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煤泥水處理系統(tǒng)改造及應(yīng)用研究

2022-03-07 05:39:24駱宏亮
江西煤炭科技 2022年1期
關(guān)鍵詞:入料壓濾機精煤

駱宏亮

(晉能控股煤業(yè)集團大地選煤公司永定莊選煤廠,山西 大同 037003)

永定莊選煤廠位于大同市的西南方,距離大同市約23.5 km,處于大同煤田向斜中段的東南側(cè),該廠入選原煤年設(shè)計能力為2.10 Mt,日生產(chǎn)能力為6 400 t,小時處理能力為400 t,屬模塊化動力煤選煤廠。目前,煤泥水處理是采用重介旋流器及螺旋分選機進行聯(lián)合分選,其中,采用重介旋流器分選50~1.5 mm 兩產(chǎn)品,采用螺旋分選機分選1.5~0.15 mm 產(chǎn)品,采用板框壓濾機脫水回收小于0.15 mm 產(chǎn)品。

1 煤泥水處理系統(tǒng)現(xiàn)狀

目前,采煤設(shè)備的自動化程度越來越高,原煤中矸石含量也在不斷增加,在洗煤過程中,會出現(xiàn)大量難以沉降的高泥煤泥水[1],永定莊煤礦的煤泥水處理系統(tǒng)存在以下問題:

浮選效果差。在洗煤過程中,浮選的藥劑發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的速度比較慢,且裝藥的裝置設(shè)計不合理,直接影響浮選的效果和煤泥處理效果。

煤泥水濃度高。在對原煤進行分選時,先進行預(yù)先篩分,整體的篩分效果較差,沉降的作業(yè)面較小,且在煤泥水分級、濃縮、脫水和浮選等過程中,沒有合理選擇相應(yīng)設(shè)備,在設(shè)備實際運行過程中,使用的KM250/1600 快速高效隔膜壓濾機的液壓管路經(jīng)常發(fā)生故障,降低了壓濾機的單位處理能力,從而使煤泥水的濃度升高,影響煤泥脫水系統(tǒng)的運行。

濃縮入料跑粗。在處理煤泥水時,不恰當(dāng)?shù)奶幚矸绞綍龃鬂饪s機的溢流水濃度,為了達到系統(tǒng)循環(huán)使用的標準,通過高濃度煤泥水超額排放或是添加清水等方式來維持,這樣會造成濃縮入料跑粗,粗煤泥經(jīng)回收后直接進入濃縮機中,加重煤泥水處理系統(tǒng)的負荷,造成了環(huán)境污染和破壞[2]。

2 煤泥水處理系統(tǒng)改造實施

永定莊選煤廠入選的煤泥浮選難度較大,其中,原煤的灰分為35%~45%,浮選的抽出率為25%,當(dāng)煤層的煤質(zhì)較好時,浮選煤泥產(chǎn)率為12%~15%,浮選精煤產(chǎn)率為3%~3.75%,同時旋流器溢流約1%的矸石,最終待處理的浮選尾煤約9%~12%。當(dāng)煤層出現(xiàn)薄煤帶、斷層等地質(zhì)破壞時,浮選煤泥產(chǎn)率就會快速增加[3],從12%~15%增加到17%~20%,再抽出3%的精煤后,要壓濾回收的浮選尾煤增加到14%~17%,改造前的煤泥水處理系統(tǒng)工藝流程如圖1所示。

圖1 改造前煤泥水處理系統(tǒng)

2.1 改造方案

(1)增加一個尾煤回收系統(tǒng),使用到的主要設(shè)備有攪拌桶、自動壓濾機、壓濾機入料泵以及刮板輸送機等,實現(xiàn)對細煤泥的雙系統(tǒng)回收[4]。

(2)通過分級旋流器組將精煤和中煤泥池來料集合在底流管道中,一起流入振動弧形篩,振動弧形篩中的篩下水與立式振動離心機中的離心液結(jié)合,脫水后得到粗煤泥,與中煤一起通過管道流到浮選原礦池。

(3)通過水力分級設(shè)備對精煤篩下水進行分級處理,用煤泥篩回收底流,精煤篩下水返回水力分級設(shè)備,為了防止?jié)饪s入料跑粗,減小煤泥篩與旋流篩篩板之間的間隙,從0.5 mm 減小為0.4 mm。

(4)為了降低煤泥篩的灰分含量,增加兩臺水介質(zhì)旋流器,用高頻篩回收底流后進入混煤系統(tǒng)中,在振動離心機中進行脫水處理后,可以直接得到精煤產(chǎn)品。

(5)對浮選機的加藥裝置進行改造,采用新型安全環(huán)保捕收劑,切斷原起泡劑和捕收劑的中間管道部分,在機體框架上加裝一個直管加藥漏斗,與浮選機攪拌裝置的進氣口連通,在加藥漏斗上采用專用藥劑量杯進行采樣,按時按量進行藥劑添加。

(6)為了增加浮選的通過量,在原有的過濾機基礎(chǔ)上,對過濾系統(tǒng)進行改造,增加一臺過濾機,便于進行浮選作業(yè),降低精煤的水分。

改造后的煤泥水處理系統(tǒng)如圖2所示。

圖2 改造后煤泥水處理系統(tǒng)

3 改造效果

永定莊選煤廠使用改造后的煤泥水處理系統(tǒng),使用水力分級旋流器,提升了大粒煤徑的回收效果,完善和優(yōu)化了原有系統(tǒng)的缺陷和不足,提高了壓濾機的入料濃度,得到了較好的濃縮效果;使用高頻篩處理煤泥,降低了煤泥料的整體濃度,沉淀池底部的流動性煤泥在旋流器中濃縮后,煤泥水的濃度超過45%,與進入高頻篩的濃度基本接近,煤泥達到銷售標準。根據(jù)原煤的煤質(zhì)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及工藝流程等,計算后得到改造后末煤的分選產(chǎn)品平衡表如表1所示。

表1 改造后末煤分選產(chǎn)品平衡

通過改造,可以看出,煤泥水的處理實現(xiàn)了一級閉路循環(huán),可進行長期回收泥煤;有效地控制濃縮入料跑粗現(xiàn)象,精煤的平均灰分從11.75%降為10%,降低了1.75%,浮選精煤的產(chǎn)率從58.71%增加到68.13%,提高了9.42%。按處理量3.00 Mt/a計算,進入煤泥水處理系統(tǒng)的煤泥量占原煤量的20%,按精煤單價800 元,煤泥單價150 元計算,每年精煤收入約增加1 961.3 萬元,扣除相應(yīng)的電費后,綜合經(jīng)濟效益約1 761.3 萬元。

4 結(jié)論

為提高永定莊選煤廠的煤泥水處理效果,通過分析選煤廠煤泥水處理系統(tǒng)的現(xiàn)狀,進行工藝改造,結(jié)果如下:1)選煤廠煤泥水處理系統(tǒng)存在浮選效果差、煤泥水濃度高、濃縮入料跑粗等問題,結(jié)合具體的工藝流程,對煤泥水處理系統(tǒng)的尾煤回收、分選工藝、加藥裝置、過濾系統(tǒng)等進行改造。2)通過實際應(yīng)用,結(jié)果表明:改造后煤泥水的處理實現(xiàn)了一級閉路循環(huán),有效地控制濃縮入料跑粗現(xiàn)象,精煤的平均灰分為10%左右,浮選精煤的產(chǎn)率達到68.13%,浮選尾煤的產(chǎn)量達到53.06 t/h。3)改造后按當(dāng)期精煤和泥煤銷售單價計算,每年精煤收入約增加1 961.3 萬元,綜合經(jīng)濟效益約1 761.3 萬元。

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