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1 050 MW汽輪發(fā)電機組振動故障分析及治理

2022-04-26 07:54:26李衛(wèi)軍應光耀王異成吳文健錢林鋒馬思聰蔡文方
浙江電力 2022年4期
關鍵詞:動靜軸系定子

李衛(wèi)軍,應光耀,王異成,吳文健,錢林鋒,馬思聰,蔡文方

(1.國網浙江省電力有限公司電力科學研究院,杭州 310014;2.杭州意能電力技術有限公司,杭州 310012)

0 引言

超超臨界1 050 MW 燃煤發(fā)電機組具有容量大、效率高、安全可靠等優(yōu)點,已應用于各大發(fā)電廠。經過多年的軸系特性研究及優(yōu)化[1-2],其安全穩(wěn)定性有所提升[3]。然而,個別機組在調試或運行中,出現(xiàn)了低壓轉子動靜碰磨[4-6]甚至轉子彎曲[7]、缸體變形[8-9]、發(fā)電機熱不平衡[10-11]等故障,導致機組的安全可靠性有所下降。因此,有必要對1 050 MW 機組的振動故障診斷及治理進行分析,以進一步提高該型發(fā)電機組的安全可靠性。

本文介紹了神華國華印尼爪哇7 號2×1 050 MW燃煤發(fā)電工程(簡稱“爪哇7號工程”)1號機組調試中低壓缸B、發(fā)電機耦合振動故障的測試、分析及治理,提出1 050 MW機組振動故障預防措施,并將治理經驗應用于該發(fā)電廠2 號機組調試中,以提高機組的安全可靠性。

1 機組軸系布置

爪哇7號工程采用了2臺型超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓、凝汽式N1055-27/600/600(TC4F)汽輪機及QFSN-1073-2水氫氫冷發(fā)電機[12]。軸系布置與振動監(jiān)測系統(tǒng)如圖1所示,圖中1—8為軸承(以下簡稱“瓦”)編號,機組軸系由HP(高壓缸)、IP(中壓缸)、LPA(低壓缸A)、LPB(低壓缸B)、發(fā)電機及勵磁機轉子組成,采用典型的“N+1”軸系。機組配備VM600型TSI(汽輪機安全監(jiān)視系統(tǒng)),通過華科同安TN8000 型TDM(汽輪機診斷及管理)系統(tǒng)、本特利408DPSi系統(tǒng)動態(tài)監(jiān)測機組振動。

圖1 軸系布置

低壓轉子采用傳統(tǒng)的雙分流結構,為2×6級,末級葉片長度為1.246 m,轉子長度為8.1 m;發(fā)電機容量為1 240 MVA,銘牌出力為1 073 MW,轉子長度為15.18 m,各轉子臨界轉速見表1。

表1 軸系臨界轉速r/min

2 振動現(xiàn)象及原因分析

2.1 振動現(xiàn)象

1號機組于2019年8月31日首次啟動,19:12定速3 000 r/min,5號、6號瓦的軸振分別為150 μm和166 μm,5號、6號瓦的瓦振分別為4.5 mm/s和10.3 mm/s;穩(wěn)定3 min后,5號瓦軸振略有下降,6號瓦軸振、瓦振分別爬升至188 μm和13.8 mm/s;停機過程中,5號瓦最大軸振為353 μm。停機盤車5 h后,偏心恢復至35 μm,重新啟動,定速2 950 r/min,5號瓦軸振300 μm,增幅較大;6號瓦軸振169 μm,變化較小。振動數(shù)據(jù)見表2,5 號、6 號瓦振動波特圖如圖2、圖3所示。

表2 機組首次定速時X向軸振

圖2 啟、停機過程中5號瓦X方向軸振波特圖

圖3 啟、停機過程中6號瓦X方向軸振波特圖

2.2 振動原因分析

2.2.1 軸系質量不平衡

低壓轉子一階臨界轉速為960 r/min,發(fā)電機一階、二階臨界轉速分別為560 r/min和1 700 r/min。5號瓦在低壓轉子臨界轉速、3 000 r/min時的軸振均很大,以工頻分量為主,表明LPB 轉子存在對稱分量、反對稱分量不平衡。6號瓦在3 000 r/min下振動較大,表明發(fā)電機轉子或汽發(fā)對輪存在不平衡量。

2.2.2 軸系動靜碰磨

1)定速3 000 r/min后,5號、6號瓦軸振變化量分別為19 μm∠63°和32 μm∠224°,為逐漸變化狀態(tài),表明低壓轉子或發(fā)電機轉子發(fā)生動靜碰磨,排除了部件脫落故障。

2)停機過程中,5號瓦降速時在低壓轉子臨界轉速1 160 r/min、960 r/min 時軸振分別為331 μm和217 μm,表明動靜碰磨位于LPB轉子上,且較嚴重。低壓轉子的臨界轉速為960 r/min,同類型1 000 MW 機組低壓轉子的臨界轉速為990~1 030 r/min,明顯偏低,這也從另一個角度表明LPB轉子發(fā)生了動靜碰磨。

3)根據(jù)臨界轉速和3 000 r/min 時的振動值變化量,采用動平衡建模計算得出,碰磨點在LPB缸體兩端或中部,徑向為右上部,和水平軸右向夾角約為60°。

2.2.3 6號瓦瓦振不穩(wěn)定分析

機組定速3 000 r/min,6號瓦振動大且爬升較快,原因是軸瓦動剛度差。體現(xiàn)在:

1)6號瓦垂直振動較大,定子汽端固有頻率約52.5 Hz,接近50 Hz,易出現(xiàn)結構共振。

2)機組軸振、瓦振的幅值之比β是表征轉子支撐系統(tǒng)特性的主要指標[13-14]。6 號、7 號瓦均為圓筒瓦,β值應大小相當,且同類機組的β值在5~10,而該機組6 號、7 號瓦β值分別為1.6 和4.3。這一方面說明6號瓦動剛度偏差,可能是安裝缺陷或軸瓦存在缺陷;另一方面,在軸振較好的情況下瓦振偏大,說明“軸承-端蓋-冷卻器-臺板-基礎”這一系統(tǒng)的支撐剛度不足。發(fā)電機氫冷器位于汽端,在氫冷器頂部鋪設沙袋后,6號瓦瓦振最大爬升至12 mm/s,略有改善。

因此,軸瓦故障、發(fā)電機定子底部載荷分布不均是6號瓦振動大且不穩(wěn)定的主要原因,動靜碰磨是次要原因。

2.2.4 結構共振

定速2 950 r/min,對發(fā)電機定子殼體振動進行測試,汽端端蓋爐側、主變壓器側垂直振動分別為116 μm 和110 μm,軸向振動分別為75 μm 和60 μm,水平振動分別為46 μm 和40 μm;勵端端蓋爐側、主變壓器側垂直振動分別為33 μm 和13 μm,差別振動為20 μm,差別振動較大,表明定子底部存在虛腳現(xiàn)象。

在機組停機過程中,采用錘擊法對5號瓦、發(fā)電機定子殼體進行固頻測試,結果表明:5號瓦固有頻率為19.0 Hz、53.5 Hz、350 Hz;發(fā)電機定子固有頻率為17.3 Hz 和52.5 Hz。5 號、6 號瓦機座徑向固有頻率為19.2 Hz(1 152 r/min)和51.3 Hz,軸向固有頻率46.5 Hz,見表3。其中52.5 Hz、53.5 Hz、46.5 Hz 均在(50±5)Hz 共振區(qū)內,而19.2 Hz和1 160 r/min頻率一致,容易出現(xiàn)結構共振現(xiàn)象,應采取基礎加固或改善、降低軸振等措施。

表3 機組基座部分測點固頻計算值

3 第一階段振動處理及分析

由上節(jié)分析可知,5 號、6 號瓦軸振較大,為典型強迫振動,主要原因為LPB 轉子與發(fā)電機轉子存在質量不平衡、動靜碰磨、結構共振故障,且相互耦合,非常復雜。首先應對機組進行軸系動平衡,將復雜振動問題降維、解耦,降低分析難度,并驗證上述分析。

3.1 現(xiàn)場軸系動平衡

在汽發(fā)對輪上配重1.04 kg/65°,并在LPB 轉子調端、電端分別加重1.72 kg/190°和1.46 kg/190°。2019年9月4日18:30機組啟動,定速3 000 r/min,5 號瓦軸振、軸向瓦振分別在70~108 μm 和16~28 mm/s內波動;6號瓦軸振、瓦振最大由52 μm、5.2 mm/s 分別爬升至165 μm 和10.5 mm/s,說明動平衡有一定的效果。軸振數(shù)據(jù)見表4。

表4 機組定速3 000 r/min時軸振數(shù)據(jù)

3.2 磨合法消除動靜碰磨

定速3 000 r/min,5號、6號瓦軸振大幅改善,但仍不穩(wěn)定,表明LPB 轉子動靜碰磨的程度有所減輕。對于動靜碰磨故障,除動平衡降低軸振原始值外,通過定速3 000 r/min 運行來磨大動靜間隙(即磨合法),也是消除動靜碰磨的一種通用方法。因此,決定進行電氣試驗,持續(xù)運行32 h,期間5 號瓦軸振、軸向瓦振分別在70~108 μm 和16~28 mm/s內波動。

9月6日11:18,1號機組并網發(fā)電,成為印尼首臺并網發(fā)電的1 000 MW 等級機組,期間5 號、6 號瓦軸振分別為95 μm 和85 μm,較為穩(wěn)定,振動趨勢如圖4、圖5所示。

圖4 首次帶負荷期間5號瓦軸振趨勢

圖5 首次帶負荷期間6號瓦軸振趨勢

9月6日晚,在閥門嚴密性試驗中,LPB臨界轉速時5號瓦軸振為216 μm。停機盤車5 h,再次開機因過臨界振動大而跳機,說明低壓轉子動靜碰磨非常嚴重,通過短時間的盤車很難消除轉子熱彎曲,應對動靜碰磨故障缺陷作進一步分析與處理,確保機組啟動的安全性。

3.3 軸系不穩(wěn)定振動分析

3.3.1 LPB轉子動靜碰磨原因分析

5號瓦在臨界轉速、3 000 r/min時軸振、軸向瓦振均超標,表明低壓轉子存在不平衡現(xiàn)象。依據(jù)首次動平衡計算,應在LPB 轉子調端、電端分別加重2.8 kg和1.5 kg,不平衡量較大。而出廠動平衡報告顯示,在轉速1 010 r/min、3 000 r/min時的振動分別為1.45 mm/s 和0.7 mm/s,表明LPB 轉子存在一定的一階不平衡量,而二階不平衡量較小。由此,判定不平衡量大的原因為動靜碰磨、膨脹不暢等。

通過分析得知,LPB 轉子的碰磨點均在右上方,位置變化較小。若LPB 內缸下沉導致動靜間隙減小,在機組啟動、帶初負荷后停機過程中,在一階臨界轉速下LPB 轉子撓度增大,導致發(fā)生劇烈動靜碰磨,產生熱彎曲。轉子發(fā)生動靜碰磨,產生的附加偏心與轉子長度的平方成正比,與轉子的直徑成反比[11]。LPB 轉子長度為8.06 m,若發(fā)生動靜碰磨,會產生較大的不平衡量。要消除熱彎曲,需要盤車較長時間。因此,對低壓缸動靜間隙進行檢查調整(如碰缸試驗),可有效避免動靜碰磨故障。

3.3.2 5號瓦軸向瓦振大的原因分析

定速3 000 r/min,5 號瓦軸向瓦振約為37.0 mm/s,加重后降低至16 mm/s,以1X分量為主。原因為:

1)不平衡量的影響。LPB 轉子上存在對稱或反對稱不平衡分量,導致5 號瓦的軸向瓦振較大。配重后,5號瓦軸振、軸向瓦振大幅減小。

2)軸瓦軸向動剛度差。因安裝、基礎下沉、設計等原因,5 號瓦軸向動剛度偏低,軸振偏大時,會誘發(fā)軸向瓦振偏大。

因此,對低壓轉子采取調整間隙、動靜碰磨、發(fā)電機定子底部載荷調整等措施,可有效治理機組振動。

4 第二階段振動處理

4.1 LPB轉子動靜間隙調整

在消缺中,不揭缸的情況下進行徑向碰缸試驗,調整動靜間隙,數(shù)據(jù)見表5。分析如下:

表5 LPB碰缸試驗數(shù)據(jù) mm

1)LPB 調端、電端左右側總間隙1.5 mm,較安裝值增加約0.3 mm,表明運行中確實出現(xiàn)了嚴重的動靜碰磨。

2)LPB 調端、電端上下間隙分別為0.61 mm和0.50 mm,較安裝值下沉量分別為0.18 mm 和0.31 mm;內缸中心比轉子中心高0.1 mm,較安裝值低0.3 mm??紤]到內缸未徹底冷卻,缸體下沉量較實測值偏大,將內缸上抬0.2 mm,調整后內缸中心較轉子中心高0.3 mm,即可避免動靜碰磨,滿足設計要求。

4.2 6號、7號瓦軸承處理

經檢查,6 號、7 號瓦瓦枕和定子之間絕緣墊上徑向均布的5 個緊固螺栓存在不同程度的松動,導致軸瓦自位能力變差、動剛度降低,以340 N·m的力矩逐個緊固處理。另外,6號瓦瓦枕背面研磨較差,進行了適當處理;7 號瓦瓦枕背面狀態(tài)較理想。

4.3 發(fā)電機定子底部載荷分配調整

解開低發(fā)聯(lián)軸器,進行發(fā)電機定子底部載荷試驗,測試定子地腳負載分布發(fā)現(xiàn):勵端應力偏大,左、右側載荷占比分別為100%和77%;汽端應力偏小,左、右側載荷占比分別為12%和38%;勵端和汽端的左、右側載荷均不對稱。

由于發(fā)電機軸瓦為端蓋式,調整定子底部墊片,既會影響定子底部載荷分布,也會改變LPB轉子與發(fā)電機轉子中心。通過優(yōu)化調整,確保發(fā)電機轉子偏高、偏右值分別為205 μm和0,上開口、左開口分別為5 μm 和25 μm。中心調整后,再調整定子底部墊片厚度。根據(jù)定子底部載荷沿端蓋到中部大致以6∶3:1 的遞減分布規(guī)律,6 號瓦下方地腳左側、右側載荷占比為分別57%和51%,7號瓦下方地腳左側、右側載荷占比為分別56%和51%,滿足要求。定子底部載荷分布測點如圖6所示,調整前后的定子底部載荷分布如圖7、圖8所示。

圖6 發(fā)電機定子底部載荷分布測點

圖7 調整前底部載荷分布

圖8 調整后底部載荷分布

4.4 軸系動平衡

檢修中,調整了LPB 轉子與發(fā)電機轉子組成的軸系中心,為防止軸系不平衡量發(fā)生變化,拆除前期所加平衡塊。2019年11月4日啟動過程中,轉速1 010 r/min 時4—6 號瓦軸振分別為247 μm、300 μm、117 μm,轉速3 000 r/min時4—6號瓦軸振分別為48 μm、126 μm、135 μm。定速3 000 r/min時,4—6 號瓦軸振較穩(wěn)定,5 號瓦軸向瓦振為28 mm/s。11月5日09:23停機過程中,轉速1 005 r/min時5號軸振為354 μm,以1X分量為主,表明LPB轉子與發(fā)電機轉子軸系仍存在不平衡現(xiàn)象。

在LPB 轉子調端、電端加重2.01 kg/170°、1.15 kg/160°后,于2019 年11 月10 日07:54 定速3 000 r/min,4—7 號瓦軸振均小于106 μm;磨合運行90 min 后,4—7 號瓦軸振在3 000 r/min 時的軸振分別降至31 μm、72 μm、64 μm,均大幅減小,且較穩(wěn)定。動平衡前后機組振動數(shù)據(jù)見表6。

表6 動平衡前后機組振動數(shù)據(jù)

機組負荷帶至1 050 MW,5號、6號瓦軸振均小于90 μm,5號、6號瓦徑向瓦振小于4.5 mm/s,5號瓦軸向瓦振在6~8 mm/s內波動,機組可安全穩(wěn)定運行。不同工況下的軸振數(shù)據(jù)見表7。此后的運行中,機組振動穩(wěn)定,順利完成RB(快速減負荷)試驗、甩負荷試驗,順利通過168 h 試運行,一直安全穩(wěn)定運行至2020 年10 月底的檢查性大修,期間振動較穩(wěn)定。

表7 不同工況下的軸振

5 機組軸系穩(wěn)定性提升措施

5.1 2號機組軸系穩(wěn)定性提升措施

在該發(fā)電廠2號機組調試前,為預防出現(xiàn)軸系振動不穩(wěn)定故障。對LPA、LPB 進行了基于碰缸試驗的動靜間隙優(yōu)化,調整了發(fā)電機定子底部載荷,并對6號瓦的安裝進行了調整。在2020年7—9 月的調試中,機組在不同工況下的軸振均小于60 μm,5 號瓦軸向瓦振小于5 mm/s,均為優(yōu)良,而且振動穩(wěn)定。

5.2 1 號機組碰磨的驗證及軸系穩(wěn)定性提升措施

在2020 年12 月的檢查性大修中發(fā)現(xiàn),1 號機組低壓缸部分汽封存在碰磨痕跡,其中LPB 電端第5、第6級隔板汽封齒磨損量分別為1.4~1.6 mm和0.6~0.9 mm,磨損很嚴重。LPA未現(xiàn)嚴重的碰磨痕跡,也驗證了LPB確實出現(xiàn)了嚴重動靜碰磨。

在1號機組調試中,通過1次動平衡有效減小了LPB 轉子與發(fā)電機轉子的軸系振動,驗證了低壓轉子上確實存在不平衡量,也降低了動靜碰磨的概率及嚴重程度。另外,基于不揭缸條件下的碰缸試驗,可快速準確地調整落地式單支撐汽輪機動靜間隙,是預防動靜碰磨的一項關鍵措施。

6 結語

通過對某廠2臺1 050 MW機組振動故障的治理及預防,使機組的安全可靠性大幅提高。結論如下:

1)動靜間隙調整與現(xiàn)場動平衡相結合,是治理轉子動靜碰磨的有效方法。通過軸系動平衡減振,降低動靜碰磨的概率與程度;碰缸試驗可在不揭缸條件下,精準調整落地式單支撐汽輪機動靜間隙,可有效預防動靜碰磨的發(fā)生,提升機組軸系穩(wěn)定性。

2)基于載荷分布試驗的定子底部載荷均勻性調整,可提高發(fā)電機定子、軸瓦的連接剛度,作為1 050 MW大型發(fā)電機定子安裝、檢修的關鍵工藝,可有效預防發(fā)電機不穩(wěn)定振動故障。

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