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莒山煤礦動(dòng)壓影響下大巷底鼓控制技術(shù)應(yīng)用

2022-03-07 05:38
江西煤炭科技 2022年1期
關(guān)鍵詞:大巷型鋼底板

焦 彪

(蘭花集團(tuán)莒山煤礦有限公司,山西 澤州 048200)

1 工程概況

蘭花集團(tuán)莒山煤礦有限公司井田位于山西省澤州縣巴公鎮(zhèn)三家村附近,行政區(qū)劃隸屬澤州縣巴公鎮(zhèn)管轄。目前礦井正在進(jìn)行9#煤層的采掘工作,9#煤層呈黑色塊狀特征,平均厚度1.14 m,一采區(qū)地面相對(duì)位置為農(nóng)田,地勢(shì)呈東高西低,無地表水體存在。莒山煤礦9#煤層開拓巷道布置在太原組煤層,除膠帶大巷沿煤層頂板掘進(jìn),其余大巷沿煤層底板掘進(jìn),大巷直接頂多為砂質(zhì)泥巖、泥巖,厚2.6~4.6 m; 砂泥巖上層為細(xì)砂巖,厚2.7~3.5 m,灰色,薄層狀,石英為主,含呈星狀白云母,泥質(zhì)膠結(jié),具砂質(zhì)結(jié)構(gòu),緩波狀層理發(fā)育,偶見裂隙;直接底為泥巖,厚4.1~4.7 m。泥巖為灰黑色,致密,性脆,中部夾薄層細(xì)粒砂巖。9#煤層一采區(qū)大巷位置詳情如圖1所示。在兩側(cè)回采工作面回采期間,對(duì)應(yīng)區(qū)段內(nèi)的大巷圍巖均出現(xiàn)不同程度的破壞,尤其是巷道底鼓最為嚴(yán)重,影響巷道的正常使用和礦井安全生產(chǎn)。為保證礦井的安全高效生產(chǎn),以9#煤層進(jìn)風(fēng)大巷為例,展開其加固支護(hù)技術(shù)的研究。

圖1 9#煤一采區(qū)大巷位置詳情

2 進(jìn)風(fēng)大巷圍巖控制技術(shù)

莒山煤礦9#煤層進(jìn)風(fēng)大巷為直墻半圓拱形斷面,掘進(jìn)期間采用錨網(wǎng)噴聯(lián)合支護(hù)方式;頂板錨桿長(zhǎng)度2.4 m,直徑22 mm,每排8 根錨桿,間距0.8 m,排距為0.8 m,采用4 840 mm 托梁配合冷拔絲網(wǎng)聯(lián)合支護(hù); 頂板錨索直徑21.8 mm、 長(zhǎng)度6.3 m,“三0 三”布置,巷道中線處布置一根,距中心線1.6 m 各布置一根,排距1.6 m;兩幫錨桿規(guī)格與頂板相同,每排布置3 根,間排距0.8 m;巷道表面噴射厚度不小于150 mm 的C15 細(xì)石混凝土。對(duì)應(yīng)位置工作面回采后,大巷頂板錨桿多處失效,底板多處底鼓破壞,最大底鼓量達(dá)到600~800 mm,原有支護(hù)方案無法有效控制巷道圍巖破壞及底板底鼓。

為解決進(jìn)風(fēng)大巷圍巖變形及底板底鼓嚴(yán)重的問題,工程技術(shù)人員經(jīng)查閱相關(guān)的研究成果[1-2],結(jié)合莒山煤礦9#煤層進(jìn)風(fēng)大巷具體的開采技術(shù)條件,設(shè)計(jì)大巷圍巖、底板控制方案:①方案一:錨網(wǎng)噴+ 錨注支護(hù),9#煤層進(jìn)風(fēng)大巷沿煤層頂板掘進(jìn),底板多為整體強(qiáng)度較低的泥巖,在對(duì)應(yīng)位置工作面采動(dòng)影響下,底板巖層內(nèi)裂隙逐漸發(fā)育,導(dǎo)致底板整體性降低,引發(fā)底板底鼓變形,因此設(shè)計(jì)采用中空錨桿對(duì)破碎的底板進(jìn)行注漿加固。錨桿規(guī)格為Φ28 mm×L2 500 mm,底板每排布置5 根,沿巷道中線對(duì)稱布置,間排距800 mm×1 600 mm,漿液采用普通硅酸鹽水泥漿。②方案二:錨網(wǎng)噴+卸壓槽+錨注支護(hù);莒山煤礦9#煤層埋深較大,底板巖層內(nèi)應(yīng)力集中程度高是導(dǎo)致底鼓嚴(yán)重的一個(gè)重要因素,因此可通過在底板中部開挖一定尺寸的卸壓槽,使巷道底板應(yīng)力向深部轉(zhuǎn)移,達(dá)到減小底板底鼓的效果。卸壓槽布置在底板中部,寬度為0.6 m,深度2.0 m,兩側(cè)底板采用中空錨桿進(jìn)行注漿。③方案三:錨網(wǎng)噴+U 型鋼反底拱+ 錨注支護(hù):9#煤層進(jìn)風(fēng)大巷底板巖層巖性較差,且軟弱巖層厚度較大,因此可采用U 型鋼反底拱支護(hù)提供更高的支護(hù)強(qiáng)度,減小底板破碎巖體向巷道自由空間擠壓破壞,達(dá)到控制底板底鼓的效果。反底拱采用U29 型鋼,反底拱上方填充體采用C20 細(xì)石混凝土,下方注漿參數(shù)與方法二相同。④方案四:底板無支護(hù)措施,頂板和兩幫支護(hù)采用錨網(wǎng)噴,與原支護(hù)方案相同。

3 進(jìn)風(fēng)大巷底板控制技術(shù)模擬研究

為更加合理地確定莒山煤礦9#煤層進(jìn)風(fēng)大巷的支護(hù)方案,以FLAC3D數(shù)值軟件進(jìn)行不同支護(hù)方案條件下模擬分析[3-4],選取具有代表性的20 m進(jìn)風(fēng)大巷建立模型。模型y 軸方向長(zhǎng)度20 m,大巷軸線與y 軸平行,工作面沿y 軸方向布置,由右向左推進(jìn),z 軸方向模型高度35 m; 進(jìn)風(fēng)大巷寬4.8 m,直墻高1.8 m,半圓拱直徑4.6 m,巷道埋深450 m; 模型上方設(shè)置垂直向下11.25 MPa 的均布載荷;進(jìn)風(fēng)大巷表面錨噴支護(hù)采用實(shí)體單元,厚度150 mm,方案一中采用水泥漿,方案二中,底板卸壓槽寬度0.6 m、深度2.0 m,方案三種U 型鋼反底拱澆筑厚度為500 mm,進(jìn)風(fēng)大巷各支護(hù)方案模型如圖2所示。

圖2 各支護(hù)方案模型

截取模型y 軸方向中部位置,得到大巷圍巖塑性破壞特征如圖3所示,可以看出,在不同支護(hù)方案條件下,方案一~方案四,幫部破壞深度分別為3.5 m、3.5 m、2.5 m、4.0 m,底板巖層塑性破壞深度分別為2.4 m、3.3 m、0.8 m、3.0 m,頂板塑性破壞深度分別為2.0 m、2.0 m、1.4 m、2.0 m;頂板巖層破壞深度和范圍的變化很小,底板和兩幫圍巖的塑性破壞深度和范圍存在明顯的差異,支護(hù)方案三條件下,大巷底板、兩幫及頂板的塑性破壞深度和范圍均最小,且底板的底鼓變形量也明顯小于其余支護(hù)方案; 因此確定9#煤層進(jìn)風(fēng)大巷采用錨網(wǎng)噴+U 型鋼反底拱+ 錨注支護(hù)返修方案。

圖3 數(shù)值模擬分析成果

4 進(jìn)風(fēng)大巷返修支護(hù)

為確保莒山煤礦9#煤層進(jìn)風(fēng)大巷返修施工期間的安全,減小返修施工對(duì)于圍巖的破壞,在擴(kuò)修前對(duì)巷道頂板及兩幫進(jìn)行注漿。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況及數(shù)值模擬研究結(jié)果可以看出,大巷頂板破碎冒落較嚴(yán)重,因此選擇充填效果較好的高水速凝注漿材料作為注漿材料;由于圍巖裂隙發(fā)育較深,為便于漿液滲入較深的圍巖裂隙內(nèi),設(shè)計(jì)注漿壓力為2.5 MPa,漿液水灰比為1.5:1,注漿孔深度為4.0 m,孔徑為42 mm,頂板每排兩個(gè)注漿孔,間排距2.0 m;注漿方式采用順序注漿,每幫布置兩個(gè)注漿孔,孔深和直徑與頂板布孔相同,間排距0.8 m×1.6 m,頂板及幫補(bǔ)注漿孔布置斷面如圖4(a)、(b)所示,采用電動(dòng)雙液注漿泵,專用封孔器封孔。

莒山煤礦9#煤層進(jìn)風(fēng)大巷采用錨網(wǎng)噴+U 型鋼反底拱+ 錨注支護(hù)返修方案。頂板錨桿選用Φ21 mm×2 400 mm 高強(qiáng)度左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,每排8 根,間排距800 mm,每根錨桿均采用K2350、Z2359 樹脂藥卷錨固劑一支,安裝時(shí)外露長(zhǎng)度不小于50 mm,預(yù)緊力大于40 kN;錨索選用Φ17.8 mm×6 300 mm 鋼絞線,采用“212”布置方式,每排兩根時(shí)間距3.2 m,排距0.8 m,每根錨索采用1 根K2350、2 根Z2350 樹脂藥卷進(jìn)行錨固,頂板采用12 號(hào)菱形金屬網(wǎng);幫部每排3 根錨桿,規(guī)格與頂板相同,間排距800 mm。頂板和兩幫噴射混凝土厚度150 mm,混凝土標(biāo)號(hào)C20;底板采用“U 型鋼反底拱+ 注漿錨桿”支護(hù)方式,大巷臥底后安裝U29 型鋼,型鋼弧長(zhǎng)5.2 m,高度0.8 m,水平長(zhǎng)度5.0 m;U 型鋼中預(yù)留5 個(gè)注漿錨桿安裝孔,孔間距0.8 m,排距同型鋼1.0 m;注漿錨桿采用型號(hào)GY28 的中空注漿錨桿,漿液采用普通硅酸鹽水泥配置,型鋼上方充填體采用C20 細(xì)石混凝土,進(jìn)風(fēng)大巷最終支護(hù)斷面如圖4(c)所示。

圖4 進(jìn)風(fēng)大巷支護(hù)

5 進(jìn)風(fēng)大巷返修支護(hù)效果分析

莒山煤礦9#煤層輔運(yùn)大巷采用上述支護(hù)方案返修后,每間隔50 m 布置測(cè)點(diǎn)監(jiān)測(cè)頂?shù)装逑鄬?duì)移近量,整理得到進(jìn)風(fēng)大巷頂?shù)装逑鄬?duì)移近量變化曲線如圖5所示。由圖5可知,成巷早期,大巷圍巖變形速率較大,監(jiān)測(cè)至45 天左右,大巷頂?shù)装逑鄬?duì)移近量基本不再增大,圍巖過渡至穩(wěn)定狀態(tài);測(cè)站三頂?shù)装遄罱K相對(duì)移近量為198 mm,為4 個(gè)測(cè)站中的最大值,測(cè)站二頂?shù)装遄罱K相對(duì)移近量為162 mm,為4 個(gè)測(cè)站的最小值,大巷頂?shù)装逑鄬?duì)移近量保持在162~198 mm 之間,處于合理可控范圍內(nèi)。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況可認(rèn)定:“錨網(wǎng)噴+U 型鋼反底拱+ 錨注支護(hù)” 聯(lián)合支護(hù)措施有效控制了進(jìn)風(fēng)大巷的底鼓變形,能夠保證大巷圍巖的長(zhǎng)期穩(wěn)定。

圖5 進(jìn)風(fēng)大巷表面位移曲線

6 結(jié)語

莒山煤礦9#煤層一采區(qū)多條大巷在服務(wù)期間出現(xiàn)嚴(yán)重的底板底鼓、支護(hù)結(jié)構(gòu)失效等問題。以9#煤層進(jìn)風(fēng)大巷為例,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況及相關(guān)研究成果,提出“錨網(wǎng)噴+ 錨注支護(hù)”、“錨網(wǎng)噴+ 卸壓槽+錨注支護(hù)”、“錨網(wǎng)噴+U 型鋼反底拱+ 錨注支護(hù)”聯(lián)合支護(hù)方案,通過數(shù)值模擬研究確定最佳返修支護(hù)方案為“錨網(wǎng)噴+U 型鋼反底拱+ 錨注支護(hù)”聯(lián)合支護(hù)。設(shè)計(jì)具體的返修支護(hù)方案,返修后監(jiān)測(cè)進(jìn)風(fēng)大巷頂?shù)装逑鄬?duì)移近量,進(jìn)風(fēng)大巷頂?shù)装遄罱K相對(duì)移近量保持在162~198 mm 之間,返修支護(hù)效果良好,莒山煤礦9#煤層其余大巷返修及掘進(jìn)可借鑒此方案。

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