器外反饋26起,本項(xiàng)目改進(jìn)參數(shù)如表1所示。
表1 壓路機(jī)外反饋物料排列表
項(xiàng)目范圍分為兩個(gè)部分。離合助力器供方制造過(guò)程:鑄件、橡膠件、標(biāo)準(zhǔn)件的采購(gòu),活塞加工,活塞桿加工,檢驗(yàn),清洗,總成裝配,檢驗(yàn),儲(chǔ)存(圖1-1)。離合助力器在柳工無(wú)錫路面機(jī)械有限公司的裝配調(diào)試過(guò)程:助力器、支架、變速箱、標(biāo)準(zhǔn)件、支架裝配的采購(gòu),助力器預(yù)裝配,排氣,調(diào)整距離L1(最大行程),調(diào)整距離L2(最短行程),檢測(cè)距離,試驗(yàn)(圖1-2)。
圖1 項(xiàng)目范圍
離合器助力器外反饋率Y=年度離合器助力器外反饋次數(shù)×12/年度壓路機(jī)保有量,現(xiàn)水平2.58%,目標(biāo)值1.8%。
分析離合助力器外反饋數(shù)據(jù),其中:調(diào)整間隙12起,占比46.2%;漏油5起,占比19.2%;漏氣4起,占比15.4%;損壞及其他5起,因外反饋描述不清,不列入本次改進(jìn)如下頁(yè)圖2所示。
圖2 離合助力器外反饋數(shù)據(jù)
離合助力器結(jié)構(gòu)如下頁(yè)圖3所示。
圖3 離合助力器結(jié)構(gòu)
確定了三個(gè)Y值:調(diào)整間隙Y1、漏油Y2、漏氣Y3,如下頁(yè)表2所示。
表2 Y值數(shù)據(jù)表
分析柳工無(wú)錫路面機(jī)械有限公司助力器裝配、調(diào)試的微觀流程(見(jiàn)表3),以及分析助力器制造過(guò)程的微觀流程圖,通過(guò)CE矩陣,確定了29個(gè)可能的X因子,對(duì)分值90以上的16個(gè)可能的X因子進(jìn)行FEMA分析,將這16個(gè)可能的X因子全部列入分析改進(jìn)范圍,分別命名為X1—X16。
表3 助力器裝配、調(diào)試微觀流程表
1)改進(jìn)X1排氣閥蓋結(jié)構(gòu):改善前,塑料材質(zhì)的閥蓋,使用中易脫落、損壞,致使內(nèi)部隔網(wǎng)破損,灰塵進(jìn)入;改善后,沖壓件,強(qiáng)度高、耐碰撞(見(jiàn)圖4)
圖4 X1排氣閥蓋結(jié)構(gòu)改進(jìn)
2)改進(jìn)X14閥座粗糙度:改進(jìn)前,密封圈孔粗糙度大,在持續(xù)的壓力作用下,易泄漏;改進(jìn)后,提高粗糙度,密封圈外徑配合緊密(見(jiàn)圖5)。
圖5 X14閥座粗糙度改進(jìn)
3)改進(jìn)X15閥座孔徑:改進(jìn)前,密封孔徑較大,使用中易漏油、漏氣;改進(jìn)后,孔徑減小0.4 mm,配合緊(見(jiàn)下頁(yè)圖6)。
圖6 X15閥座孔徑改進(jìn)
4)列出其他13個(gè)X因子分析計(jì)劃表(見(jiàn)下頁(yè)表4)。
表4 因子分析計(jì)劃表
離合助力器裝配尺寸鏈如下頁(yè)圖7所示。
圖7 離合助力器裝配尺寸鏈圖
X2不含氣體的油路系統(tǒng)如下頁(yè)圖8所示。改進(jìn)前從助力器油口泵油,不能排除系統(tǒng)中空氣;改進(jìn)后從前端踩踏板緩慢加油,去除氣體。
圖8 X2不含氣體的油路系統(tǒng)圖
對(duì)X3、X4、X6、X7、X10、X12、X13尺寸鏈進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn):尺寸鏈合格,但因杠桿比,磨損后必須要調(diào)試,設(shè)計(jì)選型是要因(見(jiàn)圖9)。改進(jìn)前,不能自動(dòng)補(bǔ)償摩擦片磨損(含不平度)后的離合距離;改進(jìn)后,免調(diào)試離合助力器[2-3],能根據(jù)磨損量自動(dòng)調(diào)整離合距離(見(jiàn)下頁(yè)圖10)。
圖9 設(shè)計(jì)選型圖
圖10 助力器選型伏化對(duì)比圖
對(duì)X10(安裝孔與定位面距離)進(jìn)行改進(jìn):改進(jìn)前,無(wú)工藝,劃線拼搭;改進(jìn)后,工藝明確了拼搭、焊接順序。
X5(安裝孔與定位孔軸心距):兩家供方的軸心距對(duì)Y1無(wú)影響,X5不是Y1的主因。
X6(變速箱推桿孔至安裝孔距離xmin):兩家供方的xmin對(duì)Y1無(wú)影響,X6(xmin)不是Y1的主因。
X7(變速箱推桿孔至安裝孔距離xmax):兩家供方的xmax對(duì)Y1無(wú)影響,X7(xmax)不是Y1的主因。
X8(變速箱推桿孔最高點(diǎn)至安裝孔距離):兩家供方的X8對(duì)Y1無(wú)影響,X8(距離y)不是Y1的主因。
X9(變速箱推桿中心面至安裝孔距離z):兩家供方的z對(duì)Y1無(wú)影響,X9(距離z)不是Y1的主因。
X11(安裝孔與定位面距離x2,x2-x1>0):對(duì)兩臺(tái)設(shè)備所加工的x2-x1檢測(cè),各檢測(cè)20件,均合格,X11不是Y1的主因。
X16(推桿與安裝面的垂直度):X16是Y1的主因,X16的改進(jìn)(見(jiàn)下頁(yè)圖11)。
圖11 推桿與安裝面垂直圖的拼焊工裝
壓路機(jī)離合助力器改進(jìn)前外反饋率2.58%,經(jīng)過(guò)改進(jìn)助力器排氣工藝、改進(jìn)支架拼搭工裝、離合助力器選型、優(yōu)化排氣閥結(jié)構(gòu)、提高閥座粗糙度等措施,持續(xù)跟蹤改進(jìn)后1年的外反饋數(shù)據(jù),離合助力器外反饋率從2.58%下降至1.1%,達(dá)到了項(xiàng)目目標(biāo)值1.8%。