文/林展洪
套管是電力變壓器的主要附件之一,引線通過變壓器套管與外部電網(wǎng)連接,套管對引線提供了支撐和絕緣作用。近年來,國內(nèi)品牌變壓器套管產(chǎn)品工藝不斷完善、質(zhì)量控制不斷前移,使得套管產(chǎn)品本身質(zhì)量日趨穩(wěn)定,出現(xiàn)問題幾率較少,但其安裝維護(hù)的工藝由于現(xiàn)場安裝人員水平或質(zhì)量控制執(zhí)行水平參差等原因,難以得到有效控制。在實際運行中,經(jīng)常會發(fā)生因安裝維護(hù)過程工藝質(zhì)量不過關(guān),導(dǎo)致套管密封不良而進(jìn)水,最終影響變壓器的安全運行的案例。本文以一起套管進(jìn)水致主變跳閘事故為例,通過排查事故發(fā)生經(jīng)過及分析原因,提出相應(yīng)的安裝維護(hù)措施和建議,避免類似事故發(fā)生。
事故中的變壓器為退運牽引變壓器,產(chǎn)品銘牌參數(shù)為QYD-40000/220,額定電壓為220/2×27.5 kV,冷卻方式為ONAN。事故中的變壓器在事故發(fā)生當(dāng)年6月底一拆一裝就位,8月初受電啟動,11月初停運,次年4月初空載投入運行,4月5日發(fā)生差動保護(hù)動作。差動保護(hù)動作跳閘后,對變壓器進(jìn)行排查檢測,主變壓器(以下簡稱“主變”)油樣乙炔含量超標(biāo)。油化驗主要數(shù)據(jù)見表1。
表 1 變壓器主體油樣化驗數(shù)據(jù)
油化驗結(jié)果顯示,油樣擊穿電壓不合格,烴類氣體含量偏大,其中乙炔值為45.0μL/L,初步推斷變壓器內(nèi)部進(jìn)水受潮,運行過程中存在電弧放電或局部過熱現(xiàn)象。
將該主變及相關(guān)附件拆除后返廠吊罩檢查。對主變進(jìn)行吊罩檢查,隨后對主變進(jìn)行入爐烘干處理,出爐后對變壓器進(jìn)行解體檢查。
變壓器外觀檢查,箱體外觀正常,箱底緊固螺絲、接地連接片等正常,油枕及呼吸器未見受潮痕跡。檢查引線對箱殼、夾件無放電現(xiàn)象,開關(guān)各分接引線之間無過熱、放電現(xiàn)象,所有分接引線與開關(guān)連接牢固可靠。
下油箱四周有大量水跡沉淀,并有碳化物和不明物體污染情況(見圖1)。X相高壓線圈下部絕緣支撐板有明顯碳化物污染(見圖2),引線端部絕緣紙有發(fā)黑、發(fā)脹、散落情況,引線接線銅頭有發(fā)黑現(xiàn)象(見圖3)。線圈端部絕緣壓板有輕微污染,懷疑為水分積淀浸泡所致(見圖4)。
圖1 下油箱水跡沉淀物
圖2 X相線圈下部支撐板碳化
圖3 X相引線絕緣紙發(fā)黑、散落
圖4 X相線圈端部壓板水跡
檢查高壓X相套管(黃色)發(fā)現(xiàn),“將軍帽”與套管頭間密封面的墊圈有缺口,對應(yīng)的緊固螺釘孔爆裂,定位銷位置有明顯銹跡(見圖5)。X相套管“將軍帽”內(nèi)側(cè)與A相對比有明顯氧化痕跡(見圖6)。高壓A相套管膠圈未見失效。
圖5 X相套管頭密封膠圈失效
圖6 X相將軍帽明顯氧化痕跡
拆除上橫軛鐵心,拆除線圈端部絕緣壓板,吊出高低壓線圈作全面檢查。拆除X相高壓圍屏,發(fā)現(xiàn)X相高壓線圈有匝間短路放電現(xiàn)象,表面遺留有大量的碳化物和少量燒蝕的銅珠,從下部引出線位置往上數(shù)起,第15至第31餅導(dǎo)線絕緣燒黑碳化(見圖7),第15至第17共3餅導(dǎo)線燒蝕熔斷并有變形凸起現(xiàn)象;其余線圈未見異常。
圖7 X相線圈匝間短路情況
變壓器水分的來源主要有三種:一是殘留水分(工廠處理后,殘留水分的典型值為0.5%或更低);二是外部進(jìn)入的水分(維修/安裝,連接處的不完全密封,以及和空氣間的壓差);三是纖維絕緣老化。從上述材料推測,本次事故是安裝施工不當(dāng)使密封系統(tǒng)失效而造成的。
變壓器拆裝過程中,施工人員安裝工藝不當(dāng),套管“將軍帽”緊固螺栓迫爆了螺釘孔,且破壞了彈性墊圈的結(jié)構(gòu),致使套管密封系統(tǒng)失效?!皩④娒薄迸c引線相連接,所以“將軍帽”兼有密封和導(dǎo)電雙重作用,緊固螺栓受力不均勻會導(dǎo)致套管頭部結(jié)構(gòu)發(fā)熱,加速密封件的老化失效。該變壓器套管頂部高于變壓器油枕,變壓器運行過程中,由于負(fù)荷、環(huán)境溫度變化等原因,正常情況下油位通過油枕與外界進(jìn)行呼吸。但由于套管頂部密封系統(tǒng)被破壞,套管內(nèi)導(dǎo)電桿上部的空氣氣室會通過膠墊與外界大氣相連通,疊加運行時變壓器的振動及引線拉力等因素影響,在油箱內(nèi)部出現(xiàn)負(fù)壓時,水分會沿著引線滲入箱體里面。
綜上,進(jìn)水路徑推測為:X相高壓套管接線柱部位→X相高壓引線→X相高壓線圈底部出線位置→X相高壓線圈內(nèi)部及主變內(nèi)部。
液體介質(zhì)中含有水分,如果水分溶解于液體介質(zhì)中,則對擊穿電壓影響不大;如果變壓器油中的水分超過了飽和值,水分呈游離狀態(tài),則絕緣強(qiáng)度明顯下降。水分與纖維雜質(zhì)共存時,水分的影響更為嚴(yán)重。
水分沿引線進(jìn)入變壓器內(nèi)部,附在或游離在引線絕緣紙周圍,使油紙絕緣強(qiáng)度大大降低,疊加主變本身絕緣的自然老化,在線圈絕緣薄弱處發(fā)生匝間放電。
本次事故主要原因是施工隊伍在變壓器檢修拆裝過程中未正確執(zhí)行套管安裝工藝,后續(xù)驗收、運行等過程也沒有相應(yīng)的質(zhì)量控制措施。為防止類似的事故發(fā)生,提出以下建議:
對于結(jié)構(gòu)特殊或安裝工藝要求高的設(shè)備,需要嚴(yán)格執(zhí)行自檢互檢專檢制度,過程做好施工工序記錄,關(guān)鍵位置拆裝前后做好標(biāo)記,必要時請廠家現(xiàn)場指導(dǎo)施工,嚴(yán)格保證驗收質(zhì)量;對于質(zhì)量狀態(tài)不明確的設(shè)備主附件應(yīng)做好評估,質(zhì)量不過關(guān)的零部件及時更換并做好記錄,方便日后重點監(jiān)控;在設(shè)備運行期間特別是運行關(guān)鍵節(jié)點(如投運初期、負(fù)載過大時、異常天氣后等),加強(qiáng)對設(shè)備的巡視,定期做好紅外測溫、油化驗測試等工作,及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備有無局部過熱、油色譜異常等情況;變壓器吊罩檢修或入箱檢修時必須遵守設(shè)備廠家要求執(zhí)行,繞組不能在現(xiàn)場暴露時間過長,入箱需穿專用工作服、清點專用工具;對于在檢修過程中發(fā)現(xiàn)的絕緣紙松散、墊塊移位等現(xiàn)象,應(yīng)及時做好包扎、緊固等措施;變壓器注油、濾油、抽真空、靜置時間等均應(yīng)按照廠家工藝要求或標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,并做好過程和驗收記錄;定期對變壓器進(jìn)行預(yù)防性試驗和檢修,定期檢查設(shè)備的橡皮墊片、墊圈,檢查是否有滲漏油現(xiàn)象,保證設(shè)備沒有“帶病運行”。
變壓器正常情況下通過油枕的呼吸,其油位指示應(yīng)符合器身上貼的油位-溫度曲線圖,所以平時應(yīng)注意本體儲油柜油位的監(jiān)視,觀察油位隨負(fù)荷大小或環(huán)境溫度的變化情況,及時發(fā)現(xiàn)變壓器本體、儲油柜、油位計、呼吸器、密封系統(tǒng)等可能存在的問題。
不同溫度或負(fù)荷情況下,紙絕緣和油中的水分會進(jìn)行互相轉(zhuǎn)移。一般情況下,明顯的溫度增加會減少水分,油對氣體的溶解度也會隨之增加,從而使變壓器絕緣系統(tǒng)維持一個良好的狀態(tài)。所以,備用變壓器不應(yīng)該長時間閑置,應(yīng)定期空載運行以保持良好的絕緣狀態(tài)。