王麗娟,趙吉堂,馬鵬飛,張晉祿,鄭紀民,李永峰
(1.威海市海王旋流器有限公司,山東 威海 264200;2.云南迪慶有色金屬有限責任公司,云南 香格里拉 674400)
采用旋流器對尾礦進行筑壩具有占地面積小、處理量大、可根據(jù)筑壩需要進行移動布置、筑壩成本低等優(yōu)點,現(xiàn)已成為尾礦筑壩的主要設(shè)備[1]。中線法筑壩是以筑壩中線固定,沿壩體垂直方向之間升高的方式,采用旋流器對尾礦進行全尾分級后粗砂筑壩,旋流器的細粒級溢流向尾礦庫內(nèi)沉淀。由于旋流器的沉砂中礦泥或黏土等細粒級物料含量極低,所筑壩體的透水性強、壩體浸潤線低、穩(wěn)固性高,可用于地震烈度8~9、高陡坡地區(qū)、用地緊張地區(qū)或老尾礦庫擴容[2-4]。
某銅礦尾礦庫采用旋流器兩段分級后的尾礦中線法進行筑壩,根據(jù)尾礦筑壩的粒度要求,筑壩沉砂中-0.074 mm含量要求小于20%,-0.020 mm含量要求小于10%?,F(xiàn)場一段采用小直徑旋流器組脫除細泥,沉砂加水調(diào)漿后,自流給入壩體上的二級大直徑旋流器進行中線法筑壩。通過兩段旋流器分級后,筑壩的粗砂中-0.074 mm含量在18%左右,粗砂產(chǎn)率為總尾礦的18%~21%之間?,F(xiàn)場希望對尾礦筑壩工藝和設(shè)備進行優(yōu)化改造,在保證筑壩沉砂粒度的前提下,提高筑壩的沉砂產(chǎn)率。
為確定現(xiàn)有筑壩旋流器的分級指標,對現(xiàn)階段現(xiàn)場尾礦筑壩旋流器進行取樣考察,數(shù)據(jù)如表1所示:
表1 現(xiàn)有旋流器分級指標Tab.1 Classification indicators of existing cyclone %
通過現(xiàn)場旋流器分級指標考察可以看出,現(xiàn)有旋流器的筑壩粗砂粒度可滿足生產(chǎn)要求,但粗砂的產(chǎn)率相對較低,僅有20.15%左右,通過實際生產(chǎn)發(fā)現(xiàn),雖然兩級旋流器筑壩工藝的適應(yīng)性強,筑壩粗砂的細度穩(wěn)定,但采用兩級筑壩的工藝流程復雜,設(shè)備數(shù)量較多,導致設(shè)備維護工作量極大,同時筑壩的粗砂產(chǎn)率較低,還需加入外購碎石、粗砂保證壩體的穩(wěn)定性。針對上述工藝存在的問題,現(xiàn)場與威海市海王旋流器有限公司相關(guān)技術(shù)人員一同開展了新型單級旋流器尾礦筑壩的相關(guān)試驗。
傳統(tǒng)的筑壩旋流器結(jié)構(gòu)通常采用漸開線進料體結(jié)構(gòu),同時旋流器的錐體角度相對較小,多在10°~20°之間,在處理粒度較細的尾礦時,雖然可提高粗砂產(chǎn)率,但會導致筑壩粗砂中細粒級物料含量升高,影響壩體穩(wěn)定性。為解決傳統(tǒng)單級筑壩旋流器的弊端,海王旋流器有限公司研發(fā)了一款適用于細粒級尾礦的WF020高效單級筑壩旋流器。高效單級筑壩旋流器結(jié)構(gòu)特點如下:
旋流器的進料方式對料漿的分級效果有著顯著影響,傳統(tǒng)旋流器一般采用漸開線型進料結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)的進料管與旋流器筒體部分采用漸開線的方式銜接,與原有切線進料方式相比,在一定程度上減少了紊流的產(chǎn)生,提升了旋流器的分級效果,但在實際使用中仍存在管柱銜接段磨損過快、溢流產(chǎn)物粗顆粒含量偏高等問題。為解決以上問題,海王旋流器有限公司開發(fā)了新型螺旋線進料體替換傳統(tǒng)的漸開線進料體,兩種結(jié)構(gòu)的對比如圖1所示。
圖1 旋流器不同進料方式示意圖Fig.1 Schematic diagram of different feed pattern of cyclone
新型螺旋線入料管沿螺旋下旋線方式包圍旋流器的圓柱體筒體,最終切向進入旋流器的圓柱體筒體,螺旋旋向與進料方向相同,在入料導流、降低能量及速度損失、減少流場擾動等方面效果較好。旋流器工作時,物料在螺旋下旋結(jié)構(gòu)的引導下進入旋流器,導流行程更長,受螺旋下旋結(jié)構(gòu)的影響,流體湍流強度降低,從而處理相同物料所需的壓力降低,使旋流器能量損失變少,同時對旋流器內(nèi)壁的沖擊減小,使旋流器的壽命更長[5]。
旋流器的錐體結(jié)構(gòu)對旋流器的溢流細度和底流細度有著顯著的影響,這主要是因為旋流器的錐體角度影響著旋流器的分級粒度。根據(jù)旋流器的分級粒度經(jīng)驗公式可知,旋流器分級粒度與錐體夾角的一半的正切值(即tanθ/2) 呈正比例[6],在其他結(jié)構(gòu)參數(shù)一致的情況下,隨之旋流器的錐體角度的增加,錐段的長度隨之減小,分級粒度隨之變粗。而分級粒度越粗,旋流器的沉砂中的細顆粒含量越少,沉砂產(chǎn)率也降低。因此,旋流器適合的錐體角度可在保證沉砂粒度滿足筑壩要求的同時,最大程度的增加粗砂的產(chǎn)率。
圖2 不同錐體角度的旋流器示意圖Fig.2 Schematic diagram of cyclone with different cone angle
旋流器的柱段是一個有益于固相顆粒分離的有效沉降區(qū),柱段區(qū)域?qū)︻w粒的分離過程有不可忽略的作用[7]。但柱段長度過長,亦有能耗增加、沉砂夾細量增大的負作用。當溢流管插入深度一定,增長旋流器柱段的高度,可有效延長分離時間,減小分離粒度并提高分離效率,但會導致旋流器的處理能力降低,增加旋流器的能耗[8]。
為確定WF020高效旋流器對銅礦尾礦分級筑壩的效果,取現(xiàn)場代表性尾礦在實驗室進行了濃縮分級試驗,驗證相關(guān)結(jié)構(gòu)的分級效果。
在其他試驗條件不變的情況下,分別采用10°錐體、20°錐體、30°錐體和60°錐體進行錐體角度的對比試驗。試驗結(jié)果如圖3所示。
圖3 不同錐體角度的旋流器沉砂產(chǎn)率和-0.074 mm含量Fig.3 Stilling productivity of cyclone with different cone angle and-0.074 mm content
通過試驗結(jié)果發(fā)現(xiàn),隨著錐體角度的增大,旋流器的沉砂產(chǎn)物中-0.074 mm含量逐漸降低,溢流產(chǎn)物中-0.074 mm含量逐漸升高。當錐體角度為30°時,旋流器的沉砂細度和沉砂產(chǎn)率均最佳,旋流器沉砂產(chǎn)率可達到27.82%,沉砂中-0.074 mm含量17.92%;再進一步放大錐體角度,旋流器的沉砂細度進一步降低,但沉砂產(chǎn)率過低,無法滿足筑壩要求,因此后續(xù)試驗將采用30°錐體。
根據(jù)設(shè)備制作經(jīng)驗,一般旋流器的柱段長度為筒體直徑的(0.5~1.5) 倍,即(0.5~1.5) D,根據(jù)本試驗旋流器的分離特性,分別采用筒體直徑的0.75D、1D和1.25D長度的柱段進行試驗,其他試驗條件不變,試驗結(jié)果如圖4所示:
圖4 不同柱段長度的旋流器沉砂產(chǎn)率和-0.074 mm含量Fig.4 Stilling productivity of cyclone with different cylinder length and-0.074 mm content
通過試驗數(shù)據(jù)可以看出,當柱段高度由0.75D延長到1D時,旋流器的沉砂產(chǎn)率和沉砂中-0.074 mm含量均略有提高,但此沉砂中-0.074 mm含量為17.86%,當進一步延長到1.25D時,沉砂產(chǎn)率和沉砂夾細量均有所提高,但沉砂中-0.074 mm含量增加明顯,達到了22.19%,超過了沉砂夾細量的要求。綜合考慮后續(xù)試驗將采用1D長度的柱段進行試驗。
為對比WF020高效旋流器與傳統(tǒng)旋流器的分級效果,在相同的排口比和入料條件下,進行了實驗室試驗,試驗結(jié)果如表2、表3所示。
表2 WF020高效筑壩旋流器試驗指標Tab.2 Test indicators of WF020 high efficient damming cyclone %
表3 WF020普通旋流器試驗指標Tab.3 Test indicators of WF020 normal cyclone %
與WF020普通旋流器相比,WF020高效分級旋流器采用新型螺旋線進料體結(jié)構(gòu),優(yōu)化了進料腔體內(nèi)部的流場穩(wěn)定性,可降低旋流器沉砂中合格粒級的含量,提高旋流器分級效率。同時在前期試驗的基礎(chǔ)上,對旋流器的錐體角度和柱段長度進行了調(diào)整,進一步緩解了新型筑壩旋流器的溢流跑粗的情況,提升了筑壩粗砂的產(chǎn)率。
通過試驗可以看出,在相同的試驗條件下,采用WF020普通旋流器進行尾礦分級后,旋流器的沉砂中-0.074 mm含量和-0.020 mm含量均無法滿足筑壩的生產(chǎn)要求,而采用WF020新型高效旋流器進行分級后,旋流器的沉砂-0.074 mm含量和-0.020 mm含量均可滿足筑壩要求,沉砂產(chǎn)率僅較普通旋流器降低了2.35%。
1)在對某銅礦尾礦進行分級時,WF020高效旋流器的沉砂產(chǎn)率可達到29.99%,沉砂中-0.074 mm含量為17.95%,-0.020 mm含量為8.46%,各項指標均可滿足現(xiàn)場筑壩要求;
2)在相同的旋流器運行參數(shù)下,WF020高效旋流器較普通旋流器的沉砂中-0.074 mm含量降低了5.41%,-0.020 mm含量降低了0.52%,分級效率提高了0.59%,旋流器筑壩的各項指標均優(yōu)于普通旋流器;
3)與現(xiàn)場兩段筑壩旋流器相比,采用WF020高效筑壩旋流器進行單級筑壩,通過優(yōu)化旋流器的進件方式、錐體角度和柱段高度,在粗砂粒度滿足要求的前提下,旋流器的沉砂產(chǎn)率提高了8%~10%,有效解決了兩級旋流器筑壩工藝中沉砂產(chǎn)率低、設(shè)備投資高、維護成本高的問題,在同類尾礦筑壩工藝中具有廣泛的推廣應(yīng)用價值。