陳守鈺
(華陽新材料科技集團有限公司,山西 陽泉 045000)
華陽集團興裕煤業(yè)位于陽泉市平定縣冶西鎮(zhèn)蘇村一帶,行政區(qū)劃隸屬陽泉市平定縣冶西鎮(zhèn)管轄。興裕煤業(yè)15107 工作面走向長624 m,傾斜長185 m,煤層厚4.49~7.17 m,平均厚5.6 m,采煤工藝為傾斜長壁后退式低位放頂煤綜合機械化采煤法。煤層上覆二疊系下統(tǒng)山西組、下石盒子組,二疊系上統(tǒng)上石盒子組及第四系地層。其中第四系主要是黃土,上石盒子組為中、粗粒砂巖和砂質(zhì)泥巖和泥巖,下石盒子組為桃花泥巖和粉砂巖,山西組發(fā)育各種粒度的砂巖、泥質(zhì)巖和3 號煤層。在15107 工作面上覆地表有廠及村莊等建筑物,須設置專門的保護煤柱,嚴重影響15107 工作面的安全高效開采,壓覆大量資源難以回收,造成資源浪費。為解決這一問題,解放保護煤柱的煤炭資源,開展覆巖離層關(guān)鍵層注漿技術(shù)研究,對保護煤柱進行充填開采。
關(guān)鍵層指采場上覆層包含多個巖層時,對巖體活動起到控制性的巖層,礦井回采作業(yè)頂板上部起控制作用的巖層為亞關(guān)鍵層,對該層以上至地表的巖層起控制作用的巖層為主關(guān)鍵層。依照實踐經(jīng)驗,采動覆巖離層多發(fā)生在各個關(guān)鍵層下方且離層最大發(fā)育高度止于主關(guān)鍵層下方。地面塌陷多隨回采進度的推進而擴大,關(guān)鍵層下部離層空間增加,一旦亞關(guān)鍵層巖體穩(wěn)定性受損后,離層空間將由下而上進行傳遞,直至主關(guān)鍵層穩(wěn)定性破壞,隨后整體離層空間擴大化,傳遞至地面形成塌陷。
回采工作面采動覆巖離層區(qū)注漿技術(shù)是通過對離層區(qū)進行注漿,漿體脫水壓實后,對關(guān)鍵層提供一定的支撐力,人為干涉覆巖受力狀態(tài),抑制地表沉陷的時間和過程,有效控制坍陷范圍。實際作業(yè)時,首先在地面布置適宜的注漿鉆孔,鉆孔深度至離層區(qū)域;然后通過注漿泵將漿液注入離層區(qū)域;漿液沉淀后變?yōu)閴簩嶓w,填充離層空間,形成“離層區(qū)充填體+隔離煤柱+關(guān)鍵層”的承載體,增強上覆層巖石的穩(wěn)定性,削弱破壞程度,如圖1所示。
圖1 離層注漿設計原理示意圖Fig.1 Design principle of separation grouting
據(jù)相鄰回風井檢查孔資料,電法測出該地區(qū)大采高綜采面跨落帶高度范圍16~22 m,裂縫帶高59 m,裂采比為13.72。具體到興裕煤業(yè)15107 工作面,垮落帶高度為(2 ~3) M=(2 ~3) ×5.6=11.2 ~16.8 m,裂隙帶高度為kM=13.7×5.6=76.72 m(裂采比取13.7),則兩帶高度為87.92~93.52 m,以安全為導向,取最大值93.52 m。
注漿作業(yè)過程中為避免離層區(qū)漿液和導水裂隙帶發(fā)生貫通情況,須預留圍護帶,其厚度不小于5 倍煤層采高,即28 m(5×5.6 m=28 m)。因此,15107 工作面覆巖離層注漿層位應在距煤層頂板93.52+28=121.52 m 以上。
由下往上確定煤層以上高度范圍內(nèi)符合互層條件的亞關(guān)鍵層,各巖層形成組合梁,由組合梁原理(巖層協(xié)調(diào)變形可知,當?shù)趍+1 層為堅硬巖層,該層撓度低于下層巖層撓度,即第m+1 層以上巖層無需下部巖層承受其載荷,則必然有亞關(guān)鍵層之上的m 層巖層則由其承擔,判別式如下:
15107工作面煤層埋深大,有多層關(guān)鍵層,對離層注漿有利,詳見表1。
表1 關(guān)鍵層詳細信息一覽(破斷角按65°計算)Table 1 Detailed information list of key layers(breaking angle is calculated at 65°)
按式(1) 依次由下往上逐層計算,確定選擇亞關(guān)鍵層4。通過分析該礦1910 鉆孔成果及周邊鉆孔資料,注漿區(qū)域亞關(guān)鍵層4 埋深在333 m 左右,距煤層154 m 左右,平均厚度9.4 m,巖性為中粒砂巖,同時滿足隔離圍護帶高度要求,因此選擇此離層空間進行注漿最為適宜。
在注漿開始前,15107 工作面布置3 組注漿孔,一組斜孔兩組直孔,主副孔間距40 m。注1孔、注2 孔鉆孔孔底間距100 m,注2、注3 鉆孔孔底間距150 m,1 組注漿斜孔鉆探工作量合計986 m(493 m/孔),2 組注漿直孔鉆探工作量合計1 528 m(382 m/孔)。
(1) 人工將粉煤灰運輸至地表注漿站,存放在儲料倉,再經(jīng)輸送設備運送至制漿機進行漿液制作,所得漿液經(jīng)過一系列的除砂工藝后進行二次攪拌,攪拌后的漿液通過管道直接供給注漿泵使用,通過高壓注漿泵將二級攪拌后的漿體壓入輸漿管路,最后進入注漿鉆孔。
(2) 為了控制上覆關(guān)鍵層的下沉,注漿壓力不能低于注漿充填層位上方的自然地壓,且不能高于充填層至回采工作面的巖層隔水壓力,以達到穩(wěn)定地表和井下防潰漿的目標。注漿結(jié)束判斷指標為注漿壓力、單孔注漿量同時滿足。根據(jù)測算,注漿壓力6 MPa,注漿1 h,每米吃漿量為83.52 ~255.79 m3,如注漿量超過正常吃漿量1.5 倍,即停止注漿,加強觀察,排除跑漿可能。
采用離層注漿技術(shù)后,15107 工作面可以安全對保護煤柱進行開采,多回采了267 m。為驗證離層注漿的效果,保證開采安全,在開采過程中,對15107 工作面減沉區(qū)域地表變形情況進行監(jiān)測,布設傾向觀測線1 條,設置觀測點23 個,編號首字母為Q,布設走向觀測線1 條,設置觀測點28 個,編號首字母為Z,測點間距為25 m。監(jiān)測結(jié)果見表2。
表2 15107 工作面采動后地表變形情況Table 2 Surface deformation after mining of No.15107 Face
表1 中最大沉降量434 mm 只有極個別點達到,大部分測點沉降量都比較小,且其他數(shù)據(jù)也比較小,滿足相關(guān)規(guī)范的要求,說明此次離層注漿技術(shù)應用效果良好。
興裕煤業(yè)15107 工作面利用采動覆巖離層注漿技術(shù)成功回收保護煤柱,增加回采長度267 m,置換出該礦保護煤柱的煤炭資源量約47.5 萬t,價值約5.2 億元;采區(qū)回采率由75%提高到89%,有效延長了礦井服務年限,同時處理粉煤灰43 萬t,消耗礦井廢水30 萬t;資源稅費由8%減免為4%;科技項目加計扣除減免稅約500 萬元;塌陷治理費用減少約300 萬元等,項目經(jīng)濟效益累計5.47 億余元,同時優(yōu)化了礦井采掘銜接,增加了瓦斯抽采量,保障了礦井安全生產(chǎn),實現(xiàn)了少丟煤、少搬遷和煤炭的綠色開采。