張家秋
(河南能源化工集團(tuán)鶴壁煤化工公司, 河南鶴壁 458000)
河南能源化工集團(tuán)鶴壁煤化工公司(簡稱鶴壁煤化工)采用Shell煤氣化裝置。自2013年3月裝置投入運行以來,粉煤鎖斗長期在惡劣工況下運行。泄壓過程中,放空氣體中夾帶大量煤粉,且鎖斗閥動作頻繁,對泄壓閥運行壽命影響較大[1],最終導(dǎo)致高壓煤粉給料倉斷料、煤燒嘴跳車,影響裝置高負(fù)荷穩(wěn)定運行。
Shell氣化爐屬于干法進(jìn)料氣流床氣化,采用高壓粉煤進(jìn)料氣化工藝。自煤粉制備單元的煤粉先進(jìn)入常壓粉煤儲倉(V1201)保存,當(dāng)工藝需要時,在重力的作用下,進(jìn)入變壓儲倉粉煤鎖斗(V1204),加壓至4.7 MPa后送入高壓煤粉給料倉(V1205),通過加壓的煤粉和氧氣并流進(jìn)入氣化爐時瞬間爆燃,發(fā)生一系列氣化反應(yīng),所有反應(yīng)在數(shù)秒內(nèi)完成,溫度高達(dá)1 600 ℃。
當(dāng)V1204內(nèi)煤粉全部進(jìn)入V1205后,通過閥門與之?dāng)嚅_,開始泄壓。泄壓時,排放氣攜帶大量殘留煤粉經(jīng)粉煤袋濾器(S1201),氣相過濾后排放至大氣,固相進(jìn)入V1201,泄壓過程分為三步。第一步是通過一次泄壓閥(12XV0X22)、限流孔板(12RO0X02)(孔徑為74.68 mm),泄壓至2.55 MPa;第二步是通過二次泄壓閥(12XV0X18)、限流孔板(12RO0X01)(孔徑為94.7 mm),泄壓至0.15 MPa;打開平衡管線上串聯(lián)的兩道平衡閥閥門(12XV0X21和12XV0X20)進(jìn)入第三步泄壓,鎖斗壓力降至常壓時泄壓步驟完成,與V1201連通,進(jìn)行下一輪煤粉輸送(見圖1)。
裝置連續(xù)運行期間,V1204需要不斷進(jìn)行充泄壓操作,與V1201和V1205連通,實現(xiàn)粉煤由低壓至高壓的輸送,為氣化爐提供足夠的煤粉,維持裝置的正常運行,為裝置效益最大化夯實基礎(chǔ)。
本裝置運行多年,鎖斗放空系統(tǒng)出現(xiàn)多次問題。
煤粉鎖斗泄壓閥運行期間受惡劣工況的影響,隨著在線運行時間的增加,閥門出現(xiàn)不能正常打開的情況,影響V1205料位,最終因斷料煤燒嘴被迫停運。本裝置中12XV0X22多次不能正常打開,只能通過平衡均壓管線緩慢泄壓,極大延長了泄壓時間。為了裝置順利運行,只能手動停運煤燒嘴,在線更換12XV0X22。更換需要6~8 h才能完成,其間,氣化爐只能以較低負(fù)荷運行。
V1204泄壓期間,載氣攜帶大量煤粉,不斷沖刷閥體,影響閥門密封性,易出現(xiàn)內(nèi)漏、關(guān)不到位的現(xiàn)象,導(dǎo)致V1204充壓時間延長或充不上壓,最終V1205因煤粉供應(yīng)不及時,煤燒嘴跳車。如12XV0X18內(nèi)漏,在工具齊全的情況下,選擇好時機(jī),主動停運對應(yīng)系列的煤燒嘴,為內(nèi)漏閥門增加盲板。增加盲板約需2~3 h,之后維持下料程序繼續(xù)進(jìn)行;如12XV0X22內(nèi)漏,由于其材質(zhì)及閥后限流孔板的原因,不能替代一次泄壓,同樣需要更換泄壓閥門,導(dǎo)致系統(tǒng)波動嚴(yán)重[2]。
針對此類問題,鶴壁煤化工經(jīng)與Shell公司、設(shè)備制造廠家以及兄弟單位交流、分析、探討后,對煤粉鎖斗放空系統(tǒng)做出相應(yīng)改造(見圖2)。
當(dāng)V1204通過正常程序泄壓時,一次泄壓與二次泄壓共計需要10 min,而只使用一次泄壓管線進(jìn)行泄壓至0.15 MPa時,需要12 min。整個過程相差2 min,對于整個運行周期的影響在可承受范圍內(nèi),不影響氣化爐的煤粉供應(yīng)。
經(jīng)過分析討論,將12RO0X01更換成12RO0X02一致的孔徑,并升級12XV0X18材質(zhì),選用與12XV0X22相同閥門。改變?nèi)叫箟?,使前兩步泄壓合為一步,通過任意選擇12XV0X18和12XV0X22,使壓力直接泄至0.15 MPa,讓12XV0X18和12XV0X22互為備用[3]。
修改邏輯順控,當(dāng)正常運行時,只使用其中一路泄壓;當(dāng)閥門出現(xiàn)故障不能正常打開時,切換為備用閥門,故障的一路可以利用裝置短停時進(jìn)行處理[4]。如此,避免了泄壓閥門損壞后必須下線,導(dǎo)致氣化爐降負(fù)荷、停車;延長泄壓時間,減緩了泄壓時對S1201、V1201的壓力影響,起到了低壓區(qū)防爆板的作用;增加鎖斗閥吹掃閥門,定期吹掃鎖斗閥閥體及閥腔,延長其使用壽命,降低故障頻率。
針對運行過程中閥門內(nèi)漏問題,在鎖斗放空的原設(shè)計基礎(chǔ)上,在12XV0X18、12XV0X22前增加截止閥(見圖3),閥門采用與管徑同等直徑的耐磨球閥。改造完成后,正常工況下,放空截止球閥保持全開;事故狀況下,可及時關(guān)閉,切出內(nèi)漏閥門,不影響煤粉的加壓輸送。
圖3 鎖斗泄壓管線新增截止閥
V1204泄壓過程改為二步法后,減少了12XV0X18、12XV0X22動作頻率,閥門故障率大大降低。當(dāng)運行閥門因各種原因不能正常打開時,可以實現(xiàn)程序上的無縫切換。在系統(tǒng)運行過程中該方法得到了多次印證。
放空截止閥的增加,保障本系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。改造后,當(dāng)一路閥門出現(xiàn)內(nèi)漏問題,切換為備閥同時,現(xiàn)場可以關(guān)閉手閥及時交出,交出時間大為減少。同時,不會因V1204泄壓閥門內(nèi)漏而影響氣化爐的負(fù)荷。
通過此次改造,整個制粉輸送系統(tǒng)的性能得到了較大提升,工況得到了極大優(yōu)化,對整個裝置的穩(wěn)定運行具有深遠(yuǎn)影響。
經(jīng)過改造,有效避免了因系統(tǒng)供煤不及時出現(xiàn)減負(fù)荷、停車的問題,相信經(jīng)過不斷努力,粉煤氣化爐會因其獨特的環(huán)保優(yōu)勢及高轉(zhuǎn)化率而有更廣闊的天地。各生產(chǎn)裝置應(yīng)加強(qiáng)交流、互通有無,攜手解決粉煤氣化運行中出現(xiàn)的難題。