連軍峰,王玉梅,田長磊,袁 鵬,王昊榮
(新疆昆玉鋼鐵有限公司)
新疆昆玉鋼鐵有限公司建設(shè)配置一套60 萬噸氧化球團生產(chǎn)線,采用鏈篦機-回轉(zhuǎn)窯-環(huán)冷機生產(chǎn)工藝。 造球是球團生產(chǎn)過程中最重要的工序之一,造球又對原料的條件要求較高,尤其原料的粒度及粒度組成就是一個特別重要的衡量指標,一般要求造球用混合料粒度-200 目的比例>80%;球團采用潤磨機對混合料再磨及二次混勻,以提高混合料整體細度,改善鐵精礦造球性能,并降低膨潤土消耗量。
昆玉鋼鐵球團根據(jù)公司含鐵資源供應(yīng)現(xiàn)狀,在停用潤磨機條件下,積極研究工藝調(diào)整、優(yōu)化配礦結(jié)構(gòu),分階段逐步提升粗粒度鐵精粉消耗比例,期間進行一系列工藝制度優(yōu)化,并加強生產(chǎn)工藝監(jiān)督管理,克服使用粗粒度鐵精粉對造球及后續(xù)熱工制度影響的種種困難,穩(wěn)定生產(chǎn)工況,在保證球團礦質(zhì)量指標符合高爐冶煉需求的條件下,盡可能提高粗粒度鐵精粉消耗比例,積極為公司含鐵資源的平衡消耗及采購創(chuàng)造條件。
根據(jù)昆玉鋼鐵含鐵資源供應(yīng)情況,球團配加粗粒度鐵精粉生產(chǎn)擬采用含鐵原料質(zhì)量指標為:
正常情況下,昆玉鋼鐵球團生產(chǎn)以優(yōu)質(zhì)鐵精粉1 為主,穩(wěn)定配加8%內(nèi)循環(huán)料組織生產(chǎn),隨著市場行情變化,優(yōu)質(zhì)鐵精粉資源1 供應(yīng)受到較大影響。昆玉鋼鐵順應(yīng)市場及生產(chǎn)需求,采購粗粒度鐵精粉平衡生產(chǎn)以彌補優(yōu)質(zhì)鐵精粉資源缺口。 昆玉鋼鐵球團根據(jù)公司含鐵資源供應(yīng),通過優(yōu)化配礦結(jié)構(gòu)、調(diào)整生產(chǎn)工藝控制,在停用潤磨機的條件下配加粗粒度鐵精粉生產(chǎn),并逐步提高粗粒度鐵精粉比例,期間加強生產(chǎn)工藝控制監(jiān)督管理,積極應(yīng)對生產(chǎn)工況各種變化并加以調(diào)整控制,分階段按照不同粗粒 度鐵精粉種類及配比組織生產(chǎn)。
表1 球團擬采用含鐵料質(zhì)量指標統(tǒng)計表 %
其中:第一階段增加鐵精粉2 配比15%、鐵精粉3 配比10%,調(diào)整穩(wěn)定造球工序及熱工制度;第二階段視造球運行情況,增加鐵精粉4 配比5%;第三階段考慮粗粒度鐵精粉對造球的影響,先調(diào)整降低鐵精粉3 配比至5%,提高鐵精粉4 配比至15%;第四階段先調(diào)整降低鐵精粉4 配比至5%,穩(wěn)定鐵精粉3配比5%,提高鐵精粉2 配比至35%,調(diào)整穩(wěn)定造球,研究匹配熱工制度控制參數(shù)調(diào)整,穩(wěn)定生產(chǎn);第五階段繼續(xù)降低優(yōu)質(zhì)鐵精粉1 消耗比例,停用鐵精粉2,提高鐵精粉3 配比至30%、鐵精粉4 配比至35%;第六階段研究停用優(yōu)質(zhì)鐵精粉1,調(diào)整鐵精粉2 配比為30%、鐵精粉3 配比為34.65%、鐵精粉4配比為25%,期間各階段根據(jù)造球穩(wěn)定情況調(diào)整匹配膨潤土配比,以控制生產(chǎn)的穩(wěn)定性。
表2 球團生產(chǎn)擬采取的配比表 %
表3 不同階段球團粗粒度鐵精粉配比及造球混合料粒度表 %
基準期采用優(yōu)質(zhì)鐵精粉1+內(nèi)循環(huán)料8%組織生產(chǎn),控制生球落下強度≥5 次/0.5m,鏈篦機布料厚度175±5mm,回轉(zhuǎn)窯焙燒溫度控制1150 ~1200℃,球團礦抗壓強度控制≥2100N。
基準期生產(chǎn)過程中造球生球落下強度平均9次,生產(chǎn)期間造球穩(wěn)定,生球表面無粉末黏結(jié),生返料平均10.08t/h,鏈篦機干返料平均78.52t/d,熱工系統(tǒng)內(nèi)粉子少,回轉(zhuǎn)窯焙燒氣氛控制較好,從窯頭觀察回轉(zhuǎn)窯內(nèi)透明,熱工制度穩(wěn)定、順行,球團礦抗壓強度平均2282N,質(zhì)量滿足高爐冶煉要求。
2.2.1 提升實踐總體思路
生產(chǎn)期間穩(wěn)定內(nèi)循環(huán)料配比為8%,根據(jù)不同種類粗粒度鐵精粉粒度指標,分別制定不同配比進行生產(chǎn),期間控制生球落下強度≥5 次/0. 5m,鏈篦機布料厚度175±5mm;考慮配加粗粒度鐵精粉后,造球穩(wěn)定性發(fā)生變化,生球質(zhì)量有所降低,生球表面黏結(jié)粉末,影響后續(xù)熱工系統(tǒng)內(nèi)粉塵量大,要求生產(chǎn)期間提高鏈篦機風箱支管及大煙道積灰在線清理頻次,以保證風系統(tǒng)暢通,控制回轉(zhuǎn)窯焙燒溫度≥1150℃,保證球團礦抗壓強度控制≥2100N。
2.2.2 生產(chǎn)實踐過程
第一階段:增加鐵精粉2 配比為15%、鐵精粉3配比10%,考慮造球混合料粒度指標(<200 目)降低,膨潤土配比較基準期適當0.1%。 生產(chǎn)期間造球落下強度平均8 次,造球過程基本穩(wěn)定,但配加粗粒度鐵精粉后,受粒度指標影響,球團混合料成球性能有所下降,生球表面黏附微量粉末,進入鏈篦機、回轉(zhuǎn)窯后熱工系統(tǒng)內(nèi)含少量粉塵,但適當提高回轉(zhuǎn)窯焙燒溫度后,整體工況恢復穩(wěn)定;回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈無增長,球團礦質(zhì)量無明顯變化,滿足高爐冶煉要求。
第二階段:通過第一階段生產(chǎn)實踐,增配鐵精粉4 配比為5%,考慮粗粒度鐵精粉整體比例提升后對生球質(zhì)量有所影響,為穩(wěn)定造球工序操作,再次提高膨潤土配比0.1%,期間生球落下強度平均8次,較基準期平均降低1 次,與第一階段持平。 粗粒度鐵精粉整體比例提升后,生球表面黏附的粉末量略有增加,熱工系統(tǒng)穩(wěn)定性較第一階段有變差趨勢,球團礦質(zhì)量較第一階段有所降低;且提高配加比例后,熱工系統(tǒng)粉塵量有所增加,焙燒過程中回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈增長略有增長,生產(chǎn)穩(wěn)定性可控。
第三階段:在穩(wěn)定鐵精粉2 配比15%的條件下,調(diào)整降低鐵精粉3 配比至5%、增加鐵精粉4 配比15%進行生產(chǎn),期間造球穩(wěn)定性繼續(xù)下降,生球質(zhì)量再次降低至落下強度平均7 次,較基準期降低2 次;生球粒度發(fā)生變化,球團礦10 ~16mm 的比例有所降低;生球表面黏結(jié)的粉末較多,熱工制度出現(xiàn)不同程度的波動,熱工系統(tǒng)粉塵量增加,回轉(zhuǎn)窯焙燒氣氛有所變差,窯內(nèi)透明度稍有變差,回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈增長速度略有增加,但結(jié)圈增長與脫落基本平衡,未對生產(chǎn)造成較大影響,連續(xù)生產(chǎn)3 個月內(nèi)熱工制度可控,球團礦質(zhì)量明顯降低,但可滿足高爐冶煉需求。
第四階段:穩(wěn)定鐵精粉3 配比5%不變,調(diào)整降低鐵精粉4 配比至5%,提高鐵精粉2 配比至35%,造球過程變化情況與第三階段基本一致,生球落下強度平均7 次,但球團礦粒度10 ~16mm 的比例繼續(xù)降低,生球黏附的粉末較多,進入熱工系統(tǒng)后粉子量增加,連續(xù)生產(chǎn)2 個半月后回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈增長逐步嚴重,對熱工制度的穩(wěn)定順行造成一定的影響,需停機處理回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈后再投入生產(chǎn),球團礦質(zhì)量雖繼續(xù)降低,但可滿足高爐冶煉要求。
第五階段:根據(jù)第四階段生產(chǎn)運行情況,第五階段調(diào)整增加鐵精粉3 配比至30%、鐵精粉4 配比至35%,停用鐵精粉2,膨潤土配比提高至2.2%,配比變化后球團混合料綜合粒度降低較多,造球穩(wěn)定性明顯變差,生球落下強度平均降低至6 次,生球表面粉末較多,生返料由基準期10. 08t/h 升高至13.26t/h;同時鏈篦機干返料量增長明顯至95.66t/d,較基準期78.52t/d 增加17.14t/d,靜電除塵灰量由基準期12. 07kg/t 增加至14. 93kg/t。 回轉(zhuǎn)窯內(nèi)焙燒氣氛渾濁,結(jié)圈增長速度較快,連續(xù)生產(chǎn)2 個月后回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈嚴重,影響熱工制度穩(wěn)定、平衡;此階段球團礦質(zhì)量再次明顯下滑,基本達到內(nèi)部控制標準下限。
第六階段:經(jīng)過前五個階段的生產(chǎn)實踐,此階段停用優(yōu)質(zhì)鐵精粉1,調(diào)整鐵精粉2 配比為30%、鐵精粉3 配比為34.65%、鐵精粉4 配比為25%,即采用全粗粒度鐵精粉組織生產(chǎn),膨潤土配比提高至2.35%,造球混合料的綜合粒度<200 目為62.32%,造球過程穩(wěn)定性差,盤內(nèi)成球率明顯降低,生球落下強度降低至5 次,達到工藝控制標準下限,生返料再次上升至14. 72t/h, 鏈篦機干返料上升至112.08t/d,靜電除塵灰量增加至16.58kg/t,球團礦質(zhì)量降低幅度較大,抗壓強度平均達到2022N,低于內(nèi)部控制標準2100N,且球團礦粒度指標10 ~16mm的比例降低至85.95%,較高基準期降低6.56 個百分點。 期間回轉(zhuǎn)窯焙燒溫度平均控制1195℃,但窯內(nèi)焙燒氣氛差、渾濁,回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈增長迅速,生產(chǎn)工況惡化,無法保證球團生產(chǎn)的連續(xù)性。
表4 生產(chǎn)期相關(guān)工藝參數(shù)控制統(tǒng)計表
2.2.3 生產(chǎn)期球團指標變化
對比基準期,球團在未投用潤磨機的條件下,配加消耗粗粒度鐵精粉后,造球生球質(zhì)量、球團礦質(zhì)量逐步降低。 全部配加粗粒度鐵精粉后,膨潤土消耗升高5.56kg/t,球團礦抗壓強度降低約260N,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)降低1.87 個百分點;同時球團返料、灰量增加幅度較大,其中生返料量較基準期增加4.64t/h、干返料量增加33. 56t/d、 靜電除塵灰量增加4.51kg/t。
表5 生產(chǎn)實踐期球團部分指標變化情況統(tǒng)計表
表6 生產(chǎn)實踐期球團礦物理性能指標
配加粗粒度鐵精粉后,受混合料粒度組成變化影響,隨著粗粒度鐵精粉比例的不斷提升,造球生球落下強度逐步降低,適當增加膨潤土消耗量后可達到控制要求,但生球表面黏附粉末,且黏附的粉末量隨配加比例的提升而增加,一定程度上影響熱工制度穩(wěn)定順行。
球團在停用潤磨機狀態(tài)下,配加粗粒度鐵精粉比例≤30%時,通過工藝制度優(yōu)化等可保證長生產(chǎn)周期內(nèi)(≥3 個月)熱工制度穩(wěn)定,最多不宜超過45%,但需要定期處理回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈,以保證后期生產(chǎn)順行。