普云偉 方瑞萍 肖智斌 吳昌潤 朱 娜
(紅云紅河煙草(集團)有限責(zé)任公司會澤卷煙廠,云南 會澤 654200)
煙草制絲過程中會產(chǎn)生大量高溫、高濕、有異味的廢氣,這些廢氣的釋放不僅會對周圍環(huán)境造成污染,還會造成能源浪費[1]。這部分廢氣的主要成分是芳香烴、烷烴和酚類等有機物,在排入大氣前需要經(jīng)過除塵除異味和排潮除異味處理,目前使用最多的排潮除異味系統(tǒng)由增配風(fēng)機和低溫等離子除異味機組成,含水汽和雜質(zhì)的氣體由增配風(fēng)機送入除異味機,經(jīng)過低溫等離子反應(yīng)將有害成分凈化,轉(zhuǎn)化為無害物質(zhì)。增配風(fēng)機是排潮除異味系統(tǒng)的中段增壓設(shè)備,其作用是對各工藝主機排潮管內(nèi)的廢氣進行增壓,使各管路內(nèi)的廢氣能順利進入靜壓箱及后段的高壓等離子發(fā)生器[2]。近年來,圍繞節(jié)能降耗,對煙草異味處理系統(tǒng)控制方式改進與優(yōu)化的研究較多[3-5],但對設(shè)備缺陷改進的研究較少。該文對某卷煙廠制絲線異味處理系統(tǒng)增配風(fēng)機的聯(lián)接方式進行改進研究,從根本上解決了電機頻繁燒毀的問題。
異味處理系統(tǒng)增配風(fēng)機的啟動與停止由主機設(shè)備控制,一經(jīng)運行起來,就按設(shè)定頻率運行直至制絲主機設(shè)備停止運行。相應(yīng)的變頻器控制相應(yīng)的電機進行轉(zhuǎn)動,電機通過機械傳動帶動葉輪轉(zhuǎn)動,廢氣由風(fēng)機送入異味處理靜壓箱。當相應(yīng)增配風(fēng)機出現(xiàn)故障停止運行時,監(jiān)控系統(tǒng)將會出現(xiàn)相應(yīng)報警信息。一旦增配風(fēng)機出現(xiàn)報警停止運行,由于連鎖控制的原因,相應(yīng)的主機設(shè)備也會隨之停止運行,導(dǎo)致停機斷料,影響生產(chǎn)的連續(xù)性。據(jù)統(tǒng)計,增配風(fēng)機發(fā)生故障的次數(shù)見表1,經(jīng)過8各月的跟蹤觀察,平均故障次數(shù)為3.5次,遠高于車間所要求的故障頻次,因此有必要對風(fēng)機燒毀問題進行研究。
表1 改進前增配風(fēng)機故障次數(shù)統(tǒng)計
為找到增配風(fēng)機燒毀的根本原因,該文從電機工作環(huán)境、電機運行負載、缺相運行、電機結(jié)構(gòu)等方面進行深入分析。首先對環(huán)境溫度進行測試驗證,增配風(fēng)機房的環(huán)境溫度一般在21℃~26℃,均低于增配風(fēng)機電機的額定環(huán)境溫度40℃,環(huán)境濕度為58%~63%RH,符合要求。其次經(jīng)過逐一分析,法蘭與輸出軸密封性能極差,電機與葉輪存在串氣,導(dǎo)致廢氣流竄到電機內(nèi)部,使電機受潮,這是造成電機燒毀的根本原因。該研究針對電機與葉輪存在的串氣現(xiàn)象,對風(fēng)機與電機的聯(lián)接方式進行了改進,使電機免受受潮影響而燒毀。
電機與葉輪的聯(lián)接方式有兩種:盤式聯(lián)軸器聯(lián)接和傳動軸聯(lián)接,為了找到更合適的改進方法,該文從改造費用、改造耗時、難易程度三方面進行對比分析,見表2。
表2 聯(lián)接方式的對比
通過分析比較,采用傳動軸聯(lián)接較為經(jīng)濟,便于安裝,運行平穩(wěn)性較好,所以采取傳動軸聯(lián)接。
增配風(fēng)機內(nèi)流動介質(zhì)為各烘絲機、回潮機及加香加料機產(chǎn)生的各類工藝廢氣,該類廢氣不僅含有大量水分,還具有一定的腐蝕性。為保證電機支座及傳動軸滿足實際工況需要,小組成員綜合以上因素,提出45#鋼、40Gr不銹鋼及QT400-15球墨鑄鐵三種備選材質(zhì)。綜合考慮以上三種材料的耐腐蝕性、力學(xué)性能、可加工性以及經(jīng)濟性,40Gr不銹鋼的綜合力學(xué)性能好,最終選擇40Gr不銹鋼為電機支座及傳動軸的加工材料。
拆卸增配風(fēng)機,對電機支座及傳動軸加工過程中涉及的相關(guān)尺寸進行測量,實測內(nèi)容及參數(shù)見表3,然后根據(jù)測量尺寸進行加工制作。
表3 實測參數(shù)表
根據(jù)之前實測所獲得的相關(guān)尺寸參數(shù),運用SolidWorks對傳動軸及電機支座進行實體建模,如圖1、圖2所示。
圖1 傳動軸實體模型
圖2 電機支座實體模型
通過模擬裝配可知所設(shè)計的傳動軸滿足風(fēng)機與電機的裝配要求。在SolidWorks界面中,單擊“裝配體”工具欄中的“干涉檢查”按鈕,或者選擇“工具”/“干涉檢查”菜單命令,在“屬性管理器”中彈出“干涉檢查”屬性管理器,設(shè)置裝配體干涉檢查屬性。在“所選零部件”選項組中,系統(tǒng)默認選擇整個裝配體為檢查對象,在“選項”選項組中,選中“使用干涉零件透明”復(fù)選框,在“非干涉零部件”選項組中,選中“使用當前項”復(fù)選框,如圖3所示。結(jié)果表明,各部件裝配無干涉,相關(guān)設(shè)計尺寸滿足模擬裝配要求。
圖3 增配風(fēng)機干涉檢查
根據(jù)Solidworks相關(guān)設(shè)計尺寸,應(yīng)用AutoCAD繪制傳動軸及電機支座的二維加工圖紙。
4.4.1 傳動軸二維加工圖
根據(jù)現(xiàn)場測量尺寸,設(shè)計聯(lián)接軸的總長度為165mm,輸出端長度為76mm,軸兩端外徑分別為70mm和38mm,如圖4所示。
圖4 傳動軸二維加工圖
4.4.2 電機支座二維加工圖
根據(jù)實際測量數(shù)據(jù),設(shè)計電機支座的高度為120mm,上下底座直徑分別為350mm和300mm,上下底座上分別設(shè)計四個螺孔,用于螺栓與地面、電機的安裝固定,電機支座二維加工圖如圖5所示。
圖5 電機支座二維加工圖
根據(jù)加工圖紙制作傳動聯(lián)接軸及電機支座。傳動軸是旋轉(zhuǎn)體零件,其長度大于直徑,由同心軸的外圓柱面、圓錐面、內(nèi)孔和螺紋及相應(yīng)的端面組成,加工過程中須注意表面粗糙度、位置精度、幾何形狀精度和尺寸精度。根據(jù)實際加工尺寸,毛坯采用棒料,先車端面,然后鉆中心孔,再用頂尖支承候車削外圓,有利于安裝的牢固性,并能保證較好的同軸度。
進行現(xiàn)場安裝、調(diào)試,確保各部位聯(lián)接緊固、有效,電機接線正確。單機運行工況較好,無明顯異響及振動?,F(xiàn)場安裝好的裝置如圖6所示。
圖6 配風(fēng)機傳動軸安裝實物圖
該文連續(xù)五天對改進的增配風(fēng)機工作電流進行了測量和跟蹤,結(jié)果見表4。
表4 工作電流效果跟蹤統(tǒng)計
測量結(jié)果表明,增配風(fēng)機實際電流已降至工作電流以下,且電機異常振動情況已完全消除,干燥槽電機輸入電流降至額定電流以下,且電機表面溫度大幅下降,干燥槽電機過載次數(shù)為0次,干燥槽系統(tǒng)故障合計0次,實施效果明顯。
經(jīng)過6個月的驗證,故障次數(shù)統(tǒng)計阿金表5,9臺增配風(fēng)機的月平均故障次數(shù)為0.33次/月。
表5 5月—10月增配風(fēng)機故障次數(shù)統(tǒng)計
對發(fā)生故障的原因進行分析,結(jié)果見表6。
表6 5月—10月增配風(fēng)機故障情況調(diào)查(次)
通過分析,產(chǎn)生的故障要么是由風(fēng)機引起,要么是由信號引起,電機燒毀導(dǎo)致的故障情況已完全解決,采用傳動軸聯(lián)接的方式能夠有效防止水汽和雜質(zhì)進入電機內(nèi)部。
異味處理系統(tǒng)在卷煙制絲生產(chǎn)過程中具有重要作用,增配風(fēng)機在異味處理系統(tǒng)中提供傳輸動能,其工作性能的好壞會直接影響制絲整個生產(chǎn)線。該研究分析了增配風(fēng)機電機頻繁燒毀的根本原因,制定了解決方案,進行了對策實施。效果驗證表明,將風(fēng)機與葉輪的聯(lián)接方式改為傳動軸聯(lián)接,能夠有效解決“串氣”問題,防止水汽和雜質(zhì)進入電機內(nèi)部,可延長電機壽命,降低故障頻率,確保制絲線的平穩(wěn)、連續(xù)運行。該種聯(lián)接裝置具有一定的創(chuàng)新性,并獲得了國家專利局認可[6],在行業(yè)內(nèi)外都具有較好的推廣應(yīng)用價值。