摘要:本文運(yùn)用DMAIC管理方法,通過細(xì)致的現(xiàn)場觀察和數(shù)據(jù)測量,發(fā)掘并篩選關(guān)鍵因子,利用假設(shè)檢驗(yàn)識別關(guān)鍵因子顯著性,使用試驗(yàn)設(shè)計(jì)給出最優(yōu)方案,經(jīng)過項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)評估和驗(yàn)證,達(dá)到輥壓窗框外觀質(zhì)量提升目標(biāo)。
關(guān)鍵詞:DMAIC;輥壓窗框;外觀質(zhì)量
中圖分類號:U463.8
文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
0引言
隨著汽車輕量化、平臺化發(fā)展,汽車車門越來越多使輥壓窗框結(jié)構(gòu),同時(shí)為了滿足個(gè)性化、年輕化的市場需求,高亮黑元素在汽車造型中廣泛應(yīng)用。輥壓窗框和高亮黑膜相結(jié)合,體現(xiàn)了低成本高品質(zhì)的優(yōu)勢。但是輥壓窗框外觀面由零件拼焊而成,焊接熱影響區(qū)不可避免會產(chǎn)生外觀缺陷,工序能力難以滿足外觀要求。由于生產(chǎn)工序長,各個(gè)環(huán)節(jié)都會產(chǎn)生外觀不良。為滿足客戶期望,本文使用六西格瑪管理中用于流程改善的DMAIC工具對外觀質(zhì)量進(jìn)行提升[1]。
1DMAIC工具應(yīng)用
車門輥壓窗框是由輥壓導(dǎo)軌與沖壓或輥壓件拼接而成(圖1),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、制造工藝和過程控制上存在外觀質(zhì)量的痛點(diǎn)。生產(chǎn)中通常針對輥壓窗框的外觀缺陷,常規(guī)采用皮紋黑膜遮瑕,但是由于高亮黑膜會放大缺陷,所以外觀質(zhì)量的提升效果有
限。而且車門輥壓窗框生產(chǎn)經(jīng)過輥壓、拉彎、沖壓、包邊、切角、焊接以及打磨等多種工藝,工序過程長工藝復(fù)雜,這對于車門窗框的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝、工裝模具、設(shè)備精度、人員操作以及過程控制等都是嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
六西格瑪管理方法中DMAIC工具是一套系統(tǒng)的業(yè)務(wù)改進(jìn)方法,它對現(xiàn)有過程進(jìn)行定義(Define)、測量(Measure)、分析(Analyze)、改進(jìn)(Improve)和控制(Control),并采用量化的方法分析過程中的影響因素,找出關(guān)鍵的因素加以改進(jìn),從而達(dá)到更高的顧客滿意度[2]。
2定義階段
六西格瑪是基于公司整體價(jià)值進(jìn)行挖掘,把顧客的需求轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品特性。定義階段就是項(xiàng)目定義和立項(xiàng),分析顧客需求識別改進(jìn)機(jī)會,定義問題和項(xiàng)目范圍,對比行業(yè)內(nèi)水平制定目標(biāo)。本文使用親和圖、柏拉圖等對顧客反饋的問題進(jìn)行排列,結(jié)合公司績效指標(biāo),組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)解決某車型車門輥壓窗框外觀問題。
2.1定義問題
顧客期望為無外觀質(zhì)量問題,產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性(CTQ)為無外觀缺陷。將外觀缺陷率定義為Y。持續(xù)監(jiān)控輥壓窗框外觀質(zhì)量表現(xiàn),統(tǒng)計(jì)分析不合格品外觀缺陷,根據(jù)柏拉圖統(tǒng)計(jì)結(jié)果(圖2)。將前位缺陷定義為Y,表達(dá)如下:
Y=Y1+Y2+Y3+Y4+Y5+Y6+Y7+Y8
其中,Y1表示凹凸缺陷;Y2表示包邊缺陷;Y3為劃傷;Y4為輪廓不平齊;Y5為焊渣;Y6表示氣孔;Y7為麻點(diǎn);Y8為打磨痕。
2.2定義目標(biāo)
目前某車型項(xiàng)目開發(fā)階段輥壓窗框外觀質(zhì)量不良率達(dá)25%。調(diào)查行業(yè)內(nèi)窗框供應(yīng)商外觀制造水平,制定項(xiàng)目改善目標(biāo):FTQ為5%。
2.3定義項(xiàng)目范圍
觀察繪制當(dāng)前生產(chǎn)流程,聚焦主要流程和定義項(xiàng)目范圍。通過SIPOC圖對流程宏觀分析(圖3),確定輥壓窗框外觀問題產(chǎn)生的主要范圍和關(guān)鍵因素,團(tuán)隊(duì)決定對供應(yīng)商內(nèi)部生產(chǎn)過程詳細(xì)展開。
3測量階段
測量階段是建立Y=f(x)的過程,是發(fā)現(xiàn)與外觀質(zhì)量Y相關(guān)的影響因素X的過程。通過測量階段,可以識別項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)途徑和改進(jìn)方向。
3.1測量系統(tǒng)分析
為保證測量結(jié)果準(zhǔn)確可靠,需要對輥壓窗框的測量系統(tǒng)做評價(jià)。團(tuán)隊(duì)選取10件合格產(chǎn)品與10件有缺陷的外觀質(zhì)量邊界樣本給檢驗(yàn)員判定。判定結(jié)果是定性數(shù)據(jù),通過Minitab軟件屬性一致性分析,評估檢驗(yàn)員自身、檢驗(yàn)員與標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)員之間、所有檢驗(yàn)員與標(biāo)準(zhǔn)的吻合程度(圖4)。得出結(jié)論:測量系統(tǒng)是能夠接受的。
3.2發(fā)掘影響因素X
項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)詳細(xì)觀察輥壓窗框生產(chǎn)制造過程,逐個(gè)工位排查,聚焦現(xiàn)場員工操作,識別輸入變量和輸出變量,繪制輥壓窗框過程變量圖(圖5);分析匯總各外觀缺陷的失效模式,繪制外觀缺陷潛在失效樹圖(圖6)。根據(jù)過程變量圖和失效樹圖建立各個(gè)流程參數(shù)的檢測計(jì)劃,收集影響因素X和外觀缺陷Y的數(shù)據(jù),并找出不符合工藝和規(guī)范要求的因素X。
3.3篩選影響因素X
通過觀察流程和確認(rèn)過程參數(shù),項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)識別到多個(gè)影響因素。使用因果矩陣對影響因素進(jìn)行重要度排序,再通過失效模式及后果(FMEA)分析方法按照風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)排序,篩選前位因子。經(jīng)過團(tuán)隊(duì)的充分溝通和專業(yè)技術(shù)的評估,保留了11個(gè)影響因素做為關(guān)鍵因子(圖7)。
3.4快贏改善
在測量階段,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)開展改善。經(jīng)過團(tuán)隊(duì)系統(tǒng)評估,結(jié)合歷史經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),集成多方資源對測量階段的11個(gè)關(guān)鍵因子中的7個(gè)因子開展快贏改善。輥壓窗框外觀質(zhì)量快贏改善內(nèi)容如下。
3.4.1快贏改善X1——原材料外觀和尺寸穩(wěn)定性
團(tuán)隊(duì)分析Y7(麻點(diǎn))、Y3(劃傷)的來源是原材料表面缺陷。為改善Y7缺陷,提升外板原材料表面外觀等級為FD。為減少Y3(劃傷)、卷軸印和異物等缺陷,改善原材料分條加工過程,如優(yōu)化吊裝及夾持器具,增加鋼帶分條過程防護(hù),提升分條刀架剛度以及優(yōu)化刀具間隙等措施。跟蹤原材料進(jìn)貨檢驗(yàn),原材料外觀和
尺寸穩(wěn)定性有明顯改善。
3.4.2快贏改善X2——輥壓外觀凹凸、切斷變形
為改善輥壓外觀缺陷,項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)從產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工藝工裝入手。參考對標(biāo)車型優(yōu)化輥壓工藝,改善外板弧度并對截型做回彈補(bǔ)償;驗(yàn)證材料性能選擇范圍,降低材料性能對Y1(凹凸)的影響;優(yōu)化切斷模具由錯(cuò)切改為帶料切,用伺服電機(jī)控制刀具與輥壓線同步,改善切斷變形和停車印;驗(yàn)證輥壓設(shè)備參數(shù),優(yōu)化線速和焊點(diǎn)距離減輕輥壓扭曲。經(jīng)驗(yàn)證有明顯效果。
3.4.3快贏改善X3——B柱內(nèi)外板輥弧扭曲、凸條
集成供應(yīng)商集團(tuán)研發(fā)資源,專項(xiàng)提升B柱外觀質(zhì)量。輥壓內(nèi)外板增加工藝翻邊,改善凹條及扭曲;對輥壓截型進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化,外板與導(dǎo)槽預(yù)留間隙,解決輥弧段產(chǎn)生的Y1(凸條);輥弧輪組做成快換模塊,整組吊裝切換改善不同批次間尺寸穩(wěn)定性。
3.4.4快贏改善X4——角焊氣孔、焊渣
現(xiàn)場分析Y6(氣孔)和Y5(焊渣)的產(chǎn)生原因,制定工藝改善方案。減小零件搭接間隙,優(yōu)化機(jī)器人軌跡,調(diào)整收弧位置改善Y6;驗(yàn)證并鎖定焊接參數(shù),保護(hù)氣使用氬氣和二氧化碳,改善焊接變形和Y5。
3.4.5快贏改善X5——打磨工具、人員技能
評估打磨工藝,優(yōu)化A面打磨工具和打磨方法,區(qū)分A級和B級外觀面打磨工具;標(biāo)準(zhǔn)化操作步驟及打磨拋光時(shí)間,對打磨人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)及考核,改善打磨造成的外觀缺陷Y1、Y3和Y8(打磨痕粗糙)。
3.4.6快贏改善X6——工裝模具磕碰、壓傷
組建多功能小組評估窗框全過程操作,列出存在的外觀風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行改善。例如,增加模具吹氣裝置,吹氣清理鐵屑;夾具、模具的銳角導(dǎo)圓角,易磕碰棱角貼塑料防護(hù)膠片;角焊總成焊A面夾持點(diǎn)更改為硬質(zhì)樹脂,支撐面和限位面做成平直表面,以改善表面壓傷;評估工位布置,并優(yōu)化成L型;改善物料流動(dòng)為單件流生產(chǎn),減少中轉(zhuǎn)和緩沖物料,降低過程風(fēng)險(xiǎn)。
3.4.7快贏改善X7——工位器具防護(hù)
評估零件全過程的工位器具,改善工位器具防護(hù)不當(dāng)造成的Y1、Y3。例如,規(guī)范零件擺放,增加料架防護(hù);工序件及總成料架單件隔離;過程中轉(zhuǎn)零件出入庫掃碼做批次管理,控制先進(jìn)先出。
3.5改善結(jié)果驗(yàn)證
在測量階段實(shí)施快贏改善后,跟蹤輥壓窗框外觀不良率,由改善前的25%下降到14%。其中Y2、Y5、Y6、Y7和Y8打磨痕得到徹底解決,Y1、Y3和Y4(輪廓不平齊)有了大幅降低。Y1主要集中在焊縫凹凸,是綜合原因?qū)е?,需要在分析階段繼續(xù)研究X8、X9(B柱尺寸)、X10(切角尺寸)以及X11(角焊面差),進(jìn)一步確認(rèn)這4個(gè)關(guān)鍵因素對Y1的影響。
4分析階段
分析階段是對關(guān)鍵因子X進(jìn)行定量、定性分析。使用常用的圖形化工具和過程能力分析、變異源分析以及假設(shè)檢驗(yàn)等方法,識別和驗(yàn)證影響因素的顯著性。
4.1過程能力分析
對輥壓窗框外觀質(zhì)量進(jìn)行過程能力評價(jià)[3],外觀質(zhì)量是二項(xiàng)分布,屬于離散數(shù)據(jù)。使用Minitab軟件計(jì)算每百萬機(jī)會缺陷數(shù)(DPMO)和西格瑪水平Z值,經(jīng)計(jì)算得出:窗框外觀質(zhì)量不良率為14.00%,DPMO為140000(圖8),西格瑪水平為2.55,過程能力還不能滿足客戶要求。
4.2變異源研究
六西格瑪項(xiàng)目重要的目標(biāo)是減少生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的變異,識別問題重點(diǎn)來源。先排除測量系統(tǒng)問題,再排除特殊原因產(chǎn)生的變異,聚焦因?yàn)橄到y(tǒng)原因產(chǎn)生的變異。外觀不良率Y為離散型數(shù)據(jù),經(jīng)過監(jiān)測不同班次不同生產(chǎn)線的外觀不良率,通過列聯(lián)表進(jìn)行獨(dú)立性檢驗(yàn),排除班次和生產(chǎn)線對外觀質(zhì)量的影響[4]。
4.3確定主要原因
對測量階段篩選的關(guān)鍵因子進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)。本例中X為連續(xù)數(shù)據(jù),Y為離散數(shù)據(jù),使用雙比率P檢驗(yàn),結(jié)果如圖9所示。進(jìn)一步研究X8、X9、X10和X11對外觀質(zhì)量的影響,按照雙比率檢驗(yàn)可以得出:這4個(gè)影響因素改善后,外觀不良率顯著降低。
4.4分析匯總
匯總各因子對A面外觀的貢獻(xiàn),4個(gè)影響因素都是顯著的(表1)。
5改進(jìn)階段
通過定義、測量和分析3個(gè)階段的項(xiàng)目工作,團(tuán)隊(duì)對外觀質(zhì)量問題的根本原因有了較為準(zhǔn)確的把握。改進(jìn)階段的目標(biāo)是識別創(chuàng)建解決方案,并驗(yàn)證方案有效性。
5.1創(chuàng)建解決方案
項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)對關(guān)鍵因素進(jìn)行DOE試驗(yàn)設(shè)計(jì),用Minitab軟件創(chuàng)建試驗(yàn)計(jì)劃矩陣:4因子2水平,16次試驗(yàn)加4中心點(diǎn)試驗(yàn),共20組試驗(yàn)計(jì)劃。攻關(guān)團(tuán)隊(duì)嚴(yán)格按照試驗(yàn)計(jì)劃順序跟蹤記錄每組試驗(yàn)的外觀不良率,并做了對數(shù)轉(zhuǎn)換。將收集的數(shù)據(jù)應(yīng)用Minitab擬合選定模型、殘差診斷、評估模型的適用性并進(jìn)行改進(jìn)[5]。
經(jīng)過模型改進(jìn)和評估適用性后選定了最終模型。接下來對選定模型進(jìn)行分析解釋,輸出圖形信息。使用響應(yīng)優(yōu)化器得到一個(gè)最佳因子設(shè)置,即最優(yōu)工藝方案為:上框公差取0.4,B柱公差取0.4,切角高度取0.1,角焊面差取0.1。
5.2改進(jìn)方案實(shí)施
DOE試驗(yàn)給出關(guān)鍵因子X的最優(yōu)工藝方案,在X的最優(yōu)組合下,外觀不良率Y可以滿足項(xiàng)目目標(biāo)。為達(dá)成最優(yōu)方案,項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)針對每個(gè)關(guān)鍵因素進(jìn)行改善提升。改善措施如下。
5.2.1改善X8——上框拉彎外觀及尺寸穩(wěn)定性
通過研合拉彎模具提高研配率,工作面做TD硬化處理,使用伺服拉彎機(jī),優(yōu)化設(shè)備參數(shù),改善工裝和設(shè)備精度,提升上框拉彎尺寸。
5.2.2改善X9——沖壓包邊外觀及尺寸穩(wěn)定性
通過研合沖壓模具改善研配率,沖壓模具做TD處理,提高模具定位穩(wěn)定性。優(yōu)化切邊刀口間隙和布置,由分塊切斷改為整體切斷,減少毛刺、接刀口和切斷變形。驗(yàn)證工序件翻邊高度和R角對包邊的影響,調(diào)試包邊壓塊型面,改善B柱包邊外觀和輪廓尺寸。
5.2.3改善X10——切角尺寸穩(wěn)定性
聯(lián)合TDC資源對上框、B柱單件進(jìn)行公差分解,控制單件尺寸;每批次根據(jù)后工序調(diào)整切削角度和搭接間隙;切角工序規(guī)范鋸片更換頻次及打磨要求;提高切角設(shè)備精度,規(guī)范鋸片轉(zhuǎn)速及進(jìn)給速度,提升切角尺寸穩(wěn)定性。
5.2.4改善X11——角焊面差
優(yōu)化基準(zhǔn)一致性;分總成物料掃碼出入庫,進(jìn)行批次管理;切角工序同次裝夾物料逐一對應(yīng);角焊裝件檢查校正面差,控制在0.1mm以內(nèi)等措施,改善外觀質(zhì)量。
5.3改進(jìn)方案跟蹤驗(yàn)證
通過以上措施實(shí)施,使關(guān)鍵因子X達(dá)到最優(yōu)組合。持續(xù)對車門窗框不良率進(jìn)行跟蹤,改善前外觀缺陷率14.00%,改善后缺陷率降到1.03%,斷點(diǎn)后不良率滿足目標(biāo)。分析輥壓窗框過程能力,如圖10所示:DPMO由140000下降到6300,西格瑪水平提升到4.00,過程能力得到大幅度提升。
6結(jié)束語
在控制階段,項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)固化改進(jìn)結(jié)果,建立完善過程控制體系,監(jiān)控改進(jìn)狀態(tài)。同時(shí),更新操作指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書和控制計(jì)劃,建立車門輥壓窗框外觀質(zhì)量BOP(或BOE)和開展培訓(xùn)。
本文在新車型迭代升級過程中,運(yùn)用六西格瑪管理的方法定義問題,在測量和分析階段通過細(xì)致觀察現(xiàn)場操作流程,使用因果矩陣、FMAE分析和假設(shè)檢驗(yàn)等工具層層篩選因子;在改進(jìn)階段利用全因子試驗(yàn)設(shè)計(jì)對車門輥壓窗框外觀工藝進(jìn)行研究,得出最優(yōu)工藝組合。團(tuán)隊(duì)充分評估驗(yàn)證并實(shí)施,跟蹤監(jiān)控運(yùn)行結(jié)果,效率和質(zhì)量運(yùn)行指標(biāo)可以滿足客戶要求。
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作者簡介:
陳浩,碩士,工程師,研究方向?yàn)槠囍圃臁?/p>