李艷龍
(汾西礦業(yè)雙柳煤礦,山西 柳林 033300)
隨著采深的增加,煤炭開采受到地應(yīng)力影響更為明顯,若仍采用傳統(tǒng)的煤柱方式保護回采巷道,則容易存在煤柱變形嚴(yán)重、巷道支護困難、掘進效率低等問題[1-2]。通過切頂卸壓鉆孔切斷留巷段與采空區(qū)頂板間應(yīng)力傳遞路徑,從而可為巷道圍巖控制創(chuàng)造較好的應(yīng)力環(huán)境,該方法在礦井井下應(yīng)用逐漸普遍[3-6]。本文即以山西某礦3602 綜采工作面回采為工程背景,將切頂卸壓留巷技術(shù)留巷段圍巖控制中,取得較好效果。
3603 綜采工作面回采3#煤層,煤層厚度均值為4.5 m,煤層埋深平均450 m,回采的煤層具有突出危險性,采用大采高回采工藝。3603 綜采工作面設(shè)計走向、傾向長度分別為1360 m、266 m,采面設(shè)計布置有3 條進風(fēng)巷、2 條回風(fēng)巷,由于回采的煤層具有突出危險性,巷道掘進效率相對較低。為了提高巷道掘進效率并提高煤炭采收率,提出采用切頂卸壓留巷方式將36031 巷保留下來為鄰近的3605 工作面服務(wù),留巷段長度共計850 m。
根據(jù)物探以及巷道掘進揭露情況,回采范圍內(nèi)地質(zhì)構(gòu)造較為簡單,頂?shù)装鍘r性以堅硬的砂巖、灰?guī)r為主。36031 巷斷面為矩形,沿3#煤底板掘進,凈寬×凈高為5 400 mm×4 500 mm,使用錨網(wǎng)索支護。
由于3603 綜采工作面回采的3#煤層頂板為堅硬的砂巖、灰?guī)r,采空區(qū)垮落勢必會給留巷段頂板產(chǎn)生較強的壓力作用,因此,留巷關(guān)鍵是如何切斷采空區(qū)頂板與留巷段頂板間的應(yīng)力傳遞路徑;如何有效地控制留巷段圍巖變形。為此,提出采用深孔預(yù)裂爆破方式進行切頂,使得工作面采空區(qū)頂板可沿著切頂線垮落,使用高強錨索對頂板進行補強,用U 型鋼、單體等對頂板進行支護。
在3603 綜采工作面煤壁前方,即采用高強錨索對頂板進行補強加護,采用的恒阻錨索規(guī)格為Φ21.6 mm×16.8 m、變形量最大為350 mm、預(yù)先施加的預(yù)緊力控制在250 kN,同時,錨索錨固端位于頂板穩(wěn)定的灰?guī)r中。在36031 巷內(nèi)共計布置2 排高強錨索,按照1.0 m×2.0 m 間排距施工,其中最外側(cè)高強錨索與采空區(qū)間距為500 mm,使用W 鋼帶連接恒阻錨索,從而提高對頂板巖層變形控制能力。
依據(jù)3603 綜采工作面開采情況、井下設(shè)備布置情況以及頂板巖性參數(shù),將切頂爆破卸壓鉆孔開孔位置布置在距離采空區(qū)幫200 mm 位置,并向采空區(qū)側(cè)有75°仰角。兩個鄰近切頂爆破孔間預(yù)留一空孔,通過增加切頂爆破自動面,提高切頂爆破效果。
2.2.1 切頂卸壓高度H0
根據(jù)3603 綜采工作面開采的3#煤層頂板巖性參數(shù),確定切頂高度為采面基本頂上邊緣位置。采面直接頂(砂巖)厚度h1為3.6 m,基本頂(灰?guī)r)厚度h2為10.6 m,因此切頂高度H0=h1+h2=14.2 m。
2.2.2 鉆孔深度H
切頂卸壓鉆孔施工深度可通過下述經(jīng)驗公式(1)進行計算。
式中:H0為切頂高度,m;α 為切頂爆破孔豎向仰角,(°);β 為切頂爆破孔水平傾角,(°)。
具體H0=14.2 m、α=85°、β=0°,經(jīng)計算求得H=14.4 m。
切頂卸壓鉆孔使用ZQJJ.200/1.8Q 型鉆機鉆進,具體現(xiàn)場布置的切頂卸壓鉆孔施工參數(shù)見表1 所示。
表1 切頂卸壓鉆孔施工參數(shù)
2.2.3 切頂卸壓孔裝藥結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)
使用的藥卷為煤礦許用三級乳化炸藥,規(guī)格為Φ30 mm×200 mm、150 g/卷,將單個切頂卸壓鉆孔裝藥量控制在2 500 g 左右。
切頂卸壓鉆孔采用正向不耦合裝藥結(jié)構(gòu),具體裝藥結(jié)構(gòu)見圖1 所示。為了便于鉆孔裝藥,在孔內(nèi)插入3 段PE 管。切頂卸壓鉆孔內(nèi)乳化炸藥采用炮泥進行分割。封孔長度設(shè)計為4.5 m,封孔采用炮泥+水炮泥結(jié)構(gòu),具體先裝入長度400 mm 炮泥,隨后裝入800 mm 水炮泥,最后再裝入3300 mm 炮泥,封孔使用的炮泥應(yīng)壓緊、密實。切頂卸壓鉆孔內(nèi)炸藥裝填完畢后,再次進行檢查,確保無誤后使用爆F(xiàn)MB.200起爆器,一次起爆一個鉆孔。
圖1 裝藥結(jié)構(gòu)
在工作后方使用單體+U 型鋼按照“一梁三柱”形式構(gòu)成架棚對留巷段圍巖進行支護。由于切頂卸壓留通過采空區(qū)冒落的頂板巖層構(gòu)成巷幫,為了避免冒落的矸石入侵到留巷巷道內(nèi),使用U 型鋼、單體組成擋矸支架。為了降低留巷段漏風(fēng)量,在擋矸支架側(cè)鋪掛風(fēng)筒布,必要時可進行噴漿。
在留巷段布置測點對圍巖變形量進行測定,具體測定結(jié)果見圖2 所示。從圍巖變形監(jiān)測結(jié)果看出,切頂卸壓留巷段內(nèi)圍巖變形量整體較小,其中頂板下沉量最大值控制在35 mm 以內(nèi);巷幫變形量最大值控制在156 mm 以內(nèi)。
圖2 留巷段圍巖變形測定結(jié)果
采用切頂卸壓留巷技術(shù)后,采面可多回收20 m煤柱,直接創(chuàng)造經(jīng)濟效益約為5 700 萬元,可取得較為顯著的經(jīng)濟效益。
1)現(xiàn)階段礦井生產(chǎn)過程中普遍存在采掘接替緊張問題,沿空留巷可少掘進一條巷道,在一定程度上緩解礦井采掘接替緊張局面。為此,在36031 巷使用切頂卸壓留巷技術(shù)將巷道保留下來為鄰近的3605綜采工作面生產(chǎn)服務(wù)。
2)依據(jù)留巷段頂板堅硬特征、礦井現(xiàn)有設(shè)備以及材料情況,對留巷段高強錨索布置參數(shù)、切頂卸壓施工參數(shù)以及巷道支護參數(shù)等進行設(shè)計。現(xiàn)場應(yīng)用后,切頂卸壓留巷段圍巖變形量均在穩(wěn)定范圍內(nèi),現(xiàn)場取得較為顯著的應(yīng)用成果。