王戰(zhàn)鋒,楊艷龍
(陜西商洛發(fā)電有限公司,陜西 商洛 726000)
大型機組均采用了蒸汽再熱循環(huán),為了在運行過程中維持再熱器蒸汽溫度的穩(wěn)定,必要時需要投用事故噴水。目前,火電廠節(jié)能減排的壓力較大,控制再熱器減溫水量顯得尤為重要。
宋大勇等[1]分析了600 MW 超臨界鍋爐再熱器事故噴水量高的原因,指出再熱器入口蒸汽溫度和入口煙氣溫度高,且再熱器受熱面面積布置偏多是再熱器事故噴水量大的主要原因,可以通過減少再熱系統(tǒng)受熱面、增加省煤器受熱面等措施減小再熱器事故噴水量。鄭偉等[2]應用溫差控制和自適應控制、增加抗積分飽和功能與微分前饋邏輯,以及改進現場設備等方法,使噴水減溫控制取得了良好的效果。邢希東[3]針對某鍋爐再熱器減溫水量波動較大的現象,通過對比機組的日負荷率、日減溫水總量、高負荷時段的長短以及煤質參數等運行工況,分析了運行參數和設備特性導致減溫水用量變化的原因,并定制了相應的改進措施。龐可等[4]基于汽輪機組熱力系統(tǒng)矩陣分析法,對某超超臨界1 000 MW 機組進行了熱經濟分析,研究了再熱器減溫水對汽輪機組熱經濟性的影響,結果表明:噴水減溫對機組經濟性影響較大,應該盡量減少,以避免噴水。鮮光濤[5]對某鍋爐進行了燃燒調整試驗,確認再熱器減溫水量大的原因,并提出了加強入爐煤管理、設備整治和優(yōu)化燃燒等改進措施,取得了較好的效果。李修成等[6]重新整定了某電廠超臨界機組再熱器減溫水系統(tǒng)的比例-積分-微分PID 參數,并優(yōu)化了前饋、手自動切換條件及抗積分飽和功能等方面,改善了再熱器溫度出口調節(jié)品質。柳扣林等[7-8]分析了引起2 000 t/h 鍋爐減溫水超限的原因,通過燃燒調整,采用分級配風和低氧燃燒等措施,使鍋爐減溫水量有所下降,為下一階段的技術改造提供了依據;此外,還通過減少低溫過熱器和低溫再熱器的吸熱面積,將原有光管省煤器改為換熱系數更高的H型省煤器等方案,減少了過熱器的減溫水量,提高了鍋爐運行的經濟性和安全性。楊熙[9]認為湛江發(fā)電廠鍋爐減溫水量偏大的原因有4 個方面:①燃燒器擺動失靈,對再熱蒸汽溫度調節(jié)失去作用;②鍋爐負荷變化較快時,難以快速調節(jié);③高壓加熱器退出運行時,為保持相同負荷,增大了燃料量,使再熱蒸汽溫度增大;④滑參數停爐需要大量噴水減溫。許堯等[10]分析了某鍋爐減溫水過量的問題,發(fā)現其根本原因是對鍋爐設計煤種的燃燒特性和高海拔地區(qū)煤粉燃燒特性認識不足,爐膛結構尺寸、輻射和對流受熱面分配比例的設計不合理。莊國霖[11]提出了鍋爐受熱面節(jié)能改造方案,解決鍋爐減溫水量偏大的問題,提高了機組運行的安全性及經濟性。嚴林博等[12]針對某電廠鍋爐過熱器減溫水過量的問題,提出了4種受熱面改造方案,通過熱力計算結果的對比分析,確定了最佳改造方案,實現了減溫水量的降低。林正春等[13]分析了某350 MW 亞臨界燃煤鍋爐在實施低氮改造后出現減溫水偏大的問題,提出了改造方案,并通過數值模擬完成驗證,成功減少了減溫水量。周振起等[14]定量分析了過熱器和再熱器噴水調溫系統(tǒng)對機組熱經濟性的影響,指出再熱器噴水調溫對機組熱經濟性的影響較大,機組實際循環(huán)熱效率降低較多,運行時應盡量減少或避免采用噴水調節(jié)再熱汽溫。
控制減溫水量是提高機組經濟性的重要手段。某電廠自投運以來,再熱器減溫水量一直偏高,為了降低再熱器噴水量,尋找再熱器減溫水量的控制規(guī)律,進行了再熱器減溫水的調整試驗。
該電廠系600 MW 燃煤汽輪發(fā)電機組,鍋爐為超臨界壓力、循環(huán)泵式啟動系統(tǒng)、前后墻對沖低NOx軸向旋流燃燒器、一次中間再熱、單爐膛平衡通風、固態(tài)排渣、全鋼構架的變壓本生直流爐。鍋爐爐膛上部布置有屏式過熱器,水平煙道布置末級過熱器和末級再熱器。尾部為雙煙道,前煙道布置低溫再熱器和省煤器,后煙道布置水平低溫過熱器和省煤器,水平低溫過熱器和再熱器采用水冷吊掛結構。鍋爐前后墻對沖布置低NOx軸向旋流燃燒器,3 層共30 只,配有6 臺中速磨煤機,編號為A、B、C、D、E、F。機組正常運行期間,再熱蒸汽溫度由布置在尾部煙道中的煙氣擋板控制,2 個煙道的擋板以相反的方向動作。因煙氣擋板系統(tǒng)的響應有一定的滯后性,在瞬變狀態(tài)或需要時,可以投噴水減溫。減溫器布置在冷再管道上,再熱器減溫水源取自給水泵的中間抽頭。
為了尋找再熱器減溫水量偏高的原因,提高機組運行經濟性,進行如下工況的試驗,如表1所示。
表1 試驗工況
表1(續(xù))
再熱器噴水減溫的熱力過程是沿再熱壓力線定壓吸熱、蒸發(fā)并過熱,然后進入汽輪機的中壓缸和低壓缸做功。噴入再熱器的減溫水蒸發(fā)成為壓力較低的蒸汽,使工質做功能力降低,降低了機組的循環(huán)熱效率[15]。同時,在機組負荷不變的情況下,中、低壓缸多做功,勢必會減少高壓缸做功,這相當于用低壓蒸汽循環(huán)代替高壓蒸汽循環(huán),使機組經濟性降低。在機組出力不變的情況下,由于再熱減溫水的增加,進入中壓缸和低壓缸的再熱蒸汽流量增大,汽輪機排汽量增大,冷源損失增加,機組效率下降[2]。為了控制再熱器的減溫水量,在不同機組負荷下進行省煤器出口氧量變化試驗、變再熱器擋板開度試驗和磨煤機組合方式變化試驗。
3.1.1 省煤器出口氧量變化試驗
在機組負荷為420 MW 時,A 側再熱器擋板開度為35%,過熱器擋板開度為70%,B 側再熱器擋板開度為25%,過熱器擋板開度為80%,磨煤機組合方式為A、C、D、E、F 磨煤機,其他主要運行參數保持穩(wěn)定,進行省煤器出口氧量分別為2.0%、3.0%、3.5%和4.0%的試驗。對應表1 中的工況1、工況2、工況3 和工況4,每個試驗均等待運行工況穩(wěn)定1 h后開始記錄試驗數據,共記錄2 h的運行數據,然后結束該工況的試驗。本文所有試驗均是穩(wěn)定1 h,記錄2 h 的試驗數據,而且下文中的所有圖都選擇了2 h 數據中具有代表性的45 min 數據進行對比分析。
420 MW 負荷下省煤器出口氧量變化試驗的結果如圖1 和圖2 所示。其中,圖1 為省煤器出口氧量不同時,平均再熱蒸汽溫度隨時間的變化情況;圖2 為省煤器出口氧量不同時,減溫器B 的噴水量隨時間的變化曲線。因為減溫器A無噴水,所以省略減溫器A噴水量的曲線圖。
圖1 省煤器出口氧量改變時再熱汽溫隨時間的變化
圖2 減溫器B噴水量在省煤器出口氧量改變時隨時間的變化
當省煤器出口氧量為2.0%、3.0%和4.0%時,再熱蒸汽溫度波動較大,溫度變化范圍為553 ℃~565.5 ℃,再熱蒸汽減溫器B的噴水量偏高,最大可達12.9 t/h,嚴重影響了經濟性;當省煤器出口氧量為3.5%時,再熱蒸汽溫度穩(wěn)定,溫度變化范圍僅為559 ℃~561 ℃,且再熱蒸汽減溫器A側無噴水,再熱蒸汽減溫器B 側的噴水量也較小。由試驗結果可知,在420 MW 負荷下,A 側再熱器擋板開度為35%,過熱器擋板開度為70%,B 側再熱器擋板開度為25%,過熱器擋板開度為80%,磨煤機組合方式為A、C、D、E、F時,氧量應控制在3.5%以上。
3.1.2 變再熱器擋板開度試驗
當機組負荷為420 MW,磨煤機的組合方式為A、C、D、E、F,省煤器出口氧量為3.5%,其他主要運行參數保持穩(wěn)定時,對工況3 和工況5 進行變再熱器擋板開度試驗。其中,工況3 的擋板開度組合為A 側再熱器擋板開度為35%,熱器擋板開度為70%,B 側再熱器擋板開度25%,過熱器擋板開度80%;工況5 的擋板開度組合為A 側再熱器擋板開度45%,B側再熱器擋板開度35%,A側和B側的過熱器擋板開度與工況3一致。試驗結果如圖3、圖4和圖5 所示,圖3 為再熱蒸汽溫度隨時間的變化曲線,圖4 為減溫器A 的噴水量隨時間的變化曲線,圖5為減溫器B的噴水量隨時間的變化曲線。
圖3 再熱汽溫隨時間的變化
圖4 減溫器A的噴水量隨時間的變化
圖5 減溫器B的噴水量隨時間的變化
由圖3~圖5 可知,工況3 的再熱蒸汽溫度穩(wěn)定,溫度的波動幅度較小,而且再熱蒸汽的減溫器B 和減溫器A 均無噴水量;工況5 的再熱蒸汽溫度有明顯升高的趨勢,最高達到了567.7 ℃,為了維持再熱蒸汽溫度,再熱蒸汽減溫器兩側的噴水量也有明顯增多,減溫器B 的最大噴水量達到了43.9 t/h。因此,優(yōu)化擋板開度的組合:A 側再熱器擋板的開度為45%,過熱器擋板開度為70%;B 側再熱器擋板開度為35%,過熱器擋板開度為80%。
3.2.1 變再熱器擋板開度試驗
當機組負荷為500 MW,省煤器出口氧量為3.5 %,磨煤機組合方式為A、C、D、E、F,A 側過熱器擋板開度為70%,B 側過熱器擋板開度為80%,其他主要運行參數保持穩(wěn)定時,進行擋板開度變化試驗。其中,工況6:A 側再熱器擋板開度為45%,B 側再熱器擋板開度為35%;工況7:A 側再熱器擋板開度為35%,B 側再熱器擋板開度為25%。試驗結果如圖6、圖7 和圖8 所示,圖6 為再熱蒸汽溫度在不同擋板開度時隨時間的變化,圖7 為減溫器A的噴水量在不同擋板開度時隨時間的變化曲線,圖8 為減溫器B 的噴水量在不同擋板開度時隨時間的變化曲線。
圖6 再熱汽溫在不同擋板開度時隨時間的變化
圖7 減溫器A噴水量在不同擋板開度時隨時間的變化
圖8 減溫器B噴水量在不同擋板開度時隨時間的變化
由圖6~圖8 可知,工況6 的再熱蒸汽溫度有所波動,波動范圍為558.8 ℃~569.3 ℃,而且再熱蒸汽減溫器兩側的噴水量比工況7 明顯增多。因此,最佳開度組合:A 側過熱擋板開度為70%,再熱擋板開度為35%;B 側過熱擋板開度為80%,再熱擋板開度為25%。
3.2.2 省煤器出口氧量變化試驗
當機組負荷為500 MW,A 側再熱器擋板開度為35%,過熱器擋板開度為70%,B 側再熱器擋板開度為25%,過熱器擋板開度為80%時,減溫水量較低。因此,當磨煤機組合方式為A、C、D、E、F,其他主要運行參數保持穩(wěn)定時,將省煤器出口氧量分別調整至2.5%、3.0%和3.5%進行試驗,分別對應工況9、工況8和工況7,其結果如圖9、圖10和圖11所示。其中,圖9 為再熱蒸汽溫度在不同省煤器出口氧量時隨時間的變化,圖10 為減溫器A 的噴水量在不同省煤器出口氧量時隨時間的變化,圖11為減溫器B 的噴水量在不同省煤器出口氧量時隨時間的變化。
圖9 再熱汽溫在不同省煤器出口氧量時隨時間的變化
圖10 減溫器A的噴水量在不同省煤器出口氧量時隨時間的變化
圖11 減溫器B的噴水量在不同省煤器出口氧量時隨時間的變化
由圖9~圖11 可知,工況8 的再熱蒸汽溫度穩(wěn)定,而且接近于設計值,再熱減溫器兩側的噴水量也明顯減小。因此,當A 側再熱擋板開度為35%,過熱擋板開度為70%,B 側再熱擋板開度為25%,過熱擋板開度為80%時,省煤器出口優(yōu)化氧量為3.0%。所以,隨著省煤器出口氧量的升高,再熱蒸汽溫度相應提高,再熱器的噴水量有增大的趨勢,應盡量將省煤器出口的氧量控制在3.0%。
3.2.3 磨煤機組合方式變化試驗
當機組負荷為500 MW,A 側再熱器擋板開度為35%,過熱器擋板開度為70%,B 側再熱器擋板開度為25%,過熱器擋板開度為80%,省煤器出口氧量的優(yōu)化運行參數為3.0%,保持其他主要運行參數穩(wěn)定時,進行調整磨煤機組合方式試驗。組合方式分別為工況9(A、C、D、E、F)和工況10(A、B、C、D、F),試驗結果如圖12、圖13 和圖14 所示。其中,圖12 為再熱蒸汽溫度在不同磨煤機組合方式時隨時間的變化,圖13 為減溫器A 的噴水量在不同磨煤機組合方式時隨時間的變化,圖14 為減溫器B 的噴水量在不同磨煤機組合方式時隨時間的變化。
圖12 再熱汽溫在不同磨煤機組合方式時隨時間的變化
圖13 減溫器A的噴水量在不同磨煤機組合方式時隨時間的變化
圖14 減溫器B的噴水量在不同磨煤機組合方式時隨時間的變化
由圖12~圖14 可知,工況9 的A、B 兩側減溫水量比工況10 增多,說明與磨煤機B 的出力相比,磨煤機E的出力不穩(wěn)定,影響了鍋爐帶負荷能力及爐內燃燒的安全性和經濟性。所以,如果5 臺磨煤機運行,應多投磨煤機B,少投磨煤機E。
隨著機組負荷的升高,為了降低再熱器的噴水量,需要降低省煤器出口氧量,且將再熱器側擋板的開度關小,相應增大過熱器側擋板的開度。降低省煤器出口氧量可以降低煙氣總流量,煙氣的對流換熱系數也隨之降低,再熱器側擋板開度關小則降低再熱器側的煙氣流量,即再熱器側煙氣的對流換熱系數降低,這說明再熱器的對流受熱面偏多。因此,在滿負荷時省煤器出口氧量應選擇較小值,而且再熱器側擋板開度宜關小。在設備不做改動的前提下,通過優(yōu)化運行方式降低再熱器的噴水量就顯得非常必要了。所以,在機組負荷為600 MW時,按照運行工況的習慣,設置A 側再熱器擋板開度為20%,過熱器擋板開度為85%,B 側再熱器擋板開度為10%,過熱器擋板開度為90%,磨煤機全部投入運行,保持其他主要運行參數穩(wěn)定,將省煤器出口氧量分別調整至2.0%、2.5%、3.0%和3.5%,分別對應工況11、工況12、工況13 和工況14,試驗結果如圖15、圖16 和圖17 所示。其中,圖15 為再熱汽溫在不同省煤器出口氧量時隨時間的變化,圖16 為減溫器A 的噴水量在不同省煤器出口氧量時隨時間的變化,圖17 為減溫器B 的噴水量在不同省煤器出口氧量時隨時間的變化。
圖15 再熱汽溫在不同省煤器出口氧量時隨時間的變化
圖16 減溫器A噴水量在不同省煤器出口氧量時隨時間的變化
圖17 減溫器B噴水量在不同省煤器出口氧量時隨時間的變化
由圖15~圖17 可知,工況11 的再熱蒸汽溫度明顯不穩(wěn)定,波動范圍較大;工況12、工況13 及工況14 的再熱蒸汽溫度穩(wěn)定在565 ℃左右;從再熱蒸汽減溫器兩次噴水量可以明顯看出,工況13 和工況14 的噴水量明顯增多,工況12 的噴水量相對較少。因此,在600 MW 負荷下,最優(yōu)省煤器出口氧量宜為2.5%左右。
再熱器噴水量大的主要原因是再熱器對流受熱面布置過多,在設備難以做出改動的前提下,研究并優(yōu)化控制再熱器減溫水量的運行方式可以降低再熱器的減溫水噴水量。本次試驗研究了省煤器出口氧量、再熱器擋板開度和磨煤機組合方式等3 方面對再熱器減溫水量的影響。為了維持穩(wěn)定的再熱蒸汽溫度,控制再熱器的噴水量,推薦如下運行方式:
1)隨著機組負荷的升高,省煤器出口氧量宜降低。在420 MW 負荷下,省煤器出口氧量保持在3.5%左右;在500 MW 負荷下,省煤器出口氧量保持在3.0%左右;在600 MW 負荷下,省煤器出口氧量保持在2.5%左右。
2)隨著機組負荷的升高,過熱器側擋板宜開大,再熱器側擋板宜關小。在420 MW 負荷下,A側再熱器擋板開度保持在45%左右,過熱器擋板開度為70%,B 側再熱器擋板開度保持在35%左右,過熱器擋板開度為80%;在500 MW 負荷下,A側再熱器擋板開度為35%,過熱器擋板開度為70%,B 側再熱器擋板開度為25%,過熱器擋板開度為80%;在600 MW 負荷下,A 側再熱器擋板開度保持在20%左右,過熱器擋板開度為85%,B 側再熱器擋板開度保持在10%左右,過熱器擋板開度為90%。
3)5臺磨煤機運行時,應多投磨煤機B,少投磨煤機E。