劉 亭,楊 杰,安 強(qiáng),許亮亮,安佳琦,林坤華
(1.長(zhǎng)慶油田第二采油廠(chǎng),甘肅 慶城 745100; 2.長(zhǎng)慶油田分公司第五采油廠(chǎng),陜西 西安 710021; 3.渭南鹵陽(yáng)湖慶港天然氣資源利用有限公司,陜西 渭南 714000; 4.長(zhǎng)慶油田分公司采氣二廠(chǎng),陜西 榆林 719000; 5.成都蘇坤環(huán)??萍加邢薰?,四川 成都 611534)
聚合物/表面活性劑二元復(fù)合驅(qū)作為一項(xiàng)三次采油技術(shù),聚合物的加入可降低油水流度比,增加注流體粘度,增加波及體積,從而能提高采收率;表面活性劑的加入能可降低油水界面表面張力,從而提高驅(qū)油效率,發(fā)揮聚合物和表面活性劑的協(xié)同作用,該技術(shù)已得到推廣應(yīng)用[1-4]。由此也產(chǎn)生了大量的二元復(fù)合驅(qū)采出水,由于二元復(fù)合驅(qū)采出液中含有大量的表面活性劑和聚合物,表面活性劑使油滴表面由憎水性變?yōu)橛H水性,聚合物使采出水的黏度增大,油滴的界面張力增強(qiáng),油水乳化嚴(yán)重,穩(wěn)定性較好,比常規(guī)水驅(qū)和聚驅(qū)處理難度大[5-8]。長(zhǎng)慶油田第二采油廠(chǎng)二元驅(qū)試驗(yàn)站采出水采用四級(jí)生化處理技術(shù),在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,裝置運(yùn)行不穩(wěn)定,出水水質(zhì)不達(dá)標(biāo),主要表現(xiàn)為濁度超標(biāo)、懸浮物超標(biāo)及油含量超標(biāo),對(duì)后續(xù)注水工段帶來(lái)不利影響。本文針對(duì)目前裝置運(yùn)行存在的問(wèn)題,對(duì)現(xiàn)用處理工藝進(jìn)行了優(yōu)化,在調(diào)節(jié)池進(jìn)水前增加了冷卻設(shè)備,確保進(jìn)水溫度滿(mǎn)足生化處理工藝要求;在第四級(jí)生化處理后的斜板沉淀池進(jìn)水口增加了物化處理措施,提高出水水質(zhì)的合格率。
二元驅(qū)采出水采用生化處理工藝,設(shè)計(jì)日處理能力為250 m3,具體處理流程如圖1所示。
圖1 采出水處理流程示意Fig.1 Schematic diagram of treatment process of produced water
由上述水質(zhì)分析數(shù)據(jù)可以看出,生化出水鹽含量較高,TDS高達(dá)13 600 mg/L;濁度高達(dá)576 NTU,懸浮物為230 mg/L,油含量為56 mg/L,超出標(biāo)準(zhǔn)SY/T5329—2012《碎屑巖油藏注水水質(zhì)推薦指標(biāo)及分析方法》要求。
針對(duì)生化運(yùn)行不穩(wěn)定、生化出水水質(zhì)不達(dá)標(biāo)的問(wèn)題,對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行工況進(jìn)行了全面的排查,在排查過(guò)程中發(fā)現(xiàn),生化處理污泥活性不佳,污泥出現(xiàn)解絮。進(jìn)一步勘查發(fā)現(xiàn)生化進(jìn)水溫度約為40 ℃,非常接近微生物生存的極限溫度,尤其炎熱夏季,一旦溫度有所波動(dòng),超過(guò)42 ℃將對(duì)好氧菌帶來(lái)致命的傷害。
在工業(yè)污水處理中,微生物最適宜的溫度一般為15~30 ℃,水溫低于10 ℃或高于35 ℃,都會(huì)對(duì)微生物的活性產(chǎn)生不利的影響[9]。為了提高生化處理的微生物活性,對(duì)生化處理工藝進(jìn)行了優(yōu)化,在采出水進(jìn)氣浮裝置前增加1臺(tái)涼水塔,對(duì)進(jìn)水進(jìn)行降溫,將采出水的溫度控制在37 ℃以下,具體優(yōu)化流程如圖2所示。
圖2 優(yōu)化后采出水處理流程示意Fig.2 Schematic diagram of optimized produced water treatment process
增加涼水塔降溫后,采出水溫度降至36 ℃,并對(duì)微生物進(jìn)行了培養(yǎng)和馴化,生化出水水質(zhì)效果有所改善,2021年3月取樣分析數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
由表1分析數(shù)據(jù)可以看出,經(jīng)過(guò)優(yōu)化調(diào)整后,生化處理的效果有所改善,生化出水質(zhì)明顯改善,出水濁度從576NTU降低至242NTU,懸浮物從230mg/L降低至65 mg/L,油含量從56 mg/L降低至34 mg/L,TDS從13 600 mg/L降低至9 510 mg/L,但仍然達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)SY/T5329—2012《碎屑巖油藏注水水質(zhì)推薦指標(biāo)及分析方法》要求。
表1 2021年3月生化出水水質(zhì)分析數(shù)據(jù)Tab.1 Water quality analysis data of biochemical effluent in March 2021
通過(guò)上述優(yōu)化無(wú)法達(dá)到預(yù)期的效果,計(jì)劃在第四級(jí)生化出水口增加物化處理[10],在生化處理運(yùn)行不佳或來(lái)水水質(zhì)波動(dòng)較大時(shí),通過(guò)添加化學(xué)藥劑,改善處理效果,確保出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)。采用成都蘇坤環(huán)??萍加邢薰咎峁┑幕瘜W(xué)藥劑進(jìn)行了物化處理工藝篩選試驗(yàn)。試驗(yàn)用水為現(xiàn)場(chǎng)裝置第四級(jí)生化出水,試驗(yàn)共選擇了5種破膠劑SK-211和1種改性聚丙烯酰胺SK-208,試驗(yàn)方法參照《水的混凝、沉淀試杯試驗(yàn)方法》(GB/T 16881—2008),具體試驗(yàn)如下。
破膠劑分別為SK-211-1、SK-211-2、SK-211-3、SK-211-4、SK-211-5,投加濃度為600 mg/L;有機(jī)絮凝劑為改性聚丙酰胺SK-208,投加濃度為10 mg/L,具體試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2。由表2可以看出,在SK-211-3號(hào)投加濃度為600 mg/L、SK-208投加濃度10 mg/L時(shí),濁度最低,濁度為28 NTU。破膠劑投加濃度篩選后照片如圖3所示。
表2 破膠劑篩選試驗(yàn)結(jié)果Tab.2 Test results of gel breaker screening
圖3 破膠劑投加濃度篩選后照片F(xiàn)ig.3 Photos after gel breaker dosing concentration screening
破膠劑選定SK-211-3,有機(jī)絮凝劑為改性聚丙酰胺SK-208,投加濃度為10 mg/L,對(duì)破膠劑的最佳投加濃度進(jìn)行選擇,具體試驗(yàn)見(jiàn)表3。由表3可以看出,SK-211-3號(hào)投加濃度為600 mg/L時(shí),濁度為29 NTU;將投加濃度增加至700 mg/L時(shí),濁度為18 NTU。破膠劑投加濃度篩選試驗(yàn)后照片如圖4所示。
表3 破膠劑投加濃度篩選試驗(yàn)結(jié)果Tab.3 Test results of gel breaker concentration screening
圖4 破膠劑投加濃度篩選試驗(yàn)后照片F(xiàn)ig.4 Photos after gel breaker dosing concentration screening test
破膠劑濃度為700 mg/L,通過(guò)試驗(yàn)確定有機(jī)絮凝劑SK-208的最佳投加濃度,具體試驗(yàn)過(guò)程如下。由表4的數(shù)據(jù)可以看出,SK-211號(hào)投加濃度為700 mg/L、有機(jī)絮凝劑SK-208投加濃度為10 mg/時(shí),濁度最低為15 NTU,水體較為清澈。絮凝劑投加濃度篩選試驗(yàn)試驗(yàn)后照片如圖5所示。
參照上述試驗(yàn)確定的條件進(jìn)行中試,試驗(yàn)用水為10 kg,考慮到后端還有石英砂過(guò)濾器,中試試驗(yàn)采用的試驗(yàn)條件為破膠劑投加濃度為600 mg/L,絮凝劑的投加濃度為7.5 mg/L,中試試驗(yàn)水質(zhì)分析數(shù)據(jù)見(jiàn)表5。
表4 絮凝劑投加濃度篩選試驗(yàn)結(jié)果Tab.4 Test results of flocculant concentration screening
圖5 絮凝劑投加濃度篩選試驗(yàn)試驗(yàn)后照片F(xiàn)ig.5 Photos after flocculant dosing concentration screening test
表5 中試試驗(yàn)水質(zhì)分析數(shù)據(jù)Tab.5 Water quality analysis data of pilot test
由上述試驗(yàn)可知,生化出水由于水中的聚合物及表面活性劑在水體中形成了穩(wěn)定的膠體,通過(guò)常規(guī)方法無(wú)法達(dá)到預(yù)期的處理效果。采用破膠劑破膠后進(jìn)行絮凝沉降可以有效解決上述問(wèn)題,破膠劑SK-211的投加濃度約為600 mg/L,絮凝劑SK-208的投加濃度約為10 mg/L。處理后濁度為29.4 FNU,降幅為87.85%,CODCr為338 mg/L,降幅為95.37%。總鐵為0.14 mg/L,降低幅度為92.85%,懸浮物及油含量也達(dá)到了廠(chǎng)控注水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)石英砂過(guò)濾器過(guò)濾后,懸浮物及油含量有望進(jìn)一步降低。
上述試驗(yàn)表明,通過(guò)上述調(diào)整可以進(jìn)一步提高采出水的處理效果,對(duì)生物處理工藝進(jìn)行了進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整,如圖6所示。通過(guò)增加物化處理工藝可以有效降低水質(zhì)及水量波動(dòng)對(duì)裝置整體處理效果的影響,確保出水水質(zhì)達(dá)標(biāo),降低石英砂過(guò)濾器的運(yùn)行負(fù)荷。在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,可以根據(jù)生化處理的效果來(lái)調(diào)整物化處理,生物與物化相結(jié)合的方式可以大大提高裝置運(yùn)行的穩(wěn)定性及水質(zhì)處理效果。
圖6 最終擬定的優(yōu)化處理工藝Fig.6 Final optimized treatment process
聚合物/表面活性劑二元驅(qū)采出水在處理回注過(guò)程中,若其中的聚合物及表面活性劑得不到及時(shí)有效的去除后,極易造成聚合物及表面活性劑在水體中累積濃縮,從而影響后端的注水工藝。通過(guò)“生化+物化”的處理方法,可以提高采出水處理裝置的抗沖擊性,若生化運(yùn)行效果不佳可以通過(guò)后端的物化處理進(jìn)行補(bǔ)救,保證出水水質(zhì);當(dāng)生化運(yùn)行正常時(shí),生化出水水質(zhì)較好時(shí),可以不啟動(dòng)物化處理裝置,以達(dá)到節(jié)約費(fèi)用的目的。今后在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中也將根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施效果再進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整,必要時(shí)可將物化處理前移至生化處理前端,以改善進(jìn)水水質(zhì),從而為生化系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行創(chuàng)造條件。