譚建春,張林,蘆國峰
我公司有兩條5 000t/d 水泥熟料生產線,配備有4 臺HRM3400 型輥磨,預分解窯規(guī)格為φ4.8m×72m。近年來,水泥生產原材料供應日趨緊張,質量參差不齊,嚴重影響了生料配料穩(wěn)定性及水泥熟料質量。為有效應對原材料供應變化,2019 年8 月,我公司在使用熒光分析儀手工配料的基礎上,引進了γ射線在線自動分析配料系統(tǒng)進行生料配料。該設備投入使用后,生料配料穩(wěn)定性、檢測效率大幅提高,熟料質量明顯改善。
我公司生料采用四組分配料,主要為石灰石(主要提供CaO)、砂巖(主要提供SiO2)、粘土(主要提供Al2O3、SiO2)及有色金屬灰渣(主要提供Fe2O3),搭配使用少量煤矸石和煤氣化渣(與粘土成分一致,主要提供Al2O3、SiO2,用于調整生料易燒性)。由于原材料儲存場地有限,各種原材料在同一個堆棚存儲,每種原材料之間留有2m 的間隔距離,防止混料。因自有礦山石灰石品位較高(表層沒有剝離,全部開采使用,CaO≥50%),沒有另設石灰石堆廠,建造了4 座1 萬噸混凝土儲庫用于石灰石儲存。
按照生料配料要求,石灰石用4座儲庫搭配下料,單獨上料至石灰石倉使用。砂巖和有色金屬灰渣單獨上料至各自小倉使用。因上料口和配料站倉數(shù)量有限,粘土和煤矸石、煤氣化渣上料時,分別通過兩個板式喂料機,共用一臺膠帶輸送機,上料至同一個小倉使用。由于粘土、煤矸石、煤氣化渣三種原材料的容重不同,按比例搭配上料時,計量誤差較大,影響了正常生料配料。
(1)熒光分析儀操作員每小時取一次出磨生料進行手工檢測,根據(jù)檢測數(shù)據(jù)與目標值偏差,手工調整配料。操作員從取樣到進行率值數(shù)據(jù)調整,用時約25min,率值調整明顯滯后,不能真實反映生產實際。
(2)原燃材料種類或搭配比例發(fā)生變化時,需將熒光分析儀檢測數(shù)據(jù)與化學分析人工滴定數(shù)據(jù)進行對比,根據(jù)數(shù)據(jù)偏差,對熒光分析儀分析曲線進行校正。
我公司單條窯配備兩臺生料磨(設計產量220t/h),谷電時段生產時雙磨運行,峰電時段生產時單磨運行,采用單臺γ射線在線分析儀帶雙磨模式可節(jié)省一臺分析儀。
在出配料站輸送混合料的膠帶輸送機上,安裝一臺γ射線在線分析儀控制混合料成分,混合料進入中間小倉后分成兩路,分別供兩臺磨機使用。采用該方案雖可節(jié)省投資,但出小倉物料存在離析現(xiàn)象,導致進入兩臺磨的物料化學成分差異大,在線配料系統(tǒng)發(fā)揮不出應有的使用效果。經調研,個別公司采用該方案后,問題較多,系統(tǒng)難以達到設計效果。
在出配料站兩條輸送混合料的膠帶輸送機上,各安裝了一臺γ射線在線分析儀,分別控制兩臺磨機的配料。該方案雖然投入較高,但物料不會發(fā)生離析,在線分析儀更易發(fā)揮實時調整配料的作用,對原材料變化的適應性更強、配料效果更好。
經比較,我公司最終選用了“兩臺磨機各配置一臺在線分析儀”的配置方案。
由圖1~圖4可見,使用γ射線在線分析儀配料后,生料中的主要化學成分CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3波動明顯減小,穩(wěn)定性明顯提高。在原材料供應日趨緊張的環(huán)境下,在線分析儀的使用,為拓展原材料可選品種創(chuàng)造了條件,生料配料實時檢測和自動調節(jié)頻次加大,消除了原材料質量波動帶來的影響,確保了生料配料的穩(wěn)定。
圖1 使用γ射線在線分析儀后生料CaO含量的變化情況,%
圖2 使用γ射線在線分析儀后生料SiO2含量的變化情況,%
圖3 使用γ射線在線分析儀后生料Al2O3含量的變化情況,%
圖4 使用γ射線在線分析儀后生料Fe2O3含量的變化情況,%
使用熒光分析儀手工配料與使用γ 射線在線分析儀在線配料對比,其生料各化學成分標準偏差見表1。從表1 可以看出,使用γ 射線在線分析儀配料后,生料中的主要化學成分及率值標準偏差均有所減小,其中,HM標準偏差減小40.00%,SM標準偏差減小28.57%,AM標準偏差減小4.17%,生料穩(wěn)定性提高。
表1 生料各化學成分標準偏差對比
我公司生料均化庫采用6區(qū)循環(huán)方式下料,均化效果較差,影響正常煅燒。前期公司曾進行過一次清庫,剛完成清庫時,生料均化庫均化效果有明顯改善,均化系數(shù)可達2.0 以上;運行三個月后,均化效果逐步變差;運行半年后,均化系數(shù)降至1.3以下,基本無均化效果。使用γ 射線在線分析儀后,降低了對均化庫均化效果的要求,可滿足正常煅燒需要。
從表2 可以看出,通過γ 射線在線分析儀檢測數(shù)據(jù)計算出的率值與熒光分析儀存在差異,這是由于我公司γ 射線在線分析儀分別安裝在出配料站輸送混合料的膠帶輸送機上,而出磨生料取樣點設在入庫斗式提升機前下料口處(此處有窯灰摻入),出磨生料樣品為窯灰和出磨生料的混合樣品,所以兩者的率值有偏差;另外,一臺回轉窯配置了兩臺生料磨,且每臺生料磨都是一個獨立系統(tǒng),單磨運行與雙磨運行時,窯灰的摻加比例不同,造成兩者存在率值偏差;第三,煤矸石是煤礦開采過程中的廢渣,由于礦層變化等因素,煤矸石作為生料配料時,其化學成分難以時時保持穩(wěn)定,存在一定差別,同時,煤矸石燒失量的變化對窯灰量也有影響。
表2 γ射線在線分析儀與熒光分析儀檢測率值對比
表3 為使用γ 射線在線分析儀后,熟料率值及抗壓強度標準偏差對比情況。從表3可以看出,使用γ射線在線分析儀配料后,熟料率值和抗壓強度標準偏差均有所減小,其中HM標準偏差減小16.00%,SM標準偏差減小2.08%,AM標準偏差減小23.91%,3d 抗壓強度標準偏差減小18.06%,28d抗壓強度標準偏差減小27.23%,熟料質量穩(wěn)定性明顯提高。γ射線在線分析儀的使用,為后續(xù)的水泥配料提供了有利條件,既減少了因熟料質量波動造成的熟料浪費,又提高了水泥質量的穩(wěn)定性。
表3 熟料率值及抗壓強度標準偏差對比
表4 使用γ射線在線分析儀前后的燒成工藝變化情況
從表4 可以看出,使用γ 射線在線分析儀配料后,出磨和入窯生料穩(wěn)定性大幅提高,為窯系統(tǒng)煅燒提供了良好條件。窯在喂料量、燃煤熱值、拉風大小一定的情況下,工藝煅燒穩(wěn)定,預熱器、窯內工藝場分布合理,熟料結粒較好,預熱器C1出口溫度波動幅度大幅減小,分解爐出口及五級下料管溫度更易控制,熟料標煤耗降低0.4kg/t,出篦冷機熟料溫度降低15℃,熟料冷卻效果明顯改善。熟料3d抗壓強度提高0.5MPa,28d 抗壓強度提高0.9MPa。配合燒成專家操作系統(tǒng),中控室窯操作員基本不用對溫度等參數(shù)進行調整,整個系統(tǒng)運行平穩(wěn)。由于生料穩(wěn)定性提高,生料勻質性更好,預熱器及分解爐溫度梯度及風、煤、料匹配更合理,系統(tǒng)內堿、氯、硫等有害成分循環(huán)富集明顯改善。停窯檢修時,五級下料管結皮比以前明顯減少。
(1)在生料磨開磨時,配料秤初始給定值波動大,γ 射線在線分析儀采用滾動值進行調節(jié),調節(jié)稍有滯后,此時可采用手工配料,待下料穩(wěn)定后再轉入自動配料。
(2)γ射線在線分析儀與熒光分析儀檢測結果存在偏差,應定期與手工滴定分析結果對比,進行調整優(yōu)化。
(3)開單磨或雙磨運行時,由于窯灰摻入量不同,率值變化較大,應采取調整生料目標值的方法進行控制。
(4)γ射線在線分析儀累計數(shù)據(jù)與生料磨主電機設置了聯(lián)鎖。生料磨日常停機定檢時,在開停配料秤或膠帶輸送機的情況下,在線分析儀數(shù)據(jù)不應累計,以免定檢完成重新開機時對配料造成影響。
(5)γ 射線在線分析儀放射源存在輻射問題,應在放射源兩側安裝鉛板,日常使用時,應對分析儀周邊進行硬防護隔離,人員在防護范圍外活動。為工作人員配備鉛衣、鉛帽、鉛手套及鉛圍脖等防護用品,由專業(yè)人員定期進行輻射監(jiān)測。放射源使用到周期后,按設計要求進行補充。
(1)使用γ 射線在線分析儀自動配料后,生料及熟料穩(wěn)定性大幅提高;同時操作員勞動強度減輕,生料人工檢測從每1h 一次,延長至每4h 一次,達到了預期效果。在工藝運行穩(wěn)定、原材料種類不變的情況下,生料配料每天只需人工檢測一次。
(2)在生料磨開磨或單、雙磨運行時,可根據(jù)實際情況,臨時進行生料的人工檢測或生料目標值的調整。
(3)使用γ 射線在線分析儀后,出磨和入窯生料穩(wěn)定性大幅提高,窯煅燒狀況大幅改善。在喂料量、燃煤熱值、拉風大小一定的情況下,煅燒穩(wěn)定,預熱器、窯內工藝場分布合理,熟料結粒較好,標煤耗降低0.4kg/t,熟料3d、28d抗壓強度小幅提高。
(4)單臺γ 射線在線分析儀帶雙磨運行模式,存在混合料小倉下料離析問題,對后續(xù)運行影響較大,不建議采用。每臺磨各用一臺γ射線在線分析儀單獨控制,不僅可以使配料更精準,還能使原材料質量適應性更強。
(5)使用γ 射線在線分析儀配料,可在不降低煤磨產量的同時,降低煅燒對生料均化效果、煤粉細度和水分的要求。