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掘錨一體機在復雜地質(zhì)條件巷道掘進中的應(yīng)用研究

2022-01-27 06:29:10崔立德
機械管理開發(fā) 2021年12期
關(guān)鍵詞:頂篷進尺頂板

崔立德

(山西焦煤汾西礦業(yè)雙柳煤礦, 山西 柳林 033300)

引言

隨著礦井綜合開采、掘進技術(shù)及災害治理能力的不斷提升,礦井煤炭生產(chǎn)能力得以快速增加[1-2]。采用綜合機械化掘進方式代替?zhèn)鹘y(tǒng)的炮掘,可提高掘進效率并降低作業(yè)人員勞動強度[3]。但是現(xiàn)階段礦井普遍使用的綜掘機掘進、錨桿機支護圍巖方式仍存在輔助效率低、掘進循環(huán)耗時長及作業(yè)人員勞動強度大等問題。掘錨一體機可實現(xiàn)破煤巖及巷道圍巖支護的同步開展,從而大幅降低圍巖支護耗時[4-5]。本文對山西某礦61103 運輸巷掘進使用的掘錨一體機應(yīng)用情況進行分析,以便為其他礦井回采巷道快速掘進提供經(jīng)驗借鑒。

1 工程概況

61103 運輸巷沿著11 號煤底板掘進,煤層埋深450 m、厚度3.5 m,傾角5°。運輸巷為矩形斷面,寬×高=5.2 m×3.5 m,斷面積為18.2 m2,掘進長度為1 900 m。已有地質(zhì)資料顯示,11 號煤層上覆基本為粉砂巖(厚度3.4 m)、直接頂為泥巖(厚度2.3 m);直接底為泥巖(厚度1.2 m)、基本底為細砂巖(厚度3.9 m)。

受區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造影響,61103 運輸巷掘進位置地質(zhì)條件較為復雜,掘進過程中受到圍巖巖性松軟、地應(yīng)力及煤層中部夾矸等影響。為了提高巷道掘進效率,礦井將掘錨一體機應(yīng)用到巷道掘進中。

2 掘錨一體機現(xiàn)場應(yīng)用優(yōu)化

由于61103 運輸巷掘進區(qū)域內(nèi)地質(zhì)條件較為復雜,為了提高掘錨一體機應(yīng)用效果,需要依據(jù)現(xiàn)場條件對掘錨一體機進行針對性優(yōu)化。根據(jù)以往研究成果[6-7],并結(jié)合掘錨一體機現(xiàn)場實際應(yīng)用情況,具體優(yōu)化集中在臨時液壓頂篷、阻擋落煤裝置、破煤方式等方面。

2.1 臨時液壓頂篷優(yōu)化應(yīng)用

由于61103 運輸巷掘進范圍內(nèi)地質(zhì)構(gòu)造復雜,圍巖承載能力較差。掘錨一體機截割破巖時圍巖自穩(wěn)時間較短,而機載臨時液壓頂篷由于有效支護范圍較小,無法完全支護掘進區(qū)域頂板,因而極易導致掘進迎頭位置出現(xiàn)冒頂事故。因此,為了提高掘錨一體機安全保障能力,對臨時支護設(shè)備進行優(yōu)化改進,具體措施為:將掘錨一體機臨時支護改為“臨時頂板+千斤頂+耳子+銷子”構(gòu)造的臨時支護形式。改造后使用的千斤頂長度、寬度分別為1 500 mm、500 mm,有效支護面積較改造前增加約2.5 倍。臨時液壓頂篷優(yōu)化后示意圖,如圖1 所示。

圖1 臨時液壓頂篷優(yōu)化后示意圖

2.2 阻擋落煤裝置優(yōu)化應(yīng)用

由于61103 運輸巷頂板巖層破碎,在掘錨一體機前進過程中掘進迎頭位置煤壁、頂板破碎矸石掉落下來可能會給附近作業(yè)人員身體安全帶來威脅。為此,本文提出在掘錨一體機上增加阻擋落煤及落矸的裝置,提高作業(yè)人員安全保障能力。具體優(yōu)化改造方式為:在優(yōu)化改造完成后的液壓頂篷下焊接斷面積50 mm×50 mm 的方形鋼板;在擋煤(矸)裝置上增設(shè)規(guī)格40 mm×40 mm 的方形插銷;在掘錨機下部位置布置Φ38 mm×1 300 mm 圓鋼,并在圓鋼上增設(shè)掛鉤,用于固定規(guī)格2200mm×10mm×200mm的木板。在掘錨一體機前移過程中,將擋煤(矸)裝置安裝在掘錨機前方槽體中,即可阻擋迎頭位置崩落的矸石及煤體;在截割時取下該裝置即可。

2.3 截割方式優(yōu)化

對掘錨一體機截割方式進行優(yōu)化,具體截割路徑為:掘錨一體機截割頭置于掘進迎頭煤壁中部位置,截割頭進入煤壁1.0 m 后開始由上向下截割下部煤體;當截割頭截割到幾班位置后,截割頭回撤1.0 m 并反復拉低確保底板平整;完成底部截割后前移掘錨一體機并對頂板、巷幫進行支護;支護完成后開始截割巷道迎頭上部煤體。采用優(yōu)化后的截割方式,可降低頂板空頂時間,減少圍巖變形量。具體優(yōu)化后的截割方式如圖2 所示。

圖2 優(yōu)化后的截割方式

3 掘錨一體機應(yīng)用效果

3.1 掘進進尺

61103 運輸巷從開口位置布置掘錨一體機掘進,對巷道掘進進尺進行統(tǒng)計分析。監(jiān)測發(fā)現(xiàn),巷道平均進尺可達到20 m/d,掘進進尺達到600 m/月,較普通綜掘方式的掘進效率提升50%以上。

掘錨一體機在6 月開始投入使用,在使用初期由于作業(yè)人員對掘進區(qū)域內(nèi)地質(zhì)賦存條件不熟悉,加之掘進范圍內(nèi)地質(zhì)條件復雜,從而導致巷道掘進進尺平均為10.5 m/d,掘進速度較低;隨著對施工區(qū)域內(nèi)地質(zhì)條件熟悉度增加及對掘錨一體機進行針對性優(yōu)化改進,掘進進尺得以快速提升,到8 月時巷道綜合掘機進尺可達到20 m/d,同時仍在緩慢地提升。在后續(xù)巷道掘進過程中,掘錨一體機可保持600 m/月以上的掘進進尺。

3.2 經(jīng)濟效益

在61103 運輸巷采用掘錨一體機后,根據(jù)現(xiàn)場實際情況對巷道支護參數(shù)進行優(yōu)化。巷道原采用錨桿錨機施工綜合支護成本為3 780 元/m,采用掘錨一體機并對支護參數(shù)進行優(yōu)化后巷道綜合支護成本降低至3 105 元/m,成本綜合降低幅度為675 元/m。61103 運輸巷設(shè)計掘進長度為1 900 m,則綜合支護成本將減少128.3 萬元。

巷道采用的掘錨一體機綜合掘進效率較綜掘機高50%以上,巷道掘進減少人力成本約為19 萬元;同時61103 運輸巷掘進耗時不到4 個月即完成掘進,有效緩解了礦井采掘接替緊張局面。

4 結(jié)語

61103 運輸巷地質(zhì)條件復雜及頂板巖層破碎等因素是制約掘錨一體機現(xiàn)場應(yīng)用的主要因素。為此,依據(jù)運輸巷實際地質(zhì)條件對掘錨一體機結(jié)構(gòu)及截割方式等進行針對性優(yōu)化,具體為:通過對臨時液壓頂篷進行改進,增加了掘進迎頭臨時支護面積,不僅可減少頂板下沉量,而且可避免出現(xiàn)頂板冒落問題;通過增加阻擋煤的裝置,可避免掉落的煤、矸石等給附近作業(yè)人員的安全造成影響;對截割頭截割方式進行優(yōu)化,提高了截割效率。

現(xiàn)場應(yīng)用后,61103 運輸巷綜掘掘進進尺達到600 m/月以上,巷道耗時不到4 個月即完成掘進,同時綜合支護成本較傳統(tǒng)的綜掘機降低128.3 萬元、人力資源成本降低19 萬元,現(xiàn)場取得較好的應(yīng)用成果。

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