劉丙森
(中鐵十八局集團隧道工程有限公司, 重慶 400707)
頂管施工技術屬于非開挖施工方法,經過多年發(fā)展,已經成為地下工程非開挖技術發(fā)展方向。該施工技術具有機械化、自動化施工程度高、施工質量好、施工效率高、進度快、地下作業(yè)人員少、地面擾動小和安全保障性高等優(yōu)勢,在國內外交通、電力和石油等行業(yè)已得到廣泛應用,但在水利行業(yè)中頂管技術應用較少,主要是由于其他行業(yè)常用盾構機斷面直徑大,水利工程隧洞一般用于引水,斷面直徑較小。在重慶觀景口水利樞紐工程建設中,為了滿足小斷面直徑的輸水隧洞施工,首次采用了長距離硬巖頂管施工技術,這在國內水利行業(yè)尚屬首例,目前已被納入水利部先進技術示范項目。
長距離硬巖頂管施工技術在觀景口項目的應用初期,經歷了一個技術探索及研究試驗的階段。試驗段2號無壓隧洞位于巴南區(qū)東溫泉鎮(zhèn)槐園村,總長1 258 m。隧洞穿越桃子蕩背斜,地形起伏較大,埋深4~120 m。頂管施工通過諸如軟巖、斷層帶和風化巖等軟弱圍巖時往往會由于強烈擠壓變形和破壞發(fā)生卡管事故,這是制約長距離硬巖頂管施工效率的重要因素。
2017年5月17日,白班接近1 500 t的頂力,夜班頂力達到1 600 t,致使1號中繼間無法閉合,兩天掘進10 m,至此共掘進548.9 m。5月20日到21日,海瑞克操作手Holger安排涂抹石膏進行簡單傳力分析、補注膨潤土并繼續(xù)閉合中繼間。5月21日,繼續(xù)閉合效果不好,調高油壓使中繼間頂力增加至1 700 t,仍然不能順利閉合,后采用增加2號中繼間油缸的辦法使頂力達到接近1 900 t,2號中繼間油缸緩慢收回至58 mm,即又出現無法繼續(xù)回收的情況。5月28日,召開業(yè)主、監(jiān)理、設計、施工及海瑞克等各方參加的處理方案討論會,根據海瑞克多次處理其他類似項目的成功經驗,決定進行脫困嘗試,同時邀請重慶大學、重慶交通大學及中國地質大學教授,以及海瑞克專家到現場指導脫困工作,并成立2號無壓隧洞脫困施工領導小組。
2號無壓隧洞段已施工絕大部分屬于IV類和V類圍巖,圍巖整體比較破碎,存在較長的須家河底部炭質頁巖區(qū)(2號無壓隧洞地質情況分布見圖1),從掘進出渣情況看,圍巖軟弱、破碎,地質變化快。圍巖變形導致管材與洞壁之間超挖量因圍巖收斂而變小,通過局部鉆孔分析判斷,部分洞段已經沒有間隙,從而導致卡管[1]。
圖1 2號無壓隧洞地質情況分布圖
2號無壓隧洞的地質形成相對復雜,裂縫大,膨潤土損失嚴重,導致所持壓力不穩(wěn)定。頂進施工過程中,反復注入膨潤土改變了這一狀況,效果可觀,但損失也相對嚴重,這一施工過程中膨潤土的使用量是平常結構的15倍。
邊刀磨損導致施工效率降低,部分施工量減小,施工進度下降,管壁間隙減小[2]。石屑無法正常流通,挖掘槽圍繞管道沉積,顆粒巖石填補了管道和管壁之間的空隙,一些切削顆粒和膨潤土黏合,使摩擦力變大。
綜上分析,管材受困是綜合原因作用的結果,但地質因素占主導。基于這一判斷,根據地質雷達檢測,綜合分析開挖過程中各種地質條件,依據海瑞克在世界范圍內的相關卡管處理經驗,確定實施方案如下:通過管孔底部沖洗沉積物,降低管道底部的泥沙支撐作用,使其向下移位,減小摩擦力,從而恢復頂進;同時在管材內部安裝應變計,監(jiān)測管道表面的應力變化,確定主要受困點,重點沖洗,并檢查沖洗效果。海瑞克在其他類似項目工程中遇到過相同問題,通過沖洗有成功實現脫困并重新開始作業(yè)的事例。
管內開孔沖洗也是目前硬巖頂管施工中較為常用的方法[3]。采用此方法非常實用,可以處理簡單的卡管故障。
圖2 103~137環(huán)底部清理石渣情況
82~102環(huán)地質主要為炭質頁巖,清理出的石渣主要為黑色粘泥、黑色顆粒和硬度較低的石塊。管道后面的石渣極為密實,且離管道近,用高壓水沖洗非常困難。黑色黏泥附著力好,黏合緊密,不易被高壓水沖走。此外,86~91環(huán)有裂隙水,管后有大塊灰?guī)r,管壁附近有塊石。
安裝應力計,在2~3號中繼間之間安裝31個,1~2號中繼間之間安裝31個,之后在80~86環(huán)管之間進行加密布置。通過不同時間段對應力監(jiān)測的結果對比分析,沖洗效果不佳,力的傳遞距離并未有效增加(圖3—圖4)。然而,應力監(jiān)測的結果不能準確反映管道的應力狀態(tài),只能反映受力變化的一種趨向。
圖3 3號中繼間施加頂力管節(jié)測點處應力曲線圖(80~137環(huán)管節(jié))
圖4 2號中繼間施加1 800 t頂力管節(jié)測點處應力對比曲線圖
準備工作和沖洗循環(huán)結束后,在專家指導下,又再次嘗試頂進,效果不理想,未能完全擺脫困境?;谶@一情況,經專家小組研究,決定增加分段破管的臨時方案恢復設備頂進,盡快恢復1號機組的施工。
根據之前已完成工作及對頂管受困現狀綜合分析及判斷,認為3~2號中繼間之間阻力最大部位處于83~96環(huán)管之間,3號中繼間頂力在傳遞至96環(huán)管后基本上消失殆盡。為了盡快實現1號頂管機再次頂進,總體方案安排如下:
選擇95環(huán)、91環(huán)和87環(huán)三節(jié)管進行破除,用3號中繼間分段試頂,逐步實現脫困。如果不能順利脫困,則相應增加破除的管節(jié)。95環(huán)和87環(huán)管節(jié)全部破除,91環(huán)管節(jié)破除中間1.5 m長度的管道,兩端保留50 cm完好管道安裝中繼間。破除完成后立即進行支護,支護采用14號工字鋼掛網噴錨。噴錨養(yǎng)護結束后,對91~95環(huán)之間管道和87環(huán)管道兩端進行沖洗,沖洗后采用3號中繼間閉合95環(huán)管節(jié),同時在91環(huán)管節(jié)處安裝中繼間。在管節(jié)破除的同時對1~2號中繼間之間管道鉆孔并安裝循環(huán)沖洗系統(tǒng),確保在91環(huán)管節(jié)中繼間安裝完成前結束1~2號中繼間之間管道的沖洗,配合91環(huán)管節(jié)中繼間往前頂進,直至完全脫困。
破管脫困施工工序較多,為確??傮w施工質量,每個環(huán)節(jié)都需要做好過程質量控制,具體施工工藝見圖5。
圖5 破管脫困施工工藝流程圖
通過應力監(jiān)測,確定了第一個連續(xù)環(huán)向鉆孔位置為95環(huán),當3號中繼間頂力為1 800 t時,檢測到表面應變微弱(見圖6)。根據力已經傳遞到這一點的判斷,在該位置環(huán)向連續(xù)鉆孔,這樣它就有一個臨空面,更容易被推動。
圖6 應力監(jiān)測曲線圖
管材破除后,應立即對95環(huán)、91環(huán)、87環(huán)管接頭的破裂部位進行支護,在91環(huán)管接頭中繼間頂進過程中,根據現場情況對圍巖進行支護,預防安全事故的發(fā)生[5]。具體施工措施為91環(huán)管中繼間每次頂進60 cm后回收中繼間油缸,立即支護60 cm范圍內圍巖。支護完成后,再將頂管機向前推60 cm,然后回收油缸支撐,這樣頂管機循環(huán)向前推進,直至完全自由為止。
支護施工操作后,利用高壓水槍對95環(huán)、91環(huán)管段之間以及87環(huán)管段兩端進行沖洗,增大管道外壁與圍巖的間距,并及時處理管道底部的泥沙和沉積物,使管道頂推順利進行,保證施工進度。
管道沖洗后,首先閉合95環(huán)管道,并在91環(huán)管道上安裝臨時中繼間;然后閉合87環(huán)管,通過91環(huán)管臨時中繼間向前頂進。3號中繼間用于將96環(huán)管向前頂進,對接95環(huán)、94環(huán)管的鋼承口,然后將其焊接。為保證環(huán)氧砂漿的施工效果,焊縫須焊接牢固、無縫隙,同時須緊密、防水。焊接完成后,立模并澆注環(huán)氧砂漿,完成95環(huán)管的閉合。閉合95環(huán)管時,91環(huán)管的兩個端面用環(huán)氧砂漿整平。與92環(huán)管連接處50 cm的混凝土端面,安裝一個2 cm厚環(huán)形鋼板,作為臨時中繼間的傳力環(huán),并在擴挖的間隙內安裝1 cm厚鋼筒,作為臨時中繼間外支撐,與環(huán)形鋼板焊接連接。焊接施工操作完成后,將1 cm厚的鋼環(huán)連接到90環(huán)管的混凝土內襯上,并將其焊接到環(huán)形鋼板上。完工后,安裝臨時中繼油缸。然后,使用3號中繼間與臨時中繼間閉合92環(huán)管,利用臨時中繼間推進90環(huán)、89環(huán)、88環(huán),與86環(huán)管閉合。
拆除95環(huán)管接頭時,對1~2號中繼間之間的管道進行鉆孔和沖洗,漿液進出口循環(huán)沖洗采用80 mm球閥。每三環(huán)管道分為一組,每環(huán)開2個孔,共5組(76~78環(huán)、63~65環(huán)、46~48環(huán)、35~37環(huán)、25~27環(huán))30個孔,環(huán)向間距1 m??紤]到地下水較為豐富的因素,宜先安裝鋼板、球閥等構件后,再在球閥內鉆孔。鉆孔結束后,立即進行止水,再鉆下一個孔,鉆完后可以對每組管道分別進行沖洗[6]。沖洗完所有管道后,配合91環(huán)管臨時中繼間向前頂進。
管材破除后,在圍巖穩(wěn)定的情況下,將管材四周與圍巖之間的沉渣清理干凈,然后直接推進。在此過程中,應控制底部高程。在周圍巖石不穩(wěn)定的情況下,收回臨時中繼間油缸后,在臨空位置進行擴挖并搭設鋼拱架及圍巖噴護。在繼續(xù)推進前,完成底部弧形臺施工,以確保管材推進過程高程可控[7]。全部準備工作完成后,使用臨時中繼間繼續(xù)前進,反復循環(huán)操作,直到全部穿過圍巖破碎地帶。持續(xù)推進過程中,后部不斷注入膨潤土,以盡快降低摩阻力[8]。由于從80~95環(huán)管節(jié)位置的地質情況分析,全部處于炭質頁巖區(qū)段,因此后續(xù)的80~95環(huán)管位置需要全部進行支護,支護總長30 m。
脫困工作直至可以正常頂進為止。鑒于臨時中繼間位置未使圍巖處于封閉狀態(tài),需拆除臨時中繼間,實現92環(huán)管、90環(huán)管的閉合,其關閉合方法與95環(huán)管處理方法相同。閉合完成后,進入正常施工操作。
在長距離頂管工程中,易發(fā)生卡管工程問題。處理此故障可通過在頂管位置破斷管段,安裝臨時中繼間,有效縮短中繼間之間的距離,減少局部頂距,從而成功減小頂力。長距離、復雜地質卡管脫困技術在實際項目中的成功應用,充分突顯了該技術的實用、先進、可靠、高效率和安全性,可以達到高速及高效施工的效果,也為今后處理類似疑難雜癥積累了寶貴經驗。