江 東,徐 洋
(寧波市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司,浙江 寧波 315012)
隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步,作為現(xiàn)代城市中的地標(biāo),超高層建筑不斷涌現(xiàn)。超高層建筑高度高、體量龐大、豎向荷載極大,對基礎(chǔ)的安全性要求高。若能提高單樁承載力、減少布樁密度,使樁基能在框柱或核心筒體范圍內(nèi)布置得下,則對減少底板厚度、節(jié)約樁基造價(jià)有現(xiàn)實(shí)意義。
寧波位于我國東部沿海寧紹平原南區(qū)濱海相海積平原地區(qū),從第四紀(jì)中期開始,多次海陸變遷,形成了分布廣泛的從陸相到海陸交互相沉積的深厚淤泥質(zhì)粘土,因此嚴(yán)重制約了單樁承載力的提高。為有效解決這一矛盾,鉆孔灌注樁樁底和樁側(cè)同時(shí)注漿的復(fù)式后注漿技術(shù)得到了廣泛應(yīng)用。該技術(shù)一方面可以加固孔底沉渣,起著擠密、滲透作用,改變孔底沉渣性狀;另一方面,可以加固樁周土體,改善泥皮性狀,提高樁側(cè)摩阻力。
很多學(xué)者對復(fù)式注漿技術(shù)進(jìn)行了研究。周杰剛[1]等通過研究樁基靜載試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)復(fù)式注漿在粉質(zhì)粘土、粉砂和礫砂土層中效果明顯。張武[2]等通過試驗(yàn)表明復(fù)式注漿要優(yōu)于單一樁端注漿效果。郭院成[3]等研究發(fā)現(xiàn)復(fù)式注漿作用使樁土界面塑性位移減小,樁頂沉降變緩,灌注樁承載能力得到明顯提高。鄧祥輝[4]等提出了針對某工程的后壓漿鉆孔灌注樁承載力計(jì)算公式。曾慶輝[5]分別從施工工藝、注漿量的控制、提高后壓漿注效果的措施等方面進(jìn)行了研究。王艷[6]等通過對樁端后注漿漿液擴(kuò)散機(jī)理的研究,對常用的后注漿注漿量計(jì)算方法提出了改進(jìn)。田化[7]等通過某高層辦公樓單樁抗壓靜載荷試驗(yàn),分析得到了后注漿側(cè)阻力增強(qiáng)系數(shù)。李永輝[8]等研究了大直徑灌注樁在復(fù)式注漿后,樁側(cè)和樁端的承載力分布特點(diǎn)。張慧[9]在天津某超高層建筑樁基工程中通過采用后壓漿技術(shù),有效提高了樁基承載力、節(jié)約了工程造價(jià)。彭仕奇[10]采用鉆探取樣方法,對滲透性地層中樁底后注漿漿液擴(kuò)散及固結(jié)狀態(tài)進(jìn)行檢驗(yàn),得到了漿液的擴(kuò)散規(guī)律。楊子民[11]等通過統(tǒng)計(jì)分析若干后注漿工程實(shí)例,分析了注漿前后單樁極限承載力變化情況及部分影響因素,為普及應(yīng)用積累了一些素材。黃玉輝[12]等更是將國內(nèi)后壓漿技術(shù)推廣到了“一帶一路”國家。
雖然我國現(xiàn)行的《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》(JGJ94-2008)[13]給出了復(fù)式注漿樁基承載力計(jì)算公式,并對注漿量和施工時(shí)注漿壓力提出了范圍要求,但實(shí)際應(yīng)用中卻受到樁端持力層情況、清渣效果、樁側(cè)土層分布、注漿量、注漿壓力等眾多參數(shù)影響,加固效果差異性較大。對于超高層建筑單樁承載力大,若參數(shù)取值不當(dāng)則會造成難以預(yù)計(jì)的后果。本文即通過寧波軟土地基某一超高層建筑鉆孔灌注樁復(fù)式注漿工程的應(yīng)用,分析研究了樁基靜載荷試驗(yàn)結(jié)果,并得到一些實(shí)際經(jīng)驗(yàn)供類似工程參考。
寧波市某超高層建筑,塔樓結(jié)構(gòu)地上56層,辦公標(biāo)準(zhǔn)層層高4.2m,公寓式辦公層高為3.9m。結(jié)構(gòu)總高度為245m。建筑高度比約為6.39,核心筒高寬比為21.7。地下室四層,底板頂面黃海標(biāo)高-13.500m。是一個(gè)集辦公、公寓、商業(yè)、會議于一體的多功能綜合體,單柱柱下最大荷載(設(shè)計(jì)值)約80000kN,結(jié)合上部荷載、核芯筒體布置、基礎(chǔ)筏板厚度等情況,要求單樁承載力特征值13000kN以上。
項(xiàng)目典型地質(zhì)土層分層及參數(shù)取值如表1所列。
表1 地質(zhì)分層及土層參數(shù)表
設(shè)計(jì)采用直徑1.1m 鉆孔灌注樁,樁端、樁側(cè)復(fù)式后注漿,樁側(cè)全長注漿。樁端持力層為⑩3層中等風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖,樁端全截面進(jìn)入持力層深度不小于1.5m。施工以樁端入持力層深度控制為主,并結(jié)合最小樁長?,F(xiàn)有場地標(biāo)高3.00m,樁頂標(biāo)高-15.50m,樁長不小于57m。根據(jù)參數(shù)表1,經(jīng)過計(jì)算普通鉆孔灌注樁的單樁承載力特征值為8650kN,遠(yuǎn)小于13000kN 承載力特要求。
2.2.1 注漿參數(shù)
根據(jù)地層特點(diǎn)和分布深度,設(shè)計(jì)C1到C7共7個(gè)樁側(cè)注漿面和D8 樁端注漿面,注漿孔豎向布置如圖1所示。
圖1 注漿層面布置圖
根據(jù)《建筑樁基技術(shù)規(guī)范JGJ94-2008》(后文簡稱樁基規(guī)范)第6.7.4條,單樁注漿量估算公式如下:
式中:αp——樁端注漿量經(jīng)驗(yàn)系數(shù),取值1.5~1.8;
αs——樁側(cè)注漿量經(jīng)驗(yàn)系數(shù),取值0.5~0.7;
d、n——樁基直徑和樁側(cè)注漿斷面數(shù)量。
通過上式計(jì)算的水泥注入量偏小。在本工程設(shè)計(jì)期間,有寧波本地類似超高層建筑,鉆孔灌注樁樁端后注漿,采用規(guī)范規(guī)定的注漿量,靜載荷試驗(yàn)失敗。結(jié)合設(shè)計(jì)試樁、注漿施工單位工程經(jīng)驗(yàn)及其它項(xiàng)目試樁失敗等情況,本工程實(shí)際注漿量取值有所加大,如表2所列。
表2 注漿工藝參數(shù)表
2.2.2 注漿后單樁承載力計(jì)算
表3為樁基規(guī)范給出的復(fù)式后注漿端阻、側(cè)阻增強(qiáng)系數(shù)的取值范圍,括號內(nèi)為本工程實(shí)際取用的增強(qiáng)系數(shù),約為規(guī)范最低限再打0.9折。
表3 后注漿端阻、側(cè)阻增強(qiáng)系數(shù)
2.2.3 注漿管的工藝
樁端注漿管共采用3根,均勻布置鋼筋籠內(nèi)側(cè)。注漿管在現(xiàn)場加工制作,注漿管選用內(nèi)徑為25mm 的DN25 鋼管焊接而成,加工前應(yīng)檢查鋼管有無裂縫、孔洞、堵塞等缺陷。注漿管沿樁鋼筋籠通長布置,隨鋼筋籠下放,注漿管端部焊接成品注漿閥,放置深度與鋼筋籠底平。
樁側(cè)注漿管每個(gè)層面均設(shè)置環(huán)形注漿器,分別連接內(nèi)徑20mm 的DN20 鋼管引至地面。環(huán)形注漿器由鋼絲加強(qiáng)塑料管制作,設(shè)六組噴口,每組噴口設(shè)朝外、斜上、斜下3個(gè)8mm小孔。
成樁后24h 內(nèi)采用清水開塞。樁混凝土澆筑2d后、不宜遲于30d內(nèi),對樁側(cè)、樁端后注漿施工。注漿順序按以下順序進(jìn)行:C1→D8→C7→C6→C5→C4→C3→C2。注漿作業(yè)時(shí),流量宜控制在30~50L/min,且不宜超過75L/min。
2.2.4 施工問題及補(bǔ)救措施
施工過程中出現(xiàn)過注漿中斷、注漿壓力達(dá)不到結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)、冒漿等問題,但最棘手的問題是注漿管路堵塞。有部分樁端注漿管3根均打不開。原因是注漿管長度小于實(shí)際樁長或者鋼筋籠上浮,引起注漿口深埋在混凝土中,無法開塞。樁側(cè)環(huán)管注漿部分層面也有堵塞現(xiàn)象。
對于樁端注漿管通堵1根或2根的,通過未堵塞注漿管加大樁端注漿量,按原設(shè)計(jì)1.2~1.5 倍量加量灌注。對于樁端注漿管全部堵塞的,或者環(huán)管堵塞的,采用在樁體外側(cè)另外均勻設(shè)置3根注漿管,對樁底、樁側(cè)補(bǔ)漿。具體如下:
(1)采用地質(zhì)鉆機(jī)離樁邊220mm 處開鉆注漿孔,采用146mm鉆頭鉆進(jìn)至樁端以下500mm,取出孔底巖芯。
(2)成孔后注入摻量10%水泥的澎潤土漿液置換成孔泥漿。
(3)孔內(nèi)安置?50mm 鋼制袖閥管,樁底樁側(cè)在堵管層面設(shè)置注漿口,等待水泥澎潤土強(qiáng)度達(dá)到0.3MPa后開塞注漿。
(4)孔底注漿量按原設(shè)計(jì)1.5 倍量注入,樁側(cè)按原設(shè)計(jì)1.2倍量注入。
本工程設(shè)計(jì)前做了2 根設(shè)計(jì)試樁,如圖2中的P1100-1 和P1100-2,樁端樁側(cè)全注漿。由于設(shè)計(jì)方、總包方變更,未能找到注漿參數(shù),全注漿總量在13000~14000kg左右。
圖2 設(shè)計(jì)試樁Q-S曲線
項(xiàng)目抽取3 根工程樁做了工程試樁,如圖3所示。其注漿參數(shù)同2.2.1節(jié)所述。
圖3 工程試樁Q-S曲線
由于注漿管堵塞,在兩根工程樁樁體外側(cè)補(bǔ)鉆孔,補(bǔ)救注漿,注漿方式同2.2.4 節(jié)所述,其靜載荷試驗(yàn)曲線如圖4所示。采用樁體外側(cè)補(bǔ)救注漿效果良好,與正常全注漿工程樁相比,差別不大。
圖4 補(bǔ)救注漿試樁Q-S曲線
對比試樁2 根如圖5所示,其中G-12 樁不注漿,G-11只做樁端注漿。
圖5 對比試樁Q-S曲線
從圖6對比曲線上,可以看出復(fù)式注漿產(chǎn)生的效果:
圖6 樁基lgQ-S曲線
(1)未注漿的或只做樁端注漿的回彈率低,27.48%~33.80%,平均30.6%。而全注漿的樁,回彈率較高,50.0%~78.4%,平均63.1%。
(2)加載初期階段,注漿顯著減小了樁身沉降變形的發(fā)生。
由于此次不是破壞性試樁,根據(jù)回彈率較高的情況,樁塑性變形還較小,未能充分體現(xiàn)復(fù)式注漿對樁基極限承載力的提升,該工作可在以后的工程中進(jìn)一步開展研究。
從此次樁基靜載荷試驗(yàn)中,出乎設(shè)計(jì)人員意料的是,未注漿的樁和只做樁端注漿的樁也達(dá)到很高的承載力。筆者將原因分析如下。
(1)鉆孔灌注樁因施工工藝原因,樁端后灌注水下混凝土與樁端土間常存在沉渣、夾泥或疏松混凝土。無論規(guī)范、勘察報(bào)告對鉆孔灌注樁的樁端阻力打了很大的折扣。本工程⑩3中等風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖的巖石飽和單軸抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值為18310kPa??辈靾?bào)告給出的樁端阻力特征值為2800kPa,折扣為0.15。規(guī)范表5.3.5-2給出的值最大值為2800kPa,折扣也是0.15。
(2)規(guī)范是基于編寫之前的工程經(jīng)驗(yàn)總結(jié),隨著施工工藝的改進(jìn),在中風(fēng)化巖層中成孔并反循環(huán)清孔能力的提高,樁端后灌注水下混凝土與樁端巖層結(jié)合強(qiáng)度提高,存在軟弱夾層、疏松混凝土可能性降低。若可以提高到干作業(yè)嵌巖樁的樁端阻力,不注漿的鉆孔灌注樁按樁基規(guī)范5.3.9 計(jì)算的單樁承載力特征值也可接近注漿的效果:
式中:Qa、Qpa、Qsa——樁基承載力特征值、樁端承載力特征值和樁側(cè)承載力特征值。
其余參數(shù)詳見樁基規(guī)范,其中ζr=0.84,frk=18310kPa。
(3)鉆孔灌注樁嵌巖時(shí),首要是提高樁端的承載力,樁端清孔清得好,沉渣少,灌注混凝土密實(shí),可有效提升樁基承載能力??蓪⑻岣邩抖朔囱h(huán)清孔能力作為主要手段,樁端后注漿可作為補(bǔ)救手段。
(1)樁基復(fù)式注漿在深厚軟土地區(qū)中應(yīng)用,能有效提高承載力,綜合提高系數(shù)1.50。其技術(shù)影響因素眾多,不同地質(zhì)條件、持力層特性、樁長、注漿工藝、注漿量等均可能影響最終單樁承載力,設(shè)計(jì)人員在參數(shù)選用過程中要結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際條件,并通過對靜載荷試驗(yàn)的科學(xué)分析合理選定,不可經(jīng)驗(yàn)主義。
(2)鉆孔灌注樁因施工工藝原因,樁端阻力折減較多,通過反循環(huán)工藝加強(qiáng)清孔等施工工藝可以較大幅度提高樁端承載力,樁端后注漿可作為提高樁端承載力的第二手段,兩者結(jié)合,樁端承載力可靠性提高。
(3)樁側(cè)后注漿工藝復(fù)雜,注漿面多,施工質(zhì)量管控難度大。樁側(cè)后注漿宜在粉土、中砂、圓礫等好土層設(shè)注漿面,加大注漿量。總體注漿量宜比規(guī)范取值高,最優(yōu)用量有待后續(xù)研究。
(4)鉆孔灌注樁樁體外注漿,與正常后注漿相比,在提高承載力方面差別不大。