萬寶成
(山西省晉神能源有限公司 沙坪洗煤廠,山西 沂州 036500)
沙坪洗煤廠自2013年開始采用板框壓濾機(jī)進(jìn)行煤泥的回收處理,實踐證明,該設(shè)備具有過濾強(qiáng)度高、壓濾效果好及適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)點。洗煤廠自投入使用板框壓濾機(jī)后,煤泥處理系統(tǒng)實現(xiàn)了煤水分離、環(huán)保及閉路循環(huán),但存在一些比較突出的問題。板框壓濾機(jī)通過設(shè)定時限及煤泥所受擠壓力進(jìn)行排料,當(dāng)煤泥成分及稠度不同時,操作人員不能準(zhǔn)確判斷煤泥中水分含量,造成煤泥壓濾效果差、效率低;當(dāng)煤泥中水分含量較高時,需循環(huán)進(jìn)行壓濾,造成費工費時,也降低了車間的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化水平,形成一定的安全隱患。針對這些問題,沙坪洗煤廠對板框壓濾機(jī)煤泥處理系統(tǒng)進(jìn)行了自動化設(shè)計,應(yīng)用基于電磁感應(yīng)及重力平衡原理的排水感應(yīng)裝置,成功實現(xiàn)了通過控制煤泥水分含量進(jìn)行自動排料的目的。
壓濾車間現(xiàn)有511、512及513號板框壓濾機(jī)3臺。操作人員通過工控屏設(shè)置參數(shù)及監(jiān)測排料流程,基于PLC程序進(jìn)行入料、壓榨、風(fēng)干及排料等作業(yè)。板框壓濾機(jī)運行期間,受藥劑量不同及煤質(zhì)等工序影響,煤泥出現(xiàn)稀稠不一,通過在工控屏上設(shè)定擠壓時限不能準(zhǔn)確判斷煤泥受擠壓后的水分含量。通常會利用流量計對濾液水量進(jìn)行計量,通過水量大小確定設(shè)備是否需要停料及掌握煤泥的干濕程度,但流量計存在最小檢測盲區(qū),造成操作人員無法準(zhǔn)備判斷水量。當(dāng)煤泥過干時,設(shè)備的磨損程度加大,排料速度慢;當(dāng)煤泥過稀時,壓濾機(jī)需反復(fù)進(jìn)行壓濾,增加了煤泥運輸費用。
板框壓濾機(jī)排料系統(tǒng)由受料倉、濾板(含格柵、濾布及橡膠隔膜)、濾液管、濾液水槽及回流管路組成。濾板一側(cè)安裝橡膠隔膜,一側(cè)安裝格柵,在格柵上固定濾布。受料倉、濾板、格柵及濾布共同形成濾液腔。橡膠隔膜、濾液板、格柵及濾布共同形成濾液室,煤泥通過濾液腔、濾液室之后,通過濾液管匯集到濾液水槽,最后通過管道統(tǒng)一回流到主洗系統(tǒng)。
3.2.1 排水感應(yīng)裝置設(shè)計
針對流量計存在檢測盲區(qū)、無法準(zhǔn)確判斷水量的問題,結(jié)合排料系統(tǒng)構(gòu)造,確定通過控制排水管流水量實現(xiàn)自動化排料的設(shè)計思路,即通過流水量判斷煤泥的干濕程度,決定是否排料。結(jié)合現(xiàn)場實際,研究應(yīng)用了基于電磁感應(yīng)及重力平衡原理的排水感應(yīng)裝置。該裝置由排水倉、接近開關(guān)、檢測連桿、配重螺桿及底片組成,安裝于下水口處,利用水的重力控制底片升降用于推動連桿完成進(jìn)料和排料工作。排水感應(yīng)裝置如圖1所示。
圖1 排水感應(yīng)裝置Fig.1 Drainage induction device
當(dāng)濾液水槽內(nèi)存在濾液水時,且濾液水重力大于底片重力時,則底片打開并帶動檢測連桿與接近開關(guān)分離,濾液水流入排水管,直至濾液水重力小于或等于底片重力時,則底片回彈,帶動檢測連桿與接近開關(guān)接近,接近開關(guān)電磁傳感器接到信號后,通過PLC控制,進(jìn)行拉板卸料,之后進(jìn)料,循環(huán)重復(fù)進(jìn)行,實現(xiàn)壓板排料的自動化控制。自動化排料原理如圖2所示。
圖2 自動化排料原理Fig.2 Automatic discharge principle
3.2.2 控制系統(tǒng)
排水感應(yīng)裝置控制系統(tǒng)由接近開關(guān)、連桿機(jī)構(gòu)、時間繼電器、固定角鋼及中間繼電器組成。以513號板框壓濾機(jī)為例,當(dāng)板壓壓緊后,即PLC通過輸入模塊顯示壓緊上限1.IN7地址點輸入時,啟動513號煤泥入料泵,此時PLC輸出模塊2.OUT0地址點輸出KA16吸合,即通過中間繼電器連通進(jìn)料閥。在KA16設(shè)置一對開點,取24 V直流電源為外加安置的中間繼電器KA1線圈供電,同理在KA1上取一對開點用220 V交流電為時間繼電器線圈供電,此時KA16吸合開點導(dǎo)通,KA1吸合開點導(dǎo)通,時間繼電器開始延時,取24VDC直流電為接近開關(guān)供電。通過設(shè)置合理的延時時間,保證接近開關(guān)得電處于待接收狀態(tài),使壓濾水流入排水管,隨不斷循環(huán)壓濾,水量不足以克服底片重力時,檢測連桿與接近開關(guān)接近,接近開關(guān)將信號傳至PLC顯示輸入模塊進(jìn)料結(jié)束地址點2.IN11輸入,513號煤泥入料泵停止運行,KA16、KA1與時間繼電器線圈同時失電,排料系統(tǒng)進(jìn)入壓榨、風(fēng)干、拉板及排料等工序。
沙坪洗煤廠壓濾機(jī)自動化排料系統(tǒng)自投入運行以來,通過控制排水管流水量實現(xiàn)了自動化排料及減人提效的目的,過濾效果顯著,同時能快速對故障進(jìn)行識別,每年可節(jié)省人工費、維護(hù)費及運輸費等21.4萬元。
(1)實現(xiàn)流量計檢測無盲區(qū)。
(2)過濾效果顯著。日循環(huán)數(shù)由15升至20個,日處理煤泥由30 t提高至41 t,渣含量從20%降低至2%~5%。
(3)減少崗位工投入。全天可以減少崗位工3人,每人工資按4 000元,每月可以節(jié)?。?×0.4=1.2萬元,全年節(jié)省勞務(wù)費=1.2×12=14.4萬元。
(4)減少板框壓濾機(jī)維護(hù)費用及煤泥運輸費。每年減少大修板框壓濾機(jī)2臺,節(jié)約維修費用4萬元,減少運輸費3萬元。
(1)沙坪洗煤廠結(jié)合壓濾車間壓濾機(jī)構(gòu)造,研究應(yīng)用了基于電磁感應(yīng)及重力平衡原理的排水感應(yīng)裝置,成功實現(xiàn)通過控制煤泥水分含量實現(xiàn)自動化排料的目的。自動化控制系統(tǒng)過濾效果顯著,提高了煤泥的處理效率,同時能快速對故障進(jìn)行識別,系統(tǒng)實現(xiàn)安全高效運行。
(2)自動化排料系統(tǒng)投入運行后,實現(xiàn)壓濾車間無人值守,降低設(shè)備的維護(hù)費用及煤泥運輸費,每年共計節(jié)約21.4萬元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
(3)自動排水裝置制作簡單、安裝方便,自動化排料系統(tǒng)適用范圍廣泛,為類似條件下洗煤廠改造壓濾機(jī)提供了借鑒,具有推廣應(yīng)用價值。