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ZC-11型原油阻降粘劑的工業(yè)應(yīng)用

2022-03-08 02:01杏長鑫
煉油與化工 2022年1期
關(guān)鍵詞:儲罐試用原油

杏長鑫

(中海油東方石化有限責(zé)任公司,海南東方572600)

世界能源供應(yīng)日趨緊張,儲量豐富的重質(zhì)原油日益引起各國的重視。全世界己發(fā)現(xiàn)的重質(zhì)原油總地質(zhì)儲量為7 000×108m3,可采儲量為1 510×108m3,與常規(guī)原油可采儲量1 590×108m3相當(dāng)。重質(zhì)原油在許多國家己逐步成為原油產(chǎn)量的重要組成部分[1]。中國重質(zhì)原油儲量主要分布在渤海、新疆、勝利、南陽、大港、吉林和華北等油田,重質(zhì)原油的地質(zhì)儲量約占總儲量的17%[2]。據(jù)有關(guān)資料報道,中國重質(zhì)原油儲量居世界第7位。隨著對石油開采程度的加深,常規(guī)原油可采量和產(chǎn)量的不斷下降,原油變稠變重成為世界性的不可逆轉(zhuǎn)的趨勢,重質(zhì)原油的開發(fā)在中國日顯重要,但由于重質(zhì)原油粘度高,其流動性能差,開采和加工受到了很大限制[3]。

1 開發(fā)背景

某單位加工的原油以潿洲、陸豐、西江等海洋油為主,原料性質(zhì)復(fù)雜,含重質(zhì)組分較多。原油中重質(zhì)組分易在儲罐底部沉淀,重質(zhì)油的熔點較高(82℃),而原油外浮頂罐的安全儲存溫度工藝控制要求≤50℃。隨著生產(chǎn)周期增長,儲罐底部積累的油渣越來越多,造成原油罐區(qū)有效庫容下降、輸送泵故障頻發(fā)及裝置檢修清罐損失等生產(chǎn)難題,為節(jié)約成本和確保裝置安全運(yùn)行,相關(guān)單位進(jìn)行研究,開發(fā)了1種專門適用于某單位加工原油的添加劑,在50℃工況下,用于防止原油沉降、降低原油凝固點及粘度的產(chǎn)品即罐區(qū)原油阻降粘劑(以下簡稱原油阻降劑)。經(jīng)過研發(fā)、實驗、中試再到工業(yè)應(yīng)用,原油罐底的油渣去除率達(dá)到100%。

2 原油阻降粘劑開發(fā)

2.1 重質(zhì)油渣物性實驗

(1)取原油罐區(qū)1#~5#底部油渣做融化實驗。實驗發(fā)現(xiàn)樣品的全融化溫度較高,達(dá)到82℃左右,初融化溫度接近45℃。說明在正常工況下(儲罐儲存溫度50℃),原油儲罐底部重油流動性較差,不利于輸送。由于外浮頂罐的儲存安全所限,橡膠膜耐熱不超過65℃[4],原油罐底存在油渣沉積。

(2)產(chǎn)品開發(fā)實驗??紤]到樣品和現(xiàn)場存在差異,樣品是沉降于罐底的重油,如果在實驗室中只根據(jù)在樣品中添加助劑能達(dá)到目標(biāo),但在現(xiàn)場由于原油罐上層為液態(tài)原油、下層為沉降重油的因素導(dǎo)致在添加助劑后難以進(jìn)入沉降的重油中而達(dá)不到目標(biāo)效果,因此結(jié)合現(xiàn)場實際情況,篩選了幾組可實現(xiàn)目標(biāo)效果的配方助劑;對幾組中表現(xiàn)最佳的產(chǎn)品進(jìn)行了效果對比實驗。

結(jié)果表明:按照阻降粘劑1%的濃度添加在原油中,攪拌下加溫至60℃時樣品完全融化,說明阻降粘劑的添加能明顯降低樣品的溶解溫度,能有效果改善沉降的重油粘度;再繼續(xù)冷卻至40℃時,外觀無結(jié)皮,傾倒樣品時流動性良好,燒杯壁有油液膜;繼續(xù)冷卻至22℃樣品油傾倒是仍能流動。說明阻降粘劑能夠明顯降低樣品的運(yùn)動粘度。

2.2 研究結(jié)論

通過對最佳配方阻降粘劑的試驗觀察證明:該劑添加量小,使用時為原油進(jìn)罐流量的0.1%即可起到效果;添加后罐底重油在40℃仍有良好流動性;該劑使用安全,不屬于強(qiáng)酸、強(qiáng)堿性物質(zhì),無環(huán)境污染;該劑主要C、H、O元素組成的幾種聚合物混配而成,不含重金屬催化劑,對原油后續(xù)加工不會產(chǎn)生任何影響;該劑添加方便,使用時不需添加任何溶劑,隨原油進(jìn)罐前一起注入即可。

2.3 產(chǎn)品理化性質(zhì)

ZC-11型原油阻降粘劑理化性質(zhì)見表1。

表1 ZC-11型原油阻降粘劑理化性質(zhì)

3 工業(yè)化試用

2017年某單位在投產(chǎn)運(yùn)行2 a后,原油TK-02/03罐清罐過程中發(fā)現(xiàn)罐底油渣高度已經(jīng)堵塞人孔,清罐困難且費用較高,沉積的大部分油渣可回收再加工。2019年初原油罐區(qū)盤點,儲罐罐底油渣高度在已達(dá)到3 m,且隨著儲罐運(yùn)行油渣有逐漸增多趨勢。儲罐正常作業(yè)時,間斷會出現(xiàn)調(diào)和循環(huán)泵、原料預(yù)處理供料泵過濾器堵塞現(xiàn)象,對罐區(qū)和下游原料預(yù)處理裝置的平穩(wěn)運(yùn)行帶來不利因素。企業(yè)自2018年開始與科研單位對接,針對海洋原油油渣沉積的問題開展技術(shù)研究,2019年ZC-11型原油阻降粘劑開發(fā)成功,2019年9月~2019年10月在原油罐區(qū)5#罐進(jìn)行工業(yè)化試用。

3.1 罐區(qū)試用步驟

(1)試用罐脫水完成,投用罐底蒸汽盤管加熱至50℃保持;

(2)試用罐完成4 h的內(nèi)部循環(huán),沉降靜置,完成罐底沉積油渣的人工檢尺、算量,記錄在案;

(3)原油阻降粘劑注入點選在循環(huán)泵入口處,通過試用罐循環(huán)泵循環(huán)混合,保證阻降粘劑的均勻添加;

(4)試用第1階段:原油阻降粘劑按照實驗罐油總量先添加4×10-4后恒溫循環(huán)7 d,靜止檢尺罐底沉積油渣高度;繼續(xù)添加至總油量的8×10-4恒溫循環(huán)7 d,靜止檢尺罐底沉積油渣高度;最終添加至試用罐總油量10×10-4恒溫循環(huán)14 d,靜止檢尺罐底沉積油渣高度,檢測試用效果;

(5)試用第2階段:試用罐加劑結(jié)束后,按照≯100 t/h摻煉加劑原油,加強(qiáng)監(jiān)控常壓、催化裝置生產(chǎn)運(yùn)行情況,對后續(xù)生產(chǎn)裝置物料餾程、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備腐蝕、催化劑單耗等經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行分析評估。

4 工業(yè)化應(yīng)用情況

2019年9月17~2019年10月22日,ZC-11型原油阻降粘劑在某單位原油罐區(qū)及生產(chǎn)裝置進(jìn)行工業(yè)化應(yīng)用,并分別進(jìn)行了標(biāo)定。工業(yè)化應(yīng)用標(biāo)定分為2個階段,儲罐加劑循環(huán)階段(9月17日~10月8日):以某單位原油5#罐作為加劑調(diào)和罐,按照既定方案加入原油阻降粘劑10×10-4,通過恒溫、循環(huán)、靜止等階段,監(jiān)控加劑后原油罐底油渣的厚度,應(yīng)驗證油渣去除率達(dá)到65%以上;加劑原油摻煉階段(10月9日~10月20日):原油5#罐加劑循環(huán)結(jié)束,取得一定效果后,按照≯100 t/h進(jìn)常壓裝置摻煉,后續(xù)生產(chǎn)裝置物料餾程、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備腐蝕、催化劑單耗等指標(biāo)均未發(fā)生較大波動。

4.1 儲罐加劑循環(huán)階段

原油5#罐是陸豐、西江等海洋原油的混合油工業(yè)應(yīng)用罐,9月17日21日,該罐加劑前脫凈罐內(nèi)明水,人工檢尺初始狀態(tài)底部油渣高度為1.3 m。投用加熱盤管持續(xù)加溫,并間斷循環(huán),按濃度梯度4×10-4/8×10-4/10×10-4,分3批次加劑。9月22日加劑完成繼續(xù)進(jìn)行加溫和間斷循環(huán),罐底溫度保持45~50℃,實現(xiàn)罐底油溫緩慢上升,阻降粘劑發(fā)揮作用,罐底油渣持續(xù)下降,至10月9日,人工檢尺罐底油渣下降至0.46 m,去除率達(dá)65%;至10月22日,裝置摻煉結(jié)束,人工檢尺罐底油渣下降至0 m,油渣去除率達(dá)到100%,效果顯著。試用罐溫度與油渣高度關(guān)系見圖1。標(biāo)定數(shù)據(jù)見表2。

圖1 試用罐溫度與油渣高度關(guān)系

表2 罐區(qū)標(biāo)定數(shù)據(jù)

由圖1可見,原油5#罐應(yīng)用阻降粘劑,加劑前罐底油溫38.9℃上升至45.4℃,按階段加劑控制10×10-4,至10月22日罐底油渣自加劑前的1.3 m降至摻煉結(jié)束后的0 m,油渣去除率達(dá)到100%。

4.2 加劑原油摻煉情況

10月9日~22日,原油5#罐按方案送往常壓裝置摻煉,10月21日該罐液位付至低限,停止摻煉。期間,摻煉量由20 t/h逐步上升至90 t/h,生產(chǎn)裝置物料餾程、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備腐蝕等指標(biāo)均可控。裝置摻煉物料餾程及產(chǎn)品質(zhì)量見表3、4。

表3 裝置摻煉物料餾程及產(chǎn)品質(zhì)量1

表4 裝置摻煉物流餾程及產(chǎn)品質(zhì)量2

由表3、4可以看出,注入原油阻降粘劑的5#罐原油進(jìn)常壓裝置摻煉后,裝置的主要產(chǎn)品的餾程、質(zhì)量指標(biāo)情況,其中常壓塔1線拔出油初餾點在165℃,終餾點<240℃;催化穩(wěn)定汽油初餾點37.3℃,終餾點173.2℃,蒸氣壓43.5 kPa;催化裝置原料(常壓渣油)300~750℃回收溫度未發(fā)生較大變化,說明該原油阻降粘劑對催化裝置進(jìn)料組成未產(chǎn)生不利影響,密度、殘?zhí)俊⑦\(yùn)動粘度、硫含量等質(zhì)量指標(biāo)均達(dá)到企業(yè)內(nèi)控要求[5]。

4.3 設(shè)備腐蝕情況檢測

為保證設(shè)備長周期安全運(yùn)行,考察該劑對設(shè)備的腐蝕情況,采常壓塔頂分液罐排水分析pH值,顯示均保持在6.5~7.0之間,說明原油阻降粘劑的成分不含強(qiáng)酸、強(qiáng)堿類物質(zhì)。對常壓塔頂腐蝕情況進(jìn)行監(jiān)控,穩(wěn)定注入期間,常壓塔頂腐蝕率腐蝕率控制在0.02 nm/a,腐蝕損耗在摻煉期間未發(fā)生明顯變化,說明該添加劑對設(shè)備腐蝕速率安全可控。

5 結(jié)束語

ZC-11型原油阻降粘劑在某單位原油罐區(qū)成功應(yīng)用。在循環(huán)加劑階段,表現(xiàn)出了加劑設(shè)施簡易、有效降低原油粘度、凝固點,增強(qiáng)了原油罐底重油的低溫流動性,防止油渣在儲罐底部沉降的特點,罐底油渣去除率達(dá)到100%,避免了清罐帶來的經(jīng)濟(jì)損失及環(huán)境污染。裝置摻煉階段,驗證了該劑不含重金屬、強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等物質(zhì),對原油后續(xù)加工不產(chǎn)生不利影響,設(shè)備腐蝕安全可控,物料餾程及產(chǎn)品質(zhì)量合格,表明原油阻降粘劑原料摻煉過程中穩(wěn)定性良好,ZC-11型原油阻降粘劑的工業(yè)應(yīng)用取得較好效果。

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