李穎博
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)晉城公司,山西 晉城 048000)
在回采煤炭時(shí)經(jīng)常會(huì)碰到斷層這種地質(zhì)構(gòu)造,頂板冒落、煤壁片幫等問題在綜采工作面過斷層破碎帶時(shí)時(shí)常發(fā)生,嚴(yán)重威脅煤炭回采安全。在該過程中,通過相關(guān)措施改良破碎及不穩(wěn)定的煤巖體情況,有利于煤炭安全回采。因此,本文通過研究分析晉能控股煤業(yè)集團(tuán)某礦97309綜采工作面過斷層的狀況,應(yīng)用超前注漿加固技術(shù)來加固斷層破碎煤巖體,從而實(shí)現(xiàn)綜采工作面安全通過斷層。
晉能控股煤業(yè)集團(tuán)某礦97309綜采工作面,走向長(zhǎng)和傾斜長(zhǎng)分別為690m、180m,回采9號(hào)煤,埋深和煤層厚度分別為390m、1.6m,傾角3°。如表1所示,其頂?shù)装鍘r性主要為砂巖。
表1 9號(hào)煤頂板巖性及底板巖性情況表
煤炭回采區(qū)域內(nèi)地質(zhì)構(gòu)造的判定主要可通過回采巷道揭露地質(zhì)狀況獲取。DF41和DF102斷層在進(jìn)風(fēng)巷97217 巷掘進(jìn)期間揭露,據(jù)后期物探和鉆探成果可知,DF41斷層(H=0.5~1.0m,257°,∠58°)在回采至351.3m時(shí)揭露,DF102斷層(H=1.2~2.5 m,223°,∠49°)在回采至629.8m時(shí)揭露;DF32斷層在輔助進(jìn)風(fēng)及運(yùn)輸巷道97219巷進(jìn)期間揭露,據(jù)后期物探和鉆探成果可知,DF32斷層(H=1.0~2.1m,213°,∠30°)在采面回采至260m 時(shí)會(huì)揭露;主回風(fēng)巷97220巷掘進(jìn)期間沒有斷層揭露。綜采工作面過斷層時(shí)極易發(fā)生圍巖破碎冒落及煤壁片幫事故。
為了減少注漿加固成本,本文采用新型的無機(jī)加固材料即凱密安材料,以加強(qiáng)斷層周圍破碎煤巖體強(qiáng)度。該材料對(duì)破碎煤巖體的膠結(jié)效果良好,且膠結(jié)期間產(chǎn)熱較少。凱密安材料由A 和B 兩種漿液組成,漿液混合3~10min 后即會(huì)膠結(jié),漿液凝結(jié)強(qiáng)度在其按水灰比0.8∶1混合1h后高達(dá)8MPa以上,足以滿足井下破碎煤巖體加固需求。如表2所示為注漿材料性能參數(shù)。
表2 注漿材料性能情況表
通常注漿鉆孔布置方式有兩種:①回采巷道內(nèi)超前注漿。該注漿鉆孔布置方式需對(duì)斷層賦存參數(shù)及延展?fàn)顩r進(jìn)行準(zhǔn)確把控,但可減弱注漿對(duì)采面回采的影響。②一種是采面內(nèi)注漿。該方式的優(yōu)點(diǎn)在于可使注漿精準(zhǔn)性提升,漿液消耗量下降,但通常注漿會(huì)對(duì)采面推進(jìn)有部分影響。
晉能控股煤業(yè)集團(tuán)該礦生產(chǎn)任務(wù)艱巨,為了不影響礦井生產(chǎn)進(jìn)程,其注漿加固后不能影響采面快速推進(jìn)。因此,對(duì)斷層影響帶內(nèi)破碎煤巖體進(jìn)行加固的方式采用在回采巷道內(nèi)超前注漿方式。
2.2.1 鉆孔布置及封孔
DF41、DF102斷層在97217巷(進(jìn)風(fēng)巷)掘進(jìn)期間揭露,DF32斷層在97219巷(輔助進(jìn)風(fēng)及運(yùn)輸巷道)掘進(jìn)期間揭露,因此,分別在97217巷和97219巷布置注漿孔對(duì)揭露的這3 條斷層進(jìn)行10m 范圍內(nèi)的加固。本文以加固DF41斷層破碎帶為例,設(shè)計(jì)注漿加固鉆孔布置參數(shù)。
在97217 巷內(nèi),分兩排布置注漿加固鉆孔,第一排鉆孔的作用主要為加固斷層影響帶內(nèi)破碎煤體,設(shè)置在距離巷道底板1.0m處;第二排鉆孔的作用主要為加固破碎帶內(nèi)巖層,設(shè)置在距離巷道底板2.5m。第一排鉆孔仰角為1°~2°,鉆孔孔深為65m;第二排鉆孔仰角為3°~4°,鉆孔孔深65m;實(shí)現(xiàn)對(duì)斷層在采面發(fā)育區(qū)域的全覆蓋注漿。如圖1所示,為注漿鉆孔布置。
圖1 注漿孔布置示意圖
如圖2所示,本文注漿鉆孔封孔采用“兩堵一注”結(jié)構(gòu),采用雙液速凝材料作為封孔材料,其封孔長(zhǎng)度為6m,以直徑20m的無縫鋼管作為封孔管。
圖2 “兩堵一注”封孔結(jié)構(gòu)
2.2.2 注漿參數(shù)
(1)注漿壓力。注漿壓力與注漿效果息息相關(guān),壓力過小則注漿效果較差,壓力過大則會(huì)造成煤巖體產(chǎn)生裂隙以及鉆孔漏漿嚴(yán)重現(xiàn)象。綜合礦井之前的注漿情況及現(xiàn)場(chǎng)試注狀況,注漿選取高壓注漿方式,8~10MPa注漿壓力,若鉆孔漏漿嚴(yán)重則調(diào)至6MPa注漿壓力。
(2)注漿量。注漿壓力、注漿長(zhǎng)度以及煤巖體裂隙擴(kuò)展?fàn)顩r等都對(duì)注漿量有影響,單個(gè)注漿孔注漿量大概控制在450kg左右。
如圖3所示,通過凱密安注漿加固DF41斷層破碎帶后,注漿漿液填滿了巖層裂隙,有效提升了破碎煤巖體強(qiáng)度及穩(wěn)定性。完成97217巷注漿后,安裝窺視鉆孔對(duì)注漿加固效果進(jìn)行觀察分析。
圖3 鉆孔窺視圖
當(dāng)采面回采過DF41斷層破碎帶時(shí),記錄其對(duì)頂板及煤壁的穩(wěn)定性,盡管該過程處于仰斜開采,但煤壁片幫、頂板冒落現(xiàn)象均未發(fā)生。結(jié)果證明,97217 巷進(jìn)行超前注漿后,其斷層破碎帶煤巖體穩(wěn)定性顯著提高,有利于采面更安全快速地過斷層。
(1)97309 綜采工作面過斷層時(shí)需選用仰采方式,造成斷層破碎帶內(nèi)煤巖體破碎,煤壁大區(qū)域片幫、頂板冒落及架間漏頂現(xiàn)象極易發(fā)生,因此,要采取合適的加固措施,即在回采巷道內(nèi)布置鉆孔的措施加固斷層破碎帶煤巖體。
(2)以采面過DF41斷層為具體實(shí)例,研究分析其鉆孔布置方案、注漿參數(shù)及注漿效果等。實(shí)際應(yīng)用后,采面過斷層時(shí)未發(fā)生煤壁片幫、頂板冒落等問題,證明超前注漿技術(shù)方案應(yīng)用成果良好。
(3)在采面后期過斷層期間,可分別在以下位置布置注漿鉆孔(即97217 巷揭露DF102斷層處、97219 巷揭露DF32斷層處),通過加固斷層破碎帶保障綜采工作面安全通過。