馬海英,郝艷強,米振生
(天津市新天鋼聯(lián)合特鋼有限公司,天津 301500)
天鋼聯(lián)合特鋼現(xiàn)有制氧車間三個,即四萬制氧、兩萬制氧、循環(huán)經濟區(qū)制氧,制氧總產量為80000m3/h,主要向公司分廠供給氧氣、氮氣、氬氣等,其余剩余產品外售為公司創(chuàng)效。為滿足日常制氧及生產需要,全公司制氧車間共設空壓機15 臺,其中壽力空壓機8臺,開封空壓機5臺,阿特拉斯空壓機1 臺,西門子空壓機1 臺。為進一步提高公司的經濟效益,彌補公司壓縮空氣缺口,本著降低設備購置費用和能利舊則利舊的原則,從其他公司低價購進三臺閑置的壽力空壓機組,經考察這些空壓機組閑置一年左右,設備狀況能滿足當前生產工藝技術條件的要求。原空壓機組監(jiān)控系統(tǒng)是分別獨立的,沒有集中控制系統(tǒng),為確保機組安全穩(wěn)定運行,節(jié)約人力資源,需要在原控制方式的基礎上建立一套新的集控系統(tǒng)。
本文介紹了原空壓機站控制系統(tǒng)構成,對購置的三臺空壓機原控制系統(tǒng)存在的問題進行了分析,在此基礎上提出了對三臺機組實施集中控制的改造方案,并對新建集控系統(tǒng)實施后的效果進行了總結。
空壓站的組成主要包括:空氣過濾器、壓縮機、干燥器、儲氣罐、空壓站控制系統(tǒng),其主要工藝流程如圖1所示。
圖1 空壓站主要工藝流程
空氣過濾器的作用是將原料空氣中灰塵和機械雜質過濾掉,保證進入空壓機的氣體干凈。過濾器主要由濾芯和殼體組成,濾芯在長期運行過程中需要進行定期吹掃清潔,以保證正常運行,吹掃分為定時、定阻兩種方式。為實現(xiàn)濾芯定時、定阻吹掃,在過濾器的現(xiàn)場操作箱中分別安裝有響應的儀表,即定時器和壓力開關。吹掃控制方式為:人工設置定時器的清潔間隔時間,當設定的時間到時,電磁閥動作打開氣源吹掃濾芯;或人工設定壓力開關的動作值,當濾芯阻力達到設定值時電磁閥動作開始吹掃濾芯。根據(jù)實際運行狀況運行人員可以自行選擇吹掃的方式,也可以開啟手動吹掃模式,其中手動吹掃模式優(yōu)先級最高。
空氣壓縮機機組是空壓站的主體設備,主要包括空氣系統(tǒng)、油系統(tǒng)、水系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)。圖2為空氣壓縮機組系統(tǒng)圖。
空氣系統(tǒng)。由過濾器過濾后的空氣經入口導葉進入空氣壓縮機一級壓縮,一級壓縮后的空氣經一級空冷器冷卻后進入二級壓縮;同理二級壓縮后的空氣經二級空冷器后進入三級壓縮系統(tǒng);經三級壓縮后空氣進入終級空冷器,最終產出具有一定壓力的空氣。為保證空壓機的正常安全運行,在運行過程中需要實時監(jiān)測各級的軸振動及級間空氣溫度。
油系統(tǒng)。油系統(tǒng)在壓縮空氣系統(tǒng)中的作用是潤滑軸承、減少運行阻力以及降低軸承溫度。油系統(tǒng)運行時應實時監(jiān)測油溫和油壓值,保證油溫和油壓值在設定范圍內,確??諝鈮嚎s機的運行環(huán)境。
水系統(tǒng)。水系統(tǒng)在空壓機運行中是不可或缺的,空冷器的冷量來自水系統(tǒng),油系統(tǒng)的油冷卻冷量來自水系統(tǒng)。
干燥器用于清除壓縮空氣中的水份,使壓縮空氣的露點小于零下40℃。干燥器根據(jù)變壓、變溫及吸附的原理清除壓縮空氣中的水份,并利用空壓機的余熱再生吸附劑??諝飧稍锲鞯闹饕に嚵鞒蹋河煽諌簷C出來的壓縮空氣通過冷卻器降溫,經油水分離器分離后進入吸附塔進行吸附。空氣干燥器吸附塔采用雙塔循環(huán)工作制,即A、B塔吸附、再生循環(huán)工作,通過兩塔不斷的來回切換,來保證氣源不斷的情況下有效的進行油水吸附及吸附劑再生[1]。
空壓站控制系統(tǒng)和空壓站的組成一樣也分為過濾器、空壓機、干燥器三部分。其中過濾器的控制比較簡單即現(xiàn)場操作箱操作過濾器的啟停,在操作箱上選擇過濾器的吹掃方式;干燥器的控制系統(tǒng)為簡單的小型PLC-200系統(tǒng),現(xiàn)場安裝的控制屏顯示當前塔A、B 塔的工作狀態(tài)及周期運行時間等信息;空壓機控制系統(tǒng)采用先進、可靠的西門子S7-300 作為控制器,觸摸屏作為監(jiān)控畫面及數(shù)據(jù)顯示的終端,通過MPI 電纜與S7-300 控制系統(tǒng)連接,完成現(xiàn)場數(shù)據(jù)的采集、控制、通信。
由于原三套空壓站監(jiān)控系統(tǒng)分別獨立,沒有集控系統(tǒng)的協(xié)調,操作人員需要定時進行現(xiàn)場點巡檢工作及完成數(shù)據(jù)的記錄,投入的人力資源較大,其次作為總的氣源供應站,隨著生產不斷擴大,需要對現(xiàn)場的三套空壓站系統(tǒng)實現(xiàn)統(tǒng)一協(xié)調管理。基于此目的考慮在原控制系統(tǒng)的基礎上新建集中監(jiān)控系統(tǒng),以實現(xiàn)對三臺空壓機組集中控制,以及運行數(shù)據(jù)的實時采集和操作人員的遠程監(jiān)控功能;另外還可利用該系統(tǒng)根據(jù)管網壓力實時、動態(tài)調節(jié)各機組負荷,使三臺機組均衡高效運行,提高空壓站的生產效率。
為不影響現(xiàn)場生產節(jié)奏,在三套空壓站運行的狀況下進行新建集控系統(tǒng)的實施。
由于原空壓機本體控制系統(tǒng)為西門子產品,從備品備件及運行維護考慮,新建西門子S7-300 控制系統(tǒng)。將該系統(tǒng)作為主站,原三套干燥器S7-200系統(tǒng)及三套空壓機S7-300 系統(tǒng)作為從站,使用主站-從站(MS)組態(tài)模式,對原系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)采集和交換。圖3為新建系統(tǒng)控制原理圖。
圖3 新建系統(tǒng)控制原理圖
利用PROFIBUS DP 通訊,將三套干燥機及三套空壓機系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集到集控系統(tǒng)中,剩余的三套過濾器由于點位少控制簡單,直接將三套過濾器的啟動/停止和狀態(tài)信號用硬線連接到新建監(jiān)控系統(tǒng)的數(shù)字模塊中,即實現(xiàn)集控功能的方式為PROFI?BUS DP通訊和硬線連接兩種。
首先進行集控系統(tǒng)的硬件配置,設置該系統(tǒng)DP屬性工作模式為MS組態(tài)模式,且為DP主站,DP地址為2;在該項目下根據(jù)現(xiàn)場三臺空壓機的硬件CPU 配置SIMATIC 300 站點,分別為1 號空壓機、2號空壓機、3 號空壓機,按照站點不同設置從站DP地址分別為3、4、5,且DP工作模式均為DP從站,分別設置其DP 屬性組態(tài),將主、從站對應的地址、數(shù)據(jù)類型及傳輸數(shù)據(jù)的長度單位等設置一致。在每臺干燥器S7-200 中添加EM277 模塊,通過EM277模塊實現(xiàn)與主站通訊。添加完所有從站后的硬件組態(tài)網絡配置如圖4所示。
圖4 集控系統(tǒng)硬件組態(tài)網絡配置
集控系統(tǒng)上位機采用西門子WINCC 監(jiān)控軟件,通過工業(yè)以太網實現(xiàn)主站PLC 系統(tǒng)與WINCC7.4 通訊。設置WINCC 工程項目中變量連接參數(shù)如下:即與變量連接的硬件IP 地址和主站S7 工業(yè)以太網中配置的IP 地址一致,到此實現(xiàn)了WINCC 工程項目與現(xiàn)場數(shù)據(jù)的實時采集及通過上位機對現(xiàn)場設備的控制。
主從站之間的數(shù)據(jù)交換有三種方式:不打包數(shù)據(jù)交換、打包數(shù)據(jù)交換、直接數(shù)據(jù)交換。在本項目中空壓站采用打包數(shù)據(jù)交換:即在主站OB1中編寫SFC14程序段,插入接收數(shù)據(jù)區(qū)DB1;在從站OB1中編寫SFC15 程序段,并插入發(fā)送數(shù)據(jù)區(qū)DB2;同理,在主站和從站中分別編寫SFC15 和SFC14 程序段和數(shù)據(jù)塊DB3 和DB4,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的相互交換功能。上位機WINCC 通過數(shù)據(jù)連接從主站的數(shù)據(jù)塊DB1中采集數(shù)據(jù)同時通過DB3發(fā)送數(shù)據(jù)到從站,如此實現(xiàn)主從戰(zhàn)之間的數(shù)據(jù)交換[2]。干燥器系統(tǒng)根據(jù)從站設備的控制字及狀態(tài)字使用外部輸入PIB、PIW、PID 和輸出PQB、PQW、PQD 指令對從站的數(shù)據(jù)進行讀和寫操作[3]。
在不影響現(xiàn)實生產的情況下,集控系統(tǒng)成功在天鋼聯(lián)合特鋼原三套空壓站投入運行,實現(xiàn)了對三臺空壓機組集中控制,運行數(shù)據(jù)的實時采集、動態(tài)顯示,以及操作人員的遠程監(jiān)控整個空壓站設備的目的。圖5為新建集控系統(tǒng)計算機監(jiān)控畫面。
為增加經濟效益,提高壓縮空氣生產能力,天鋼聯(lián)合特鋼本著少花錢多辦事的原則,從其他企業(yè)低價購進三臺二手空壓機組。為保障低價購進的三臺空壓機組安全穩(wěn)定運行,減少現(xiàn)場操作和運維人員的投入,對原三臺空壓機組控制系統(tǒng)進行了集中控制升級改造。
圖5 新建集控系統(tǒng)計算機監(jiān)控畫面
新建集控系統(tǒng)的投運,實現(xiàn)了三臺空壓機組現(xiàn)場設備運行狀況及參數(shù)的實時監(jiān)控,極大提高了空壓機組運行的安全性和穩(wěn)定,減少了操作人員點巡檢的投入,節(jié)約了人力資源;另外該系統(tǒng)結構簡單,三臺空壓機在同一平臺上運行,可以根據(jù)管網壓力實時調節(jié)負荷,連續(xù)性強,提高了生產效率。經過幾個月的運行監(jiān)測,該集控系統(tǒng)滿足了生產的需要,達到了最初的優(yōu)化目的。