劉興冰 中石化上海工程有限公司 上海 200120
聚烯烴工藝中的乙烯或丙烯聚合反應(yīng)是放熱反應(yīng),若反應(yīng)熱不能及時地被移除,反應(yīng)系統(tǒng)很容易導(dǎo)致產(chǎn)品不合格及發(fā)生爆聚事故[1,2],甚至發(fā)生火災(zāi)爆炸危險。調(diào)溫水系統(tǒng)作為聚烯烴裝置的核心設(shè)施之一,其主要作用就是移除單體聚合反應(yīng)時產(chǎn)生的反應(yīng)熱[3]。調(diào)溫水系統(tǒng)通常由閉路調(diào)溫水通過換熱器直接移除反應(yīng)熱,再利用開路循環(huán)冷卻水對閉路調(diào)溫水進(jìn)行冷卻。由于整個聚合反應(yīng)系統(tǒng)體積龐大、控制邏輯復(fù)雜,所以,穩(wěn)定調(diào)溫水的各項參數(shù)指標(biāo)才能保證裝置操作的安全性、穩(wěn)定性。然而,設(shè)計時通??紤]了裝置長期運行后設(shè)備、管道因結(jié)垢而阻力增大的工況,這些參數(shù)在裝置剛投入運行時往往會與設(shè)計值有偏差,特別是在開車過程中,裝置各參數(shù)處于調(diào)試中還未達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),調(diào)溫水系統(tǒng)中的各個操作控制參數(shù)包括調(diào)溫水量、調(diào)溫水溫度、調(diào)溫水泵出口壓力等,均需根據(jù)每個裝置特性逐一進(jìn)行調(diào)整。而利用實際裝置進(jìn)行測試確定調(diào)整方案難度較大、成本較高,因此,化工流程模擬成為了確定消除該偏差方案的經(jīng)濟有效方法。
本文針對國內(nèi)某聚乙烯裝置調(diào)溫水系統(tǒng)在開車過程中出現(xiàn)的參數(shù)偏差問題,采用Aspen HYSYS軟件對調(diào)溫水系統(tǒng)進(jìn)行了穩(wěn)態(tài)和動態(tài)流程模擬,并結(jié)合分析現(xiàn)場測試數(shù)據(jù),確定了該系統(tǒng)偏差修正的最優(yōu)方案。
目前,國內(nèi)各聚烯烴工藝技術(shù)中調(diào)溫水系統(tǒng)的設(shè)備配置、系統(tǒng)控制方案均大同小異,典型的聚烯烴反應(yīng)調(diào)溫水系統(tǒng)流程圖見圖1。
圖1 典型的聚烯烴反應(yīng)調(diào)溫水系統(tǒng)流程圖
本文研究的聚烯烴裝置采用氣相法聚乙烯技術(shù)。氣相反應(yīng)物自反應(yīng)器頂部連續(xù)排出,經(jīng)循環(huán)氣壓縮機(K001)、循環(huán)氣冷卻器(E002),再循環(huán)返回反應(yīng)器床層。循環(huán)氣在循環(huán)氣冷卻器的管程,調(diào)溫水在殼程。調(diào)溫水通過離心式循環(huán)水泵(P001)在整個冷卻系統(tǒng)循環(huán)。調(diào)溫水在調(diào)溫水冷卻器(E001)內(nèi)用開式循環(huán)冷卻水冷卻。在反應(yīng)系統(tǒng)開車時,用蒸汽通過加熱器(E003)加熱調(diào)溫水,待反應(yīng)建立后關(guān)閉蒸汽加熱,調(diào)溫水僅通過加熱器。該系統(tǒng)還設(shè)有一個膨脹罐(D001)。
反應(yīng)器及調(diào)溫水的溫度通過冷水閥(TV001BA/BB)和熱水閥(TV001AA/AB)分別控制冷水、熱水流量,TV001BB、TV001AB分別為TV001BA、TV001AA的在線備用閥。通常,冷、熱水閥開度加和為100%,冷熱水進(jìn)行混合調(diào)溫,以控制反應(yīng)器溫度穩(wěn)定[4-6]。但該裝置在調(diào)試試車過程中出現(xiàn)了與設(shè)計參數(shù)不匹配,并導(dǎo)致反應(yīng)溫度不能穩(wěn)定運行的情況。
在運行調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn),調(diào)溫水系統(tǒng)中調(diào)溫水流量遠(yuǎn)超設(shè)計值,調(diào)溫水泵電機運行功率逼近電機設(shè)計功率。若長期運行,不僅能耗高,還可能造成調(diào)溫水系統(tǒng)突然失控,影響反應(yīng)系統(tǒng)撤熱,存在發(fā)生財產(chǎn)損失或安全事故的風(fēng)險。為此,對現(xiàn)場運行數(shù)據(jù)與設(shè)計值進(jìn)行對比,對比情況見表1。
表1 現(xiàn)場運行數(shù)據(jù)與設(shè)計值對比表
從表1可以明顯看出,現(xiàn)場實際運行的調(diào)溫水流量比設(shè)計值偏大約1500t/h、出口壓力偏低,調(diào)溫水泵電機功率接近額定功率。根據(jù)泵的特性方程與管路特性方程分析可知:泵運行點已遠(yuǎn)離設(shè)計時的額定值。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的主要原因可能有以下幾種:①調(diào)溫水泵現(xiàn)場實際性能比設(shè)計值大;②現(xiàn)場實際管路的阻力降比設(shè)計值??;③前面兩種情況同時出現(xiàn)。
為排查原因,現(xiàn)場進(jìn)行了調(diào)溫水泵在線性能測試。通過強制調(diào)整調(diào)溫水系統(tǒng)管路中調(diào)節(jié)閥的開度來改變調(diào)節(jié)調(diào)溫水泵流量,并記錄泵出口壓力,得出表2數(shù)據(jù)。
表2 泵在線性能測試數(shù)據(jù)
從表2可以看出,泵入口壓力相對穩(wěn)定,與實際情況相符(泵入口設(shè)有固定高度的膨脹罐)。調(diào)溫水泵現(xiàn)場測試計算壓差值與其出廠性能曲線計算壓差值相比有一定偏差,最大偏差值為6.6kPa,偏差1.9%。出現(xiàn)這種偏差的主要原因是:現(xiàn)場泵進(jìn)出口管件數(shù)量、大小與出廠測試時有區(qū)別,加之泵進(jìn)出口壓力表安裝位置與出廠測試不一致。但偏差較小,在工程上是可以接受的。因此,可以得出,調(diào)溫水泵性能滿足設(shè)計要求。那么,出現(xiàn)上述調(diào)溫水流量偏差的主要原因可能是:現(xiàn)場實際管路的阻力降比設(shè)計值小,從而導(dǎo)致調(diào)溫水泵運行點遠(yuǎn)離設(shè)計額定值。
由于整個調(diào)溫水系統(tǒng)阻力降分布在循環(huán)氣冷卻器、調(diào)溫水冷卻器、調(diào)節(jié)閥、管路以及其它管件等多個部分,系統(tǒng)比較復(fù)雜;若停車進(jìn)行測試,經(jīng)濟損失較大。因此,利用實際反應(yīng)裝置的調(diào)溫水系統(tǒng)做相應(yīng)的測試是不實際的,同時現(xiàn)場也不具備管路系統(tǒng)阻力降測試條件。為此,化工流程模擬技術(shù)成為解決該偏差問題的首選方法。
隨著計算機軟件在化工過程模擬系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用,越來越多的工程設(shè)計、運營用戶采用流程模擬軟件進(jìn)行化工工藝設(shè)計計算、操作條件的分析及確定[7-10]。而眾多流程模擬軟件中[11],Aspen HYSYS具有與序貫求解不一樣的信息數(shù)據(jù)雙向傳遞特點,適合本系統(tǒng)使用。
按照實際調(diào)溫水系統(tǒng)工藝流程圖,結(jié)合圖2所示調(diào)溫水三維模型中的管道數(shù)據(jù),搭建了調(diào)溫水系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)模擬流程,見圖3。
圖2 調(diào)溫水系統(tǒng)三維模型截圖
圖3 調(diào)溫水系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)模擬流程
將各主要設(shè)備在設(shè)計時正常操作參數(shù)輸入穩(wěn)態(tài)模型,匯總見表3。
表3 穩(wěn)態(tài)模擬輸入?yún)?shù)及運行結(jié)果
穩(wěn)態(tài)模擬結(jié)果顯示,需要調(diào)溫水泵提供壓差為313.2kPa,而實際調(diào)溫水泵能提供壓差為463kPa,即,模擬計算系統(tǒng)阻力降比原設(shè)計阻力降值少149.8kPa。
從穩(wěn)態(tài)模擬結(jié)果可以看出,整個調(diào)溫水系統(tǒng)阻力降比設(shè)計時偏小,進(jìn)而造成泵出口流量偏高,電機功率超出正常值。造成這個偏差的主要原因是:設(shè)計時考慮了裝置長期運行后設(shè)備、管道因結(jié)垢而阻力降增大的工況,而現(xiàn)有調(diào)溫水管路系統(tǒng)是新系統(tǒng),初期運行階段裕量相對較大、系統(tǒng)阻力降相對較小。根據(jù)穩(wěn)態(tài)模擬結(jié)果,建議解決方案:適當(dāng)調(diào)小調(diào)溫水泵出口手動蝶閥的開度(正常情況下蝶閥全開)以增加調(diào)溫水管路系統(tǒng)阻力降,減少泵流量,降低電機運行功率及能耗。
隨后,對上述建議方案進(jìn)行了現(xiàn)場測試。詳細(xì)測試數(shù)據(jù)見表4。
表4 調(diào)溫水泵出口手動蝶閥開度調(diào)節(jié)現(xiàn)場試驗數(shù)據(jù)
通過以上調(diào)溫水泵出口手動蝶閥開度調(diào)節(jié)的現(xiàn)場試驗結(jié)果可以看出,當(dāng)調(diào)溫水泵出口手動蝶閥開度在30%時,能夠有效地將調(diào)溫水量控制在設(shè)計值5000t/h左右,驗證了方案的可行性。
但用戶綜合考慮,認(rèn)為若采用該方案長期運行,由于沖擊厲害,容易造成蝶閥機械損壞,希望提供更“經(jīng)濟、有效、穩(wěn)定”的方案。
通過穩(wěn)態(tài)模擬結(jié)果分析知道,增加調(diào)溫水管路系統(tǒng)阻力即可。因此。在調(diào)溫水泵出口手動蝶閥全開情況下,建議對TIC控制器的最大輸出作調(diào)整,例如將冷熱水閥開度加和從100%下調(diào)至其它某一值,限制冷、熱水調(diào)節(jié)閥的最大開度以滿足裝置正常生產(chǎn)需要5000t/h調(diào)溫水的要求。此方案既不涉及現(xiàn)場硬件設(shè)備的調(diào)整或更換,又能保證手動蝶閥全開。
由于穩(wěn)態(tài)模擬中僅考慮了一個正常操作工況,沒有考慮調(diào)節(jié)閥開度、泵性能變化、換熱器阻力降隨流量變化等情況,所以,穩(wěn)態(tài)模擬無法對控制方案調(diào)整后的效果進(jìn)行評估。需進(jìn)行動態(tài)模擬來確定調(diào)溫水系統(tǒng)冷、熱水閥開度加和最優(yōu)值,得到最優(yōu)的操作變量,指導(dǎo)現(xiàn)場調(diào)試,確定最終方案。
(1)換熱器阻力降
HYSYS中換熱器阻力降與流量的關(guān)系可以簡化為如下式(1):
(1)
式中,flow為流量,kg/h;density為密度,kg/m3;k為換熱器壓力降-流量系數(shù),kg/hr/sqrt(kPa-kg/m3);P1-P2為換熱器阻力降ΔP,kPa。
通過HTRI換熱器計算軟件,分別對循環(huán)氣換熱器E002、開車加熱器E003在不同流量下的阻力降進(jìn)行核算,并回歸擬合得出系數(shù)k分別為17898.8和27384.1kg/h/(kPa-kg/m3)1/2。圖4和圖5分別表示循環(huán)氣冷卻器和調(diào)溫水加熱器的阻力降(P1-P2)1/2與流量(flow)的關(guān)系。
圖4 循環(huán)氣換熱器E002阻力降與流量關(guān)系
圖5 調(diào)溫水加熱器E003阻力降與流量關(guān)系
同理,對E001進(jìn)行計算,得出k為20580.6kg/h/(kPa-kg/m3)1/2。
(2)泵性能曲線
調(diào)溫水泵性能曲線由泵廠家提供,揚程H、效率n、軸功率P與流量Q的關(guān)系見圖6。
(3)閥門參數(shù)
圖6 泵揚程H、效率n、功率P與流量Q的關(guān)系
調(diào)溫水系統(tǒng)中的調(diào)節(jié)閥主要是冷、熱水調(diào)節(jié)閥,流量系數(shù)Cv值根據(jù)最終選型閥門廠家提供,詳見表5。
表5 主要閥門CV值列表
調(diào)溫水泵出口手動蝶閥開度與流量系數(shù)曲線根據(jù)蝶閥廠家提供,見圖7。
圖7 泵出口手動蝶閥開度與流量系數(shù)曲線
(4)其他參數(shù)
其他管道及管件參數(shù)與穩(wěn)態(tài)模擬一致,根據(jù)三維模型輸入??刂崎yP、I、D參數(shù)根據(jù)現(xiàn)場實際組態(tài)參數(shù)輸入。
(1)動態(tài)模型驗證
首先,以穩(wěn)態(tài)模擬計算結(jié)果為初始值,在正常操作工況下,對上述“調(diào)小出口蝶閥開度”方案進(jìn)行復(fù)合驗證。即在正常操作工況穩(wěn)定運行一段時間后,將蝶閥開度逐步從100%調(diào)整為35%,步長為10%,得到圖8所示曲線結(jié)果。
圖8 泵出口手動蝶閥開度對流量的影響
從圖8可以看出,開度為50%時,泵流量為6000t/h;開度為40%時,泵流量為5300t/h;開度為35%時,泵流量為4610t/h。模擬結(jié)果與表4中現(xiàn)場測試結(jié)果接近,但在相同流量下,蝶閥開度與測試值有約5%的偏差,出現(xiàn)這個偏差的主要原因是手動蝶閥的流量系數(shù)為估算值,與真實值有偏差。
隨后,修正手動蝶閥Cv估算值,將其調(diào)大7%后再次計算,模擬結(jié)果與測試值偏差縮小至1%以內(nèi)。
(2)冷、熱水閥開度加和計算
將泵出口手動蝶閥全開,冷、熱水調(diào)節(jié)閥開度之和置于100%,調(diào)節(jié)TIC101自動控制冷水調(diào)節(jié)閥使調(diào)溫水溫度穩(wěn)定在40℃,熱水調(diào)節(jié)閥開度等于100%減去冷水調(diào)節(jié)閥開度。反應(yīng)熱負(fù)荷為定值,開路循環(huán)水量由TIC100自動控制。當(dāng)穩(wěn)定運行一段時間后,強制調(diào)整冷、熱水調(diào)節(jié)閥開度之和,使其按每小時5%梯度逐漸調(diào)小。運行結(jié)果見圖9。
圖9 冷、熱水調(diào)節(jié)閥開度和減小對流量的影響
從圖9可以看出,隨著冷、熱水調(diào)節(jié)閥開度加和的減小,泵出口流量也隨之減少;當(dāng)加和從100%減少到85%時,調(diào)溫水量從5740t/h減少到5500t/h;繼續(xù)減少到65%時,調(diào)溫水量達(dá)到5000t/h;當(dāng)冷、熱水調(diào)節(jié)閥開度之和突然下調(diào)時,調(diào)溫水溫度會波動下降,最大波動為偏離設(shè)定值-1.3℃;當(dāng)調(diào)整結(jié)束,泵流量穩(wěn)定后,溫度會逐漸穩(wěn)定在設(shè)定值附近。
為了驗證改變冷熱水調(diào)節(jié)閥開度加和后,調(diào)溫水系統(tǒng)對反應(yīng)熱負(fù)荷變化的靈敏度,進(jìn)行如下模擬:當(dāng)冷、熱水調(diào)節(jié)閥開度加和為85%時,對反應(yīng)器熱負(fù)荷加以擾動,見圖10。
圖10 反應(yīng)熱負(fù)荷擾動對冷、熱水調(diào)節(jié)閥開度的影響
可以看出,當(dāng)反應(yīng)器負(fù)荷變化后,調(diào)溫水泵流量始終維持穩(wěn)定,冷熱調(diào)溫水閥能夠快速響應(yīng),調(diào)溫水水溫波動后快速趨于設(shè)定值;當(dāng)反應(yīng)器負(fù)荷變化5%時,調(diào)溫水溫度最大波動為0.7℃,約1小時后逐漸趨于穩(wěn)定。恢復(fù)穩(wěn)定之后,將控制方案調(diào)整為:由反應(yīng)器進(jìn)口溫度串級調(diào)溫水溫度來控制冷水閥,并對反應(yīng)器產(chǎn)量變化率波動加以噪音(noise)干擾以觀察反應(yīng)器進(jìn)出口溫度及冷水閥開度變化,見圖11。
圖11 產(chǎn)率波動對反應(yīng)器溫度、熱負(fù)荷及冷水閥開度的影響
從圖11可以看出,隨著產(chǎn)率的波動,熱負(fù)荷及反應(yīng)器出口溫度隨之波動;而調(diào)溫水溫度、反應(yīng)器進(jìn)口溫度則相對比較穩(wěn)定;冷水閥開度較為穩(wěn)定。
綜上,強制冷、熱水調(diào)節(jié)閥開度加和調(diào)整至65%-85%時,調(diào)溫水量能夠平穩(wěn)地將流量控制在5000-5500t/h附近;系統(tǒng)對反應(yīng)器熱負(fù)荷擾動變化響應(yīng)迅速,調(diào)溫水溫度及反應(yīng)器進(jìn)口溫度能很好地維持。從動態(tài)模擬結(jié)果看,調(diào)小冷、熱水調(diào)節(jié)閥開度加和的方案在理論上可行。
根據(jù)上述動態(tài)模擬結(jié)果及分析得出:當(dāng)冷、熱調(diào)節(jié)閥開度加和調(diào)整到65%-85%時,能夠解決調(diào)溫水量出現(xiàn)的偏差、調(diào)溫水溫度波動較大問題。為了進(jìn)一步驗證方案的可靠性,進(jìn)行了該方案的驗證性測試。為了保證調(diào)溫水系統(tǒng)有10%余量以應(yīng)對110%生產(chǎn)負(fù)荷,確定測試方案中冷、熱調(diào)節(jié)閥開度加和為85%。
測試工況一:IC001BA+TIC001AA=100%;通過強制調(diào)整TV001BA開度,觀察調(diào)溫水流量。
測試工況二:TIC001BA+TIC001AA=85%;通過強制調(diào)整TV001BA開度,觀察調(diào)溫水流量。
測試結(jié)果見圖12。
圖12 工況一、二測試記錄數(shù)據(jù)(開度加和100%、85%)
工況一時,泵出口總流量在5600t/h左右;TV001BA在80~100%開度時,流量在5600~5300t/h之間變化。工況二時,泵出口總流量在5300t/h左右;TV001BA在80~100%開度時,流量在5300~4900t/h之間變化。二個測試工況,泵出口壓力均在0.51~0.56MPa(G)之間變化。
從以上測試數(shù)據(jù)可以看出,測試結(jié)果與動態(tài)模擬計算結(jié)果趨勢一致;在開度加和100%下,動態(tài)模擬值比測試流量值偏大140t/h左右,偏差約2.5%;在開度加和85%下,動態(tài)模擬值比測試流量值偏大200t/h左右,偏差約4%。測試結(jié)果與動態(tài)模擬結(jié)果出現(xiàn)的偏差原因應(yīng)該在于:動態(tài)模擬中流量計、壓力表等少數(shù)管件未計算阻力降,此偏差在工程設(shè)計可接受范圍內(nèi)。根據(jù)現(xiàn)場反饋,自調(diào)溫水系統(tǒng)優(yōu)化后運行一年多以來,調(diào)溫水系統(tǒng)控制穩(wěn)定,反應(yīng)器溫度控制良好,表明本動態(tài)模擬模型適用于該調(diào)溫水系統(tǒng)。
(1)通過穩(wěn)態(tài)模擬結(jié)果分析,確定了調(diào)溫水系統(tǒng)流量偏高主要原因是:調(diào)溫水管路系統(tǒng)設(shè)計裕量偏大,導(dǎo)致裝置現(xiàn)場實際阻力降較設(shè)計值偏小,同時排除調(diào)溫水泵性能原因,并通過現(xiàn)場測試驗證了穩(wěn)態(tài)模擬的結(jié)果。
(2)通過動態(tài)模擬,確定了更優(yōu)的調(diào)整方案,即當(dāng)冷熱水調(diào)節(jié)閥開度加和在65%-85%時,能夠?qū)⒄{(diào)溫水量穩(wěn)定控制在5000-5500t/h左右,系統(tǒng)對反應(yīng)器熱負(fù)荷變化擾動反應(yīng)較快,能夠穩(wěn)定控制調(diào)溫水溫度和反應(yīng)器進(jìn)口溫度。
(3)現(xiàn)場測試結(jié)果與動態(tài)模擬結(jié)果接近,與實際運行數(shù)據(jù)相當(dāng),模型適用于該調(diào)溫水系統(tǒng)。修改方案在裝置運行中得到驗證,解決了調(diào)溫水系統(tǒng)流量偏差問題,穩(wěn)定了反應(yīng)器進(jìn)口溫度。