国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

有壓泄洪洞出口閘室滑移原因分析及修復(fù)設(shè)計

2022-02-14 09:55符昌勝馬富強
關(guān)鍵詞:閘室閘門隧洞

符昌勝,馬富強,汪 羅

(貴州省水利水電勘測設(shè)計研究院有限公司,貴州 貴陽 550002)

1 工程概況

某水庫工程位于貴州省東部,工程是以灌溉為主,兼有解決灌區(qū)農(nóng)村人、畜飲水的中型水利工程,設(shè)計新增灌面0.55萬hm2,工程等別為Ⅲ等。水庫總庫容1940萬m3,正常蓄水位557.00 m,死水位為526.00 m,調(diào)節(jié)庫容1460萬m3。水庫設(shè)計洪水位(P=2.0%)559.76 m,校核洪水位(P=0.1%)560.14 m。樞紐主要建筑物由混凝土面板堆石壩、右岸側(cè)槽式不設(shè)閘溢洪道、右岸導(dǎo)流兼泄洪洞、右岸灌溉取水隧洞等組成。

泄洪洞布置在右岸,由導(dǎo)流隧洞采用龍?zhí)ь^方式改造而成,分別由岸塔式進水口、上平段、斜洞段、下平段和出口閘室段組成。進口設(shè)事故檢修平板閘門,孔口尺寸4.8 m×4.8 m。隧洞為圓形有壓洞,直徑4.8 m,采用0.5 m的C30鋼筋混凝土襯砌。洞身由三段組成:0+012.20~0+039.20為水平段,底板高程525.00 m;0+039.20~0+080.04為下彎段,水平長度40.84 m,底板高程525.00~504.15 m;0+080.04~0+24.00為下平段,水平長度159.96 m。隧洞末端設(shè)10 m長壓坡收縮漸變段。出口設(shè)弧形工作閘門,孔口尺寸4.0 m×4.0 m。

2 閘室滑移過程及原因分析

2.1 閘室滑移過程

2013年3月水庫開始蓄水,4月底水庫水位上升至正常蓄水位557.00 m并保持正常蓄水位運行。2013年5月29日下午6點水庫水位為557.60 m,溢洪道下泄流量約45 m3/s,約2 h后,泄洪洞出口閘室失穩(wěn),閘室左邊墻向下游滑移23.2 m,偏向河床方向距軸線4.5 m,右側(cè)邊墻向下游滑移傾倒17.4 m,并向河床方向距軸線4.5 m。兩側(cè)墻傾倒方向一致,均為倒向山坡,傾角左側(cè)墻為60°,右側(cè)墻為45°;頂部閘室不見蹤影,弧形工作支座鋼梁右側(cè)與側(cè)墻脫離。隧洞出口山體受到洪水沖刷,出口左側(cè)山體出現(xiàn)張拉裂縫,部分坡體穩(wěn)定性差。

2.2 閘室滑移原因分析

5月30日省水利廳、省水利質(zhì)量監(jiān)督站及設(shè)計單位相關(guān)人員到達事故現(xiàn)場進行查看。5月31日相關(guān)各方在縣水務(wù)局召開會議,成立事故調(diào)查小組,各部門根據(jù)事故調(diào)查程序展開工作。6月1日水利部專家組到達事故現(xiàn)場并進行了詳細(xì)勘察,6月3日水利部專家組根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查和資料查閱情況召開會議,初步分析閘室沿底部混凝土施工冷縫滑出。

8月28日根據(jù)水利廳調(diào)查小組安排,閘室基礎(chǔ)完成排水,同時結(jié)合基礎(chǔ)鉆孔取芯判斷,閘室底部混凝土與基巖石結(jié)合良好,最終判定閘室滑移原因為:閘室沿底部混凝土施工冷縫滑出。閘室滑動破壞面示意圖見圖1。

圖1 閘室滑動破壞面示意圖

閘室發(fā)生滑移后,設(shè)計單位對施工現(xiàn)場進行了詳細(xì)的勘察,同時結(jié)合結(jié)構(gòu)布置和運行狀況分析,導(dǎo)致滑移發(fā)生的主要因素有:

(1)止水失效導(dǎo)致閘室受上游滑動力大幅度增加。受工程進度影響,隧洞出口混凝土澆筑于2004年10月完成,緊接隧洞出口的閘室混凝土直到2011年10月才進行澆筑,兩個結(jié)構(gòu)之間的銅片止水未進行有效保護,長期暴露,老化破損明顯。此外,閘室混凝土澆筑施工隊伍不是專業(yè)的水利施工隊伍,對銅片止水的重要性沒有認(rèn)識,部分銅片止水被彎折后貼在縫面上,完全沒有起到止水的作用。泄洪洞出口因采用方圓漸變壓坡,隧洞在出口樁號襯砌厚度明顯加大,因此閘室與隧洞接縫面積較大。設(shè)計計算閘室上游水壓力面積采用銅片止水內(nèi)面積為25 m2,孔口中心線與設(shè)計洪水位之間水頭差58.32 m,相應(yīng)水壓力1458 t。但實際施工后,閘室于隧洞出口襯砌接觸面積約48 m2,相應(yīng)的水壓力達到了2800 t,大大超出設(shè)計的水壓力荷載。

此外,上游泄洪洞裂縫較多,內(nèi)水外滲,固結(jié)灌漿孔未進行有效封孔等因素也加劇了閘室上游水壓力的增加。

(2)混凝土澆筑質(zhì)量差導(dǎo)致閘室結(jié)構(gòu)抗滑力明顯減小。根據(jù)現(xiàn)場勘察,閘室滑動面主要發(fā)生在閘室基礎(chǔ)混凝土的中部位置。根據(jù)鉆孔取芯檢測結(jié)果,閘室基礎(chǔ)混凝土強度不滿足設(shè)計要求,實際抗壓強度僅為9~17 MPa,未達到設(shè)計要求的C20混凝土強度。此外,混凝土級配也僅僅接近一級配,遠(yuǎn)達不到設(shè)計要求的二級配。最后,從滑動面現(xiàn)場看,混凝土表面光滑,說明混凝土澆筑時該高程的冷縫并未進行高壓水沖毛、人工鑿毛,澆筑前鋪砂漿等處理,直接導(dǎo)致了結(jié)構(gòu)沿此冷縫面滑出。

(3)閘門滲水運行管理不規(guī)范導(dǎo)致混凝土層面產(chǎn)生張力。根據(jù)現(xiàn)場運行管理反饋,水庫蓄水后工作閘門長期滲水,閘門底部有高壓水射流,運行過程中為了減少漏水,加大了閘門下壓力,從而使得閘室結(jié)構(gòu)在閘門底坎下游部分受到較大的向上頂托力,加之閘門底坎下部設(shè)置有排水幕,洞內(nèi)滲水進入拉應(yīng)力產(chǎn)生的混凝土施工層面,進一步惡化了結(jié)構(gòu)的完整性。從現(xiàn)場來看,閘室底板在閘門底坎以上未變形也可以驗證這一點。

3 閘室修復(fù)設(shè)計

3.1 閘室修復(fù)方案比選

受業(yè)主委托,設(shè)計單位對工程閘室修復(fù)進行設(shè)計,首先結(jié)合現(xiàn)場條件進行了閘室布置的方案比選。

工作閘室位置可布置于泄洪隧洞下平段和出口段。根據(jù)工作閘室基礎(chǔ)大體積混凝土和阻滑板仍存在,因此工作閘室原址恢復(fù)方案是可行的??紤]到工作閘室與于泄洪隧洞的連接及閘門承受的水頭較高,可采用兩座小閘室(即增加一工作閘室)代替原大閘室方案進行比選。

因此工作閘室2個位置布置方案與1座大閘室方案、2座小閘室方案進行組合,可產(chǎn)生布置4個方案進行比較,同時原址恢復(fù)出口弧門閘室方案根據(jù)上游隧洞修復(fù)方案不同,閘室尺寸也有所差異,因此共列出如下5個方案進行比選[1-2]。

方案一:原址恢復(fù)出口弧門閘室(隧洞補強采用聚脲噴涂)。

方案二:原址復(fù)建平門閘室+新增支洞出口弧門閘室。

方案三:隧洞下平段山體內(nèi)新建弧門閘室。

方案四:隧洞下平段新建平門閘室+新增支洞出口弧門閘室。

方案五:原址恢復(fù)出口弧門閘室(隧洞補強采用內(nèi)襯鋼筋混凝土)。

因現(xiàn)有隧洞襯砌質(zhì)量較差,特別是局部襯砌厚度不到設(shè)計厚度值的60%。為滿足襯砌強度和耐久性等要求,襯砌修復(fù)方案主要有兩種:一是對襯砌外側(cè)脫空部分進行回填灌漿后,在現(xiàn)有襯砌內(nèi)增設(shè)30cm厚C35鋼筋混凝土,以滿足強度、抗沖和防滲要求;二是對襯砌外側(cè)脫空部分進行回填灌漿后,再對圍巖進行強化固結(jié)灌漿,在襯砌內(nèi)表面進行平整度修復(fù),然后進行新型防滲材料噴混凝土,如聚脲[3-4]。

經(jīng)投資比選,內(nèi)襯修復(fù)方案每米洞段投資6185元,聚脲噴涂方案每米洞段投資6855元,內(nèi)襯修復(fù)方案投資較省。從結(jié)構(gòu)可靠度角度分析,設(shè)計也推薦采用內(nèi)襯30 cm厚C35鋼筋混凝土襯砌進行補強,但內(nèi)襯鋼筋混凝土將縮小隧洞過水?dāng)嗝?,使得水庫校核洪水位升?.25 m。經(jīng)復(fù)核,樞紐建筑物均能滿足水庫水位上升要求。但水庫特征水位變化屬重大設(shè)計變更,因此洞身段修復(fù)最終推薦采用聚脲噴涂,鑒于噴涂應(yīng)用較少,因此,建議水庫運行期每年對泄洪隧洞進行放空檢查,發(fā)現(xiàn)異常,及時修復(fù)。

根據(jù)各方案隧洞洞頂壓力水頭計算控制,各方案閘門布置見表1。對各方案進行工程布置設(shè)計后綜合對比見表2。

表1 各方案比較閘門孔口尺寸

表2 修復(fù)方案綜合比選

續(xù)表2

經(jīng)上述多因素綜合對比,原址恢復(fù)方案優(yōu)于設(shè)支洞雙閘門方案(方案二、方案四)和山體內(nèi)設(shè)閘方案(方案三)。

3.2 閘室修復(fù)設(shè)計

泄洪洞出口工作閘室布置于原有閘室基礎(chǔ)上,平面布置位置位于隧洞出口下游4 m。原閘室下部未滑動的混凝土全部拆除。受洞內(nèi)修復(fù)襯砌和出口段鋼管的束窄影響,工作閘門孔口尺寸由原施工圖的4.0 m×4.0 m縮小為3.7 m×4.0 m(寬×高),閘室結(jié)構(gòu)尺寸略有減小。閘室總長42.607 m,由上游涵管段、閘室段和下游阻滑板段組成。

相對滑移前的閘室設(shè)計,修復(fù)設(shè)計主要變化內(nèi)容和考慮因素有:(1)隧洞出口設(shè)壓力鋼管段,減少洞內(nèi)滲水,同時鋼管伸入閘室上游側(cè),增加閘室穩(wěn)定性。(2)閘室不再與上游側(cè)山體緊靠,而是留出4 m的間隙,設(shè)置涵管段,在涵管段下部巖體設(shè)置豎向排水孔,上游山體設(shè)置水平排水孔,有效減少閘室基礎(chǔ)揚壓力。(3)閘室混凝土采用三級配混凝土,強度采用C30,提高結(jié)構(gòu)抗沖能力和混凝土抗剪能力。(4)閘室與右側(cè)山體之間間隙不再回填,減少山體滲水影響,同時預(yù)應(yīng)力錨索施力方向改為向下,并在閘室兩側(cè)邊墻布置基礎(chǔ)滲水壓力觀察孔,便于隨時了解基礎(chǔ)揚壓力情況。(5)明確閘室混凝土分倉要求,采用下游高上游低的臺階狀分倉,避免出現(xiàn)貫通的水平面施工縫,同時對施工縫處理嚴(yán)格按照混凝土施工規(guī)范進行要求。

泄洪洞出口閘室于2013年底開始實施,2015年6月完工,2015年底水庫開始蓄水,至今已正常運行5年多,運行正常。

4 結(jié)論及建議

(1)采用龍?zhí)ь^方式改造導(dǎo)流洞后作為泄洪或取水隧洞是一種常見的結(jié)構(gòu)布置形式,隧洞為有壓運行,流態(tài)較好,且隧洞斷面較小,但往往造成出口閘室穩(wěn)定運行條件不利,因此需重點注意出口閘室抗滑穩(wěn)定設(shè)計和現(xiàn)場實施保障。

(2)對于工期較長的施工項目,在后期結(jié)構(gòu)實施前,需對前期結(jié)構(gòu)進行全面檢查復(fù)核,對現(xiàn)場工程缺陷進行有效處理。

(3)水工結(jié)構(gòu)混凝土受力條件較為復(fù)雜,受力邊界易受到外界因素產(chǎn)生較大變化,因此需嚴(yán)格做好混凝土澆筑質(zhì)量把控,同時澆筑分倉應(yīng)結(jié)合受力特點科學(xué)布置,此外,對于體積較大的結(jié)構(gòu),宜采用高級配混凝土,可以減小水泥用量,減少結(jié)構(gòu)溫升開裂的風(fēng)險,同時也有利于結(jié)構(gòu)的抗剪和抗沖磨。

猜你喜歡
閘室閘門隧洞
水利工程隧洞開挖施工技術(shù)與質(zhì)量控制
大跨度桁架平面閘門靜動力特性分析
重力式襯砌閘室墻的剛體極限平衡法分析
中小型隧洞混凝土襯砌地下水處理方式研究
高良澗擴容船閘閘室計算研究
隧洞止水帶安裝質(zhì)量控制探討
隧洞洞內(nèi)施工控制測量技術(shù)淺析
水下機器人在長河壩電站導(dǎo)流洞閘門堵漏中的應(yīng)用
探析水利水閘工程設(shè)計存在的問題與設(shè)計
找準(zhǔn)入口,打開思路的閘門