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奧斯麥特爐電收塵的設(shè)計與優(yōu)化

2022-02-01 10:03:18潘偉華
銅業(yè)工程 2022年6期
關(guān)鍵詞:收塵熱風(fēng)陰極

張 磊,潘偉華

(銅陵有色金屬集團股份有限公司,安徽 銅陵 244000)

1 引言

電收塵作為冶煉企業(yè)提高環(huán)保效率和金屬回收率的重要裝備,同時也能阻止重金屬污染環(huán)境及調(diào)整雜元素平衡[1]。國內(nèi)某銅冶煉廠奧爐電收塵工藝流程圖如圖1 所示,電收塵絕緣子(俗稱瓷軸、瓷套)頻繁出現(xiàn)潮濕煙灰粘結(jié),破壞絕緣性能,引起瓷軸或瓷套高壓爬電而斷裂,導(dǎo)致對應(yīng)電收塵電場送不上電,收塵效果差。如果潮濕煙灰不斷積累,會致使排煙系統(tǒng)出現(xiàn)堵塞,嚴(yán)重影響生產(chǎn)[2-3]。因此,需要分析問題原因,尋求解決辦法。一是從加強精細化操作,查漏堵漏,避免漏風(fēng)導(dǎo)致低溫腐蝕;二是進行科研攻關(guān),改進優(yōu)化原裝置并增加輔助設(shè)備以提高收塵效率[4-5]。通過對電收塵進行改進優(yōu)化和增設(shè)輔助設(shè)備,取得了顯著效果,運行兩年多來,未再出現(xiàn)類似問題。

圖1 奧爐電收塵工藝流程示意圖

2 奧爐電收塵現(xiàn)狀描述

奧爐電收塵初步設(shè)計為雙通道,型號為LD80m2-4 型,有效截面積80 m2,4 個電場,入口壓力-4000 Pa,入口溫度367 ℃,除塵效率≥99%,處理氣量224355m3/h,入口含塵量20~30 g/Nm3,外形長27.45 m×寬9.372 m×高19.86 m。

2019 年10 月13 日,該冶煉廠發(fā)現(xiàn)奧爐電收塵電場煙灰量明顯下降,次日安排檢修,打開絕緣箱發(fā)現(xiàn)絕緣瓷軸共斷裂13 根。

10 月25 日下午13 時,該冶煉廠奧爐電收塵東通道一電場突然送不上電。關(guān)閉東通道查找原因,采用西側(cè)單通道作業(yè)。關(guān)閉東通道進口鐘罩閥時,鐘罩閥下放受阻,打開鐘罩閥人孔后,發(fā)現(xiàn)鐘罩閥內(nèi)部結(jié)灰嚴(yán)重,頂住閥底導(dǎo)致鐘罩閥不能下放。處理完結(jié)灰后,打開東通道8 個陰極絕緣箱檢查,發(fā)現(xiàn)瓷軸全部斷裂,立即停產(chǎn)檢修。關(guān)閉西通道鐘罩閥,檢查西通道陰極絕緣箱,發(fā)現(xiàn)5 個瓷軸斷裂,如圖2 所示。

圖2 奧爐電收塵東、西通道瓷軸斷裂情況

生產(chǎn)中出現(xiàn)奧爐電收塵瓷軸頻繁斷裂、電場頻繁送不上電、煙塵粘結(jié)、排煙系統(tǒng)及收塵系統(tǒng)嚴(yán)重受阻等問題,會嚴(yán)重影響生產(chǎn)的穩(wěn)定和技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo),必須查找出問題原因,解決好電場送電問題。

3 電收塵瓷軸斷裂原因分析

奧爐混合物料經(jīng)圓盤制粒機制粒后入爐,圓盤制粒機的運行使皮帶上的物料出現(xiàn)波峰波谷,從而導(dǎo)致入爐料量波動,波動范圍在20~40 t/h。此外,入爐原料水分和硫含量越來越高,特別是來自部分小礦山的入爐原料,水分曾高達14%左右。

奧爐電收塵進口煙氣中水份均值在208 g/m3,煙氣中的二氧化硫濃度均值為20%,且隨著奧爐處理料量的增加,煙氣中水份和二氧化硫濃度持續(xù)增高。根據(jù)煙氣露點計算公式:T=186+20l g(H2O%)+26l g(SO3%),奧爐煙氣露點溫度在230 ℃左右。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗,奧爐在料量低于70 t/h 的條件下,電收塵進口煙氣溫度接近露點,會出現(xiàn)電場瓷軸聯(lián)軸器腐蝕、煙塵粘結(jié)瓷軸,進而導(dǎo)致高壓爬電擊穿瓷軸,電場送電受阻,收塵效果差。未及時收集下來的煙塵會被負壓帶入后續(xù)管道、高排殼體或葉輪中,并出現(xiàn)粘結(jié),影響排煙系統(tǒng)運轉(zhuǎn),進而又反饋到奧爐爐口正壓,需要降料直到停產(chǎn)清理,嚴(yán)重影響生產(chǎn)。

3.1 煙氣溫度低、原料水分高導(dǎo)致結(jié)露

胡?。?]研究發(fā)現(xiàn)電收塵低溫運行時,絕緣被破壞或電場積灰嚴(yán)重易引起電場送不上電。奧爐電收塵設(shè)計進口溫度為367 ℃,調(diào)查發(fā)現(xiàn)進口溫度普遍低于設(shè)計值,且煙氣含水量較高,表1 為2019年10 月份電收塵進口煙氣水分含量統(tǒng)計表。

從表1 可以看出,煙氣中的水分呈明顯上升趨勢,其中10 日、22 日、24 日和30 日煙氣水分均超過了200 g/Nm3,最高時達到了228.91 g/Nm3。此時,電收塵煙氣露點溫度上移,表現(xiàn)為煙氣潮濕,瓷軸粘結(jié)嚴(yán)重,進而高壓爬電擊穿瓷軸,如圖3 所示。從圖3 可以看出有明顯爬電擊穿痕跡。

圖3 電收塵陰極瓷軸被高壓爬電擊穿

表1 2019 年10 月份電收塵進口煙氣水分含量統(tǒng)計表

3.2 生產(chǎn)操作過程影響

盲目追求硫酸系統(tǒng)穩(wěn)定性和煙氣低含塵極限,在煙氣溫度低于露點溫度、電場絕緣值(電場絕緣條件要求在帶氣負荷時達到20 MΩ 以上)還未達到要求的情況下匆忙送電,容易造成瓷體上局部高溫、絕緣性能下降,直至瓷軸被擊穿斷裂。

3.3 煙塵中鐵元素的影響

當(dāng)煙塵中的鐵含量較高時,在SO2與殘氧反應(yīng)中會起到催化劑的作用,提高煙氣SO3發(fā)生率,加上煙氣中水分較高、溫度低,會產(chǎn)生稀酸腐蝕設(shè)備和瓷軸導(dǎo)電被擊穿現(xiàn)象。圖4(a)為絕緣瓷軸爬電燒蝕實圖,圖4(b)為瓷轉(zhuǎn)軸聯(lián)軸器(長叉)腐蝕實圖。

圖4 電收塵陰極振打絕緣箱爬電燒蝕、長叉腐蝕

3.4 煙塵中鎘、鉍元素的影響

金屬鎘、鉍都屬于低熔點金屬,如果煙氣溫度較低,將會形成鎘和鉍的氧化物附著在瓷軸上,當(dāng)氧化物富集到一定程度后,在瓷軸表面就會發(fā)生嚴(yán)重的爬電擊穿瓷軸現(xiàn)象。

4 電收塵本體優(yōu)化改進措施

針對以上原因,鑒于奧爐復(fù)雜原料成分特性,從科研攻關(guān)和優(yōu)化操作兩方面提高電場溫度,解決低溫腐蝕等問題。郝志全等[7-10]研究發(fā)現(xiàn),通過增加熱風(fēng)吹掃裝置形成氣幕,可以起到吹掃瓷軸、套管的作用,減少積灰粘結(jié)瓷軸和瓷套的現(xiàn)象,同時也可以提高電場溫度,避免低溫時達到露點溫度。圖5 為奧爐電收塵雙通道熱風(fēng)吹掃裝置示意圖,東西通道頂部和側(cè)部均配置1 套熱風(fēng)吹掃裝置,兩通道頂部各有5 個瓷套處增加熱風(fēng),側(cè)面各有8 個陰極絕緣箱處增加熱風(fēng)。

圖5 奧爐電收塵東西通道熱風(fēng)吹掃示意圖

4.1 側(cè)面陰極絕緣箱優(yōu)化改造

將陰極絕緣箱由開放式優(yōu)化改造為密閉式,如圖6 所示。改造前,煙氣進入絕緣箱后,會不斷附著在瓷軸上形成煙塵粘結(jié),導(dǎo)致瓷軸表面出現(xiàn)爬電擊穿瓷軸現(xiàn)象,尤其當(dāng)煙氣含水量高時,瓷軸煙塵粘結(jié)更嚴(yán)重,更易引起高壓爬電擊穿瓷軸。陰極絕緣箱改造為密閉式后,減少了煙氣進入絕緣箱后的行走路徑,降低了煙塵粘結(jié)發(fā)生率。

圖6 陰極絕緣箱及熱風(fēng)吹掃改造前后對比圖

4.2 頂部和側(cè)部增加熱風(fēng)吹掃

頂部熱風(fēng)吹掃改造如圖7、圖8 所示。改造后頂部熱風(fēng)吹掃在瓷套中形成正壓,保護了瓷套,杜絕了潮濕煙氣的進入,避免了瓷套上出現(xiàn)煙灰粘結(jié)現(xiàn)象。側(cè)部熱風(fēng)吹掃改造如圖6 所示,同時在側(cè)面增加熱風(fēng)吹掃,使陰極絕緣箱中形成正壓,杜絕潮濕煙氣進入瓷軸,保證側(cè)部絕緣箱瓷軸無煙塵粘結(jié),進而保證電收塵各電場送電正常,獲得更佳的收塵效果。

圖7 頂部絕緣吊掛改造前后對比示意圖

圖8 電收塵頂部熱風(fēng)吹掃改造前后對比圖

4.3 優(yōu)化熱風(fēng)源

奧爐電收塵熱風(fēng)吹掃共有4 套系統(tǒng),分別為東西通道頂部和側(cè)部各1 套,對電收塵的絕緣子起到隔絕煙塵的作用。改造前,熱風(fēng)吹掃氣源是由鼓風(fēng)機直接從露天抽取空氣提供,受客觀條件如氣溫影響很大。改造后,熱風(fēng)吹掃氣源經(jīng)電加熱(圖9 所示電加熱示意圖)送到絕緣子處。為實現(xiàn)資源有效利用,同時利用奧爐噴槍的富余工藝風(fēng)(溫度約110 ℃)作為氣源直通到電加熱器。通過優(yōu)化熱風(fēng)源,不僅減少了2 臺鼓風(fēng)機和2 組電加熱器,降低了生產(chǎn)成本,更重要的是縮短了熱風(fēng)吹掃電加熱時間,為電收塵縮短送電時間提供了保障。

圖9 奧爐噴槍工藝風(fēng)直通電加熱器示意圖

4.4 優(yōu)化操作規(guī)程

(1)奧爐電收塵電場送電前,對絕緣子、加熱器等進行檢查確認(rèn),進口煙氣溫度必須達到露點溫度以上;

(2)送電前用2500V 兆歐表(搖表)檢測各電場絕緣值,帶負荷(含硫煙氣)時絕緣值需達到20MΩ 以上;

(3)在電收塵入口煙氣溫度及電場絕緣均滿足條件時對1#、2#電場送電,待出口煙氣溫度滿足條件時對3#、4#電場送電;

(4)根據(jù)奧爐投料量(煙氣負荷)變化,及時調(diào)整電場電壓、電流,使電場運行在最佳狀態(tài);

(5)確保入口分布板振打運行正常,板面無積灰堵塞現(xiàn)象,入口煙氣分布均勻,避免煙氣偏流引起絕緣箱低溫腐蝕及瓷轉(zhuǎn)軸爬電擊穿。

5 電收塵優(yōu)化改造后效果檢查

奧爐電收塵熱風(fēng)吹掃裝置改造后,對其進行檢驗。檢驗結(jié)果顯示,絕緣值均在2000 MΩ 以上,兩通道二次電壓(kV)/二次電流(mA)空試及帶氣運行,前后參數(shù)均正常,如表2 所示。

表2 奧爐電收塵改造后東、西通道二次電壓(kV)/二次電流(mA)統(tǒng)計表

6 結(jié)論

(1)奧爐電收塵經(jīng)過陰極絕緣箱改造后,陰極絕緣箱由開放式優(yōu)化升級為密閉式,熱風(fēng)吹掃形成正壓抑制煙氣進入,從而消除工藝煙氣對瓷軸的影響,大大降低了因瓷軸煙灰粘結(jié)、高壓爬電引起瓷軸斷裂發(fā)生率。

(2)奧爐電收塵經(jīng)過電場頂部陰極吊掛,增加熱風(fēng)吹掃形成正壓阻止煙氣進入,從而消除工藝煙氣對瓷套的影響,大大降低了瓷套煙灰粘結(jié)、高壓爬電引起瓷套斷裂發(fā)生率。

(3)奧爐電收塵經(jīng)過增加熱風(fēng)吹掃優(yōu)化升級后,解決了低溫及潮濕煙氣條件下電場送電困難問題。

(4)通過優(yōu)化熱風(fēng)源,降低了生產(chǎn)成本,縮短了熱風(fēng)吹掃電加熱時間,為電收塵縮短送電時間提供了保障。

(5)據(jù)不完全統(tǒng)計,2018—2019 年受奧爐電收塵故障影響的作業(yè)率高達75%以上。通過2020年3 月的改造優(yōu)化,奧爐電收塵因煙灰粘結(jié)造成的故障率大幅降低。

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