■黃漢東
(福建泉廈高速公路管理有限公司,廈門 361021)
泉州市地處福建東南沿海,雨量充沛,雨季長,瞬時降雨強(qiáng)度大,年平均降雨量達(dá)1400 mm,特別是每年的5—8 月份降雨量居多,雨水天氣在密級配瀝青路面表面易形成水膜。 泉廈高速公路于2010 年擴(kuò)建成雙向八車道路面,原路面表面層結(jié)構(gòu)為SMA-13 型,擴(kuò)建后局部路面寬度增大,地表水徑流出行車道范圍的距離也就增加,在強(qiáng)降雨期間容易產(chǎn)生道路表面瞬間滯水,車輛高速通過這些路段時,路面表層將會產(chǎn)生一層水膜,對道路交通安全主要會產(chǎn)生2 方面影響:一是減少了行車輪胎與原路面的磨阻力,容易發(fā)生車輛失控而造成事故問題;二是路表面水膜在行車輪胎胎紋作用下而形成水霧,影響雨水天氣行車視認(rèn)效果。 為此,針對多車道高速公路超高緩和段,路表水徑流距離長、匯水面積大的特殊路段,暴雨天氣路面排水不及時的情況,在養(yǎng)護(hù)工程中采用排水瀝青路面罩面技術(shù),以提高雨天路面的排水性能和道路的行車安全水平。
排水瀝青路面(Porous asphalt pavement)是空隙率高達(dá)18%以上的瀝青混合料路面,該路面的空隙率遠(yuǎn)大于AC 類或SMA 類瀝青路面3%~6%的空隙率,功能優(yōu)勢主要表現(xiàn)為:一是路表水通過其多空隙率結(jié)構(gòu)層實現(xiàn)快速滲入路面內(nèi)部并向坡度較低一側(cè)排出路外; 二是行車輪胎胎紋內(nèi)的水膜,在輪胎壓力作用下瞬間擠入多空隙結(jié)構(gòu)層,大幅減少輪胎吸附后產(chǎn)生的行車水霧;三是多空隙能夠有效吸收并釋放行車輪胎產(chǎn)生的噪音,從而有效降低行車噪音,提高行車舒適度[1]。
沈海高速公路泉州至廈門段(以下簡稱“泉廈高速公路”)于2010 年擴(kuò)建為雙向八車道,路面全寬42 m,自擴(kuò)建以來交通量與日俱增,2018—2020 年平均日交通量達(dá)到5.61 萬輛。擴(kuò)建后的成洲特大橋起始段落(BK2241+819~BK2241+210)形成了多車道、緩縱坡與超漸變段重疊段、設(shè)超高的左轉(zhuǎn)彎道路段, 雨水通過路面徑流方式無法及時排出路外,在路表積聚形成水膜, 對道路行車安全造成影響,形成交通事故隱患點。在路面養(yǎng)護(hù)工程中采用4 cm的PAC-13 排水瀝青路面進(jìn)行加鋪罩面,利用表面層內(nèi)的較大空隙率排水,提高了路面的排水和抗滑性能,降低了行車輪胎噪聲,消除了雨天行車安全隱患。 在實施過程中通過材料的選擇、配合比的設(shè)計和施工前后場的質(zhì)量管控等措施,克服了骨架—空隙結(jié)構(gòu)抗永久變形能力低、易剝落、對水敏感等缺陷問題, 有效提高排水瀝青路面的路用性能,延長路面服務(wù)壽命。
PAC 瀝青混合料的特點是以粗骨料為主形成瀝青混合料嵌擠骨架結(jié)構(gòu),含有少量細(xì)集料、具有較大空隙,與通常AC 類混合料級配相比,其粗集料占比增加了大約46%,形成骨架—空隙結(jié)構(gòu),從而達(dá)到快速排水、行車安全(抗滑)、減小噪音污染等路用性能。 簡單采用提高瀝青含量的方式來提高PAC 路面抗永久變形能力、抗剝落、對水敏感性、耐候性及抗疲勞等性能,容易導(dǎo)致施工中出現(xiàn)混合料“析漏”現(xiàn)象,經(jīng)試驗數(shù)據(jù)對比證實,解決該問題的關(guān)鍵是提升瀝青膠結(jié)料及混合料的性能。
沈海高速泉廈段地處亞熱帶氣候區(qū)域,夏季高溫多雨,特別是橋梁彎道處,受力狀況嚴(yán)苛、復(fù)雜,這對PAC 瀝青混合料的綜合性能提出了更高要求。為了實現(xiàn)預(yù)期效果,避免早期病害發(fā)生,就骨料、細(xì)集料的選擇,級配、黏結(jié)料技術(shù)指標(biāo)的確定做了試驗與驗證。 結(jié)合路段設(shè)計交通量和氣候條件進(jìn)行瀝青膠結(jié)料與礦料選擇,分析混合料的體積性質(zhì)是否滿足當(dāng)前路面使用的性能。 關(guān)于膠結(jié)料性能的提升,高粘度改性瀝青的評價指標(biāo)尤為重要,需特別考慮抗變形能力、抗疲勞及高粘度性能等。 對比分析采用普通符合排水性路面規(guī)范用高粘度改性瀝青及高性能改進(jìn)型高粘度改性瀝青的2 種混合料方案,提出最終的實施方案。
2.1.1 粗、細(xì)集料
PAC 瀝青混合料優(yōu)選的碎石集料與瀝青粘附性等級高,軟石含量少,并具有高耐磨耗性、高耐破碎性。結(jié)合PAC-13 混合料的最大公稱粒徑(13.2 mm)對應(yīng)的關(guān)鍵性篩孔尺寸為2.36 mm 的情況,為進(jìn)一步提高粗集料骨架的相互嵌擠,增強(qiáng)混合料的高溫穩(wěn)定性,對關(guān)鍵性篩孔以上的粗集料碎石提出了更高的針片狀含量控制指標(biāo);本項目PAC-13 混合料集料選用漳平浩元碎石場生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)玄武巖,其粗、細(xì)集料試驗檢測指標(biāo)見表1、2。
表1 粗集料試驗檢測結(jié)果
2.1.2 填料
排水瀝青混合料采用石灰?guī)r和巖漿巖中的強(qiáng)基性巖石等憎水性石料磨細(xì)的礦粉作為填料,填料應(yīng)保持干燥無風(fēng)化、 潔凈無雜質(zhì)。 該工程PAC-13選用的礦粉試驗檢測指標(biāo)見表3。
表2 細(xì)集料試驗檢測結(jié)果
表3 填料試驗檢測結(jié)果
2.1.3 瀝青黏結(jié)料
普通型瀝青黏結(jié)料是指滿足現(xiàn)行排水瀝青路面規(guī)范的高粘度改性瀝青,高性能改性瀝青膠結(jié)料則指一種工廠化生產(chǎn)的成品改性瀝青,采用大比例的高聚物經(jīng)復(fù)合改性而來。 為了更有效的評價瀝青黏結(jié)料的路用性能,項目根據(jù)氣候條件、路面載荷、運行速度等數(shù)據(jù)收集,采用SHAP 膠結(jié)料性能指標(biāo)進(jìn)行基準(zhǔn)計算,以基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為依據(jù),采用MSCR 的測試方法,對黏結(jié)料路用疲勞性能進(jìn)行評估。 研究中增加88℃車轍因子G*/sinδ 以評價高溫抗變形能力;增加高64℃多級蠕變恢復(fù)實驗MSCR 測試不可恢復(fù)蠕變?nèi)崃縅nr 及蠕變彈性恢復(fù)Rec 以評價瀝青材料延遲彈性狀態(tài)下的高溫抗變形及恢復(fù)能力;增加PAV 壓力老化模擬瀝青攤鋪到路面的長期老化并測試?yán)匣蟮母男詾r青25℃疲勞因子,以評價材料的疲勞性能;在高粘度技術(shù)指標(biāo)60℃動力粘度的基礎(chǔ)上,增加60℃復(fù)數(shù)模量G*保障膠結(jié)料在石料表面有較大的油膜厚度從而提高路抗疲勞性能。 在現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上同時采用了與項目所在地氣候特征有關(guān)的基于性能的抗車轍與抗疲勞指標(biāo),2 種瀝青膠結(jié)料的技術(shù)性能見表4。
表4 瀝青膠結(jié)料技術(shù)性能指標(biāo)
2.2.1 目標(biāo)空隙率的選擇
研究表明[2],瀝青混合料空隙率大于15%時,混合料內(nèi)部方可形成連通的空隙網(wǎng)絡(luò),路面雨水可以在混合料的內(nèi)部無礙流動,因此透水瀝青混合料的空隙率要大于15%,多數(shù)情況下在18%~25%范圍內(nèi)選取,而空隙率過大則對“骨架—空隙”結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性十分不利。 該工程處于多雨的南方地區(qū),為了能夠兼顧排水功能和結(jié)構(gòu)穩(wěn)定, 因此該工程PAC-13 選取20%的空隙率為目標(biāo)空隙率。
2.2.2 級配選取
通過對各檔礦料進(jìn)行篩分試驗得出各檔礦料的級配數(shù)據(jù),經(jīng)過計算合成目標(biāo)礦料級配,摻配比例為10~15 mm∶5~10 mm∶3~5 mm∶0~3 mm∶礦粉=50∶31∶5∶11∶3,篩分試驗結(jié)果見表5,合成級配見表6、圖1。
圖1 PAC-13 目標(biāo)級配曲線圖
表5 PAC-13 礦料篩分試驗結(jié)果
表6 PAC-13 目標(biāo)級配通過率
2.2.3 瀝青用量的確定
先通過膜厚法預(yù)估(瀝青膜厚度選取為14 μm)排水瀝青混合料PAC-13 的瀝青用量,再以預(yù)估的瀝青用量基于馬歇爾試驗、謝倫堡析漏試驗和肯塔堡飛散試驗,確定最佳瀝青用量為5.4%。
2.2.4 混合料性能
為形成有效對比,排除干擾因素,2 種對比方案采用了上述選定的礦料級配,在相同瀝青用量下,2 種混合料壓實試件的空隙率略有差異。 為排除差異,改進(jìn)型混合料的瀝青用量在普通型的基礎(chǔ)上略有調(diào)整,最終2 種方案下壓實瀝青混合料的空隙率處于基本相同的水平。 在此基礎(chǔ)上進(jìn)行瀝青混合料的綜合性能對比,結(jié)果見表7。
表7 PAC 混合料路用性能檢測結(jié)果
由實驗數(shù)據(jù)可以看到:(1)黏結(jié)料的高溫復(fù)數(shù)剪切模量G*較普通型提高了約2.7 倍,中等溫度的疲勞因子降低了34%;(2)軟化點高達(dá)98℃,較普通型提高了12℃;(3)更高的韌性與延度,瀝青膜在中低溫下具有較好的柔韌性與延展性;(4)更高的粘度,減小了析漏,瀝青膜的涂敷更為均勻。 分析可知, 在級配不變且空隙率維持在相同水平的情況下,采取改進(jìn)措施后PAC 混合料的綜合性能均有不同程度的提高, 高性能改性瀝青在多方面實現(xiàn)了PAC 混合料性能的提升,主要體現(xiàn)在:(1)88℃車轍因子G*/sinδ、60℃復(fù)數(shù)模量、64℃MSCR 較普通型高出較多, 材料的高溫抗變形能力及恢復(fù)能力提高,進(jìn)一步確保了瀝青的高溫粘度,保障膠結(jié)料在石料表面有較大的油膜厚度;(2)PAV 老化后的25℃疲勞因子確保材料疲勞性能;(3)170℃粘度較普通型更高,在滿足混合料流動性的前提下,保障施工時瀝青在油石比較高的情況下不發(fā)生析漏,保障瀝青膜的均勻性。 因此,采用高性能改性瀝青這種均質(zhì)化工廠改性的方案,使瀝青膠結(jié)料的性能顯著提高,并且高聚物彈性體復(fù)合改性賦予了瀝青膠結(jié)料更高的彈性比例,混合料的高低溫及疲勞性能改善尤為突出,因而本項目PAC 混合料最終采用改進(jìn)Ⅰ型混合料。
排水瀝青混合料仍然屬于熱拌瀝青混合料,其施工工藝與普通的熱拌瀝青混合料相似, 由于材料、級配等不同,排水瀝青混合料有著自身獨特的施工特點,作為高速公路養(yǎng)護(hù)用的排水瀝青混合料又具有其特殊性,本文結(jié)合該工程就排水瀝青混合料PAC-13 在高速養(yǎng)護(hù)中的施工進(jìn)行探討。
排水瀝青混合料拌和設(shè)備采用間隙式瀝青混合料拌和機(jī), 溫度對排水瀝青混合料至關(guān)重要,應(yīng)嚴(yán)格加以控制,其施工溫度見表8。
表8 排水瀝青混合料PAC-13 施工溫度范圍要求
由于該工程中排水瀝青混合料PAC-13 屬于排水功能層,雨水從路表進(jìn)入結(jié)構(gòu)層間連通的空隙由綜合排水坡度方向自由流出路面層,為防止雨水順著該層向下進(jìn)入中面層及以下層次,對以下層次及路基造成損壞,同時,為增強(qiáng)排水瀝青結(jié)構(gòu)層與橋梁水泥混凝土鋪裝層間的黏結(jié)效果,本項目在攤鋪排水瀝青層前,采用熱瀝青碎石封層技術(shù)做好黏結(jié)防水封層。
(1)混合料拌和采用間歇式拌和機(jī),由于PAC-13 混合料所采用的高性能改性瀝青黏度較高,為保證拌和均勻、所有礦料顆粒應(yīng)全部裹覆瀝青結(jié)合料為度,無花白料、無結(jié)團(tuán)成塊或嚴(yán)重的粗細(xì)集團(tuán)分離現(xiàn)象,通過拌和樓測算確定每盤排水瀝青混合料的生產(chǎn)周期不少于60 s,其中干拌時間不應(yīng)少于10 s。
(2)由于排水瀝青混合料的空隙較大,相應(yīng)混合料的溫度也較密實型瀝青混合料損失較快,因此,應(yīng)加強(qiáng)混合料在運輸過程的保溫措施,攤鋪機(jī)必須緩慢、均勻、連續(xù)不間斷攤鋪,鋼輪壓路機(jī)及時抵近攤鋪機(jī)做好初壓工作,復(fù)壓緊接著初壓進(jìn)行,宜靜壓2~4 遍; 待混合料表面溫度降低至80℃~100℃時采用膠輪壓路機(jī)終壓1~2 遍,但要注意防止發(fā)生溫度過高產(chǎn)生推擠等形變。
排水瀝青路面施工結(jié)束后,待到表面溫度自然冷卻至50℃以內(nèi)方可開放交通。
PAC-13 排水瀝青路面攤鋪完成后,隨即開展路面的壓實度及空隙率檢測,各項數(shù)據(jù)表明本次PAC-13 排水瀝青路面的性能指標(biāo)均能滿足規(guī)范及預(yù)期效果,達(dá)到較好的施工質(zhì)量控制效果,路面壓實度、現(xiàn)場空隙率檢測平均值結(jié)果見表9。
表9 路面壓實度、現(xiàn)場空隙率檢測結(jié)果
本項目攤鋪完成后分別于2020 年7 月、2021年7 月、2022 年7 月對路面的構(gòu)造深度、滲水系數(shù)、平整度、車轍及抗滑性能、行車噪音等路用性能指標(biāo)進(jìn)行跟蹤檢測,做好PAC-13 路面使用性能評價。
4.2.1 路面構(gòu)造深度
構(gòu)造深度跟蹤檢測結(jié)果(表10),表明:PAC-13排水瀝青路面鋪筑投入運營使用2 年以來,路面構(gòu)造深度仍保持在1.49 mm 且衰減較小,為行車提供較好的安全保障。
表10 構(gòu)造深度跟蹤檢測情況(單位:mm)
4.2.2 滲水系數(shù)
滲水系數(shù)跟蹤檢測結(jié)果(表11),表明:PAC-13路面投入使用2 年來,路面滲水系數(shù)仍保持在設(shè)計規(guī)范值以上,這得益于使用過程中受到行車快速通過時輪胎胎紋吸附作用產(chǎn)生沖刷力來達(dá)到PAC 路面層間的自清潔功能,一定程度上減少或抑制了排水瀝青路面層間空隙的阻塞,使得PAC 路面排水功能長時間內(nèi)得到有效維持。
表11 滲水系數(shù)跟蹤檢測情況(單位:mL/min)
4.2.3 路面行駛質(zhì)量指數(shù)、車轍深度指數(shù)、抗滑性能指數(shù)
表12 的檢測結(jié)果表明: 鋪筑完成后排水瀝青路面的路面行駛質(zhì)量指數(shù)、車轍深度指數(shù)、抗滑性能指數(shù)均能達(dá)到優(yōu),使用2 年以后各項指標(biāo)仍保持在優(yōu)以上, 得益于PAC-13 混合料配合設(shè)計合理,路面整體性能指數(shù)較為穩(wěn)定,從側(cè)面也反映出PAC排水瀝青路面路用性能指標(biāo)使用一段時間仍保持在較好水平上。
表12 百米路面行駛質(zhì)量指數(shù)、車轍深度指數(shù)、抗滑性能指數(shù)跟蹤檢測情況
4.2.4 噪音效果
本項目檢測采用同一部車輛在同等行駛速度下,使用同一臺噪音檢測儀檢測,沿線對其他路面結(jié)構(gòu)的行車胎噪進(jìn)行比對,具體如下:密實AC 類瀝青路面行車胎噪平均為66 dB、SMA 型行車胎噪平均為61 dB、PAC 型路面行車胎噪平均為57 dB,由此可見,PAC 瀝青路面行車產(chǎn)生的胎噪明顯小于其他路段;使用1 年的PAC 路面行車行車胎噪平均值為59 dB,使用2 年的PAC 路面行車胎噪平均值為60 dB,整體使用情況仍處于較好的水平。
4.2.5 路面運營安全情況
該區(qū)域2018 年7 月—2020 年6 月,平均日交通量5.61 萬輛,年平均降雨天數(shù)101 d,雨天事故量為23 起。排水瀝青路面加鋪后,2020 年7 月—2022 年7月,平均日交通量5.58 萬輛,降雨天數(shù)99 d,雨天僅發(fā)生事故1 起。 調(diào)查發(fā)現(xiàn),該起事故的主要原因是貨車駕駛員疲勞駕駛。 由加鋪排水瀝青路面前后事故發(fā)生情況分析,該段道路行車安全得到有效保障。
通過以上路用性能比較可以看出,相比于普通瀝青混凝土路面,PAC-13 路面排水效果良好,通車至今未再出現(xiàn)路面積水狀況,有效消除了路面積水導(dǎo)致的交通事故隱患,保障了行車安全,該工程普通瀝青路面與排水瀝青路面雨天實拍行車對比圖見圖2。
圖2 雨天實拍行車對比圖(左側(cè)為普通瀝青路面,右側(cè)為排水瀝青路面)
本文依托沈海高速公路泉廈段路面提升工程BK2241+819~BK2241+210(成州特大橋),針對超高緩和段內(nèi)路面綜合坡度較小且路面橫斷面較長,雨天路表面易形成水膜,甚至部分形成積水,影響行車安全的路面問題,開展了排水瀝青路面技術(shù)研究,內(nèi)容包括原材料試驗、排水瀝青混合料組成設(shè)計、排水瀝青路面施工、路用性能檢驗等。跟蹤檢測與實踐結(jié)果表明, 該工程排水瀝青路面具有良好的路表服務(wù)特性,設(shè)計方案與施工工藝合理,質(zhì)量可靠,性能優(yōu)良,解決了路面積水問題,確保道路安全暢通。