羅廷慶,吳江,邱才華,萬桂平,陳浪
(1.江西晶安高科技股份有限公司,江西南昌 330508;2.江西鋯資源綜合利用工程技術(shù)研究中心,江西南昌 330508)
中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,促進(jìn)了整個社會對水資源需求量的持續(xù)增長。進(jìn)入21世紀(jì)以來,水資源的短缺問題變得更為突出,尤其是地下水資源。因為工業(yè)對地下水資源的開采過度,造成了不同地區(qū)的地下水位快速下降,甚至引起了地面不均勻沉降。目前,國家正在加速規(guī)范企業(yè)從地下采水逐步改成以市政自來水或河水為主。
某公司是一家主要從事鋯系列材料生產(chǎn)、開發(fā)、研究的國有控股高新技術(shù)企業(yè)。根據(jù)該企業(yè)水資源調(diào)查分析,采用井水供水不符合國家的發(fā)展政策,而且水量也無法保障;采用市政自來水會給企業(yè)帶來較高的用水成本。最終,該企業(yè)以附近某河流河水資源為源水,對其進(jìn)行凈化處理后,供企業(yè)生產(chǎn)使用。
企業(yè)取水地點選在企業(yè)附近某河主流萬家埠水文站上洲約2.5 km處,取水規(guī)模為4.8 kt/d,設(shè)計取水流量為0.056 m3/s。該取水口斷面年平均流量為111 m3/s,年平均最小月流量為31.36 m3/s,因此企業(yè)取水量所占斷面來水量的比例很小,對區(qū)域水資源產(chǎn)生的影響也很小,即使處于特枯水季節(jié),河道來水仍能滿足供水要求。
取水口河段河勢穩(wěn)定,取水口的設(shè)置對下游及周邊用水的影響很小,既不會破壞生態(tài)環(huán)境又便于對取水口進(jìn)行監(jiān)督管理。依據(jù)徑流分析成果,該取水口斷面即使在保證率P=95%的特枯水年,全年供水水量亦可完全滿足企業(yè)各項用水量需求。
該河水為地表水,容易受流域、季節(jié)水位、水體污染等因素影響,含有較多雜質(zhì)、懸浮物、有機(jī)物、膠體、無機(jī)鹽、重金屬離子,以及不同菌落、溶解氣體等。對該河河水取樣檢測的結(jié)果見表1。
表1 河水取樣檢測結(jié)果
由表1可知,該河河水濁度高,變化幅度大,電導(dǎo)率偏高,雜質(zhì)指標(biāo)高。該水質(zhì)如果不經(jīng)任何處理,會對工業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)品品質(zhì)帶來危害。
該企業(yè)一般質(zhì)量用水主要用于生產(chǎn)用水、輔助生產(chǎn)用水、部分間接冷卻用水,以及后續(xù)高質(zhì)量凈化水源水。高質(zhì)量用水規(guī)模主要用于附屬生產(chǎn)用水(研發(fā)化驗檢測用水)、工藝用水、鍋爐用水等。具體水質(zhì)指標(biāo)要求見表2。
表2 企業(yè)用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)不同的水處理方法,凈化水工藝可分為混凝+沉淀+過濾、軟化法、微過濾及超過濾法、反滲透法幾類。各種凈化水工藝用途及分離物質(zhì)見圖1[1]。
圖1 凈化水工藝用途及分離物質(zhì)示意
1)混凝+沉淀+過濾?;炷恋恚^濾的處理方法是在水體中投加合適的絮凝劑,使水中分散的膠狀體與浮游雜質(zhì)等在絮凝劑的作用下互相聚集、絮凝,形成大顆粒,再通過沉淀、傳統(tǒng)過濾的方法去除。這種方法常用于城市自來水處理,無法進(jìn)一步處理復(fù)雜污染物質(zhì)。常規(guī)的混凝、沉淀、過濾,以降低河水濁度為主要處理目標(biāo)。隨著濁度的降低,原本河水中吸附于濁質(zhì)的有機(jī)物以及溶解度較低的有機(jī)物也得到相應(yīng)去除。資料表明,通過該工藝,分子量為10 000~100 000的有機(jī)物可去除約80%,分子量為3 000~10 000的有機(jī)物可去除約50%。因此,河水凈化系統(tǒng),如城市自來水廠,常將此工藝用在日處理水量在8 000~10 000 m3以上的河水凈化水站上[2]。
2)軟化法。軟化法常用于處理主要雜質(zhì)為鈣鎂離子的硬度較高的源水。該方法采用離子交換、加藥劑等方式,將源水中的鈣鎂離子濃度降低或者去除。該法能改善源水的硬度,但無法去除源水中的微生物和有害病菌等。
3)微過濾及超過濾法。微過濾及超過濾法是利用約0.3 MPa的滲透壓力,使原水通過微濾和超濾微孔膜制成的纖維素或高分子材料,利用其緊湊的孔徑攔截水中雜質(zhì)。一般而言,微濾膜的孔徑為0.02~1.0μm,超濾膜孔徑為0.002~0.2μm。因此,采用微過濾及超過濾法可以有效地將水中的微粒、細(xì)菌等微觀納米量級的物質(zhì)過濾掉,但該法的缺點是產(chǎn)水量不高[3]。
4)反滲透膜法。反滲透是利用更致密的膜來對水中物質(zhì)進(jìn)行選擇性透過的方法。該法一般可截留0.000 1μm的粒子。反滲透系統(tǒng)的純水水量能夠達(dá)到被處理水量的75%~85%。但在這個過程中,有部分高鹽溶液被浪費(fèi)[3]。
5)復(fù)合型凈化水工藝。由于單一的凈水工藝只能滿足一般性需求用水,無法滿足更高質(zhì)量的企業(yè)生產(chǎn)工藝、鍋爐用水需求,因此逐漸發(fā)展出復(fù)合型凈化水工藝,即將上述兩種或者兩種以上的工藝進(jìn)行組合,如“超濾+反滲透”組合、“活性炭吸附+微濾膜”組合等。不同工藝各取所長,組成復(fù)合型凈化水系統(tǒng)進(jìn)一步去除水中雜質(zhì),提高了產(chǎn)水的質(zhì)量。
該河河水由于污染以及季節(jié)變化的影響,容易發(fā)生水質(zhì)變化,從而影響凈化水系統(tǒng)出水質(zhì)量的穩(wěn)定。采用常規(guī)河水凈化方式存在流程長、占地面積大、投入資金量大、建設(shè)周期長等缺點。因此,綜合考慮企業(yè)實施條件,設(shè)計采用新型一體化凈水器替代河水水站處理凈化該河河水的方案,將常規(guī)的水處理工藝混凝、沉淀、過濾高效整合在一起,設(shè)計在一套設(shè)備內(nèi),再配合投加絮凝、藥劑等附屬設(shè)備,成為具有整套凈化水功能的凈水站。該方案的優(yōu)點為凈水流程短、效率高、施工周期短、設(shè)施占地面積小,滿足企業(yè)一級凈化水要求。
經(jīng)過一體化凈水器處理,河水能滿足企業(yè)一般用水要求,但無法滿足更高質(zhì)量的用水要求,還需要通過兩個或者兩個以上的工藝進(jìn)行組合,形成一個復(fù)合型凈化水系統(tǒng)。為此,在一級凈化的基礎(chǔ)上增加后續(xù)水凈化工藝進(jìn)行二次處理,比如反滲透脫鹽水處理系統(tǒng),離子交換(復(fù)床、混床),電滲析軟化、除鹽水系統(tǒng),超純水處理設(shè)備等。經(jīng)過對比分析上述各類水處理系統(tǒng)的優(yōu)缺點和適用環(huán)境,最終選用反滲透脫鹽水處理系統(tǒng)作為該企業(yè)二級凈化水系統(tǒng)。
在這種設(shè)計思路下,該企業(yè)組成了一套采用一體化凈水器進(jìn)行一級凈化,反滲透膜法進(jìn)行二級凈化的高效工業(yè)用水凈化系統(tǒng),實現(xiàn)了企業(yè)對不同等級工業(yè)用水的需求。
企業(yè)在取水點通過取水泵抽取該河河水,經(jīng)埋地敷設(shè)DN400供水管線從西面進(jìn)入廠區(qū),輸送到一級凈水站。考慮到該河河水pH值低于7,進(jìn)入一級凈水站后,增設(shè)加堿裝置定量加入氫氧化鈉溶液,將原水調(diào)成弱堿性,然后加入定量絮凝劑,經(jīng)過管道混合器充分混合,進(jìn)入一體化凈水器進(jìn)行反應(yīng)、沉淀、過濾處理。產(chǎn)出的凈化水定量加入二氧化氯進(jìn)行殺菌,然后轉(zhuǎn)入清水池,通過給水泵送往使用單位和二級凈化水系統(tǒng);產(chǎn)出的污水流進(jìn)污水池,通過壓榨泵壓入壓濾機(jī)中。壓干污泥主要為泥沙,污水則再次進(jìn)入一體化凈水器進(jìn)行凈化。具體的一級凈化水系統(tǒng)工藝流程見圖2。
圖2 一級凈化水系統(tǒng)工藝流程
如圖2可知,該系統(tǒng)處理工藝較為合理,工人操作勞動強(qiáng)度較低,特點如下:1)主要處理設(shè)備為一體化凈水器。該設(shè)備采用改進(jìn)后的快速斜管沉淀工藝,與重力式自動反沖洗過濾工藝相結(jié)合,具有獨(dú)特先進(jìn)的流體力學(xué)工藝設(shè)計及結(jié)構(gòu)配置。凈水設(shè)備布置緊湊,較豎流沉淀器和重力無閥過濾器等其他凈化水設(shè)備,占地的面積可減少30%以上。2)系統(tǒng)采用水力自動反沖等工藝,無須設(shè)置反沖水泵,沒有多余的電耗輸出,使整體系統(tǒng)的電耗大幅度下降。采用氣動排泥,根據(jù)進(jìn)水流量及濁度數(shù)據(jù)計算凈水器的排泥周期,控制凈水器合適的排泥時間及排泥周期,保證凈水器長期在良好的環(huán)境下運(yùn)行。3)針對源水pH值偏弱酸性,絮凝效果不佳的特性,增加了加堿裝置,提高了絮凝效果。4)系統(tǒng)的自耗水量極低。一級凈化水系統(tǒng)產(chǎn)出污水通過壓料泵壓入壓濾機(jī)中,壓干污泥主要為泥沙,污水再次進(jìn)入一體化凈水器進(jìn)行凈化。另外,利用改進(jìn)后的快速斜管沉淀工藝以及重力式水力自動反沖過濾工藝,反洗清洗水用量少30%以上。5)采用網(wǎng)格旋流反應(yīng)器,結(jié)構(gòu)簡單,水流作用下顆粒間的碰撞有助于提升絮凝效果,與普通反應(yīng)比較,效果高出2倍以上[4]。
河水經(jīng)一級凈化水系統(tǒng)凈化后,通過給水泵經(jīng)DN200給水管線,輸送到二級凈水站。雖然原水經(jīng)過了一級凈化系統(tǒng)的處理,水中的懸浮物質(zhì)已經(jīng)較少(一般小于3×10-6),水質(zhì)優(yōu)良。但是對于后續(xù)的二級凈化水系統(tǒng)來說,原水中的懸浮物質(zhì)還是會堵塞離子交換通道或反滲透膜,使離子交換樹脂或反滲透膜受損,嚴(yán)重地影響二級凈化水系統(tǒng)的正常運(yùn)行,縮短設(shè)備的使用壽命,因此仍需要對進(jìn)水進(jìn)行預(yù)處理。
預(yù)處理第一道采用機(jī)械過濾器,利用機(jī)械過濾器中不同粒徑石英砂間的細(xì)小縫隙,使顆粒物在隨水流流經(jīng)濾料時被截留。經(jīng)過機(jī)械過濾器,其出水濁度已經(jīng)基本達(dá)到反滲透進(jìn)水要求,但是過濾水中仍含有一定量的有機(jī)物、余氯、微生物等沒得到處理。為此在石英砂機(jī)械過濾器后配置活性炭過濾器,利用活性炭比表面積大的特點,有效吸附進(jìn)水中的有機(jī)物,降低預(yù)處理水的臭味、色度、微生物數(shù)量、余氯等。經(jīng)過機(jī)械過濾器及活性炭吸附后的出水完全符合預(yù)處理出水要求,可以進(jìn)入反滲透膜裝置進(jìn)行凈化處理[5]。
進(jìn)入二級凈水站的一級凈化水通過原水泵加壓經(jīng)過機(jī)械過濾器、活性炭過濾器、保安過濾器,接著通過高壓表再次加壓,進(jìn)入反滲透裝置過濾處理,產(chǎn)出的凈化水轉(zhuǎn)入純水罐,最后通過給水泵將二級凈化水送往使用單位使用。另外,反滲透裝置產(chǎn)出的濃水流進(jìn)濃水罐,通過給水泵供往各車間做設(shè)備冷卻水等回用水使用。二級凈化水系統(tǒng)具體工藝流程見圖3。
圖3 二級凈化水系統(tǒng)工藝流程
由圖3可知,二級凈化水系統(tǒng)由機(jī)械過濾器(石英砂)、活性炭過濾器、阻垢劑投加裝置、非氧化性殺菌劑投加裝置、兩級保安過濾器、高壓泵、反滲透裝置、反滲透化學(xué)清洗裝置組成,處理工藝較為合理,工人操作勞動強(qiáng)度較低,特點如下:1)以一級凈化水為源水,經(jīng)過石英砂機(jī)械過濾器、活性炭過濾器、兩級保安過濾器過濾,除去了一級凈化水中殘余的懸浮物質(zhì)以及膠體等,嚴(yán)格控制了反滲透裝置進(jìn)水中的有機(jī)物濃度以及余氯量,防止了上一級處理泄漏的濾料等物質(zhì)給系統(tǒng)元件帶來損害,延長了二級凈水系統(tǒng)使用壽命,確保了二級凈化水水質(zhì)。2)在對原水進(jìn)行預(yù)處理時,增加了阻垢劑、非氧化性殺菌劑使用,對原水進(jìn)行了預(yù)處理,保護(hù)了反滲透膜,延長了反滲透膜使用壽命。3)采用PLC自動控制,操作過程均為自動化操作,反洗操作和制水運(yùn)行均按設(shè)定參數(shù)運(yùn)行,確保了凈水系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)不受人工影響,穩(wěn)定運(yùn)行。4)二級凈化水系統(tǒng)設(shè)計充分考慮了企業(yè)運(yùn)行工況,可兩套系統(tǒng)輪流或一起運(yùn)行,在滿足生產(chǎn)用水需求的同時,可以根據(jù)自來水壓,錯峰制水,保障了設(shè)備高效安全運(yùn)行,同時考慮到場地限制,共用1臺原水泵和反滲透化學(xué)清洗裝置,進(jìn)水采用恒壓變頻,確保進(jìn)水在壓力波動時,系統(tǒng)水壓穩(wěn)定,降低了設(shè)備投資。5)根據(jù)保養(yǎng)需求,可分別對兩套系統(tǒng)輪流進(jìn)行反沖洗、濾芯更換、再生等保養(yǎng),并且可單獨(dú)對一套裝置一段膜和二段膜分開清洗,以達(dá)到充分清洗的最佳效果。
一級凈化水系統(tǒng)平均產(chǎn)水量215 t/h、日產(chǎn)水量4 945 t,達(dá)到企業(yè)一級凈化水用量需求,產(chǎn)出污水回用進(jìn)入凈水系統(tǒng)再次凈化,利用率100%。
二級凈化水系統(tǒng)平均產(chǎn)水量106 t/h、日產(chǎn)水量2 438 t,達(dá)到企業(yè)二級凈化水用量需求。脫鹽率均值為96.0%,產(chǎn)出濃水回收用于間接冷卻用水和一般用水,設(shè)備反沖洗水回用至一級凈化水系統(tǒng)凈化,利用率100%。
監(jiān)測一級凈化水系統(tǒng)進(jìn)水與出水、二級凈化水系統(tǒng)出水,形成凈水系統(tǒng)產(chǎn)水水質(zhì)檢測報告,具體見表3,達(dá)到企業(yè)用水標(biāo)準(zhǔn)。
表3 凈水系統(tǒng)產(chǎn)水質(zhì)量
經(jīng)測算,一級凈化水運(yùn)行成本約0.97元/t,二級凈化水運(yùn)行成本約1.06元/t。一級凈化水如果采用市政自來水,則自來水的單價為3.06元/t。因此,采用設(shè)計凈化水系統(tǒng)運(yùn)行成本較低,滿足了企業(yè)低成本設(shè)計要求,降低了企業(yè)成本負(fù)擔(dān),具體見表4。
表4 凈水系統(tǒng)運(yùn)行成本
水是化工企業(yè)重要的資源性原料,隨著化工行業(yè)向精細(xì)化發(fā)展,工業(yè)凈化水系統(tǒng)向著便捷化、集成化、數(shù)字化、智能化發(fā)展。本方案設(shè)計的凈化水系統(tǒng)效率高,成本低,控制快捷方便,能有效延長設(shè)備使用壽命,可用于化工工業(yè)凈化水系統(tǒng)中設(shè)備設(shè)施更新升級,值得在類似化工企業(yè)凈化水項目中得到推廣運(yùn)用。