黃 平
(金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司,山東 臨沂 276700)
在離子膜燒堿、電石法PVC(聚氯乙烯)、曼海姆法硫酸鉀等工廠中,有大量的副產(chǎn)鹽酸產(chǎn)生。使用曼海姆法每生產(chǎn)硫酸鉀1 t,就會(huì)副產(chǎn)w(HCl)31%的鹽酸約1.25 t?;厥绽酶碑a(chǎn)鹽酸生產(chǎn)飼料級(jí)磷酸氫鈣,不但可以消耗副產(chǎn)鹽酸,而且對(duì)磷礦質(zhì)量要求不高[1]。
各鹽酸法飼料級(jí)磷酸氫鈣生產(chǎn)工藝,因原料規(guī)格、酸解中和過(guò)程、副產(chǎn)品、磷收率、生產(chǎn)工藝是否連續(xù)等不同而各有特點(diǎn)。郭玉川[1]介紹了一種以高品位磷礦(w(P2O5)34%)、氨化合物、副產(chǎn)鹽酸等為原料生產(chǎn)飼料級(jí)磷酸氫鈣并副產(chǎn)氯化銨、白肥(肥料級(jí)磷酸氫鈣)的生產(chǎn)工藝,該工藝工序短,白肥中雜質(zhì)含量高。張亞雄等[2]介紹了一種以高品位磷礦(w(P2O5)33%)、副產(chǎn)鹽酸、硫酸鈉等為原料生產(chǎn)飼料級(jí)磷酸氫鈣并副產(chǎn)白肥、氟硅酸鈉的生產(chǎn)工藝,該工藝磷礦酸解后,直接使用石灰乳中和脫氟,白肥中雜質(zhì)含量高,一二段中和料漿都需要在增稠器內(nèi)沉降,生產(chǎn)連續(xù)性容易受到影響。吳國(guó)迎[3]介紹了一種以磷礦(w(P2O5)26%)、副產(chǎn)鹽酸為原料二級(jí)萃取生產(chǎn)飼料級(jí)磷酸氫鈣的工藝,該工藝生產(chǎn)過(guò)程中大量P2O5進(jìn)入氟渣,飼料級(jí)磷酸氫鈣的P2O5收率低。張開仕等[4]介紹了一種以高品位磷礦(w(P2O5)30%)、氯化鈉等為原料生產(chǎn)飼料級(jí)磷酸氫鈣的工藝,該工藝不副產(chǎn)白肥,脫氟渣很難回用,進(jìn)入氟渣的P2O5損失大。郭玉川[5]介紹了一種以磷礦、副產(chǎn)鹽酸為原料生產(chǎn)飼料級(jí)磷酸氫鈣聯(lián)產(chǎn)碳酸鈣和氯化銨的工藝,生產(chǎn)過(guò)程中酸渣和脫氟渣一起過(guò)濾去除,濾渣可作為肥料出售,但因養(yǎng)分含量低,售價(jià)不高。王維建等[6]介紹了一種使用高品位磷礦(w(P2O5)30%)、副產(chǎn)鹽酸為原料生產(chǎn)飼料級(jí)磷酸氫鈣工藝,生產(chǎn)中磷酸萃取后須靜置沉降后再過(guò)濾,生產(chǎn)過(guò)程不連續(xù)。張昌清[7]介紹了一種使用磷礦粉與副產(chǎn)鹽酸生產(chǎn)飼料級(jí)磷酸氫鈣的工藝,該工藝副產(chǎn)白肥,生產(chǎn)中產(chǎn)生的大量含鈣廢水需處理后排放。
筆者參與建設(shè)的某工廠以磷礦(w(P2O5)27%、w(F)4.4%)、副產(chǎn)鹽酸(w(HCl)31%)、碳酸鈣、石灰乳為原料生產(chǎn)飼料級(jí)磷酸氫鈣,副產(chǎn)白肥和鈣水。生產(chǎn)過(guò)程如下:磷礦加水制成礦漿,然后將礦漿和鹽酸分別加入酸解槽;向酸解液中加入絮凝劑后過(guò)濾,濾液進(jìn)入一段中和槽,加入碳酸鈣和石灰乳脫氟;一段中和料漿經(jīng)沉降后過(guò)濾,濾餅為副產(chǎn)白肥,干燥后進(jìn)入下游裝置作為生產(chǎn)原料;一段沉降槽溢流清液和一段中和濾液進(jìn)入二段中和槽,加入石灰乳中和以后進(jìn)入二段沉降槽,二段沉降槽底部料漿經(jīng)過(guò)濾后得到濾餅,濾餅干燥后即為飼料級(jí)磷酸氫鈣產(chǎn)品。二段沉降槽溢流液和二段中和濾液調(diào)節(jié)pH 后進(jìn)入下游裝置生產(chǎn)氯化鈣產(chǎn)品。工藝流程見圖1。
圖1 飼料級(jí)磷酸氫鈣生產(chǎn)工藝流程
該工藝酸解液經(jīng)過(guò)濾除渣,中和后所得白肥質(zhì)量好;鈣水用于生產(chǎn)氯化鈣,總磷回收率高,原料中的磷和氯資源都進(jìn)入最終產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)資源綜合利用;飼料級(jí)磷酸氫鈣生產(chǎn)過(guò)程中各工序操作均連續(xù)進(jìn)行、無(wú)停頓等待時(shí)間。該廠在設(shè)計(jì)和投產(chǎn)初期,遇到了一些問題,筆者對(duì)這些問題進(jìn)行了分析,并對(duì)最終解決辦法進(jìn)行了總結(jié)。
該飼料級(jí)磷酸氫鈣工廠為某聯(lián)合化工廠的分廠,設(shè)計(jì)中全廠統(tǒng)一對(duì)磷礦制漿后打入各分廠。飼料級(jí)磷酸氫鈣裝置設(shè)計(jì)時(shí),礦漿輸送泵的選型就立式泵和臥式泵兩種形式進(jìn)行了反復(fù)研究。
在相同設(shè)計(jì)能力下,臥式泵泵體小,投資??;立式泵泵體大,投資大。如果采用臥式泵,存在兩個(gè)問題:(1)停泵后,泵吸入管內(nèi)的固相容易沉積或者在管壁結(jié)垢,導(dǎo)致管道有效流通截面積減小,甚至堵塞。(2)泵密封形式選擇有困難。如果采用機(jī)械密封,礦漿中的固體細(xì)粉容易進(jìn)入機(jī)械密封面,加速密封面磨損,降低密封使用壽命;如果采用填料密封,密封水容易進(jìn)入泵體內(nèi),降低礦漿濃度,影響生產(chǎn)系統(tǒng)水平衡。如果采用立式泵,則停泵后礦漿可以回流到礦漿槽,不會(huì)在吸入管內(nèi)沉積或結(jié)垢;立式礦漿泵沒有機(jī)械密封或者填料密封,不存在因密封帶來(lái)的問題。
因此,工廠設(shè)計(jì)選用了立式礦漿泵。實(shí)際運(yùn)行中該泵基本沒有出現(xiàn)機(jī)械故障,運(yùn)行率非常高,證明選型是正確的。
工廠投入運(yùn)行以后,由于使用的磷礦中黏土等含量高,磨礦后w(H2O)31%的礦漿呈現(xiàn)半流淌狀態(tài),需要增加水含量才能泵送。礦漿w(H2O)提升至45%后能夠被送至酸解槽,但仍存在流量不足、流量衰減、停泵重啟后流量小等問題。主要原因在于礦漿水含量增加以后,滿負(fù)荷生產(chǎn)需要的礦漿流量增加27%,很可能導(dǎo)致泵輸送能力不足;而且設(shè)計(jì)中礦漿輸送管線橫平豎直布置、彎頭多、距離長(zhǎng),礦漿中固相容易沉降結(jié)垢,從而降低管線流通截面積。
工廠設(shè)計(jì)中酸解液采用帶式過(guò)濾機(jī)過(guò)濾。投產(chǎn)后發(fā)現(xiàn)酸渣過(guò)濾存在嚴(yán)重問題:(1)在取消濾餅洗滌的情況下,酸渣仍然無(wú)法形成濾餅,掉入轉(zhuǎn)運(yùn)車后形成流淌的稀泥;(2)采取降低過(guò)濾機(jī)過(guò)濾負(fù)荷、從外界加入磷石膏助濾、向酸解液加入絮凝劑等措施后,過(guò)濾效果仍無(wú)明顯改善。
磷礦中含有鐵、鋁、氟、硅酸鹽等雜質(zhì),使酸解液中存在大量膠體微粒,由于其布朗運(yùn)動(dòng)和雙電層結(jié)構(gòu),使整個(gè)酸解液成為一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的溶膠體系而不易過(guò)濾[8],這在客觀上決定了酸渣過(guò)濾比較困難。工廠實(shí)際生產(chǎn)中礦漿水含量相對(duì)于設(shè)計(jì)值增加很多,這使得過(guò)濾機(jī)需要過(guò)濾更多濾液,增大了過(guò)濾負(fù)荷。
該廠原設(shè)計(jì)采用碳酸鈣脫氟,一段中和料漿pH終點(diǎn)控制在0.7~1.3。投產(chǎn)初期,一段中和料漿經(jīng)沉降進(jìn)入帶式過(guò)濾機(jī)后,過(guò)濾效果很差,濾餅水含量高、不松軟,嚴(yán)重影響白肥后續(xù)干燥。
濾餅的這種“軟泥”特性說(shuō)明白肥結(jié)晶效果差,且很可能含有部分未反應(yīng)的碳酸鈣。使用碳酸鈣脫氟時(shí),隨著反應(yīng)進(jìn)行,磷酸濃度降低,酸性減弱,碳酸鈣與磷酸反應(yīng)速度減慢[7],且碳酸鈣加入量和停留時(shí)間較難控制,容易殘留較多未反應(yīng)的碳酸鈣。為了解決這一問題,可以考慮在磷酸濃度較高時(shí)采用碳酸鈣脫氟,在磷酸濃度逐漸下降以后,用石灰乳控制脫氟終點(diǎn)pH。石灰乳與磷酸反應(yīng)迅速,pH 調(diào)節(jié)速度快,且石灰乳濃度低,加料量易控制,不易過(guò)量。
設(shè)計(jì)上,白肥濾餅用熱風(fēng)干燥后進(jìn)入下游磷肥車間作為原料,對(duì)白肥干燥的目的是便于輸送和計(jì)量。干白肥進(jìn)入下游磷肥車間后,由于水含量低,常漂浮在料漿表面,影響白肥與磷酸反應(yīng)效果。
對(duì)于礦漿輸送問題,改造中制定了更換礦漿泵、設(shè)置礦漿中間槽接力輸送、改造礦漿管線等方案。最終采取了更換礦漿管道、減少管道彎頭和閥門數(shù)量、傾斜布置管道、停泵后用少量水反沖洗礦漿管線等成本最低的措施,成功解決礦漿輸送流量不足等問題。表1是礦漿管線改造前后對(duì)比。
表1 改造前后礦漿管線配置
要改善酸渣過(guò)濾效果和能力,可增加過(guò)濾機(jī)數(shù)量或者更換面積更大的過(guò)濾機(jī),但因現(xiàn)場(chǎng)安裝位置有限,這兩種方式都很難實(shí)現(xiàn)。實(shí)際改造中采取了將現(xiàn)有帶式過(guò)濾機(jī)拆除,更換為板框壓濾機(jī)的方案,此后過(guò)濾出來(lái)的濾餅非常干燥,磷損失率也控制在設(shè)計(jì)允許范圍內(nèi),酸渣過(guò)濾實(shí)現(xiàn)連續(xù)操作。
更換為板框機(jī)械壓濾的方式對(duì)改善酸渣過(guò)濾效果非常明顯,濾渣w(H2O)、w(P2O5)分別由68.3%、9.86%下降至37.6%、1.46%。
改造過(guò)程中,向一段中和A、B兩反應(yīng)槽中按設(shè)計(jì)加入總量略低于理論量的碳酸鈣,取消向一段中和C反應(yīng)槽加入碳酸鈣,改為向C槽加入達(dá)到pH控制終點(diǎn)所需石灰乳。脫氟工藝調(diào)整后,過(guò)濾得到的白肥濾餅為松軟且流動(dòng)性好的晶體,水含量也大大降低。
該工廠坐落于戈壁灘上,氣候干燥、日照充足。實(shí)際生產(chǎn)中取消了熱風(fēng)干燥白肥環(huán)節(jié),而是將白肥運(yùn)送至堆場(chǎng)晾曬至流動(dòng)性較好時(shí)用鏟車送入下游車間。調(diào)整后白肥濾餅w(H2O)由38.5%下降至10%~15%,解決了應(yīng)用中的漂浮問題,并且每小時(shí)節(jié)省柴油103.4 kg,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。
(1)采用立式泵輸送礦漿,并且改變管道材質(zhì)、減少?gòu)濐^和閥門數(shù)量以降低礦漿輸送阻力,傾斜布置管道、對(duì)礦漿管線反沖洗以減少礦漿內(nèi)固相在管道內(nèi)沉積,較好地解決了礦漿輸送問題。
(2)板框壓濾機(jī)替代帶式過(guò)濾機(jī)可改善酸渣過(guò)濾效果、減少磷損失。
(3)一段中和使用碳酸鈣和石灰乳搭配脫氟,更有利于控制脫氟終點(diǎn)pH,改善白肥過(guò)濾效果。
(4)用堆場(chǎng)晾曬的方式代替熱風(fēng)干燥白肥,不僅解決了白肥應(yīng)用中出現(xiàn)的漂浮問題,而且節(jié)省能源,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。