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煤礦粘土材料的堵水機理及其應用研究

2022-04-08 05:53:12任松濤
煤炭與化工 2022年3期
關(guān)鍵詞:粘土漿液裂隙

任松濤

(1.河北煤炭科學研究院有限公司,河北 邢臺 054000;2.河北省礦井微震重點實驗室,河北 邢臺 054000;3.河北省礦井物探工程研究中心,河北 邢臺 054000)

1 粘土材料堵水機理

粘土主要成分由粘土礦物組成,另外還含有非粘土礦物和其他雜質(zhì)。粘土礦物分為4個族類。①高嶺石族:代表性礦物為高嶺石,其他礦物包括埃洛石、地開石、珍珠陶土等,含高嶺石礦物為主的粘土稱為高嶺土。②蒙脫石族:代表性礦物為蒙脫石,其他礦物包括綠脫石、拜來石、皂石等,含蒙脫石礦物為主的粘土稱為膨潤土或蒙脫土。③水云母族:代表性礦物為伊利石(伊利水云母),其他礦物包括絹云母、水白云母等,含伊利石礦物為主的粘土稱為伊利土或水云母土。④海泡石族:代表性礦物為海泡石,其他礦物包括凹凸棒石、坡縷縞石等,相應的粘土分別稱為海泡石粘土、凹凸棒粘土和坡縷縞石粘土。粘土中含有非粘土礦物和其他雜質(zhì),如長石、石英、氧化鐵、灰?guī)r顆粒等。粘土的化學成分一般有SiO2、Al2O3、H2O、Fe2O3、MgO、Na2O、CaO等。SiO2、Al2O3、H2O的含量占到95%以上。粘土材料作為堵水注漿材料時,一般選取的粘土是含沙量比較大的紅粘土。注漿使用的是其在5 um以下的細土粒,也稱膠粒或粘粒。

粘土的性質(zhì)指粘土的親水性、分散性、可塑性和粘著性以及粘土造漿率,這是衡量粘土造漿性能的重要指標。粘土粒度指水基分解后的天然顆粒的粒度,其粒度越細漿液的滲透性就越強。粘土漿中粘膠粒和沙粒均有存在。在粘土精漿中的粒度分布:粘膠粒(或粘粒)的(粒經(jīng)是指5 um以下)含量一般在30~50%;粉粒(粒徑5~50 um)的含量一般在35~50%;含沙量(粒經(jīng)50~250 um)在5~10%,一般小于5%,粒經(jīng)5 um以下的含量越多粘土漿的性能越好。50 um以上的砂粒容易淤積在注漿孔內(nèi),造成堵孔,影響注漿效果,必須分離去除掉。制取的漿液中粘土膠體顆粒粒徑在5 um以下,而粘土漿液中含有較多的砂粒,砂粒粒徑在0.2~1.5 mm,1 mm的砂粒堆積后就會很快堵塞3 mm以下的裂隙,形成孔塞。因此粘土漿液除砂效果是影響注漿效果的關(guān)鍵,粘土精細漿液制漿系統(tǒng)可以很好地解決粘土除砂問題。

注漿改造是一種按人的意志改變巖體(層)水文地質(zhì)條件的方法與手段,基本原理是漿液在一定壓力作用下、在一定時間內(nèi)將受注層原來被水占據(jù)的空隙或通道被漿液材料置換、充填,直至脫水、固結(jié)或膠凝,使結(jié)石體或膠凝體與圍巖體形成阻水整體,最終被改造成為不含水層的隔水層過程,從而改變不利于采礦的水文地質(zhì)條件。這是承壓水開采注漿的主要指標。這個過程對圍巖有加固作用,但不是最主要的。因為注漿后煤層開采過程中,礦壓、特別是老頂來壓造成的底鼓、煤壁切斷對煤層底板的破壞深度大,受此影響范圍內(nèi)的巖層形成二次破壞,形成新的裂隙。

眾多的地面灌漿工程證實,對于裂隙性注漿,只有當注漿材料的粒度是裂隙寬度的1/4以下時注漿材料才能被順利擠入、直至填滿裂隙(圖1),如果加壓到足夠大(3倍),漿液材料被進一步壓實脫水,停住后裂隙內(nèi)擠入的材料與圍巖成為一體,在初始水壓的狀態(tài)下不會倒出來。這個過程就是裂隙被充填的過程,導水富水的裂隙充填完成后,裂隙就沒有了,相當于導水通道沒有了。裂隙完全充填后突水的兩個因素,即裂隙通道和水就消除了。

圖1 粒徑和裂隙寬度的關(guān)系示意Fig.1 Relationship between particle size and fracture width

粘土制漿過程中的除砂工藝對粘土漿液質(zhì)量有著重要的決定作用。通常選用10目,40~80目,150~200目的篩網(wǎng),如果是微裂隙注漿應考慮采用振動型200目篩網(wǎng)除砂機除砂工藝。粘土漿液等級對裂隙注漿的效果有著很大影響,具體粘土精漿的分級以及裂隙寬度與注漿材料粒徑可注性關(guān)系見表1、表2。

表1 粘土精漿分級Table 1 Refined clay slurry classification

表2 裂隙寬度與注漿材料粒徑的可注性關(guān)系Table 2 Relationship between fracture width and grouting material particle size groutability

另外粘土漿液具有很好的攜帶性,可以在制好 的漿液中添加其他注漿材料和干料,比如水泥、粉煤灰制取粘土水泥漿、粘土粉煤灰漿,針對不同的出水類型使用不同的漿液進行封堵。同時粘土漿液具有很好的壓裂效果,對于微小的裂隙出水,粘土漿液可以擴散的更遠,對裂隙起劈裂作用,增大注漿量,從而可以對微裂隙出水起到很好的治理作用。

2 粘土材料在堵水工程中應用分析

2.1 粘土漿液在動水堵水注漿中的應用實例

介休煤礦90101工作面于2017年6月22日18時,工作面推采至80 m時,工作面割煤后煤壁二處出水:一處在運輸順槽附近,另一處在機頭向機尾方向的30~40 m處。經(jīng)多方核實后,判斷工作面的出水量在1 200 m3/h左右,后基本穩(wěn)定在1 500 m3/h,最大值在2 100 m3/h。根據(jù)地質(zhì)報告奧灰水位+900—+913 m,突水前工作面處的奧灰水壓在3 MPa左右。

由于是動水堵水注漿,所以不能采取傳統(tǒng)的蓋帽注漿方法。利用區(qū)域治理技術(shù)在地面實施注漿定向鉆孔向奧灰水源層實施注漿封堵出水及通道,以工作面涌突水量變化就來直接檢驗堵水效果,從源頭上治理,不留隱患。注漿材料上以粘土為主,搭配水泥、粉煤灰以及其他化學添加劑。鉆孔布置如圖2所示。

圖2 堵水工程注1孔主孔鉆孔平面布置Fig.2 Plane layout of main drilling hole in water plugging project No.1 hole

工程共施工1個奧灰觀測孔、4個地面注漿主孔、27個分支孔。累計注干料46 987.15 t,其中粘土40 075.81 t、水泥6 656.33 t、粉煤灰295.81 t。注1孔施工14個分支孔,注漿量最多,累計注干料35 420.81 t,其中粘土3 0933.78 t、水泥4 359.32 t、粉煤灰127.71 t,堵水效果最為明顯。注1-5下孔,累計注干料25 278.24 t,其中粘土24 130.78 t、水泥1 147.45 t,施工結(jié)束后達到減水300 m3/h的效果。注1-5下846 m處漏失量5 m3/h,注干料2 339 t,平剖面圖如圖3、圖4所示。

圖3 注1-5下孔鉆孔平面布置Fig.3 Drilling hole plane layout in No.1-5 lower hole

圖4 注1-5下孔鉆孔剖面Fig.4 Drilling hole profile in No.1-5 lower hole

注1-5下孔846 m漏失處,注干料2 339 t,其中粘土2 125 t,水泥214 t,漿液密度1.2~1.4 g/cm3,注漿終壓7 MPa,此次注漿結(jié)束后,井下水位在排水泵量不變的情況下,比注漿前持續(xù)下降,經(jīng)反復核算,減水100 m3/h,達到了短期注漿堵水的目的。注漿統(tǒng)計表見表3。

表3 注1-5下孔846 m漏點注漿Table 3 Grouting table for 846 m leakage point in No.1-5 lower hole

續(xù)表

由圖5可見第9至14個班次在同等漿液密度和排量的情況下,注漿量變大,說明在粘土漿液的壓裂作用下,通道被進一步打開,導致注漿過程出現(xiàn)了虹吸現(xiàn)象,實際泵量比注漿泵的檔位泵量大,從而每班的注漿量變大。此次注漿從注漿量來看,注漿量相對較大,由于漏失量比較小,可能是開始導水裂隙比較小,和突水點連通性比較差,用純粘土漿液注漿一段時間后,通道進一步被刷大,和突水點連通性變得更加通暢,繼續(xù)注漿用粘土水泥漿液,加快了漿液在通道內(nèi)的沉淀,導致迅速起壓,高壓脫水后,粘土漿液里水分被分離排除,使粘土和周圍的巖體膠結(jié)到一起,對通道起到很好的充填作用,同時也對突水點起到了很好的減水作用。

圖5 注1-5下孔每班注漿量與漿液密度及孔口壓力關(guān)系曲線Fig.5 Relationship curve between grouting quantity per shift slurry density and hole pressure in No.1-5 lower hole

2.2 粘土漿液添加骨料堵水實例

2017年3月,山西龍泉礦4301工作面回采過程中發(fā)生了底板突水,出水量達400 m3/h,出水后進行了水文地質(zhì)補充勘探及注漿堵水。4301工作面于2018年9月12日恢復生產(chǎn),恢復生產(chǎn)前4301工作面涌水量減少為105 m3/h,恢復生產(chǎn)后隨著工作面推采,工作面涌水量逐漸增大,2018年11月涌水量增大為250 m3/h左右,12月涌水量為210 m3/h左右,隨后穩(wěn)定在200 m3/h左右。

隨后對4301工作面剩余水量進行治理,依靠地面定向水平分支鉆孔技術(shù),在地面進行鉆探探查、注漿治理,一方面探查隱伏導水通道,對底板含水層進一步治理,減少工作面涌水量,降低排水費用;另一方面通過治理工程,對奧灰富水層段進行探查,研究奧灰含水層的水文地質(zhì)條件及其注漿改造效果,取得合理的鉆探、注漿參數(shù),指導后期下組煤奧灰地面區(qū)域治理工程的開展。注漿材料一般情況下選用水泥,如遇裂隙發(fā)育、注漿量大的情況,可使用粘土水泥漿、純粘土漿,或采取添加骨料、早強劑等作為輔助注漿材料。在地面布置1個井場,設計1個主孔,1個垂直探查孔,在奧陶系灰?guī)r頂面以下30 m層位,間距為40~60 m,布置6個水平分支孔,設計總進尺6 120 m。首先根據(jù)前期堵水工程井下鉆孔成果資料,在預測出水通道位置布置了注1-1、1-2、1-3鉆孔,然后考慮到奧灰補給區(qū)域及通道不甚清楚,需要控制到兩巷及其外圍附近,在外圍增加了注1-4、1-5、1-6鉆孔。如圖6、圖7所示。

圖6 4301工作面地面鉆孔平面布置Fig.6 Ground drilling hole plane layout in 4301 working face

圖7 4301工作面地面鉆孔剖面示意Fig.7 Ground drilling hole profile in 4301 working face

注1-1孔2019年6月8日自孔深255 m開始定向鉆進,至2019年11月24日鉆進至2 471.25 m完成設計孔深注漿封孔,共進尺2 216.25 m在孔深1 088 m、1 125 m、1 936 m分別鉆遇3個漏失點,發(fā)生漏失層均在奧灰頂面以下30 m附近,共注水泥5 596.639 t,粘土406.108 t,干料合計6 002.747 t。

根據(jù)粘土攜帶性強的特點,在制成的粘土水泥漿液里加入干料,以便于干料能更好的達到出水點,避免干料出現(xiàn)就地上浮或者下沉而到達不了出水點的現(xiàn)象。如圖8所示。

圖8 4301工作面實際排水量Fig.8 Factual drainage quantity in 4301 working face

注漿結(jié)束后,OW1、SW6、OW2、OW7四個水文觀測孔水位均表現(xiàn)為上升,漲幅分別為18.3、1.7、14.5、2.9 m,且OW2水位升幅超過了歷史最高水位9 m左右,同時井下4301采空區(qū)涌水量由注漿前的150 m3/h,減少到120 m3/h,減少了30 m3/h左右,分析原因為注漿封堵了奧灰徑流的部分排泄通道,導致奧灰含水位逐漸恢復,注漿取得了一定的效果。

3 結(jié) 語

粘土材料以其獨特的堵水特點,在動、靜水注漿狀況下均表現(xiàn)出了明顯的效果,同等條件下比其他材料注漿量大,提高了鉆孔注漿材料的噸水干料比,注漿后膠凝體能更好的防止二次突水,大大提高了注漿堵水的質(zhì)量。

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