石志遠(yuǎn)
(1.中煤科工集團(tuán)西安研究院有限公司,陜西 西安 710077;2.陜西省煤礦水害防治技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,陜西 西安 710077)
朱仙莊煤礦北部8煤頂板覆蓋侏羅系灰?guī)r角礫含水層(“五含”),巖溶極其發(fā)育,與太灰、奧灰水力聯(lián)系密切,具有靜儲(chǔ)量大、導(dǎo)水性好、動(dòng)態(tài)補(bǔ)給強(qiáng)(2000m3/h)、水壓高(3~4MPa)的特征[1,2]。1993年放水試驗(yàn)穩(wěn)定水量590m3/h,五含疏降中心水位下降98m,太灰水位下降57.7m,奧灰水位下降12.8m,2015年1月30日,866-1工作面發(fā)生五含潰水事故,疏干開采不可行。五含水嚴(yán)重威脅下伏1500余萬噸煤炭開發(fā),礦井面臨接替失衡,服務(wù)年限大幅縮短的困境,五含水害難題亟需解決。因此提出了“帷幕截流,疏干開采”的治理思路[3-13]。同時(shí),鑒于地面定向鉆進(jìn)注漿技術(shù)在薄層灰?guī)r區(qū)域治理[14-16]、水害探查[17,18]和突水災(zāi)害治理[19]及斷層預(yù)注漿加固[20]等多種災(zāi)害防治領(lǐng)域的應(yīng)用日漸成熟,具有超前高效精準(zhǔn)探查、注漿充分可控、覆蓋空間范圍大、水害隱患整體消除效果好等優(yōu)勢(shì),與帷幕注漿技術(shù)相結(jié)合可以解決現(xiàn)有帷幕的弊端?;诖?,本文針對(duì)五含深埋區(qū)(埋深大于325m),基于地面順層孔注漿技術(shù)研究了深埋巨厚溶隙裂隙含水層帷幕建造技術(shù),對(duì)鉆孔布置方法、注漿控制技術(shù)和效果檢驗(yàn)方法進(jìn)行了研究和工程實(shí)踐,為礦山截流帷幕建造提供了借鑒,也為類似條件下地下巖土工程帷幕截水提供了參考。
朱仙莊礦北部8煤的直接充水含水層是頂板五含,五含覆蓋在向斜揚(yáng)起端,井田內(nèi)面積2.8km2,向北呈喇叭狀,如圖1(a)所示。五含巖溶發(fā)育具有淺強(qiáng)深弱的垂向分帶特征,標(biāo)高-300m以淺巖溶發(fā)育率為8.82%,標(biāo)高-350m至-300m為13.2%,標(biāo)高-400m至-350m為0.83%,k=0.326~6.842m/d,徑流條件好,靜儲(chǔ)量大。單位涌水量0.293~4.378L/(s·m),富水性中等-強(qiáng)。五含穩(wěn)定水位約標(biāo)高-20m至-30m,8煤開采標(biāo)高-350m至-400m,頂板承受水壓約3~4MPa。
鉆孔揭露厚度55~65m,埋深220~530m,西高東底,南北向和東西向地質(zhì)剖面圖分別如圖1(b)和圖1(c)所示,五含角度不整合壓覆于煤系、太灰及奧灰之上,受太灰、奧灰頂托補(bǔ)給。奧灰水量豐富,是五含的主要補(bǔ)給水源,根據(jù)放水試驗(yàn)計(jì)算采區(qū)內(nèi)五含疏放至-350m時(shí)動(dòng)態(tài)補(bǔ)給量不小于2000m3/h。因此,五含和太灰、奧灰是威脅8煤開采的主要充水含水層,水量大、水壓高、難疏降。
鉆孔設(shè)計(jì)遵循“探查-治理-加固-驗(yàn)證”的原則,斜孔探查,順層孔治理,交叉斜孔加固,直孔檢驗(yàn)。帷幕地面順層鉆孔布置如圖2所示。
圖2 帷幕地面順層鉆孔布置
1)每個(gè)定向孔組首先施工一個(gè)探查斜孔,查明五含頂?shù)捉?,為分支孔設(shè)計(jì)提供依據(jù)。
2)順層孔雙排并列布置,排距20m,單側(cè)分支孔的垂向間距20m,最上層孔位于五含上5m,最下層孔位于五含下15m,內(nèi)外排平行錯(cuò)位布置。
3)相鄰孔組搭接長(zhǎng)度不小于20m,確保不留空白區(qū)。
4)每個(gè)組孔布置1個(gè)延伸到對(duì)側(cè)末端的檢查加固孔,自上至下、從一側(cè)向另一側(cè)鉆進(jìn),進(jìn)行貫穿帷幕的質(zhì)量檢查和加固。
5)帷幕完成后在鉆井液漏失嚴(yán)重、注漿量大及斷層帶等注漿薄弱區(qū)段施工檢查直孔,進(jìn)行取芯和水文地質(zhì)試驗(yàn)檢驗(yàn)帷幕注漿效果。
帷幕注漿既要控制漿液在設(shè)定范圍內(nèi)擴(kuò)散,又要帷幕全斷面封堵過水通道。采用孔口封閉止?jié){、靜壓注漿法。針對(duì)不同溶隙裂隙發(fā)育程度的地層,制定了相應(yīng)的帷幕建造注漿工藝:一是對(duì)于巖石完整,溶隙、裂隙不發(fā)育,鉆井液不漏失或輕微漏失的含水層段,采用前進(jìn)式控壓注漿法;二是對(duì)于斷層破碎帶、巖溶、裂隙發(fā)育段,鉆井液漏失大于10m3/h,采用多回次控量注漿法。
2.2.1 前進(jìn)式控壓注漿
1)每延伸30~50m進(jìn)行一次壓水試驗(yàn),透水率小于1Lu則繼續(xù)鉆進(jìn),大于1Lu則注漿。
2)采用純水泥漿,漿液比重在1.2~1.7之間由小到大調(diào)整。
3)注漿終壓為帷幕承受水壓力的1.5~2倍,即設(shè)計(jì)終壓4.5~8MPa。
4)每段注漿完畢后進(jìn)行壓水試驗(yàn),透水率小于1Lu則繼續(xù)鉆進(jìn),大于1Lu則補(bǔ)充注漿。
2.2.2 多回次控量注漿
1)注漿段長(zhǎng):當(dāng)遇到鉆井液漏失超過10m3/h時(shí),向前延伸5~10m,進(jìn)行注漿。
2)注漿量控制:在控制注漿量方面,由于巖溶地層中節(jié)理裂隙發(fā)育不規(guī)則,且存在溶洞、構(gòu)造破碎帶等情況,在注漿過程中極易出現(xiàn)某一段注漿量大而壓力低的現(xiàn)象,因此應(yīng)根據(jù)回次極限注漿量控制注漿,回次極限注漿量計(jì)算可采用以下公式:
Q=aLnπr2/m
(1)
式中,Q為回次極限注漿量,m3;a為漿液充填率,取0.6~0.8;L為注漿段長(zhǎng),m;n為線巖溶率;r為漿液擴(kuò)散控制半徑,取帷幕寬度的四分之一,m;m為漿液結(jié)實(shí)率,取80%~98%。
3)漿液類型和配比:采用粉煤灰水泥漿,粉煤灰摻量10%~40%,漿液比重1.4~1.7。注漿量達(dá)到回次極限注漿量的60%仍無壓或壓力小于1倍水壓,采用間歇注漿,間歇時(shí)間不大于4h。
4)壓水試驗(yàn)檢驗(yàn):每回次注漿完畢后,進(jìn)行壓水試驗(yàn),透水率小于1Lu則繼續(xù)延伸,大于1Lu則重復(fù)控量注漿至達(dá)到結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)。
朱仙莊煤礦帷幕東線五含埋深大于325m,采用地面順層孔建造,順層孔段帷幕全長(zhǎng)2.5km,施工10對(duì)20個(gè)水平孔組,91個(gè)分支孔,檢查直孔7個(gè)。鉆探進(jìn)尺41464m。注漿340056t。朱仙莊帷幕地面順層鉆孔布置如圖3所示。
圖3 朱仙莊帷幕地面順層鉆孔布置
通過施工過程中一、二序孔注漿指標(biāo)對(duì)比、帷幕貫通后的檢查孔壓水試驗(yàn)檢驗(yàn)和帷幕竣工后的放水試驗(yàn)對(duì)帷幕注漿效果進(jìn)行三階段的檢查驗(yàn)證。
將一、二序孔的注漿終壓和單位注漿量進(jìn)行對(duì)比分析,注漿終壓提升和單位注漿量下降可以在一定程度上反應(yīng)帷幕注漿的效果,如圖4所示。其中,一序孔采用較低的終壓5~6MPa對(duì)五含進(jìn)行低壓充填,二序孔可以提高注漿壓力至6~9MPa進(jìn)行高壓加固;一、二序孔單位注漿量分別為7~26t/m和1~8t/m,下降60%~80%,帷幕注漿充分填充了五含溶隙裂隙,提高了阻水性。
圖4 一、二序孔注漿終壓和單位注漿量對(duì)比
五含角礫巖注漿改造前后物理力學(xué)性質(zhì)見表1,改造后的抗壓強(qiáng)度提高1.6MPa,彈性模量提高0.18MPa,泊松比和密度略有增大,而孔隙率降低77.5%,說明注漿充分充填了巖體空隙,改變了礫巖的物理力學(xué)性質(zhì),注漿效果良好。
表1 注漿改造前后角礫巖物理力學(xué)性質(zhì)對(duì)比
6個(gè)檢查直孔分段壓水試驗(yàn)結(jié)果如圖5所示,注漿后五含透水率小于1Lu,相比較注漿前五含透水率10.00~225.11Lu(平均47.8Lu),五含滲透性顯著下降,已改造為相對(duì)隔水層。
圖5 檢查孔單位透水率散點(diǎn)圖
一方面通過放水試驗(yàn),得到帷幕內(nèi)外各含水層水位、降深、降速的歷時(shí)曲線,判斷帷幕內(nèi)外各含水層的水力聯(lián)系;另一方面得到帷幕過水量計(jì)算截流率。
2018年5月試放水平均放水量186m3/h,帷幕內(nèi)外五含最大水位差233m。9月16日帷幕內(nèi)外五含水位已近趨穩(wěn)定。9月16日至10月29日進(jìn)行了工業(yè)性疏干放水,放水量約450m3/h,至2021年7月總放水量小于80m3/h,其中帷幕過水量小于40m3/h,與放水試驗(yàn)計(jì)算的直接疏干開采補(bǔ)給量2000m3/h對(duì)比,截流率超過98%,放水試驗(yàn)期間觀測(cè)孔水位動(dòng)態(tài)如圖6所示。帷幕范圍內(nèi)五含全部疏干,帷幕外五含、奧灰和太灰水位穩(wěn)定,帷幕內(nèi)五含地面觀測(cè)孔水位標(biāo)高-350m,井下觀測(cè)孔水位標(biāo)高小于-390m,內(nèi)外水位差接近350m且趨于穩(wěn)定。目前已完成五含下2個(gè)工作面回采,期間無涌水,帷幕過水量趨于下降,觀測(cè)孔水位穩(wěn)定,帷幕截流效果顯著,穩(wěn)定性良好。
圖6 放水期間帷幕內(nèi)外典型含水層水位動(dòng)態(tài)
1)利用地面定向順層孔通過雙排平行錯(cuò)位布孔,內(nèi)外交叉檢驗(yàn)加固,以及前進(jìn)式控壓、多回次控量的注漿控制工藝和三階段質(zhì)量檢查,可解決煤礦大埋深、巨厚層、極強(qiáng)富水溶隙裂隙含水層的帷幕截流問題,具有跨度大、無效進(jìn)尺少、施工周期短、經(jīng)濟(jì)高效的優(yōu)勢(shì)。
2)五含礫巖注漿改造后的抗壓強(qiáng)度提高1.6MPa,孔隙率降低77.5%,彈性模量、密度也略有提高,透水率小于1Lu,注漿效果良好。
3)井下放水驗(yàn)證帷幕過水量小于40m3/h,截流率大于98%,內(nèi)外水位差大于350m,帷幕截流效果良好且運(yùn)行穩(wěn)定。
4)研究成果具有廣泛的推廣應(yīng)用價(jià)值,可以解決側(cè)向強(qiáng)補(bǔ)給頂?shù)装逅蛿鄬訋?cè)向強(qiáng)補(bǔ)給底板水害等綜合性水害難題,可推廣應(yīng)用至煤礦、金屬礦山和隧道等領(lǐng)域的水害防治。