王蕓
(山西焦化集團(tuán)有限公司 山西 臨汾 041600)
在煉焦行業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中,造成細(xì)顆粒物濃度高的主要原因是濕熄焦過(guò)程中排放的大量熄焦蒸汽。細(xì)顆粒物的成分較為復(fù)雜,主要取決于其來(lái)源,其來(lái)源分為自然源和人為源,目前已知危害較大的是后者。細(xì)顆粒物能長(zhǎng)期漂浮于空中,其在空氣中的含量濃度越高,代表空氣污染越嚴(yán)重。而熄焦操作過(guò)程中的逸散物排放就是人為源,在其排放至大氣后,極易導(dǎo)致局部區(qū)域細(xì)顆粒物濃度升高[1-2]。
濕法熄焦操作采用的工藝原理為噴灑水熄焦降溫,因?yàn)榻固考眲±鋮s,造成內(nèi)部產(chǎn)生裂紋和破裂,而且這種現(xiàn)象由于焦炭裂縫中含水的急劇蒸發(fā)而加劇,造成焦炭強(qiáng)度下降,粉塵逸散增加,焦炭水分高,增加焦粉含量。
煤裝入炭化室進(jìn)行隔絕空氣高溫干餾,生成焦炭后,由焦?fàn)t機(jī)側(cè)的推焦車(chē)將成熟的焦餅推向焦側(cè),再由攔焦車(chē)導(dǎo)焦柵將紅焦導(dǎo)入熄焦車(chē)內(nèi)。濕熄焦時(shí),將紅焦送至熄焦塔下熄焦,經(jīng)過(guò)瀝水后,送至焦臺(tái)晾曬。放焦過(guò)程中出現(xiàn)的紅焦由人工進(jìn)行再次熄滅,在焦臺(tái)上晾一段時(shí)間后,焦炭由刮板機(jī)刮至皮帶機(jī)運(yùn)輸至后續(xù)工段。
傳統(tǒng)的熄焦設(shè)備由熄焦塔、熄焦泵房和熄焦池(焦粉沉淀池)組成。工藝流程為工業(yè)用水與下方的紅焦進(jìn)行熱交換,熄焦過(guò)程中伴有大量的熄焦水和逸散物蒸發(fā)。熾熱的紅焦由熄焦車(chē)送至熄焦塔下,將其噴灑熄滅。
(1)熄焦池也叫焦粉沉淀池,主要作用是將熄焦過(guò)程中產(chǎn)生的焦粉進(jìn)行沉淀堆積,利用抓斗機(jī)將沉淀的焦粉抓出,再由汽車(chē)將其外運(yùn)。整個(gè)熄焦系統(tǒng)的用水可以使用處理后的工業(yè)水,在整個(gè)熱交換過(guò)程中,會(huì)有部分水分蒸發(fā),需及時(shí)補(bǔ)充。如果補(bǔ)充生產(chǎn)系統(tǒng)中的廢水,熄焦過(guò)程中逸散的氣體不但會(huì)造成周?chē)髿馕廴?,而且?huì)腐蝕熄焦設(shè)備和附近的建筑物。所以,要嚴(yán)格把控補(bǔ)給熄焦系統(tǒng)的水源,確保水質(zhì)不超標(biāo),同時(shí),要安裝除塵捕集裝置,減少粉塵逸散。
(2)熄焦用水量的大小對(duì)整個(gè)濕熄過(guò)程產(chǎn)生的逸散物影響很大。熄焦時(shí)間越長(zhǎng),用水量越大,焦炭水分含水量越大,逸散物也就越多。
(3)常規(guī)采用的熄焦方式為均勻噴灑熄焦,在水流噴灑過(guò)程中,導(dǎo)致熄焦車(chē)上部焦炭換熱較快,水被上部焦炭吸收及蒸發(fā),只有一部分水流至熄焦車(chē)底部。由于熄焦車(chē)車(chē)體為斜坡式,焦炭在車(chē)體內(nèi)的布局也是均勻的,如果從縮短熄焦時(shí)間來(lái)減少焦炭水分和逸散物,就會(huì)造成底部焦炭無(wú)法徹底熄透,在熄焦后出現(xiàn)大面積紅焦,需進(jìn)行人工二次熄焦;但要將紅焦徹底在熄焦車(chē)內(nèi)熄滅,就需要延長(zhǎng)熄焦時(shí)間,導(dǎo)致車(chē)體內(nèi)上層焦炭水分增加,逸散物增多。
由于熄焦車(chē)設(shè)備的特殊性,車(chē)體內(nèi)焦炭的厚度不均,造成焦炭在濕熄過(guò)程中因設(shè)備密封不嚴(yán)、除塵裝置不完善、操作不規(guī)范等均會(huì)造成環(huán)境的二次污染,且極易造成焦炭水分升高,焦炭質(zhì)量下滑。
為有效降低濕熄焦過(guò)程中排放的熄焦蒸汽和顆粒物,采取了一系列的改善措施進(jìn)行治理,包括對(duì)設(shè)備的改造、操作方式改變等。
3.1.1 對(duì)熄焦車(chē)車(chē)體進(jìn)行密封
熄焦車(chē)密封不嚴(yán),在熄焦過(guò)程中,大量的水直接從縫隙大的地方全部溢出,無(wú)法做到有效熄焦。為防止?jié)裣〞r(shí)紅焦熄不透,涼焦臺(tái)出現(xiàn)紅焦,組織對(duì)熄焦車(chē)的門(mén)板、掛板、底板、側(cè)板進(jìn)行整型、貼補(bǔ)、更換,并對(duì)熄焦塔下腐蝕嚴(yán)重的橫排管進(jìn)行消漏,確保熄焦車(chē)車(chē)體的嚴(yán)密性。車(chē)體嚴(yán)密性提高后,可以縮短整個(gè)熄焦時(shí)間,減少用水量,降低排放蒸汽的時(shí)間。
3.1.2 對(duì)熄焦塔下噴淋裝置進(jìn)行改造
熄焦塔下的噴淋裝置原來(lái)是在4根主管上分布著均勻的噴淋頭,但在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,結(jié)合熄焦車(chē)車(chē)體南高北低,紅焦在車(chē)體內(nèi)部的分布并不均勻,而均勻的噴淋裝置在使用過(guò)程中勢(shì)必造成焦炭少的一側(cè)水分偏高,或者焦炭多的一側(cè)存在紅焦情況,且會(huì)大量使用熄焦水,造成水量增多。
根據(jù)熄焦車(chē)貨架車(chē)內(nèi)接焦后焦炭層的薄厚程度及貨架車(chē)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),對(duì)熄焦塔下橫排管上每排靠南的2 組噴淋頭分別進(jìn)行了縮口改造,將噴頭下部直徑由100mm分別改為60mm、70mm。通過(guò)對(duì)噴頭進(jìn)行改造,使熄焦時(shí)水流分布更加均勻,有效防止焦炭局部出現(xiàn)紅焦和熄焦過(guò)度。減少?lài)婎^改造情況如圖1所示。
圖1 管道噴頭改造
3.2.1 采用定點(diǎn)接焦模式
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察,重新制定熄焦車(chē)接焦操作。將原來(lái)的移動(dòng)式接焦改為定點(diǎn)式接焦,使每爐焦炭在熄焦車(chē)內(nèi)的布局相同,根據(jù)焦炭在焦罐內(nèi)的不同厚度,調(diào)節(jié)相應(yīng)的噴淋裝置出水大小,以確保每個(gè)位置的焦炭均能熄透。同時(shí),炭層在貨架車(chē)(熄焦車(chē))中較厚,上層焦炭在作業(yè)過(guò)程中可以阻止底層粉塵向大氣逸散[3-4]。
3.2.2 調(diào)整熄焦時(shí)間
為確保焦炭水分低且無(wú)紅焦,在對(duì)設(shè)備進(jìn)行補(bǔ)缺和消漏過(guò)程中,逐步對(duì)熄焦時(shí)間進(jìn)行調(diào)整,經(jīng)過(guò)多次對(duì)熄焦大水時(shí)間、小水時(shí)間的調(diào)整、跟蹤觀察、應(yīng)用,將原來(lái)的熄焦時(shí)間140s(大水120s,小水20s)逐步調(diào)整為90s(大水85s,小水5s),在節(jié)約水資源的同時(shí),降低了焦炭水分。
3.2.3 改善熄焦水質(zhì),確保質(zhì)量
在減少熄焦時(shí)間的同時(shí),為確保紅焦熄透,及時(shí)與調(diào)度中心進(jìn)行協(xié)調(diào),對(duì)熄焦使用的廢水進(jìn)行調(diào)整,減少?gòu)U水使用量,增加消防水使用量,在廢水中加消防水混合后進(jìn)行熄焦,從而降低熄焦水中的氮氧化物、SO2、焦油等雜質(zhì),改善熄焦水質(zhì),確保焦炭易熄滅,也保證了焦炭水分降低。
3.2.4 規(guī)范熄焦車(chē)司機(jī)操作
組織對(duì)熄焦車(chē)司機(jī)、焦臺(tái)操作工進(jìn)行培訓(xùn):要求焦臺(tái)操作工按序放焦,確保涼焦時(shí)間;熄焦車(chē)司機(jī)規(guī)范接焦、瀝水;加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查操作工的規(guī)范操作情況。
在接紅焦時(shí),要?jiǎng)蛩俳咏梗WC每爐紅焦均勻接在貨架車(chē)內(nèi),減少波峰和波谷現(xiàn)象。
熄焦塔下熄焦時(shí)對(duì)位準(zhǔn)確,確保均勻熄焦和熄完焦后沒(méi)有紅焦。
熄完焦后,開(kāi)離熄焦塔外停止行車(chē),瀝水40s。
瀝水后,將焦炭按順序均勻放在焦臺(tái)上。
加強(qiáng)熄焦池格柵門(mén)板的檢查,確保濾水通暢。
3.3.1 改造原因
熄焦塔捕集除塵裝置原設(shè)計(jì)只有一層折流板,且隨著使用時(shí)間增長(zhǎng),以及逸散物對(duì)設(shè)備的腐蝕,原有的單層折流板對(duì)熄焦過(guò)程中的水汽、焦粉收集效果已不夠理想[5-6],在熄焦過(guò)程中,部分逸散焦粉直接排入大氣,無(wú)法達(dá)到目前環(huán)保形勢(shì)的要求。針對(duì)熄焦作業(yè)時(shí)焦粉無(wú)組織逸散的現(xiàn)狀,對(duì)熄焦塔粉塵逸散裝置進(jìn)行治理,通過(guò)前期考察,確定了熄焦塔雙層噴淋項(xiàng)目的可行性。
3.3.2 改造過(guò)程
根據(jù)熄焦塔熄焦除塵裝置項(xiàng)目的生產(chǎn)需要,計(jì)劃增加一套除塵裝置。鑒于熄焦塔頂部未做混凝土基礎(chǔ),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,定制一種新型的玻璃鋼材質(zhì)除塵裝置,此裝置既省去做基礎(chǔ)的費(fèi)用,除塵效果又大大提升。通過(guò)對(duì)熄焦塔捕集除塵進(jìn)行了雙層噴淋裝置改造后,增加的新型玻璃鋼材質(zhì)設(shè)計(jì)為精過(guò)濾平鋪型S波高效除塵設(shè)施,對(duì)熄焦蒸汽中所夾帶的粉塵二次進(jìn)行捕集,提升了熄焦塔除塵效率;同時(shí),更換了除塵裝置噴淋清洗管線(xiàn),定時(shí)對(duì)折流板進(jìn)行沖洗,保證了除塵效果。
通過(guò)對(duì)貨架車(chē)車(chē)體密封、熄焦時(shí)間調(diào)整、熄焦塔下輸水管線(xiàn)消漏、熄焦塔下疏水噴頭改造、涼焦時(shí)間控制、工藝操作、水質(zhì)調(diào)節(jié)及對(duì)熄焦塔除塵設(shè)施改造等方面措施采取,取得了4個(gè)方面的明顯效果。
涼焦臺(tái)焦炭水分從8%~10%下降至3%~5%,最低可達(dá)3.6%,焦炭水分有效下降,提高了焦炭品質(zhì)。結(jié)合生產(chǎn)情況及數(shù)據(jù)分析,焦炭水分越低,其波動(dòng)值越小。通過(guò)治理,整個(gè)水分下降率較改造前約降低40%~60%,焦炭水分基本控制在3%~5%,焦炭水分均勻,不管是在運(yùn)輸過(guò)程還是在后續(xù)高爐使用過(guò)程中,工藝調(diào)節(jié)難度均大幅下降,穩(wěn)定高爐生產(chǎn)。具體數(shù)據(jù)如圖2所示。
圖2 焦炭水分控制情況
通過(guò)規(guī)范熄焦操作,設(shè)備密封及熄焦水質(zhì)更換,使熄焦時(shí)間由140s 減少為90s,熄焦過(guò)程熄焦水汽減少了50s 的蒸發(fā)時(shí)間,大幅度減少了熄焦過(guò)程中細(xì)顆粒物的逸散。同時(shí),因縮短了熄焦時(shí)間,可使整個(gè)出爐過(guò)程中的單爐操作時(shí)間縮短,在焦?fàn)t生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)誤爐后,因?yàn)橄ń箚卧牟僮鲿r(shí)間減少,可以使延誤的生產(chǎn)在短時(shí)間內(nèi)趕回,還因熄焦方式的改變,改善了焦炭質(zhì)量,提高了整個(gè)裝置的生產(chǎn)能力。
未改造前,每爐熄焦時(shí)間為140s時(shí),每熄一爐焦,高置槽水位下降2.6m。熄焦時(shí)間為90s 時(shí),每熄一爐焦,高置槽水位下降1.7m,折合熄焦用水量由140s 的74.5t減少為90s的48.7t,減少了熄焦過(guò)程25.8t熄焦水汽的蒸發(fā)量,同時(shí)噸焦耗水量也隨之減少。
為了對(duì)熄焦塔改造前后的效果進(jìn)行比對(duì),將熄焦塔改造前后的熄焦過(guò)程降塵點(diǎn)用同一紙張進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)。改造前,同一紙上降塵率約為70個(gè)點(diǎn);改造后,A4紙上降塵率約為40個(gè)點(diǎn),降塵率下降43%。
綜上所述綜合效果,通過(guò)噸焦焦泥量變化情況,能看出明顯效果,之前噸焦焦泥量為0.948t,現(xiàn)在噸焦焦泥量為0.963t,濕熄每爐焦炭增加15kg 焦泥量,也就是,每濕熄一爐焦炭,空氣中減少15kg的細(xì)顆粒,減少了空氣污染,緩解了空氣質(zhì)量管控壓力。
治理細(xì)顆粒物要從源頭入手,采取綜合治理策略,對(duì)現(xiàn)有除塵技術(shù)和設(shè)備進(jìn)行改造。在生產(chǎn)過(guò)程中,嚴(yán)格控制所產(chǎn)生的粉塵污染,還繼續(xù)采取低水分熄焦,通過(guò)規(guī)范操作、設(shè)備維保、縮短濕熄時(shí)間,降低熄焦水汽排放量。加強(qiáng)對(duì)熄焦塔折流板的沖洗頻次,確保除塵裝置的正常使用,增加焦粉捕集率,減少逸散物。并通過(guò)對(duì)同行業(yè)進(jìn)行對(duì)標(biāo),了解能否增加熄焦塔高度或再增加捕集裝置,提高排放逸散物排放高度,使有毒物質(zhì)、粉塵濃度得以稀釋。對(duì)于這種方案的可靠性和安全性,還需進(jìn)一步探討。當(dāng)然,隨著科技不斷進(jìn)步,干熄焦裝置的投入也在不斷增加,通過(guò)干熄焦的使用,減少濕熄焦,也可以進(jìn)一步控制細(xì)顆粒物在大氣中的排放含量。