何文建 胡濱平 金陵石化有限公司烷基苯廠 南京 210046
某含硫瓦斯氣及克勞斯尾氣脫硫裝置利用醇胺法脫硫,將加氫精制來的含硫瓦斯氣進行凈化,分離出凈化瓦斯和硫化氫。硫化氫送至硫磺回收單元,經(jīng)克勞斯+RAR工藝進行制硫。凈化瓦斯至PSA單元分離出高純氫和解析氣。裝置尾氣吸收塔C-902和瓦斯脫硫塔C-701塔底富溶劑匯合后送至溶液再生塔C-702解吸硫化氫,C-702塔底貧液循環(huán)回吸收塔使用,具體流程見圖1。
圖1 吸收解吸裝置流程簡圖
裝置運行時C-902操作彈性較小,裝置酸性氣波動時,易造成焚燒爐F-902煙氣二氧化硫超標(biāo)。在夏季高溫天氣,F(xiàn)-902煙氣二氧化硫濃度約為80mg/m3,部分時間段二氧化硫排放濃度為90mg/m3,接近二氧化硫國家規(guī)定的排放上限(<100mg/m3),遇酸性氣波動,二氧化硫瞬時值易超標(biāo)。為保證二氧化硫排放合格,需要多次將C-902塔頂過程氣切進堿洗系統(tǒng),不僅增加堿液消耗,同時也增加了班組的操作強度。
該裝置使用的脫硫溶液為N-甲基二乙醇胺(MDEA),分子式為CH3-N(CH2CH2OH)2,其主要吸收反應(yīng)如下:
2R2R’N+H2S → (R2R’NH)2S
(R2R’NH)2S+H2S →2R2R’NHHS
貧液質(zhì)量對硫化氫吸收效果起著至關(guān)重要作用[1],對貧液濃度和硫化氫含量進行跟蹤,具體見表1。
由表1可以看出,裝置貧液質(zhì)量處于較好水平,不是影響F-902煙氣濃度較高的原因。
表1 貧溶劑數(shù)據(jù)
該裝置再生塔C-702底貧溶劑經(jīng)一系列冷卻后至溶劑緩沖罐V-703,然后用貧液泵P-701送至C-902和C-701使用,具體流程見圖2。
圖2 溶劑系統(tǒng)流程圖
C-701進料氣相為含硫瓦斯氣,操作壓力為0.7MPa(G),操作溫度為45~50℃。進入C-701的含硫化氫瓦斯組分具體見表2。
從表2可以看出,C-701進料中有一定組分的輕烴類,而其中一部分輕烴類的液化溫度較高,且根據(jù)氣液平衡,烴類在氣相和液相中的分配是隨著系統(tǒng)溫度變化的。
表2 C-701氣相進料數(shù)據(jù)
從圖2流程可以看出,C-701進料貧液溫度是影響C-701底富液烴類含量的重要因素。該裝置沒有富液閃蒸罐,烴類溶解在富液內(nèi),進入C-702再生后,隨酸性氣進入熱反應(yīng)爐F-901。在C-701中
貧液進料溫度越低,則氣體出口溫度越低,對烴類的吸收和冷凝有利,從而導(dǎo)致塔底富液中烴含量增大。反之提高C-701進液溫度,則可以降低酸性氣帶烴量。
該裝置硫回收單元是采取部分燃燒的克勞斯硫回收工藝,使酸性氣中1/3的硫化氫燃燒生成二氧化硫,2/3硫化氫與二氧化硫在燃燒爐內(nèi)進行熱力反應(yīng)生成硫磺,余下的過程氣通過克勞斯催化反應(yīng)生成硫磺[2]。
主要反應(yīng)如下:
(1)
(2)
(3)
在反應(yīng)爐內(nèi),由于原料中烴類(以CH4為例)的存在,還發(fā)生以下副反應(yīng):
(4)
(5)
(6)
酸性氣帶烴量增加將導(dǎo)致副反應(yīng)增加。副反應(yīng)(4)導(dǎo)致需氧量增大,因此進風(fēng)量增加,風(fēng)氣比增大。副反應(yīng)(5)、(6)生成的有機硫轉(zhuǎn)化困難,會夾帶在過程氣中,進入C-902,隨后進入F-902,造成其尾氣硫含量上升,進而導(dǎo)致煙氣二氧化硫升高。
C-902進料氣相為制硫尾氣,操作壓力為2~4kPa(G),操作溫度為35~40℃。
氣相進料組分見表3。
表3 C-902氣相進料數(shù)據(jù)
從表3可以看出,進入C-902氣相物料中不含烴類,貧液溫度變化不會影響烴類溶解,同時C-902壓力較低,對貧液溫度要求更高,降低貧液溫度更有利于促進吸收。
綜上所述,貧液溫度較低會造成解吸出的酸性氣帶烴量增加,引起制硫尾氣有機硫上升,最終導(dǎo)致焚燒爐煙氣二氧化硫濃度上升。而提高溫度可以減少酸性氣帶烴,但是影響C-902吸收效果,造成塔頂氣相出料硫化氫含量上升,導(dǎo)致F-902煙氣二氧化硫濃度上升。所以C-902和C-701溶液流程存在不合理現(xiàn)象。
對C-902出口氣相有機硫含量和硫化氫進行檢測,具體數(shù)據(jù)見表4。
表4 C-902出口氣相總硫數(shù)據(jù)
從表4可以看出,C-902出口氣相有機硫含量和硫化氫含量比較高,是造成F-902煙氣二氧化硫濃度上升的因素之一。
該裝置初始設(shè)計為2600t/a(硫磺產(chǎn)量),煙氣排放濃度小于800mg/m3。后經(jīng)改造后為5400t/a,C-902未進行改動,煙氣排放濃度也能滿足小于800mg/m3的要求。
2017年焚燒爐F-902排放濃度改為小于100mg/m3,為了達標(biāo)排放,在線更換了新型高效溶劑,增加C-902貧液使用量(從10t/h提高到15t/h),煙氣排放濃度達到了小于100mg/m3的要求。但是存在文章開始提到的問題,就是C-902操作彈性小,排放濃度距離指標(biāo)100mg/m3較近,同時由于貧液量增加,造成C-702蒸汽用量增加(6t/h提高到7.6t/h),具體設(shè)計數(shù)據(jù)見表5。
表5 裝置運行數(shù)據(jù)
綜上所述,說明C-902富余量已經(jīng)不大,吸收效果遇到瓶頸。
經(jīng)過以上分析可以看出,溶劑系統(tǒng)流程的不合理,導(dǎo)致C-902氣相出口中有機硫較高以及C-902操作彈性小,是造成F-902煙氣二氧化硫濃度較高的主要原因。
2019年利用檢修機會對C-902系統(tǒng)進行改造。從塔上部封頭焊縫處切割,使筒體高度增加4.8m,填料高度增加3.65m。從而增加過程氣在塔內(nèi)停留時間,提高氣液接觸面積,增加對硫化氫的吸收效果。在改造前請設(shè)計院對塔壓降增加情況進行了水力學(xué)計算,具體見表6。
表6 C-902增加填料水力學(xué)計算數(shù)據(jù)
從表6可以看出,C-902改造后壓降上升約為0.5kPa,增加并不大,處于可以接受范圍。
改造示意圖和現(xiàn)場圖見圖3、圖4。
圖3 C-902改造示意圖圖
圖4 C-902改造現(xiàn)場示意圖
對溶液系統(tǒng)運行流程進行優(yōu)化,將C-902與C-701進塔溶液進行分類,C-902進塔溶液單獨增加冷卻器,單獨降溫。這樣可以保證調(diào)節(jié)溶液溫度時,互相不受影響,提高了溶液系統(tǒng)的合理性。改造后流程見圖5。
圖5 溶劑系統(tǒng)改造后流程圖
項目實施后具體運行數(shù)據(jù)見表7、表8。
表7 C-701運行參數(shù)
表8 C-902運行參數(shù)
表7數(shù)據(jù)說明,貧液溫度有所上升后,對吸收硫化氫效果影響不大。
表8數(shù)據(jù)說明,制硫尾氣有機硫含量和硫化氫含量有明顯降低,C-902壓降上升處于可控范圍內(nèi)。
由于C-701貧液進料溫度從40℃提高到50℃,C-902溶液使用量從15t/h降低到9t/h,C-702熱負荷大幅降低,塔底蒸汽用量大幅降低,從7.6t/h降低到了5.6t/h,具體數(shù)據(jù)見表9、表10。
表9 C-702系統(tǒng)運行參數(shù)
表10 全裝置運行數(shù)據(jù)
通過對比改造前后數(shù)據(jù)可以看出,改造后F-901風(fēng)氣比從1.8降低到1.7,說明酸性氣帶烴量的確降低了。F-902煙氣二氧化硫濃度保持較低的排放值,遠低于國家小于100mg/m3的排放標(biāo)準(zhǔn)。C-702塔底蒸汽用量降低了2t/h,有效地降低了裝置蒸汽的消耗。
后續(xù)對煙氣排放數(shù)據(jù)進行了跟蹤,具體數(shù)據(jù)見表11。
表11 裝置煙氣排放數(shù)據(jù)
由上可以看出,項目實施后,F(xiàn)-902煙氣二氧化硫排放值從之前的80~90mg/m3降低到了40~60mg/m3,并且比較穩(wěn)定;C-702蒸汽用量從之前的7~8t/h降至5~6t/h,酸性氣帶烴量有所降低,說明改造是成功的。目前,由于二氧化硫排放濃度較低,即便酸性氣波動,也不需要將C-902頂過程氣切進堿洗系統(tǒng),極大地降低了操作強度和減少了堿液的消耗。
(1)由于硫回收單元尾氣吸收塔和瓦斯脫硫塔操作條件不一致,貧液使用必須各自考慮,合理確定工藝參數(shù),進行流程優(yōu)化,才能發(fā)揮各自作用。
(2)適當(dāng)提高瓦斯脫硫塔進塔溶液溫度,可以降低凈化瓦斯氣中烴類含量。
(3)適當(dāng)加高尾氣吸收塔填料,可以大幅度提高硫化氫吸收率,壓降上升處于可控范圍。
(4)該項目的改造經(jīng)驗可供同類裝置借鑒。