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一種基于模糊自適應(yīng)PID的圓盤定量澆鑄控制方式

2022-02-22 08:51
世界有色金屬 2022年23期
關(guān)鍵詞:陽(yáng)極板圓盤模糊控制

袁 峰

(江西瑞林裝備有限公司,江西 南昌 330200)

在電解銅的冶煉過(guò)程中,通常需要將熔融狀態(tài)下的銅水經(jīng)過(guò)定量澆鑄工藝,從而澆鑄成具有特定重量規(guī)格的陽(yáng)極銅板,之后將這些銅板經(jīng)過(guò)電解后能夠得到高純度的銅。所以,陽(yáng)極板的好壞直接影響到到電解銅的質(zhì)量,因此,定量澆鑄工藝質(zhì)量的好壞對(duì)于出銅的質(zhì)量有著直接影響,是整個(gè)電解銅冶煉過(guò)程中的重要環(huán)節(jié)。

目前,在國(guó)際上比較先進(jìn)的圓盤定量澆鑄設(shè)備主要是芬蘭某公司研發(fā)生產(chǎn)的M28圓盤澆鑄機(jī),該設(shè)備技術(shù)成熟且運(yùn)行可靠,幾乎對(duì)整個(gè)圓盤澆鑄領(lǐng)域形成了壟斷的局勢(shì)。早期,國(guó)內(nèi)很多銅冶煉加工企業(yè)多半采用的手工澆鑄,手動(dòng)方式主要依靠傳統(tǒng)工人的澆注經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行控制,不僅生產(chǎn)效率低下,同時(shí)產(chǎn)品的生產(chǎn)精度也難以保障,極大的限制了企業(yè)的發(fā)展。而自動(dòng)生產(chǎn)方式的應(yīng)用有效的改善了傳統(tǒng)手動(dòng)模式的弊端,其主要依托PLC等元器件來(lái)實(shí)現(xiàn)反饋以達(dá)到自動(dòng)控制模式。近期,雖然國(guó)內(nèi)通過(guò)引進(jìn)吸收國(guó)外先進(jìn)設(shè)備,自主研發(fā)了一些自動(dòng)化程度稍高的圓盤澆鑄機(jī),但澆鑄的速度和精度都不高,究其原因主要由于澆注系統(tǒng)是一個(gè)非線性嚴(yán)重、時(shí)間滯后大、參數(shù)強(qiáng)耦合的復(fù)雜工藝系統(tǒng),因此,加強(qiáng)圓盤定量澆鑄設(shè)備的研究及其控制系統(tǒng)的研發(fā)迫在眉睫。

現(xiàn)階段,盡管大多數(shù)圓盤設(shè)備系統(tǒng)技術(shù)要求即調(diào)節(jié)時(shí)間與超調(diào)量已經(jīng)滿足,但由于其會(huì)產(chǎn)生自身系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)誤差,所以,在PID控制算法被使用后,澆注系統(tǒng)的技術(shù)要求即超調(diào)量與調(diào)節(jié)時(shí)間不能同時(shí)滿足,因此,傳統(tǒng)的PID控制通常不能取得良好的精確效果。現(xiàn)將具有智能性的模糊控制與具有可靠性的PID控制相互結(jié)合起來(lái),模糊PID控制類似人思考判斷方式,將人的傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)改寫為模糊控制住規(guī)則,再結(jié)合控制器接受的在線反饋加以整定,所以能有效的適用于當(dāng)前的澆注系統(tǒng)。

1 控制對(duì)象系統(tǒng)分析

藝流程簡(jiǎn)介:當(dāng)銅水從陽(yáng)極爐的出銅口經(jīng)溜槽流向中間包,而中間包則相當(dāng)于一個(gè)銅水存貯裝置,它能夠交替向兩側(cè)的澆鑄包傾注銅水,澆鑄包置于電子稱上,所以,統(tǒng)稱為定量澆鑄裝置,并對(duì)澆鑄的陽(yáng)極板重量加以控制;在整個(gè)澆鑄過(guò)程中,圓盤處于運(yùn)轉(zhuǎn)及停歇的交替變換之中,當(dāng)圓盤靜止時(shí),定量澆鑄裝置向鑄模傾注銅水,澆鑄之后,圓盤轉(zhuǎn)動(dòng)模位,澆鑄下一塊陽(yáng)極板;當(dāng)陽(yáng)極板經(jīng)過(guò)噴淋冷卻后,再由預(yù)頂起先松動(dòng)陽(yáng)極板,為平衡預(yù)頂起裝置對(duì)圓盤施加向上的作用力,通常需要在銅模上方對(duì)應(yīng)預(yù)頂起的位置,設(shè)置相應(yīng)的鎖模機(jī)構(gòu);經(jīng)過(guò)松動(dòng)的合格陽(yáng)極板由提取機(jī)取走,而不合格陽(yáng)極板則從廢陽(yáng)極吊取走;而經(jīng)過(guò)提取機(jī)取走的陽(yáng)極板則放入水槽中進(jìn)行冷卻處理,之后自動(dòng)排列成陽(yáng)極垛,最后由叉車運(yùn)走。

當(dāng)空的銅模轉(zhuǎn)至涂模位,由涂模系統(tǒng)對(duì)其噴涂BaS04混合物,以防陽(yáng)極板“粘?!?。通過(guò)不斷的重復(fù)上述過(guò)程,即可實(shí)現(xiàn)連續(xù)澆鑄。在整個(gè)澆鑄包的重量通過(guò)三個(gè)點(diǎn)作用于稱上,然后通過(guò)支撐連桿傳遞至傳感器,而且整個(gè)澆鑄系統(tǒng)是由液壓系統(tǒng)控制的。因此,在澆鑄銅水過(guò)程中,通過(guò)電液伺服閥來(lái)控制的澆鑄包的傾斜速度。澆鑄包頂起油缸的上升速度基本按照“先慢后快再慢”的程序,也就是在剛澆鑄時(shí),澆鑄傾斜速度較慢,這樣可以控制銅水飛濺;澆鑄過(guò)程中,銅水澆鑄速度較快,以縮短澆鑄時(shí)間;而在銅水澆鑄快結(jié)束時(shí),澆鑄包傾斜速度又減慢,進(jìn)而有效的控制陽(yáng)極板重量的精確度。通常,按此程序澆鑄出的陽(yáng)極板重量偏差控制在誤差范圍1%范圍內(nèi)。而且澆鑄包返回過(guò)程中,油缸除了由電液伺服閥控制外,還需要由1個(gè)電磁閥控制,進(jìn)而達(dá)到增快澆鑄包的返程速度的目的。

圖1 中間整體澆鑄包裝置示意圖

2 系統(tǒng)控制設(shè)計(jì)及其模型

根據(jù)定量澆鑄的控制系統(tǒng)的特點(diǎn)對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的硬件配置,所以,可以把整個(gè)控制系統(tǒng)分為:比例閥控制器、液壓動(dòng)作裝置、澆包裝置、稱重裝置、重量反饋傳感器、控制面板、CPU處理器等,采集、數(shù)據(jù)的濾波等,其所有的系統(tǒng)都是通過(guò)CPU處理器實(shí)現(xiàn)的,其組態(tài)結(jié)構(gòu)如下:

圖2 圓盤澆鑄控制硬件示意圖

其中自動(dòng)定量澆鑄裝置,主要由中間包、澆鑄包、稱重系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、可編程控制器等部分組成,澆鑄包中存儲(chǔ)一定量的銅水,通常為500kg至600kg。澆鑄過(guò)程是通過(guò)澆鑄油缸的升降實(shí)現(xiàn),每次澆鑄360kg至420kg,誤差要求±1%。同時(shí),油缸由比例閥控制,比例閥通過(guò)接收控制器輸出的-10v至10v的電壓信號(hào)實(shí)現(xiàn)油缸的升降。而稱重平臺(tái)時(shí)刻測(cè)量澆鑄包中剩余銅水的重量,從而間接得到澆鑄出去銅水的重量,其結(jié)構(gòu)圖框如圖4。

圖3 澆鑄裝置示意圖

圖4 澆鑄控制結(jié)構(gòu)方塊圖

圖5 比例閥控制器曲線程序塊

當(dāng)液壓站產(chǎn)生高壓液壓能后,那么液壓站系統(tǒng)就可以通過(guò)比例閥控制器調(diào)節(jié)液壓油量控制液壓油缸動(dòng)作,當(dāng)每次開(kāi)始澆鑄時(shí),那么比例閥控制器和液壓缸變化的趨勢(shì)是一個(gè)方向,因此,根據(jù)液壓系統(tǒng)的基本原理,可將比例閥控制器的輸出量和運(yùn)行的時(shí)間在可編程控制器中簡(jiǎn)化成一個(gè)程序模型。

控制器輸出電壓與油缸動(dòng)作速度成正比關(guān)系,即:

其中v為油缸動(dòng)作速度,u為控制器輸出電壓,k1為速度比例放大系數(shù)。

實(shí)際上澆鑄包是圍繞支撐點(diǎn)做圓弧運(yùn)動(dòng),這里為了分析方便,同時(shí)由于油缸運(yùn)動(dòng)范圍遠(yuǎn)小于澆鑄包運(yùn)動(dòng)圓弧半徑,可近似的將澆鑄包看成垂直上下運(yùn)動(dòng)。因此,傾轉(zhuǎn)架上升的高度d為:

澆鑄過(guò)程中,銅水的實(shí)際澆鑄截面積是動(dòng)態(tài)變化的,而且由流體運(yùn)動(dòng)學(xué)知識(shí)可知,銅水流動(dòng)的連續(xù)性方程為:

其中,為銅水密度,v為流動(dòng)速度,S為澆鑄截面積。因此可以得到:

其中l(wèi)為澆鑄口橫向長(zhǎng)度。

根據(jù)澆鑄設(shè)備的結(jié)構(gòu)及物理知識(shí),同時(shí)聯(lián)立式1、式2和式4可得銅水澆鑄的實(shí)時(shí)流量Q為:

其中,g為重力加速度,r為澆鑄支撐點(diǎn)到油缸支撐點(diǎn)的距離,即澆鑄包作圓弧運(yùn)動(dòng)的半徑。

因此,澆鑄銅水的重量為:

由式6可知,本公式的控制對(duì)象為類多次積分對(duì)象,因此,如果采用傳統(tǒng)的PID進(jìn)行控制,那么其控制速度顯然是非常緩慢的,而且其參數(shù)整定也非常困難。因此,考慮到設(shè)備結(jié)構(gòu)的特性,澆鑄設(shè)備均在稱重平臺(tái)上,運(yùn)動(dòng)過(guò)程中對(duì)稱重重量易形成干擾,同時(shí),隨著澆鑄時(shí)間的推移,澆鑄銅水的密度也會(huì)發(fā)生變化,因此,對(duì)于要求高精度控制來(lái)說(shuō),光用傳統(tǒng)的模糊控制也是無(wú)法實(shí)現(xiàn)的。所以,這里結(jié)合模糊控制的快速性及PID控制的精確度高的特點(diǎn),采用模糊PID控制思路,如圖6,用模糊控制輸出整定PID參數(shù),達(dá)到快速精確的控制效果。

圖6 模糊PID控制原理

3 基于模糊控制器系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

3.1 輸入輸出量的選取

根據(jù)系統(tǒng)對(duì)象特點(diǎn),選取澆鑄銅板重量的誤差e(即設(shè)定值與實(shí)際值之差)和重量誤差的變化率ec(即de/dt,)作為定量澆鑄模糊控制器的輸入,那么在輸出選取控制澆鑄流量油缸的伺服比例電磁閥模擬控制量u(-10~10V)。

3.2 輸入輸出量基本論域、模糊論域的確定及其模糊語(yǔ)言變量

由定量澆鑄系統(tǒng)的工藝要求,設(shè)定每塊極板的澆鑄目標(biāo)重量為398kg,且假設(shè)可能出現(xiàn)的誤差為1%。因此,在整個(gè)澆鑄過(guò)程中,其系統(tǒng)實(shí)時(shí)檢測(cè)到的澆鑄誤差范圍,即e的基本論域?yàn)閇-398,398],同時(shí),考慮到為了防止?jié)茶T開(kāi)始時(shí)的飛濺情況,澆鑄初期系統(tǒng)的銅液流量是一定的且相對(duì)較低。因此,實(shí)際上是以低流量澆鑄一段時(shí)間后才開(kāi)始進(jìn)行模糊控制狀態(tài)下的澆鑄,同時(shí),為了分析方便,可以假設(shè)澆鑄98kg銅液后開(kāi)始模糊PID控制,因此,實(shí)際澆鑄重量誤差e的基本確定為[-300,300],同時(shí)設(shè)定誤差變化率ec的基本范圍也為[-300,300]。輸出控制量u的基本論域顯然為[-10,10]。

模糊控制器只能夠接受模糊論域中的數(shù)據(jù),假設(shè)e和ec的模糊論域?yàn)閇-6,6],u的模糊論域?yàn)閇-7,7],其各自的模糊量化因子可由公式7得到:

其中:y為量化因子,x為基本論域中的值,n為模糊量化等級(jí)。

同時(shí)設(shè)E的模糊語(yǔ)言變量為:

T(E)={NB,NM,NS,NO,PO,PS,PM,PB}

Ec的模糊語(yǔ)言變量為:

T(Ec)={NB,NM,NS,O,PS,PM,PB}

U的模糊語(yǔ)言變量為:

T(U)={NB,NM,NS,O,PS,PM,PB}

3.3 語(yǔ)言變量隸屬函數(shù)的選取和賦值

根據(jù)控制對(duì)象特點(diǎn),其中E、Ec和U的隸屬度函數(shù)均選取的三角分布(如圖7所示),并且根據(jù)模糊論域與隸屬度函數(shù)可以得到E、Ec和U模糊語(yǔ)言的賦值。

圖7 三角形模糊隸屬度分布圖

3.4 控制規(guī)則及輸出控制值

根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)專家經(jīng)驗(yàn)值的總結(jié)與計(jì)算,得到若干條控制規(guī)則,將這些控制規(guī)則以語(yǔ)言的方式羅列即可得到定量澆鑄模糊控制規(guī)則表。將模糊控制規(guī)則表中每種情況,通過(guò)模糊數(shù)學(xué)的關(guān)系運(yùn)算,計(jì)算出每種情況下的模糊關(guān)系Ri(i=1、2、3、…、m,m為模糊控制規(guī)則條件語(yǔ)句數(shù)),總的模糊關(guān)系就是所有模糊子關(guān)系的或運(yùn)算,即:

由式8計(jì)算出模糊控制器的總模糊關(guān)系,然后利用推理合成規(guī)則計(jì)算

其中,Ei和Ecj為由模糊論域及隸屬函數(shù)確定的模糊語(yǔ)言的賦值,計(jì)算的結(jié)果可采用最大隸屬度法進(jìn)行模糊判決。最后就可以得到定量澆鑄模糊控制器輸出查詢表。

3.5 模糊控制算法的實(shí)現(xiàn)

根據(jù)得到模糊控制輸出查詢表的前提下,在實(shí)際控制過(guò)程中,需要在每個(gè)控制周期,通過(guò)稱重單元實(shí)時(shí)采集澆鑄板的重量,通過(guò)計(jì)算得到e和ec,然后乘上量化因子得到相應(yīng)的模糊量E和Ec,最后根據(jù)輸出模糊賦值得到相應(yīng)的輸出值U再乘上輸出控制量U相應(yīng)的比例因子,做去模糊處理,即可得到實(shí)際控制量的值。

4 效果與結(jié)論

如圖8為PID控制算法和模糊PID控制算法在MATLAB軟件下,對(duì)圓盤定量澆鑄對(duì)象模型的仿真效果。所以,從圖中不難發(fā)現(xiàn),采用PID控制時(shí),系統(tǒng)的技術(shù)要求即超調(diào)量與調(diào)節(jié)時(shí)間不能同時(shí)滿足,超調(diào)量大,達(dá)到穩(wěn)態(tài)所用的時(shí)間長(zhǎng);而采用模糊PID控制時(shí),模糊控制器由于其擬人的思考判斷方法,使控制系統(tǒng)提前而改善澆鑄重量的控制,模糊PID控制通過(guò)合適的模糊控制經(jīng)驗(yàn),與普通PID控制相關(guān)的結(jié)合起來(lái),實(shí)現(xiàn)超調(diào)很小并且達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)所需時(shí)間短,系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能好。在河南豫光金鉛股份公司銅車間的圓盤澆鑄機(jī)的現(xiàn)場(chǎng),定量澆鑄采用了模糊PID控制算法,其澆鑄精度控制在±2kg,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于1%,同時(shí),澆鑄時(shí)間每個(gè)循環(huán)控制在25s~30s。由此可見(jiàn),本文所介紹的模糊PID控制算法是符合圓盤定量澆鑄控制對(duì)象。

圖8 MATLAB仿真效果對(duì)比圖

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