劉彩鋒,呂富強
(兗州煤業(yè)榆林能化有限責任公司,陜西 榆林 719000)
兗州煤業(yè)榆林能化有限責任公司(簡稱榆林能化)600kt/a甲醇裝置于2008年12月投產(chǎn),采用德國魯奇公司的工藝技術包,設計以低硫煤為原料,經(jīng)德士古氣化爐反應制得粗合成氣,粗合成氣經(jīng)耐硫變換、低溫甲醇洗脫硫脫碳獲得凈化氣送至甲醇合成系統(tǒng),甲醇合成系統(tǒng)采用魯奇“氣冷串水冷反應器甲醇合成工藝”,這在當時國內(nèi)煤化工裝置中為首次應用。其中,變換氣凈化采用魯奇低溫甲醇洗工藝,設計變換氣處理量為290000m3/h(標況,下文無特別說明處均為標況)。實際生產(chǎn)中,在入口變換氣量高于250000m3/h時,低溫甲醇洗系統(tǒng)存在甲醇消耗高、貧甲醇再生效果差、排放尾氣甲醇含量超標等問題,通過對低溫甲醇系統(tǒng)工藝流程進行改造并優(yōu)化操作,系統(tǒng)運行工況得到明顯改善。以下對有關情況作一介紹。
低溫甲醇洗系統(tǒng)入口的變換氣在主洗塔(C1601)中進行脫硫脫碳,經(jīng)洗滌獲得合格的凈化氣送至甲醇合成系統(tǒng);洗滌吸收了H2S、CO2等成分的富液進入中壓閃蒸塔(C1602)進行閃蒸,閃蒸氣加壓后送回主洗塔進行有效利用,閃蒸后富液進入再吸收塔(C1603)用氮氣進行閃蒸氣提;閃蒸、氣提后得到的氣相經(jīng)系統(tǒng)復熱回收冷量后進入尾氣洗滌塔(C1606),經(jīng)脫鹽水洗滌后排至煙囪放空;出再吸收塔的富液進入熱再生塔(C1604)進行H2S、HCN、NH3的熱再生,再生后一定濃度的H2S酸性氣送至硫回收系統(tǒng)生產(chǎn)硫磺。
實際生產(chǎn)中,在低溫甲醇洗系統(tǒng)入口變換氣量高于250000m3/h時,存在甲醇消耗高、貧甲醇再生效果差、排放尾氣甲醇含量超標等問題,具體情況如下。
(1)原始設計出低溫甲醇洗系統(tǒng)凈化氣中的硫含量<0.1×10-6,實際生產(chǎn)中凈化氣中的硫含量為(0.05~0.06)×10-6,在系統(tǒng)負荷增大的情況下凈化氣中的硫含量會緩慢上漲,接近工藝指標上限;另外,榆林能化二期500kt/a DMMn裝置2019年年底投運后,氣化系統(tǒng)用原料煤變?yōu)楦吡蛎海蚝吭?%左右),硫含量約為原低硫煤的3倍,據(jù)工藝流程和生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析,低溫甲醇洗系統(tǒng)高負荷工況下凈化氣指標必然超標。
(2)在氣化系統(tǒng)正常雙爐運行的工況下,即低溫甲醇洗系統(tǒng)入口變換氣量>250000m3/h的情況下,低溫甲醇洗系統(tǒng)1000m3/h變換氣消耗甲醇量為0.88~0.96t(月均值),而國內(nèi)同類裝置正常運行時1000m3/h變換氣消耗甲醇量普遍在0.278~0.444t(月均值),即榆林能化低溫甲醇洗系統(tǒng)的甲醇消耗是國內(nèi)同類裝置的2倍有余。
(3)原始設計低溫甲醇洗系統(tǒng)排放尾氣中的甲醇含量為190mg/m3,2015年頒布實施的《石油化學工業(yè)污染物排放標準》(GB31571—2015)規(guī)定有機特征污染物甲醇的排放限值為50mg/m3,而榆林能化低溫甲醇洗系統(tǒng)排放尾氣中的甲醇含量監(jiān)測值為169.52mg/m3(平均值),顯然不能達到環(huán)保要求。
(1)原設計進入低溫甲醇洗系統(tǒng)的變換氣中H2S含量為0.165% (摩爾分數(shù)),進入熱再生塔的富甲醇流量為450m3/h,富甲醇含H2S 1.44%、CO25.53%。氣化系統(tǒng)使用低硫煤時,當?shù)蜏丶状枷聪到y(tǒng)入口變換氣量為250000m3/h時,貧甲醇中H2S含量約30mg/L、NH3含量約40mg/L(設計值為50mg/L以下);當氣化系統(tǒng)原料煤更換為高硫煤后,變換氣中的H2S含量增高,進入熱再生塔的富甲醇中的H2S含量也隨之增高。另外,從低溫甲醇洗系統(tǒng)的工藝流程來看,再吸收塔下塔解吸了CO2后的富甲醇所攜帶的冷量未經(jīng)充分利用(回到塔底),使未得到解吸的部分CO2溶解在低溫甲醇中經(jīng)富甲醇泵送至熱再生塔釋放,在熱負荷一定的情況下,CO2優(yōu)先于H2S再生出來,勢必有部分H2S未得到有效解吸而溶解在分流(貧甲醇)中,由此造成凈化氣中的H2S含量超標。因此,要想從根本上解決貧液(貧甲醇)含硫高的問題,必須確保CO2在再吸收塔中的解吸效果。
(2)設計再吸收塔(C1603)上塔進入下塔的富甲醇流量為307m3/h,其中的CO2含量為21.9%;C1603中塔進入下塔的富甲醇流量為215m3/h,其中的CO2含量為12.17%;進入C1603下塔的氣提氮氣流量為15499m3/h,出下塔的尾氣量為70193m3/h??梢钥闯觯瑫写罅康腃O2在C1603下塔被減壓、氣提出來,CO2氣在塔底閃蒸出來經(jīng)過塔盤的上升過程中會有霧沫夾帶,在塔盤間距一定的情況下,系統(tǒng)負荷越大,霧沫夾帶現(xiàn)象就越嚴重。在氣化系統(tǒng)雙爐運行的工況下,尾氣洗滌塔(C1606)出口尾氣中甲醇含量約0.1% (設計值為0.002%),倒推分析再吸收塔(C1603)上/中/下塔尾氣中的甲醇含量分別為0.015% ~0.020%、0.023% ~0.030%、0.120% ~0.140%,C1603下塔尾氣帶甲醇嚴重,這應該是低溫甲醇洗系統(tǒng)甲醇消耗高的主要原因。那么,要降低低溫甲醇洗系統(tǒng)排放尾氣中的甲醇含量,關鍵是要解決C1603下段尾氣閃蒸量大的問題。
(3)再吸收塔(C1603)閃蒸、氣提出的尾氣約110000m3/h,被復熱回收冷量后進入尾氣洗滌塔(C1606),經(jīng)1.5m3/h的脫鹽水洗滌其中攜帶的甲醇后排至煙囪放空。而C1606設計內(nèi)件為規(guī)整填料,尾氣從填料底部進入后不能均勻通過填料層,加之洗滌用脫鹽水量偏小,導致尾氣中攜帶的甲醇不能被有效脫除,進而造成排放尾氣中甲醇含量超標,這也是低溫甲醇洗系統(tǒng)甲醇消耗高的又一原因。
3.1.1 優(yōu)化改造措施
(1)增設1臺閃蒸甲醇/富甲醇換熱器(E1626)和1臺閃蒸槽[位于尾氣分液/循環(huán)甲醇閃蒸塔(C1608)下塔]。從再吸收塔甲醇/貧甲醇換熱器(E1612A/B)出來的富甲醇通過新增的閃蒸甲醇/富甲醇換熱器(E1626)與中壓閃蒸塔(C1602)塔底出來的甲醇換熱,富甲醇經(jīng)升溫后進入尾氣分液/循環(huán)甲醇閃蒸塔(C1608)下塔,閃蒸出來的CO2進入再吸收塔(C1603)下部,液相也回到C1603下塔。此優(yōu)化改造的益處有兩點:①自E1612來的低溫富甲醇與C1602塔底來的甲醇進行換熱,可減少富甲醇在C1603頂部的H2S閃蒸量,使C1603上塔尾氣中H2S含量可控,從而可降低頂部自C1602來的富CO2甲醇液量,使更多的富CO2甲醇液在C1603塔中部徹底閃蒸后進入下塔洗滌出塔尾氣中的H2S,確保尾氣中H2S含量合格;②自E1612來的低溫富甲醇與C1602塔底來的甲醇換熱后溫度升高,進入C1608下塔閃蒸出部分CO2、H2S,閃蒸出的混合氣進入C1603下塔,H2S被洗滌吸收,CO2作為尾氣出塔,C1608中的富甲醇經(jīng)升溫閃蒸后溶解在其中的CO2減少,可節(jié)約氣提氮氣的用量。
(2)在尾氣分液/循環(huán)甲醇閃蒸塔(C1608)下塔底新增循環(huán)甲醇泵(P1610),將C1608下塔的甲醇液加壓后送至閃蒸甲醇再冷器(E1608)和H2S吸收塔給料冷卻器 (E1606)換熱,再回到再吸收塔(C1603)下塔進行氣提,而C1603塔底的甲醇用熱再生進料泵(P1603)直接送至富/貧甲醇換熱器(E1613)復溫后進入熱再生塔(C1604)再生。富甲醇經(jīng)E1608、E1606換熱后溫度升高,在C1603塔中會有部分CO2因溫差而得到解吸,從而可減少氣提氮氣的用量,且富甲醇中的CO2經(jīng)氮氣氣提后得以徹底解吸,可進一步減少C1604塔頂閃蒸氣中的CO2量,也就可減輕熱再生的負荷;當氣化系統(tǒng)原料煤由低硫煤更換為高硫煤后,進入C1604的富甲醇中溶解的H2S也可得到徹底解吸,從而使貧液(貧甲醇)的質(zhì)量得到保障。
優(yōu)化改造后富甲醇溶液系統(tǒng)工藝流程簡圖見圖1(云線內(nèi)為新增部分)。
圖1 改造后富甲醇溶液系統(tǒng)工藝流程簡圖
3.1.2 優(yōu)化改造效果
2019年7月榆林能化對富甲醇溶液系統(tǒng)進行優(yōu)化改造,改造前(2019年6月)與改造后(2019年8月)主要運行數(shù)據(jù)的對比見表1。改造前,在變換氣量為265000m3/h的工況下,至主洗塔(C1601)的貧甲醇溫度約-53℃、流量約357m3/h,入熱再生塔(C1604)的富甲醇流量為427.5m3/h、富甲醇液中的CO2含量為5.53%;改造后,在同樣的變換氣量工況下,至C1601的貧甲醇溫度為-61℃、流量約327 m3/h,入C1604的富甲醇流量為330m3/h,富甲醇中的CO2含量為1.63%,即富甲醇溶液系統(tǒng)流程改造后進入C1601的貧甲醇流量和溫度較改造前均有了明顯降低,使得進入C1604的富甲醇流量及其CO2含量明顯減少,從而從源頭上減輕了熱再生單元的負荷,貧甲醇的品質(zhì)得到有效改善,從而可控制凈化氣中的H2S含量≤0.02×10-6。
表1 改造前后低溫甲醇洗系統(tǒng)主要運行數(shù)據(jù)的對比
3.2.1 優(yōu)化改造措施
(1)增加半貧液流量至約120m3/h,相應減少貧液 (貧甲醇)量,使進入再吸收塔(C1603)中段的富CO2甲醇量增加,以使溶解在甲醇中的CO2在C1603中段得到充分解吸,增加純CO2產(chǎn)品量;同時,因貧液(貧甲醇)量減少,變相地減少了C1603中段至下塔的液相量,即減輕了C1603下塔的負荷,不僅可減少甲醇夾帶,而且可減輕熱再生單元的負荷。
(2)減少中壓閃蒸氣洗滌甲醇量,直至循環(huán)氣壓縮機防喘振閥關閉,此操作可減少中壓閃蒸塔(C1602)下塔的甲醇量,從而可減少進入再吸收塔(C1603)下塔的甲醇液量,進一步減少C1603下塔因氣體解吸導致的甲醇夾帶。
(3)增設1臺閃蒸甲醇/富甲醇換熱器(E1626)(如上文所述),中壓閃蒸塔(C1602)底部和再吸收塔(C1603)底部的冷量重新進行分配后,進入C1603上塔的富甲醇溫度較原設計值高,有利于閃蒸出更多的CO2,進而可減少進入C1603下塔富甲醇中的CO2量,以減少C1603下塔閃蒸尾氣量大造成的甲醇夾帶。
3.2.2 優(yōu)化改造效果
優(yōu)化改造前,再吸收塔(C1603)上塔至下塔的富甲醇流量約332m3/h,其中的CO2含量約26.18%;C1603中塔至下塔的富甲醇流量約215.5m3/h,其中的CO2含量約12.171%。優(yōu)化改造后,C1603上塔至下塔的富甲醇流量約307.2 m3/h,其中的 CO2含量約26.18%;C1603中塔至下塔的富甲醇流量約150m3/h,其中的CO2含量約12.83%。可以看出,改造后C1603上塔、中塔進入下塔的富甲醇總量及其所含的CO2總量較改造前降低,可實現(xiàn)下塔閃蒸尾氣量的降低,從而達到減少尾氣夾帶甲醇的目的。實際生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,改造后,在低溫甲醇洗系統(tǒng)入口變換氣量260000m3/h的工況下,1000m3/h變換氣消耗甲醇量<0.386t(月均值),較改造前明顯降低。
3.3.1 優(yōu)化改造措施
(1)將尾氣洗滌塔(C1606)的規(guī)整填料更換為導向式浮閥塔盤,使尾氣通過塔盤均勻上升而能得到脫鹽水的有效洗滌。
(2)增設1臺尾氣緩沖罐[位于尾氣分液/循環(huán)甲醇閃蒸塔(C1608)上塔],使從再吸收塔(C1603)中部出來的尾氣先接入尾氣緩沖罐將夾帶的甲醇分離下來,分離下來的液相通過新增的1臺尾氣分液罐底泵(P1611)送回C1603,分離出的氣相按原流程去復熱回收冷量后進入尾氣洗滌塔(C1606),在C1606中經(jīng)脫鹽水均勻洗滌后達標排放。
(3)新增1臺尾氣洗滌塔(C1609)并與原尾氣洗滌塔(C1606)并聯(lián),將出氮氣激冷器(E1609)的一部分尾氣與出熱再生激冷器(E1616)的尾氣并入C1609中進行洗滌,減輕C1606的洗滌負荷,以徹底解決尾氣中有機物含量超標的問題。
改造后尾氣洗滌吸收單元工藝流程簡圖見圖2(云線內(nèi)為新增部分)。
圖2 改造后尾氣洗滌吸收單元工藝流程簡圖
3.3.2 優(yōu)化改造效果
尾氣洗滌吸收單元優(yōu)化改造后,在設計低溫甲醇洗系統(tǒng)入口變換氣量290000m3/h工況下,進入原尾氣洗滌塔(C1606)的尾氣量為75369 m3/h、進入新增尾氣洗滌塔(C1609)的尾氣量為35452m3/h,兩股尾氣被不同流量的脫鹽水洗滌后放空,排放尾氣中的非甲烷總烴(甲醇)含量可控制在50mg/m3以下(見表1),尾氣實現(xiàn)達標排放。
榆林能化針對600kt/a甲醇裝置低溫甲醇洗系統(tǒng)變換氣量250000m3/h以上工況下運行時存在的甲醇消耗高、貧甲醇再生效果差、排放尾氣甲醇含量超標等問題,對低溫甲醇洗系統(tǒng)的工藝流程進行了優(yōu)化改造,同時進行了相應的操作優(yōu)化,系統(tǒng)運行工況得到明顯改善,在低溫甲醇洗系統(tǒng)變換氣量>250000m3/h的工況下,實現(xiàn)了凈化氣中H2S含量<0.02×10-6、1000m3/h變換氣消耗甲醇量<0.386t、排放尾氣中非甲烷總烴(甲醇)含量<50mg/m3的目標,在變換氣量260000m3/h的工況下低溫甲醇洗系統(tǒng)月可節(jié)約甲醇約100t,降本增效效果明顯。